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      酸性水汽提塔處理量降低的原因分析與處理對策

      2020-10-14 03:45:06林錦波王華雨中國石油天然氣股份有限公司廣東石化分公司廣東揭陽515200
      化工管理 2020年27期
      關(guān)鍵詞:汽提汽提塔油泥

      林錦波 王華雨(中國石油天然氣股份有限公司廣東石化分公司,廣東 揭陽 515200)

      0 引言

      煉油廠在對含硫原油進(jìn)行處理過程中,很多裝置都需要實施脫硫作業(yè),在完成脫硫之后,硫化氫、二氧化碳以及氨會形成酸性水溶液。在酸性水中,硫化物、酚類物質(zhì)、氰化物如果不進(jìn)行處理直接進(jìn)行排放,那么就會對環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。因此,必須要通過汽提塔對酸性水進(jìn)行處理之后才能夠排放到污水廠,在這種情況下,如何保障酸性水汽提塔的處理量就顯得非常重要。

      1 酸性水汽提塔處理工藝技術(shù)現(xiàn)狀

      在我國石油化工企業(yè)中,酸性水汽提塔所使用的工藝技術(shù)主要為單塔加壓側(cè)線抽出汽提、雙塔加壓汽提和單塔低壓全吹出汽提三類工藝。酸性水汽提塔工藝選擇以及處理量的保持對于整個煉油廠的生產(chǎn)經(jīng)營有著非常重要的影響。

      1.1 單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝

      采用單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝進(jìn)行酸性水處理時,待處理的酸性水分別從冷、熱進(jìn)料口進(jìn)入汽提塔頂部的填料段以及塔上部,此時,汽提塔塔頂?shù)乃嵝詺庵邪钡馁|(zhì)量分?jǐn)?shù)位于百分之一以下,經(jīng)過分液之后將其送至硫回收裝置,之后塔中部抽出的側(cè)線汽經(jīng)由三級冷凝冷卻以及分凝之后,就能夠得到較高濃度的粗氨氣,之后再將粗氨氣輸送到氨精制工序進(jìn)行后續(xù)的處理;塔底得到的凈化水實現(xiàn)循環(huán)利用或者排放到污水處理廠。

      1.2 雙塔加壓汽提工藝

      采用雙塔加壓汽提工藝進(jìn)行酸性水處理時,等待處理的酸性水會直接被送至硫化氫汽提塔,此時塔頂酸性氣體中氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)位于百分之一以下,之后經(jīng)過分液后送至硫回收裝置;塔底污水換熱后再進(jìn)入氨汽提塔,塔頂氣經(jīng)兩級冷凝冷卻和兩級分凝后,得到高濃度的粗氨氣,送至氨精制部分進(jìn)一步處理;塔底得到凈化水回用于上游裝置或排入污水處理場。

      1.3 單塔低壓全吹出汽提工藝

      采用單塔低壓全吹出汽提工藝對酸性水進(jìn)行處理時,待處理的酸性水經(jīng)換熱后進(jìn)入汽提塔,塔頂含氨酸性氣送至硫回收裝置;塔底得到凈化水回用于上游裝置或排入污水處理場。[2]

      1.4 氨精制工藝

      經(jīng)酸性水汽提得到的粗氨氣進(jìn)入氨精制塔,塔內(nèi)溫度通過液氨儲罐來的液氨進(jìn)行蒸發(fā)降溫維持-10~0℃的操作溫度,在低溫工況下通過低溫洗滌(或結(jié)晶),氨氣中的硫化氫由氣相轉(zhuǎn)入液相得以脫除,塔頂氨氣中硫化氫濃度一般為100~200mg/m3,脫除率達(dá)99%以上,再經(jīng)過脫硫吸附器以脫除氨氣中的少量硫化氫,出口氨氣中硫化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般不大于3μg/g,經(jīng)過氨精制后的氨氣,大部分裝置采用壓縮機(jī)壓縮并冷凝冷卻得到液氨產(chǎn)品,個別裝置(如齊魯石化)通過氨蒸餾塔替代壓縮機(jī),塔頂?shù)玫桨睔?,再進(jìn)入氨冷凝器,冷凝冷卻后得到液氨產(chǎn)品。

