摘 要:32206采面斜長達到268m,現(xiàn)有的刮板輸送機功率較小,難以滿足生產(chǎn)需要,為此提出采用多種群遺傳算法對刮板輸送機中部槽回轉(zhuǎn)角進行優(yōu)化設計,通過優(yōu)選最佳回轉(zhuǎn)角達到降低刮板鏈運行阻力目的,從而降低刮板輸送機運行載荷。將回轉(zhuǎn)角由原由1°優(yōu)化成40′后,刮板輸送機整體運行載荷降低約8%,在一定程度上降低了電動機、減速器等設備運行負載。現(xiàn)場應用后,刮板輸送機未出現(xiàn)超載頻繁停機問題,可滿足32206采面煤炭運輸需要,優(yōu)化設計取得顯著效果。
關(guān)鍵詞:刮板輸送機;中部槽;回轉(zhuǎn)角;載荷
山西某礦32206采面位于32采區(qū)北翼,主采2號煤層,采面南側(cè)為已回采完畢的32204采面采空區(qū)、北側(cè)為圈定的32208采面(回采巷道已完成掘進)、東側(cè)為采區(qū)邊界煤柱、西側(cè)為采區(qū)軌道、運輸上山。32206采面設計走向長690m、斜向268m,受到地質(zhì)構(gòu)造影響采面局部區(qū)域煤體破碎、容易出現(xiàn)頂板冒落、煤壁片幫。由于采面斜長達到268m,對現(xiàn)場布置的刮板輸送機運行性能有較高要求。根據(jù)采面生產(chǎn)實際情況,刮板輸送機中部槽寬度應在1000mm以上,電動機功率應能達到1000kW,方可滿足現(xiàn)場運輸需要,因此,相關(guān)設計咨詢單位建議采用型號SGZ1000/1400刮板輸送機,若采用該型號刮板輸送機則采煤機、液壓支架等均應更換,會顯著增加礦井經(jīng)濟負擔。為此,礦井決定對現(xiàn)有的SGZ800/800窄槽刮板輸送機進行優(yōu)化改進設計,以期能滿足采面生產(chǎn)需要。
1 刮板輸送機運行中存在問題分析
在32206采面采用SGZ800/800窄槽刮板輸送機使用過程中存在問題主要為[1]:①刮板輸送機運輸能力不足,配套使用的電動機輸出功率較小,不能滿足采面煤炭運輸需要;②由于刮板輸送機布置距離較長(具體達到272m),運行過程中產(chǎn)生的工作阻力較大,運輸效率較低;③刮板輸送機若處于重載時則啟動較為困難,容易出現(xiàn)壓溜問題;④刮板輸送機在使用過程中存在明顯的沖擊問題,容易造成刮板鏈斷裂,給刮板輸送機后續(xù)正常使用帶來不利影響;⑤刮板輸送機在使用過程中減速器、電動機等設備常處于超負荷運行,會增加設備運行溫度、增加設備故障率及降低使用壽命。
以上運行過程中存在問題若不能得到有效解決勢必會產(chǎn)生如下后果:刮板輸送機會頻繁的停機保護,無法確保采面正?;夭?電動機、減速器等設備需要頻繁進行維護甚至更換;刮板中部槽、刮板鏈等零部件損耗量顯著增加。因此,需要對刮板輸送機進行針對性優(yōu)化設計,確保刮板輸送機可滿足現(xiàn)場使用需要。
2 刮板輸送機中部槽受力分析
刮板輸送機空載狀態(tài)時消耗的功率約為總功率的30%,設備運行時需要克服的工作阻力主要為刮板鏈、煤矸石等在刮板槽內(nèi)移動阻力;刮板鏈在空回段移動阻力;刮板鏈在機頭、機尾處阻力;刮板鏈傳動裝置運行阻力以及刮板機中部槽在彎曲段給刮板鏈產(chǎn)生的側(cè)向阻力。其中刮板輸送機運輸煤矸時的阻力是刮板輸送機運行時主要阻力,當刮板輸送機彎曲度過大時會增加刮板輸送機阻力。 刮板輸送機在運行過程中會產(chǎn)生彎曲。
在刮板輸送機運行過程中需要隨著采煤機回采推移,從而在水平方向形成移動的弧度,弧度大小會直接影響刮板鏈與中部槽幫間摩擦力。具體有一定弧度的刮板輸送機見圖1所示。
