任 晶,趙婷婷,文 斌,董金龍
(太原師范學(xué)院,山西晉中030619)
某煤清潔利用示范項(xiàng)目, 設(shè)計(jì)采用碎煤和粉煤 雙氣化工藝,年產(chǎn)40 億Nm3的煤制天然氣。 該項(xiàng)目承擔(dān)著國(guó)家“高濃鹽水雜鹽純化和結(jié)晶鹽分離技術(shù)應(yīng)用”的示范任務(wù)。
2018 年項(xiàng)目組在內(nèi)蒙某煤制天然氣公司利用碎煤氣化高濃酚氨廢水開(kāi)展了生化處理、中水回用、膜濃縮和分鹽結(jié)晶的全流程中試試驗(yàn)。 該試驗(yàn)裝置于2018 年2 月份開(kāi)始污泥培養(yǎng)馴化, 截止5 月25日分別產(chǎn)出合格的氯化鈉和芒硝(十水合硫酸鈉)結(jié)晶鹽。8 月1 日完成168 h 性能考核,8 月13 日通過(guò)專家審查。與會(huì)專家一致同意通過(guò)中試性能考核,中試采用的工藝技術(shù)可行,可以實(shí)現(xiàn)碎煤氣化廢水零排放,同時(shí)驗(yàn)證了工業(yè)化廢水零排放工藝的經(jīng)濟(jì)性。
中試項(xiàng)目總占地面積為5 000 m2,總建筑面積為1 400 m2,由4 個(gè)工藝單元組成:生化段、回用段、膜濃縮段和蒸發(fā)結(jié)晶段(氯化鈉結(jié)晶、硫酸鈉結(jié)晶)。建設(shè)規(guī)模與流程配置見(jiàn)表1。
表1 建設(shè)規(guī)模與流程配置
考慮到生化出水硬度、二氧化硅濃度低,考核期停用回用軟化澄清池,將其替代生化后氣浮裝置。
裝置簡(jiǎn)要流程見(jiàn)圖1。
圖1 污水全流程中試工藝流程
污水處理全流程中試試驗(yàn)主要包括以下內(nèi)容:(1)驗(yàn)證設(shè)計(jì)全流程工藝工業(yè)化中試及運(yùn)行可靠性;(2)校核各單元的處理效果、出水水質(zhì)情況;(3)摸索各單元的操作參數(shù);(4)驗(yàn)證產(chǎn)出回用水水質(zhì)滿足回用要求;(5)驗(yàn)證產(chǎn)出結(jié)晶鹽品質(zhì)及回收率;(6)藥劑、公用工程消耗等運(yùn)行成本估算。
考核期間平均運(yùn)行負(fù)荷為3.59 m3/h,生化單元進(jìn)水平均指標(biāo)(考核期氣化系統(tǒng)處于開(kāi)車階段):COD 為2 391 mg/L、為91 mg/L、總氮為119.8 mg/L、總酚為551 mg/L;出水平均指標(biāo):COD 為67.4 mg/L、NH3-N <0.025 mg/L、總氮為14.2 mg/L、總酚為4.2 mg/L。水解酸化池COD 去除率為14.2%。一級(jí)A/O 的COD、總酚、氨氮、總氮平均去除率分別達(dá)到80.9%、86.5%、92.1%、85.9%,污染物去除效果顯著。PMBR 反應(yīng)器進(jìn)一步去除污水殘留污染物,COD 和總酚去除率分別達(dá)到66.6%和87.2%, 顯著降低生化出水污染物濃度。
另外含酚污水經(jīng)生化單元各裝置逐級(jí)處理后,外觀色度發(fā)生顯著變化,進(jìn)水為醬黑色,二沉池出水變?yōu)樯钭厣?,PMBR 出水澄清透明。這也間接表明生化單元各處理裝置能逐級(jí)有效地去除含酚污水中的污染物。
考核期間平均運(yùn)行負(fù)荷為2.7 m3/h,水回收率達(dá)到65.5%,回用水品質(zhì)優(yōu)于優(yōu)級(jí)再生水水質(zhì)。
考核期間平均運(yùn)行負(fù)荷為3.52 m3/h, 海水反滲透裝置、納濾裝置、納濾產(chǎn)水反滲透裝置產(chǎn)水回收率分別為62.42%、80.12%、46.94%,回用水水質(zhì)滿足初級(jí)再生水標(biāo)準(zhǔn)。
實(shí)現(xiàn)對(duì)水中一價(jià)鹽(氯化鈉為主)和二價(jià)鹽(硫酸鈉為主)的有效分離與富集,納濾濃水TDS 為32 557 mg/L、硫酸鹽質(zhì)量濃度為11 113 mg/L;納濾產(chǎn)水反滲透裝置濃水TDS 為43 492 mg/L,進(jìn)一步降低氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶處理水量。