      2 某煉油廠酸性水汽提塔處理量出現(xiàn)下降狀況

      某煉油廠實際運(yùn)行中,酸性水汽提塔使用的是單塔低壓汽提工藝。在脫硫過程中,酸性水的主要來源主要涉及到下面一些流程:原油預(yù)處理流程、催化裂解流程、柴油加氫流程。在酸性水汽提塔運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)其實際處理量無法達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),且呈現(xiàn)下降趨勢。為了提升處理效率,工作人員就需要對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行停工檢修,這不但影響了正常生產(chǎn)的進(jìn)行,同時還消耗量大量的人力、物力資源,一旦在停工檢修過程中發(fā)生了緊急狀況,那么可能會導(dǎo)致整個工廠的停產(chǎn),所以,如何解決酸性水汽提塔處理量下降的問題就顯得越來越關(guān)鍵。

      3 酸性水汽提塔處理量降低的原因分析

      酸性水汽提塔處理量下降的原因通常涉及到下面兩個方面:(1)酸性水汽提塔的塔盤堵塞;(2)酸性水汽提塔塔底重沸器管束結(jié)垢導(dǎo)致其換熱效應(yīng)下降。[1]

      3.1 塔盤堵塞

      酸性水汽提塔塔盤堵塞是非常常見的,也是當(dāng)前煉油企業(yè)生產(chǎn)中酸性水汽提塔運(yùn)行中的通病,部分酸性水汽提塔塔盤堵塞發(fā)生時間比較短,部分酸性水汽提塔塔盤堵塞時間比較長。一般來講,塔盤堵塞主要的原因是油泥堵塞、結(jié)垢堵塞以及塔盤形變。

      3.1.1 油泥堵塞

      酸性水汽提塔發(fā)生油泥堵塞的重要原因是由于儲罐也為過于低下,導(dǎo)致入口管在吸進(jìn)酸性水的過程中,吸進(jìn)了大量的油泥雜質(zhì),繼而引發(fā)管道壓力上升,酸性水汽提塔壓降上升。但是需要注意的是,工作人員可以通過對儲罐液位的調(diào)節(jié),使堵塞狀況發(fā)生緩解。

      3.1.2 結(jié)垢堵塞

      在煉油廠生產(chǎn)中,酸性水汽提塔發(fā)生結(jié)垢堵塞主要是由于焦化裝置所導(dǎo)致的。在酸性水流通股過程中,如果焦粉過濾效果較差,那么就會導(dǎo)致焦粉在塔盤發(fā)生緩慢堆積,最終受熱發(fā)生凝結(jié)結(jié)垢。在本文研究的煉油廠中,沒有設(shè)置焦化裝置,但是酸性水汽提塔仍舊發(fā)生率結(jié)垢問題。工作人員在對塔盤實施檢修和清理的過程中,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢狀物呈現(xiàn)出橢圓形態(tài),在該汽提塔40層塔盤中,結(jié)垢發(fā)生在1-26層,從上到下結(jié)垢越來越嚴(yán)重,到26層塔盤結(jié)垢現(xiàn)象最為嚴(yán)重,之后從27-40層塔盤的結(jié)垢狀況又逐漸減輕。通過對結(jié)構(gòu)物內(nèi)容進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)物的主要成分為鐵銹以及油泥。這說明改裝置的除油效果比較差,導(dǎo)致大量的污油進(jìn)入其中。污油在受熱之后,重油無法進(jìn)行揮發(fā),就逐漸與鐵銹進(jìn)行混合,發(fā)生堆積,最終形成垢狀物質(zhì)。

      3.1.3 塔盤的翻轉(zhuǎn)和變形

      汽提塔塔盤發(fā)生翻轉(zhuǎn)以及形變也是較為常見的,原因如下:

      (1)固定汽提塔塔盤的螺桿發(fā)生了腐蝕,最終導(dǎo)致其斷裂。酸性水汽提塔塔盤的基本材質(zhì)為304不銹鋼,按照正常的生產(chǎn)環(huán)境,304不銹鋼是不會發(fā)生嚴(yán)重腐蝕的。然而該煉油廠地處海濱,煉油廠距離海岸線比較近,所以在環(huán)境中含有大量的鹽分以及氯離子,304不銹鋼的鈍化膜會被氯離子損壞,最終致使其發(fā)生點(diǎn)狀腐蝕,長時間如此,那么塔盤及其配件的腐蝕狀況就越來越嚴(yán)重。

