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      宣鋼三棒生產(chǎn)線供風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能改造

      2020-09-10 00:53:40唐致遠(yuǎn)
      內(nèi)燃機(jī)與配件 2020年8期
      關(guān)鍵詞:節(jié)能改造壓縮空氣

      唐致遠(yuǎn)

      摘要:河鋼宣鋼公司三棒生產(chǎn)線按照高程度自動(dòng)化設(shè)計(jì),主軋線區(qū)域的自動(dòng)化檢測(cè)元件較多,并都采用壓縮空氣進(jìn)行除塵、降溫等。由于此生產(chǎn)線工藝的制約以及頻繁的鋼種更換,供風(fēng)系統(tǒng)在較短的非停機(jī)狀態(tài)下依然供給壓縮空氣,不僅提高了噸鋼的成本,而且造成了壓縮空氣的浪費(fèi)。本文就這一問(wèn)題,綜合分析了節(jié)能改造方案的優(yōu)勢(shì),及實(shí)際應(yīng)用的方法。

      關(guān)鍵詞:供風(fēng)系統(tǒng);壓縮空氣;節(jié)能改造;棒材自動(dòng)化

      0? 引言

      河鋼集團(tuán)宣鋼公司三棒生產(chǎn)線自動(dòng)化程度較高,主軋線檢測(cè)元件較多,為了保證精確測(cè)量,采用壓縮空氣供風(fēng)實(shí)現(xiàn)防霧、防熱輻射,風(fēng)源截門分布在軋線上十余個(gè)點(diǎn),主要集中在軋線活套掃描器、飛剪熱金屬檢測(cè)器等精密設(shè)備,用風(fēng)點(diǎn)較多、用風(fēng)量較大,雖然現(xiàn)已對(duì)各檢測(cè)元件用風(fēng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)集中管理,即在正常生產(chǎn)過(guò)程中軋線的供風(fēng)系統(tǒng)處于自動(dòng)狀態(tài),主軋機(jī)啟車時(shí),熱檢、活套掃描器風(fēng)源打開(kāi);主軋機(jī)停車時(shí),熱檢、活套掃描器風(fēng)源自動(dòng)關(guān)閉。但由于該棒材線軋制品種較多,更換鋼種頻繁,導(dǎo)致日常過(guò)鋼節(jié)奏不快,待溫及待料情況時(shí)常發(fā)生,遇到以上較短的非停機(jī)時(shí)段,檢測(cè)元件的供風(fēng)截門依舊處于供風(fēng)狀態(tài),導(dǎo)致風(fēng)能的無(wú)謂浪費(fèi),增加了產(chǎn)品成本。因此,需對(duì)其控制系統(tǒng)進(jìn)行深入細(xì)致的優(yōu)化,使該系統(tǒng)能夠在較短的非停機(jī)狀態(tài)下及時(shí)關(guān)閉各檢測(cè)元件的氣源,達(dá)到按需投入,杜絕浪費(fèi)的目標(biāo)。

      現(xiàn)供風(fēng)系統(tǒng)氣路一部分為粗軋和一、二中軋,另一部分為精軋(供風(fēng)管道如圖1所示)。兩部分分別安裝單向電磁閥,通過(guò)PLC控制繼電器得電與失電(如圖2所示),對(duì)全線氣路實(shí)施遠(yuǎn)程控制,將1#電磁閥得失電與粗中軋(包括一、二中軋)起停車命令并到一起,將2#電磁閥得失電與精軋起停車命令并到一起,做到主軋機(jī)機(jī)起車風(fēng)源開(kāi)始供應(yīng),主軋機(jī)停車風(fēng)源自動(dòng)切斷,實(shí)現(xiàn)軋線檢測(cè)元件自動(dòng)供風(fēng)控制。

      由于該棒材線軋制品種較多,更換鋼種頻繁,加之日常過(guò)鋼節(jié)奏不快,待溫及待料情況時(shí)常發(fā)生,如果遇到較短的非停機(jī)時(shí)段,操作人員不會(huì)對(duì)主軋線軋機(jī)進(jìn)行停機(jī)操作,此時(shí)兩條支路上的供風(fēng)電動(dòng)閥門依舊處于打開(kāi)狀態(tài),未實(shí)現(xiàn)對(duì)所需氣源的精確控制,導(dǎo)致了風(fēng)能的無(wú)故浪費(fèi)。

      將原有的PLC程序進(jìn)行優(yōu)化,將之前供風(fēng)系統(tǒng)的聯(lián)鎖條件修改為軋機(jī)的咬鋼信號(hào),并利用西門子S7-400系列PLC的CPU通訊功能將冷床要鋼信號(hào)作為前饋發(fā)送至主軋線PLC,串入該聯(lián)鎖條件,再增加可調(diào)節(jié)的延時(shí)模塊,實(shí)現(xiàn)在主軋線軋機(jī)非停機(jī)且無(wú)鋼狀態(tài)下,自動(dòng)關(guān)閉該供風(fēng)系統(tǒng),達(dá)到對(duì)氣源的精確自動(dòng)控制。

      1? 詳細(xì)技術(shù)內(nèi)容

      1.1 技術(shù)原理

      將主軋線軋機(jī)的咬鋼信號(hào)及冷床要鋼信號(hào)作為輸入,形成輸入環(huán)節(jié);電動(dòng)閥門的開(kāi)閉狀態(tài)為反饋,形成反饋環(huán)節(jié),通過(guò)PLC對(duì)被控對(duì)象(電動(dòng)閥門)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。