硫酸鈉蒸發(fā)結(jié)晶裝置和氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶裝置的平均負(fù)荷分別為0.44 m3/h 和0.46 m3/h;氯化鈉產(chǎn)品折干基純度均達(dá)到GB/T 5462—2003《工業(yè)鹽》的日曬工業(yè)鹽二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求; 芒硝產(chǎn)品折無(wú)水硫酸鈉均達(dá)到GB/T 6009—2014《工業(yè)無(wú)水硫酸鈉》Ⅱ類合格品標(biāo)準(zhǔn)要求。 結(jié)晶鹽回收率達(dá)到89.99%,硫酸鈉結(jié)晶鹽(芒硝折硫酸鈉)合格率為92.86%,氯化鈉結(jié)晶鹽合格率為100%。
考核期全流程噸水運(yùn)行成本為13.33 元(藥劑和公用工程),加上膜、催化劑、濾料、樹(shù)脂補(bǔ)充、更換或清洗等其他估算費(fèi)用, 全流程噸水總運(yùn)行成本為14.53 元。 其中,生化單元占全流程處理噸水運(yùn)行成本的60%左右。
中試的目的是驗(yàn)證裝置的技術(shù)安全可靠性、經(jīng)濟(jì)可行性。 技術(shù)可靠需要實(shí)現(xiàn)污水處理零排放和分鹽達(dá)到資源化利用。 一是盡量降低進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶單元原液中的COD;二是盡量降低原液中雜鹽和結(jié)垢物質(zhì)含量;技術(shù)可行需要降低運(yùn)行成本和投資成本,選用合理的工藝、設(shè)備材料和藥劑。 結(jié)合中試試驗(yàn),筆者就中試過(guò)程中存在的問(wèn)題,提出個(gè)人建議。
本項(xiàng)目生化單元進(jìn)水和出水均設(shè)置了部分溶氣氣浮裝置,氣源分別采用氮?dú)夂蛪嚎s空氣。在氣化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的情況下,前氣浮出水COD、SS 去除率分別能達(dá)到5%、50%,后氣浮出水COD、SS 去除率分別能達(dá)到30%、50%,但實(shí)際運(yùn)行也出現(xiàn)了不少問(wèn)題,主要表現(xiàn)為:
(1)溶氣罐運(yùn)行不穩(wěn)定,液位調(diào)節(jié)困難,造成溶氣量不穩(wěn)定,氣浮效果不好;(2)刮板排泄浮渣對(duì)氣浮池液位要求比較嚴(yán)格, 液位不穩(wěn)會(huì)造成氣浮池溢流損失;或浮渣無(wú)法排出氣浮池,氣浮殘?jiān)自跉飧〕貎?nèi)積累隨水帶入臭氧接觸塔, 引起臭氧接觸塔污堵,影響出水水質(zhì)和色度,反洗工作量大;(3)對(duì)二沉池出水SS 和膠體COD 變化適應(yīng)性較差,特別是在氣化系統(tǒng)開(kāi)車初期,污水發(fā)泡嚴(yán)重,出水SS 和膠體COD 較高,如果不及時(shí)調(diào)節(jié)會(huì)造成出水帶渣嚴(yán)重。
建議:(1)注意氣浮設(shè)備選型;(2)提高自動(dòng)化水平;(3)后氣浮出水增加澄清過(guò)濾裝置,或使用高密替代氣浮裝置,但應(yīng)注意混凝劑類型的選擇(要考慮水處理成本、處理效果和對(duì)后序鈉床或弱酸陽(yáng)床樹(shù)脂的影響)和高密排泥量,盡量提高水的回收率。
水解酸化是生化處理的關(guān)鍵設(shè)備, 特別是碎煤氣化高酚、高雜環(huán)有機(jī)廢水,水解酸化運(yùn)行效果決定了生化出水COD 的去除效果。
本試驗(yàn)裝置正常運(yùn)行期間,水解酸化進(jìn)水B/C 為0.23 左右,水解酸化后B/C 為0.45 左右,水解回流比為2.4~2.8, 一級(jí)A/O 運(yùn)行O 池DO 為3~6 mg/L,對(duì)COD、氨氮、總氮的去除率分別為89%、96%、83%,二級(jí)A/O 運(yùn)行O 池DO 為6~9 mg/L,對(duì)COD、氨氮、總氮的去除率分別為13%、15%、11%左右, 說(shuō)明一級(jí)A/O 基本上完成了可生化物質(zhì)的降解,二級(jí)進(jìn)水BOD5一般為30 mg/L 左右, 說(shuō)明進(jìn)水COD 基本都是難降解的物質(zhì), 需要加強(qiáng)前面水解酸化或后序深度處理的設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理。