從圖1看出,在刮板輸送機運行環(huán)境保持不變情況下,刮板輸送機兩臨近刮板槽間回轉(zhuǎn)角α'越大,則刮板鏈與中部槽幫間摩擦阻力越大,工作阻力消耗的刮板輸送機功率越多。在刮板輸送機總負載、刮板鏈摩擦系數(shù)不變時,兩臨近刮板槽間回轉(zhuǎn)角α'是影響刮板輸送機負載關(guān)鍵以上,選擇合理的回轉(zhuǎn)角α'可在一定程度上降低刮板輸送機運行負載并降低刮板鏈、中部槽等部件磨耗。
3 刮板輸送機優(yōu)化設計
文中基于多種群遺傳算法對刮板輸送機中部槽間回轉(zhuǎn)角α'進行優(yōu)化,降低刮板輸送機負載。根據(jù)以往研究成果,采用MPGA、SGA兩種遺傳算法對刮板輸送機中部槽回轉(zhuǎn)角α'二元函數(shù)(公式1)進行求值,(下轉(zhuǎn)第197頁)(上接第195頁)具體計算結(jié)果見表1、表2。
通過對比表1、2,采用MPGA遺傳算法時獲取到的求值結(jié)果更為穩(wěn)定,文中采用MPGA(多種群遺傳算法)來替代SGA(標準遺傳算法)對刮板機中部槽間回轉(zhuǎn)角α'進行優(yōu)化,最終確定α'取值為40′時刮板機摩擦阻力、設備磨耗等最小,且該角度彎曲的中部槽數(shù)量合適,不會給采面正常生產(chǎn)帶來不利影響。
4 現(xiàn)場應用分析
4.1 運行效果
將刮板輸送機中部槽間回轉(zhuǎn)角α'由1.0°優(yōu)化至40′后,通過對刮板輸送機結(jié)構(gòu)進行簡單改造后在32206采面現(xiàn)場應用,截止到2020年6月,優(yōu)化后的刮板輸送機已平穩(wěn)運行超過3個月,采面日平均進尺為1270mm、刮板輸送機日運輸量約為3300t。SGZ800/800刮板輸送機運行狀態(tài)平穩(wěn),中部槽、刮板鏈等設備均無異常磨耗,對刮板輸送機優(yōu)化設計后輸送機在運行過程中負載得以顯著降低,從而在一定程度上降低電動機、減速器等設備負載,優(yōu)化設計后的刮板輸送機可滿足32206超長工作面回采需要。
4.2 經(jīng)濟效益
4.2.1 降低采面綜采設備投入
若將采面刮板輸送機更為SGZ1000/1050型刮板輸送機按照272m長度布置則需要投入約2050萬元,而對SGZ800/
800刮板輸送機優(yōu)化設計后投入僅需1300萬元,可降低刮板輸送機投入約750萬元。同時采用SGZ800/800刮板輸送機時由于礦井已配備有大量的配件,在配件更新、維護方面投入也較小;采用SGZ1000/1050型刮板輸送機時所有的零配件均需另外購置。
4.2.2 降低電能消耗
對刮板輸送機進行優(yōu)化設計后,刮板輸送機運行過程中受到的載荷降低達到8%以上,綜合電能消耗減低約為6%,每月可降低電費投入約1.3萬元。
5 總結(jié)
①對32206采面采用SGZ800/800刮板輸送機使用時存在的問題進行分析,主要問題是電動機、減速器頻繁超載,從而制約該刮板輸送機在采面使用;②對刮板輸送機運行過程中受力情況分析發(fā)現(xiàn),通過優(yōu)化刮板輸送機中部槽間回轉(zhuǎn)角可在一定程度上降低刮板輸送機運行負載,從而降低電動機、減速器載荷;③采用多種群遺傳算法對中部槽間回轉(zhuǎn)角進行優(yōu)化,最終將回轉(zhuǎn)角1°優(yōu)化至44′,優(yōu)化后的刮板輸送機總體載荷降低約8%,可在一定程度上降低電動機、減速器載荷,確保刮板輸送機在采面平穩(wěn)運行。
參考文獻:
[1]張俊杰.關(guān)于SGB4318型刮板輸送機驅(qū)動鏈輪的仿真與優(yōu)化[J].機械管理開發(fā),2020,35(09):53-55.
作者簡介:
索紅武(1975- ),男,山西屯留人,1999年7月畢業(yè)于陽泉煤專,煤礦機電專業(yè),??疲F(xiàn)為助理工程師。