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      干法煙氣脫硫劑的性能研究及工業(yè)應(yīng)用

      2020-09-01 07:25:24張先茂金建濤王天元趙志杰王國興
      山東化工 2020年15期
      關(guān)鍵詞:硫容脫硫劑空速

      張先茂,王 澤,金建濤,王天元,趙志杰,鄭 敏,王國興

      (武漢科林化工集團有限公司,湖北 武漢 430223)

      隨著各地環(huán)保法規(guī)的日益嚴格,對各種工業(yè)煙氣中SO2的排放做出了明確的限定,因此煙氣中的SO2的脫除成了各相關(guān)企業(yè)的當務(wù)之急。目前,市場的煙氣脫硫方法很多,主要分為濕法脫硫和干法脫硫[1]。其中干法脫硫技術(shù)具有占地少、設(shè)備小、運輸費用低、無二次污染和耗水量少等優(yōu)點[2],因此干法脫硫技術(shù)在市場上得到了廣泛的應(yīng)用。干法煙氣脫硫技術(shù)的核心是脫硫劑,其中鈣基脫硫劑比較常用[3]。但目前市場上的鈣基干法脫硫劑在使用過程中普遍存在硫容低、精度差、強度不好、Ca利用率低的缺點,為此武漢科林化工集團研發(fā)人員開發(fā)出了W909煙氣脫硫劑,該脫硫劑可將SO2降至小于20 mg/Nm3,硫容在20%以上,強度大于150 N/cm,并成功實現(xiàn)了工業(yè)應(yīng)用。

      1 實驗部分

      1.1 脫硫劑的制備及性能

      將納米Ca(OH)2、助劑、粘結(jié)劑,擴孔劑等混合均勻,擠條成型,干燥、焙燒后得干法煙氣脫硫劑W909。其主要性能參數(shù)如表1所示。

      表1 脫硫劑的性能參數(shù)Table 1 Performance parameters of desulfurizers

      1.2 評價條件及裝置

      實驗評價采用固定床不銹鋼反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)均勻裝填20~40目脫硫劑3 mL,脫硫劑上部裝填少量石英砂,裝置檢漏置換后切入原料氣。評價裝置如圖1所示,原料氣分三路混合后進入反應(yīng)器:①路為含SO2氣體,經(jīng)質(zhì)量流量計精確計量后進入氣體混合器,②路為含NOx氣體,③路為含有N2、O2、CO2等煙氣組分的混合氣,此路氣體部分經(jīng)過水飽和器帶入水份后進入混合氣。實驗過程每30 min測一次出口SO2含量,當出口SO2含量超過10 mg/Nm3即為穿透,停止實驗,降溫后卸出脫硫劑,測其硫含量并計算硫容。測試條件:常壓,空速200~2000 h-1,溫度100~350℃。原料氣中SO2濃度100~1200 mg/Nm3;NOx濃度0~1500 mg/Nm3,H2O含量13%,O2含量10%。

      1.轉(zhuǎn)子流量計;2.質(zhì)量流量計;3.水飽和器;4.混合器;5.預(yù)熱器;6.電加熱爐;7.反應(yīng)器;8.石英砂;9.脫硫劑;10.溫度控制器;11.分析儀器圖1 煙氣脫硫劑評價裝置Fig.1 Flue gas desulfurizer evaluation device

      1.3 分析方法

      SO2的分析采用湖北省化學研究院HC-2型微量硫分析儀;NOx用便攜式氮氧化物分析儀測試,CO、CO2、N2、O2等組分分析采用浙江福立分析儀器有限公司GC9790色相色譜儀;脫硫劑硫容的分析參照國標GB/T5484-2012進行。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 反應(yīng)溫度的影響

      以焦爐煙氣為原料氣,常壓、空速為500 h-1的條件下,主要考察了在100~350℃范圍內(nèi),反應(yīng)溫度對脫硫劑硫容的影響,結(jié)果如圖2所示。

      圖2 溫度對脫硫劑硫容的影響Fig.2 Effect of temperature on sulfur capacity of desulfurizer

      從圖2可以看出,隨著溫度的升高硫容也呈增加的趨勢,在溫度在100~250℃的范圍內(nèi),硫容隨溫度的變化比較明顯,溫度超過250℃后,硫容增加趨緩。因此,該脫硫劑最佳的使用溫度范圍是250~350℃。但有時限于煙氣溫度,在低溫情況下使用時,脫硫劑的消耗量會顯著增加。脫硫劑脫硫過程中SO2先轉(zhuǎn)化為SO3,然后SO3與Ca(OH)2發(fā)生反應(yīng)轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的鹽而固定下來。上述反應(yīng)過程,主要受擴散的影響,溫度越高,分子運動越快,越有利于硫化物擴散到脫硫劑表面,在達到相同的脫硫劑率時硫容越高。