裝置正常運(yùn)行期間,生化進(jìn)水COD 為1 189~5 042 mg/L、氨氮為32.29~292 mg/L、總氮為44.93~309 mg/L、總酚為112~704 mg/L;二沉池出水COD 為200~484 mg/L(正常值為250 mg/L 左右)、氨氮為1.39~12.87 mg/L(正常值為5 mg/L 左右)、總氮為3.84~23.14 mg/L(正常值小于15 mg/L)、總酚為12.8~48.32 mg/L(正常值小于35 mg/L)。 在中試試驗(yàn)期間項(xiàng)目所在煤制氣公司碎煤氣化系統(tǒng)開(kāi)停車3 次,開(kāi)車期間水質(zhì)污染物濃度低(COD 小于2 000 mg/L、總酚為400 mg/L 、氨氮小于100 mg/L),但成分復(fù)雜,難降解的物質(zhì)多, 進(jìn)水為醬油色, 生化泡沫產(chǎn)生量大,出水水質(zhì)和色度差,二沉池出水COD 基本穩(wěn)定在300~450 mg/L,膠體COD 占比高達(dá)30%;在氣化正常運(yùn)行期間,酚氨水污染質(zhì)量濃度較高(COD 為2 000~5 000 mg/L、總酚為450~650 mg/L、氨氮為150~300 mg/L),但生化運(yùn)行穩(wěn)定、進(jìn)水較清、泡沫量較小,說(shuō)明難降解的物質(zhì)不多,二沉池出水COD 基本穩(wěn)定在200~250 mg/L,氨氮穩(wěn)定在5 mg/L 左右。
建議:(1)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中水解酸化回流比遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值5, 應(yīng)根據(jù)水解出水總酚含量適當(dāng)提高水解酸化回流比,降低酚對(duì)系統(tǒng)的沖擊影響;或采用更高效的有機(jī)物降解新方法,減少后序A/O 池的處理負(fù)擔(dān);(2)水解酸化污泥培養(yǎng)馴化要提前準(zhǔn)備,一般水解酸化污泥培養(yǎng)馴化時(shí)間要在6 個(gè)月以上, 本項(xiàng)目水解酸化從開(kāi)始污泥培養(yǎng)到運(yùn)行結(jié)束時(shí)間只有5 個(gè)月, 水解功效沒(méi)有發(fā)揮出來(lái);(3)A/O 運(yùn)行O 池DO 較高, 特別是二級(jí)A/O 需要投加營(yíng)養(yǎng)物才能保持住污泥濃度,控制不好會(huì)造成污泥自嗜現(xiàn)象,引發(fā)出水膠體COD 偏高。 在設(shè)計(jì)時(shí)適當(dāng)調(diào)整A/O 污水停留時(shí)間或靈活調(diào)整二級(jí)A/O 運(yùn)行DO 濃度, 污染負(fù)荷適當(dāng)后移, 這樣既能調(diào)整二級(jí)A/O 負(fù)荷分配,又能降低多環(huán)有機(jī)物的過(guò)度氧化, 提高生化處理效果,降低臭氧深度處理負(fù)擔(dān);(4)設(shè)計(jì)中,要充分考慮生化出水的COD 波動(dòng)(碎煤氣化開(kāi)車過(guò)程中水質(zhì)影響)對(duì)中水回用、濃縮單元膜及蒸發(fā)結(jié)晶裝置運(yùn)行和結(jié)晶鹽質(zhì)量的影響。
臭氧系統(tǒng)是生化深度處理的關(guān)鍵設(shè)備, 能有效去除污水色度,改變視覺(jué)效果,同時(shí),能夠降解大分子有機(jī)物質(zhì), 臭氧濃度高時(shí)可有效去除部分COD。試驗(yàn)過(guò)程中,臭氧系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題也最多:(1)臭氧發(fā)生器功率選擇過(guò)小,設(shè)計(jì)按水中臭氧投加量為50~80 mg/L 選型,正常運(yùn)行過(guò)程中,臭氧系統(tǒng)對(duì)COD 的去除率能達(dá)到20%,出水偏白或淡黃,但當(dāng)污水中SS 濃度高或臭氧接觸塔污堵時(shí),系統(tǒng)出水水質(zhì)、色度和渾濁度明顯變差。在性能考核后的試驗(yàn)過(guò)程中,臭氧接觸塔由并聯(lián)改為串聯(lián),臭氧投加量增加到100~150 mg/L,出水色度基本為白色,COD 去除率能達(dá)到40%;(2)臭氧接觸塔容易污堵,反洗強(qiáng)度較大;(3)臭氧發(fā)生器故障停車,本裝置運(yùn)行中因?yàn)榘l(fā)生器自身故障停車達(dá)一個(gè)月之久。