      1.2 技術(shù)方案

      ①重新梳理軋線的10個(gè)熱檢信號(hào)、6個(gè)活套掃描器及1臺(tái)高溫檢測(cè)儀用風(fēng)管路,對(duì)檢測(cè)元件用風(fēng)進(jìn)行集中管理,全線實(shí)施氣路改造,把供風(fēng)總管分支出粗中軋和精軋兩個(gè)部分,并分別安裝單向電磁閥,對(duì)全線氣路實(shí)施遠(yuǎn)程控制,將粗中軋起停車命令與1#電磁閥得失電進(jìn)行合并,將精軋起停車命令與2#電磁閥得失電進(jìn)行合并,做到主機(jī)起車風(fēng)源開(kāi)始供應(yīng),主機(jī)停車風(fēng)源自動(dòng)切斷,并在軋線北側(cè)的地面站上安裝1#、2#電磁閥手動(dòng)操作開(kāi)關(guān),便于維修測(cè)試管路及手動(dòng)狀態(tài)下試驗(yàn)供風(fēng)量使用,杜絕壓縮空氣浪費(fèi)。正常生產(chǎn)過(guò)程中軋線的供風(fēng)系統(tǒng)處于自動(dòng)狀態(tài),即主機(jī)轉(zhuǎn)車熱檢、活套掃描器風(fēng)源打開(kāi),軋線不過(guò)鋼時(shí)熱檢、活套掃描器不需要壓縮空氣,可以自動(dòng)關(guān)閉氣路總管上的電磁閥從而減少了壓縮空氣的浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本。具體施工方案是分別由供風(fēng)總管上分出兩根2寸的支管,在支管上安裝總截門方便維修,然后安裝單向電磁閥,在電磁閥的兩端再安裝兩個(gè)手動(dòng)截門,為了在防止電磁閥出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)在線的操作更換,采用旁通回路設(shè)計(jì)控制,單向閥(24V)的得電控制與軋機(jī)啟車命令聯(lián)鎖。從軋線遠(yuǎn)程控制柜PLC輸出點(diǎn)到24V繼電器,利用繼電器的開(kāi)點(diǎn)接通24V電源為電磁閥供電。遠(yuǎn)程柜和電磁閥之間連接兩芯屏蔽電纜。

      ②在冷床區(qū)程序與主軋線程序中調(diào)用來(lái)自 SIMATIC_NET_CP 庫(kù)的通訊功能塊FC50 “AG_LSEND”和 FC60 “AG_LRECV”。 FC50 “AG_LSEND”用于發(fā)送數(shù)據(jù)到 S7 或 S5 站,PC 或者第三方系統(tǒng)。FC60 “AG_LRECV”用于接收來(lái)自 S7或 S5 站,PC站或第三方系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。指定冷床區(qū)程序中的FC50 “AG_LSEND”的輸入?yún)?shù)“ID”和“LADDR”分別為“1”和“W#16#3FF7”,然后指定將要發(fā)送數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)區(qū)地址為P#DB806.DBX0.0,長(zhǎng)度為BYTE 5。以相同方法在主軋線程序調(diào)用FC60 “AG_LRECV”,指定輸入?yún)?shù)。

      ③將供風(fēng)系統(tǒng)原有的聯(lián)鎖條件,即主軋線軋機(jī)停車時(shí),熱檢、活套掃描器風(fēng)源自動(dòng)關(guān)閉,修改為當(dāng)所有在線主軋機(jī)的咬鋼信號(hào)消失、冷床要鋼信號(hào)到來(lái),并且延時(shí)30S后(當(dāng)出爐熱檢檢測(cè)到鋼坯時(shí),定時(shí)器復(fù)位),供風(fēng)系統(tǒng)將關(guān)閉兩個(gè)支路的供風(fēng)電動(dòng)閥門,切斷氣源;當(dāng)主軋線軋機(jī)啟車時(shí),且軋機(jī)轉(zhuǎn)速大于等于400rpm時(shí),供風(fēng)系統(tǒng)將打開(kāi)兩個(gè)支路的供風(fēng)電動(dòng)閥門,對(duì)各檢測(cè)元件進(jìn)行供氣。

      2? 運(yùn)行情況

      效果比較:投入運(yùn)行后,改造項(xiàng)目運(yùn)行情況穩(wěn)定,取得非常好的節(jié)能效果。(表1、表2)

      3? 結(jié)論

      此項(xiàng)節(jié)能成果項(xiàng)目實(shí)施后,不僅提高了該棒材作業(yè)生產(chǎn)線噸鋼的生產(chǎn)成本,更進(jìn)一步節(jié)約了能源,實(shí)現(xiàn)了按需投入、節(jié)能減排的目標(biāo),創(chuàng)造了一定的社會(huì)效益,在同類棒材作業(yè)生產(chǎn)線具有一定推廣價(jià)值。

      參考文獻(xiàn):

      [1]錢瑭,嚴(yán)麗,陳順義,舒崚峰,何中偉.水電站機(jī)組制動(dòng)供氣系統(tǒng)設(shè)備的優(yōu)化研究[J].中國(guó)農(nóng)村水利水電,2019(12):186-190.

      [2]蔣合艷,郭軍光,郭小艷,許永雷,周小峰.石油鉆機(jī)供氣系統(tǒng)分析計(jì)算及選型配置[J].壓縮機(jī)技術(shù),2019(05):16-19,49.

      [3]戰(zhàn)韋鵬,李偉平.客車本車自動(dòng)供風(fēng)系統(tǒng)[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2018(18):32-33.

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