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      活塞環(huán)槽外口毛刺的控制研究

      2020-09-06 14:09:21倪天寶
      時代汽車 2020年13期
      關(guān)鍵詞:控制研究活塞

      摘 要:三角銼和砂紙結(jié)合使用是去除環(huán)槽外口毛刺既經(jīng)濟又簡單有效的控制方法,通過對最佳控制節(jié)點的有效選取,將毛刺的控制集中在一道工序上進行,使控制環(huán)節(jié)簡化。通過控制方案設(shè)計和試驗方案設(shè)計,驗證了三角銼和砂紙結(jié)合使用對槽側(cè)外口毛刺控制的有效性。

      關(guān)鍵詞:活塞 環(huán)槽毛刺 控制研究

      活塞鑄鐵環(huán)槽槽側(cè)外口毛刺的存在導致活塞與活塞環(huán)的配合產(chǎn)生較大側(cè)隙,造成發(fā)動機竄氣、油耗增加、輸出功率降低及活塞環(huán)機械疲勞斷裂等失效模式的發(fā)生,在活塞鑄鐵環(huán)槽的加工實踐中,嚴格控制活塞鑄鐵環(huán)槽槽側(cè)外口毛刺大小是改善發(fā)動機相關(guān)性能的重要措施, 也是當前工藝工程工作者面臨的的當務(wù)之急。

      1 毛刺控制節(jié)點選取

      為了對機加工過程中環(huán)槽外口毛刺進行防控研究,需要首先梳理和分析下鑲鐵環(huán)活塞的機加工工藝流程。鑄鐵鑲環(huán)活塞加工成型多數(shù)采用流水線形式,如圖1所示,一個完整的機加工流水制程一般包含粗加工和精加工兩個環(huán)節(jié),粗加工環(huán)節(jié)主要是車削活塞毛坯大部分鑄造余量,給后續(xù)半精車及精車提供較小且均勻的加工余量,提升精加工精度和減小精刀磨損。

      鑲鑄鐵環(huán)槽活塞成型加工中,與鑄鐵環(huán)槽成形有關(guān)的工序包括精加工外圓、車鐵環(huán)槽及半精加工外圓和粗加工外圓及頂面等三道工序,因粗加工外圓及頂面序放在精加工環(huán)槽序以前,其對槽側(cè)外口毛刺的形成沒有影響,因此車鐵環(huán)槽及半精加工頭外圓序與精加工外圓序就是槽側(cè)外口毛刺防控的重要節(jié)點,但因車鐵環(huán)槽及半精加工頭外圓序采用濕切加工法,需封閉加工,無法介入控制,則精車外圓工序就成為了鑄鐵環(huán)槽外口毛刺控制的唯一可行節(jié)點。

      2 毛刺控制方案設(shè)計

      毛刺是殘留在加工后表面的切屑,發(fā)生在刀具出刀及切削刃離開工件階段。去除毛刺即是去除殘余切屑,針對加工過程中產(chǎn)生的活塞鑄鐵環(huán)槽外口毛刺,我們采用手工打磨去毛刺法,選用工具為三角銼+砂布,如圖2(b)所示,砂布僅包裹三角銼的一部分(上部)。

      打磨過程中,按照自下而上順序,如圖2(a),先使用三角銼去除粗大毛刺,然后再使用砂紙面拋光打磨,打磨時間3-5S為宜,打磨力度要掌握適度,過輕打磨不足以去除毛刺,過重打磨會造成外口倒角過大且會劃傷槽側(cè)表面。

      3 控制方案的效果研究

      為驗證手工打磨對槽側(cè)外口毛刺的防控效果,文章制定了有針對性的驗證試驗方案,通過試驗結(jié)果的比對來驗證其有效性。

      試驗目的:驗證原始狀態(tài)下槽側(cè)毛刺水平和對存在的毛刺進行打磨處理后的效果。

      試驗條件:加工過程中嚴格執(zhí)行工藝參數(shù);使用的PCD外圓刀已加工活塞30只,PCBN刀為新刀;三角銼、砂紙全新。

      試驗方案:

      方案①:用PCD車刀正常加工外圓,槽側(cè)外口毛刺不打磨,按照加工順序?qū)钊幪?#~20#;

      方案②:精車外圓工序,先用PCBN刀具半精車鐵環(huán)外圓并保留0.05mm加工余量,之后再用PCD刀具精車外圓,按照制造次序編號活塞21#~40#。

      檢測設(shè)備:輪廓儀,設(shè)備精度為0.001mm;

      檢測要求:測量試件環(huán)槽外口毛刺寬度及高度,并標記出檢測方位。其中5#、10#、15#、20#、25#、30#、35#、40#需測量長軸和短軸兩個方向。

      在符合方案①、②條件下,測得試件結(jié)果如表1所示,從檢測結(jié)果分析,槽側(cè)外口毛刺寬度基本大于0.3mm,高度基本大于0.015mm,均大于產(chǎn)品圖紙設(shè)計規(guī)范值要求;對比方案①和方案②,方案②要求下外口毛刺高度、寬度與方案①要求下外口毛刺高度、寬度水平相差不多,如圖3所示。

      方案③:在完成方案①和方案②加工的產(chǎn)品中,取5#、10#、15#、20#、25#、30#、35#、40#試件用三角銼+砂布去毛刺,再檢測原測量部位(長、短軸兩個方向)毛刺尺寸。

      按方案③要求,測量試驗數(shù)據(jù)如表2所示,從試驗數(shù)據(jù)分析出,三角銼+砂布打磨可有效去除環(huán)槽槽側(cè)外口毛刺,并使其大小控制在圖紙要求范圍內(nèi)。

      4 結(jié)語

      三角銼對槽側(cè)外口粗大毛刺清理效果明顯、效率較高,但打磨面粗糙度欠佳,配合使用砂紙進一步拋光打磨后,可解決三角銼打磨造成的表面不良問題。兩者配合使用,既保證了毛刺去除效率也保證了外口的最終表面尺寸和質(zhì)量。

      參考文獻:

      [1]倪天寶.鋁-硅合金活塞鑄鐵環(huán)槽表面質(zhì)量研究[D].濟南:山東大學,2017.

      [2]夏煥金.凸輪軸加工毛刺仿真與試驗分析[D].上海:上海交通大學,2009.

      [3]張寶國.內(nèi)燃機鋁活塞環(huán)槽加工刀具研究[D].濟南:山東大學,2006.

      [4]翟可芬.高性能活塞耐磨鑄鐵環(huán)槽的加工研究[D].淄博:山東理工大學,2014.

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