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      烯烴分離裝置堿洗塔分析及工藝優(yōu)化

      2020-10-03 11:27:02張偉薛媛媛吳瑞寧蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司陜西蒲城715501
      化工管理 2020年16期
      關(guān)鍵詞:堿液黃油烯烴

      張偉 薛媛媛 吳瑞寧(蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司,陜西 蒲城 715501)

      0 引言

      在煤化工甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯(MTP)等工業(yè)生產(chǎn)過程中,為了得到符合純度要求的目標產(chǎn)物或未反應(yīng)的物料循環(huán)利用,從反應(yīng)器流出的物流都需要經(jīng)過一系列的凈化、分離提純過程。在這些工業(yè)生產(chǎn)過程中,都不可避免生成一些酸性雜質(zhì)如CO2等。而酸性物質(zhì)如不清除,使得在后續(xù)的生產(chǎn)中造成不利影響。因此有必要對反應(yīng)尾氣進行堿洗除去酸性物質(zhì)等,必須使用以氫氧化鈉水溶液為介質(zhì)的堿洗塔。蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司烯烴分離采用惠生的預(yù)切割+油吸收分離技術(shù)。設(shè)計操作時間為7200h,生產(chǎn)33 萬t/a 聚合級乙烯和35.9 萬t/a 聚合級丙烯,堿洗塔在運行過程中,會生成黃油,排放不暢,管線堵塞;塔內(nèi)堿液下落不暢,塔頂液位和塔壓波動幅度大。為解決該問題,分析了探討了造成堿洗塔黃油生成機理,并提出了處理方法,對堿洗塔運行工況進行優(yōu)化,保證裝置連續(xù)穩(wěn)定運行。

      1 堿洗塔黃油生成機理

      在MTO 裝置烯烴分離單元堿洗塔進料含有醛、酮等氧化物,在生產(chǎn)中由于堿液的存在會產(chǎn)生聚合生成大量的聚合物,由于這些聚合物存在,會造成設(shè)備堵塞,嚴重時甚至?xí)斐裳b置被迫停產(chǎn)檢修。

      如圖1 所示,反應(yīng)機理為:堿洗塔中的聚合主要是原料中的醛或酮在堿的作用下,易引起Aldol 縮合反應(yīng)。即兩分子α 位碳原子上有活潑氫原子的醛或酮在NaOH 堿性催化劑作用下,會發(fā)生加成反應(yīng),生成β-羥基醛。然后進一步加成至一定分子量的聚合物,也就是黃油。由于脫水程度不同,黃油顏色有黃色、紅色、綠色,當堿濃度過高時,黃油顏色為黑色。

      圖1 堿洗黃油生成機理

      2 工藝優(yōu)化方案

      2.1 穩(wěn)定進料醛酮含量

      烯烴分離采用甲醇洗滌塔除去含氧化合物,采用控制穩(wěn)定進料中醛酮含量,降低與堿液反應(yīng)生產(chǎn)黃油的量,設(shè)計用MTO 凈化水作為洗滌液,由于凈化水COD 為12000mg/L,洗滌效果差;選用透平凝液為洗滌液調(diào)整進料中醛酮含量,調(diào)整前后醛酮含量變化如表1 所示,調(diào)整前進料中的醛和酮含量為1800ppm 和2500ppm,調(diào)整后為360ppm 和580ppm,醛酮分別降低了80%和76.8%。,說明透平凝液能與進料中的醛酮反應(yīng)或溶解,降低了堿洗塔的醛酮含量。

      表1 堿洗塔進料中醛酮含量比較表

      2.2 堿液濃度優(yōu)選

      堿液能洗滌裂解氣中的酸性氣體發(fā)生反應(yīng),高濃度的堿液,有利于CO2的吸收,減少新鮮堿液的加入量和廢堿液的排出,但也會減少堿液和氣體的接觸面積,增加堿液循環(huán)次數(shù),最重要的是堿液濃度提高,OH-電離效果不好,粘性大,加了烯烴的聚合速度和對黃油產(chǎn)生催化作用,影響堿洗塔的正常運行。降低堿液濃度,會減小CO2在洗滌液中的溶解度,酸性氣體吸收能力下降,塔內(nèi)的塔板數(shù)增加,因此,必須選用合適的堿液濃度。經(jīng)試驗,采用強堿濃度6%~8%、中堿濃度4%~5%、弱堿濃度2%~3%,并且調(diào)整堿液注入量,降低堿液濃度,降低后堿液濃度如圖2 所示。

      圖2 堿液濃度優(yōu)選

      2.3 增加水洗段水量及加大排黃油頻次

      增加鍋爐給水流量由970kg/h 至1200kg/h,加大弱堿段置換能力,并且加大排黃油頻率使生成黃油隨廢堿液稀釋排出裝置。

      3 效果評價

      3.1 堿液循環(huán)

      通過穩(wěn)定進料醛酮含量、堿液濃度優(yōu)選、增加水洗段水量及加大排黃油頻次工藝優(yōu)化,以上措施調(diào)節(jié),堿液循環(huán)量穩(wěn)定(圖3)。

      3.2 現(xiàn)場取樣情況

      由圖4 取樣可見,弱堿段黃油含量逐步減少。

      圖3 堿液循環(huán)基本平穩(wěn)

      圖4 黃油含量比較

      圖5 堿洗塔壓差

      3.3 試用期間壓差狀況

      堿洗塔壓差如圖5 所示呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,由62kPa 下降至58kPa。因此可以看出:采用進料醛酮含量、堿液濃度優(yōu)選、增加水洗段水量及加大排黃油頻次,實現(xiàn)了堿液濃度循環(huán)量穩(wěn)定,黃油含量減少,塔內(nèi)壓差的降低。

      4 結(jié)語

      堿洗塔作為烯烴分離裂解氣中酸性氣體脫除的關(guān)鍵設(shè)備,堿洗過程中產(chǎn)生黃油副產(chǎn)物,探討了造成堿洗塔黃油生成機理,然后通過調(diào)整進料醛酮含量、堿液濃度優(yōu)選、增加水洗段水量及加大排黃油頻次進行工藝優(yōu)化,實現(xiàn)了堿液循環(huán)量穩(wěn)定,弱堿段黃油含量逐步減少,堿液塔壓差的降低,有效減少堿洗塔黃油的產(chǎn)生,為裝置長周期連續(xù)穩(wěn)定運行提高了保障。

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