建議:(1)臭氧發(fā)生器選型要有余量或設(shè)置備用,多臺(tái)設(shè)備使用時(shí)可以考慮容量備用,臭氧投加量可按100 mg/L 考慮;(2)注意接觸塔進(jìn)水的設(shè)計(jì),保證進(jìn)水SS 滿足接觸塔運(yùn)行要求,并設(shè)計(jì)成接觸塔串并聯(lián)可調(diào)方式;(3)從經(jīng)濟(jì)技術(shù)角度比選優(yōu)化生化預(yù)處理和深度處理工藝,提高生化單元出水水質(zhì)。
在膜濃縮單元采用雙電極電解氧化裝置降低納濾進(jìn)水COD。 專項(xiàng)試驗(yàn)表明,電解裝置對(duì)氨氮和色度的去除效果尤為明顯。 當(dāng)電解電壓為4.3 V,電流為703 A 時(shí),電解2 h,氨氮去除率能達(dá)到100%,出水澄清,電流越大去除效果越好;當(dāng)電解電壓為4.3 V,電流為600 A 時(shí),達(dá)到設(shè)計(jì)電解時(shí)間為6 h 時(shí),COD的去除率最高,可以達(dá)到52.4%,與氨氮相反,電流越大,COD 去除效果越差。
電解氧化裝置存在如下問(wèn)題:(1)降解COD 的能力有限;(2)電解功耗高,出水ORP 高至800 mV,有大量氯氣產(chǎn)生,需投加還原劑450 mg/L,成本為2 元/m3,過(guò)高的ORP 會(huì)危害下游納濾膜。
建議將電解氧化裝置設(shè)置在納濾膜濃水側(cè)下游,或者優(yōu)選膜濃縮單元降解有機(jī)物的工藝。
中試過(guò)程,硫酸鈉蒸發(fā)結(jié)晶由于系統(tǒng)管道、閥門位置設(shè)計(jì)合理,保溫效果好,運(yùn)行一直比較平穩(wěn);相反,氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶裝置由于是臨時(shí)租賃設(shè)備,許多地方設(shè)計(jì)不合理,系統(tǒng)沒(méi)有保溫,造成裝置運(yùn)行問(wèn)題頻繁,大致如下:
(1)蒸發(fā)結(jié)晶料腿、出料泵管道濃鹽水部位經(jīng)常堵塞,主要原因是閥門離料腿和主循環(huán)管道較遠(yuǎn),三通部位經(jīng)常結(jié)晶堵塞;(2)氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶料腿處密度為0.9~1.2 g/cm3、固液比為15%~20%時(shí),料液進(jìn)晶漿罐攪拌冷卻,然后分離出鹽。 晶漿罐料液溫度、電機(jī)電流或攪拌速度,以及COD 含量對(duì)結(jié)晶質(zhì)量非常重要。 料液溫度低,晶體在晶漿罐中容易架橋;溫度太高,晶體太細(xì),無(wú)法分離,產(chǎn)品收率低;(3)離心機(jī)的型式對(duì)結(jié)晶鹽質(zhì)量和色度影響非常大。 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)中,立式旋轉(zhuǎn)式篩網(wǎng)離心機(jī)色度、粒度都比較好;臥式離心機(jī)出的全是紅黑色雜鹽。
建議:(1)系統(tǒng)管道、閥門、保溫要設(shè)計(jì)合理:料液循環(huán)管線、母液回流管線、進(jìn)料管線、排污管線等盡量減少不必要的U 形彎;三通或直通閥門盡可能做到離主管道或設(shè)備最近,只要能滿足檢修/更換要求即可;做好保溫設(shè)計(jì),特別是料腿等高濃物料部分,防止結(jié)晶堵塞。
(2)晶漿罐料液溫度要控制合理,中試過(guò)程中控制溫度為80 ℃左右;通過(guò)外排部分母液,控制母液中COD 不超100 000 mg/L。
(3)立式旋轉(zhuǎn)式篩網(wǎng)離心機(jī)比臥式濾布離心機(jī)效果要好,但要控制好離心機(jī)運(yùn)行時(shí)的溫度,保證適量的蒸汽隨進(jìn)料進(jìn)入離心機(jī),既有利于鹽的干燥,也能防止離心機(jī)結(jié)垢堵塞。
本研究中試達(dá)到了預(yù)期目的, 不僅驗(yàn)證了工藝技術(shù)的可靠性,也為以后裝置的設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、藥劑選擇和運(yùn)行維護(hù)提供了借鑒, 但中試裝置也存在設(shè)計(jì)不合理、試驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間短、以及自身中試規(guī)模小的影響,有些地方不能直接反映大型裝置運(yùn)行效果,需要在工程化時(shí)預(yù)以考慮。