      2.2 空速的影響

      在溫度為300℃,常壓,原料氣為焦爐煙氣的條件下,考察了不同空速對硫容的影響,結(jié)果如圖3所示。

      圖3 空速對硫容的影響Fig.3 Effect of airspeed on sulfur capacity

      空速的大小直接決定著硫化物在反應(yīng)器內(nèi)的停留時間,進而影響硫化物與脫硫劑接觸時間,最終反映在硫容的大小方面。從圖3可以看出,隨著空速的增大硫容呈下降的趨勢,在空速在200~1000 h-1的范圍內(nèi),硫容隨空速的變化不太明顯,空速超過1000 h-1以后,硫容下降趨勢非常明顯。因此,該脫硫劑比較適宜的空速在1000 h-1以下,在設(shè)計脫硫反應(yīng)器大小時,要綜合考慮脫硫劑的使用周期(單個反應(yīng)器脫硫劑全更換時間)和空速的大小,擇其最大值選擇反應(yīng)器的尺寸。

      2.3 SO2含量的影響

      受原料及上游工藝條件變動的影響,不同廠家及同一個廠家的原料氣中SO2會發(fā)生波動,不同的二氧化硫含量可能會影響脫硫劑的硫容。在反應(yīng)溫度為300℃,空速為500 h-1的條件下,考察了不同SO2含量對脫硫劑硫容的影響。

      從圖4可以看出,隨著SO2含量的升高硫容呈下降的趨勢,在SO2含量100~1500 mg/Nm3范圍內(nèi),硫容隨含量的變化不明顯。原料氣中的O2含量一般在10%左右,相對于SO2含量富裕很多的,因此SO2轉(zhuǎn)化為SO3的速率不受硫含量變化的影響, SO3與Ca(OH)2發(fā)生反應(yīng)是快反應(yīng),非決速步驟。因此SO2含量的變化對最終硫容的影響很小。

      圖4 SO2含量對硫容的影響Fig.4 Effect of SO2 content on sulfur capacity

      2.4 NOx對硫容的影響

      一般的工業(yè)煙氣中同時含有NOx和SO2,但不同煙氣中二者比例不同,另外即使對同類型氣體,也因脫硫脫硝工藝不同,有部分是先脫硫后脫硝,也有部分是先脫硝后脫硫,使得最終脫硫時其中NOx的含量差別很大,在SO2含量在300 mg/Nm3,空速為500 h-1,常壓,溫度為300℃的條件下考察了NOx含量對硫容的影響,結(jié)果如圖5所示。

      圖5 NOx含量對硫容的影響Fig.5 Effect of NOx content on sulfur capacity

      從圖5可以看出,在氣體中不含NOx時,脫硫劑幾乎沒有脫硫效果。根據(jù)有關(guān)文獻報道,二氧化硫不能直接被氧所氧化,但容易被高級氧化氮類(NO2、 N2O3、N2O4)所氧化同時氧化氮類被還原為NO;而NO可直接被氧所氧化而在變?yōu)镹O2[4]。又有文獻報道,在以飛灰為吸收劑進行同時脫硫脫硝的研究中,反應(yīng)的基本過程為: 2NO+O2=2NO2;SO2+NO2=SO3+NO;CaO+SO3=CaSO4[5],煙氣的中NOx部分是以NO2的形式存在的,NO2的存在可以加速了SO2轉(zhuǎn)化為SO3,因此隨著NOx的增加,硫容得到了明顯的提升,當NOx含量大于20 mg/Nm3時,硫容基本達到了最大值。一般的脫硫原料氣中都含有一定的量的NOx,可以滿足脫硫劑對NOx含量的要求,據(jù)此建議針對NOx含量較低的煙氣凈化工藝優(yōu)先考慮先脫硫后脫硝,這樣可以保證煙氣中足夠的NOx含量。

      3 工業(yè)應(yīng)用

      河北某廠,有6套焦爐,五套脫硫脫硝裝置,其中1號脫硫脫硝裝置處理煙氣25萬Nm3/h,焦化煙氣中NOx濃度約1300 mg/Nm3,SO2濃度200~300 mg/Nm3,溫度260~300℃,飛灰約30 mg/Nm3。該廠于2018年7月份將原干法脫硫劑更換為武漢科林化工集團的W909煙氣脫硫劑,日均消耗脫硫劑約5~10 t,單塔脫硫劑全更換周期約30 d,至2019年底已使用2000余t,期間某段時間的運行數(shù)據(jù)如表2所示,考核結(jié)果如表3所示。

      表2 期間運行數(shù)據(jù)Table 2 Period run data

      表3 考核結(jié)果Table 3 Assessment results

      從表2可看出,煙氣的出口SO2含量大部分時間都低于10

      mg/Nm3,這說明W909煙氣脫硫劑具有脫硫精度高的特點,不但能滿足現(xiàn)有環(huán)保標準的要求,而且可以滿足后續(xù)超低排放的需要。表3的考核數(shù)據(jù)表明該脫硫劑強度大于260 N/cm,硫容在20%以上,脫硫的同時具有除塵功能,將排放的煙塵降至小于10 mg/Nm3。綜合表2和表3說明W909煙氣脫硫劑具有脫硫精度好,硫容及強度高的特點。

      4 結(jié)論

      (1)實驗數(shù)據(jù)表明,W909干法煙氣脫硫劑最佳的使用溫度范圍是200~350℃,空速以不大于1000 h-1為宜,SO2的含量對其硫容影響不大,脫硫煙氣中需要含有一定量的NOx,含量以超過20 mg/Nm3為宜。

      (2)工業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)表明,W909煙氣脫硫劑硫容高達20%,出口SO2小于20 mg/Nm3,脫硫的同時具有除塵的功能,該脫硫劑具有脫硫精度好,硫容及強度高的特點。

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