      (2)沖塔時,塔盤發(fā)生變形、翻轉(zhuǎn)以及脫落問題。在酸性水汽提塔實際運(yùn)行過程中,蒸汽壓力變化過快或者操作人員操作不規(guī)范,都可能會引發(fā)沖塔現(xiàn)象。沖塔現(xiàn)象的發(fā)生,不但會對凈化水治理造成影響,同時還會對硫磺裝置的運(yùn)行造成不利影響,嚴(yán)重的可能會引發(fā)塔盤發(fā)生形變或者脫落問題。

      3.2 塔底重沸器管束結(jié)垢

      酸性水汽提塔重沸器一般都位于塔基最低位置,重沸器的進(jìn)出口距離降液漕比較近,在長時期的運(yùn)行中,油泥雜質(zhì)會在重沸器進(jìn)行堆積,油泥的大量堆積必然會對重沸器的換熱效果造成不利影響,這時,必須要對酸性水汽提塔進(jìn)行停工檢修。在對該煉油廠的汽提塔塔底重沸器進(jìn)行檢修過程中,發(fā)現(xiàn)重沸器管束結(jié)構(gòu)現(xiàn)象非常嚴(yán)重,且重沸器底部積累了很多油泥。因此,工作人員需要引起重視。

      4 塔盤堵塞的判斷與分析

      通過對酸性水汽提塔塔內(nèi)的壓力差、儀表調(diào)校和提量降量的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,能夠判斷出汽提塔塔盤發(fā)生率堵塞。為了盡快的確定塔盤堵塞的具體部位,可以通過對塔層的溫度差變化來對堵塞部位進(jìn)行判定。

      5 操作優(yōu)化以及預(yù)防措施

      5.1 重視對汽提塔塔盤安裝檢查

      在酸性水汽提塔塔盤檢修安裝完成之后,工作人員需要對其進(jìn)行嚴(yán)格的檢查,確保塔盤安裝質(zhì)量。與此同時,還應(yīng)該對塔盤的附件進(jìn)行檢測,如果塔盤腐蝕痕跡較為明顯,那么應(yīng)該對其進(jìn)行更換。

      塔盤安裝水平度規(guī)格如表1所示。

      表1 塔盤安裝水平度規(guī)格

      在實際的安裝過程中,如果工作人員操作不當(dāng)或者檢查不到位,那么都可能會引起塔盤水平度偏差超出允許范圍,最終導(dǎo)致塔盤實際運(yùn)行中發(fā)生形變或者脫落,引發(fā)生產(chǎn)事故。

      5.2 塔盤選型更換

      在酸性水汽提塔實際運(yùn)行中,避免塔盤出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象是不可能的,所以,在實際生產(chǎn)中,應(yīng)該盡可能的避免結(jié)垢對酸性水汽提塔運(yùn)行的影響。比如,可以從塔盤容垢能力方面來進(jìn)行分析。由于傳統(tǒng)的浮閥塔盤無法滿足酸性水汽提塔長期運(yùn)行的要求,所以,工作人員可以通過對塔盤進(jìn)行優(yōu)化選型、及時更換等方式來提升塔盤的容垢性能。中國石化大連院,以立體噴射傳質(zhì)為機(jī)理,立體噴射塔盤為基礎(chǔ),對塔盤結(jié)垢實施了進(jìn)一步的研究和開發(fā),設(shè)計出了抗堵塞性能非常優(yōu)異的塔盤,極大的提升了酸性水汽提塔的容垢性能[3]。將這種塔盤應(yīng)用于實際生產(chǎn)中,能夠極大的減少對塔盤的檢修次數(shù),提升了生產(chǎn)效率。

      5.3 優(yōu)化生產(chǎn)操作

      酸性水汽提塔實際運(yùn)行中,需要強(qiáng)化排油工作。工作人員應(yīng)該采用合理措施見油氣排到酸性水汽提塔外部。同時為了避免油泥進(jìn)入塔內(nèi)對塔盤造成堵塞,需要合理的調(diào)控儲罐液位。另外,還需要對泵口入口管線進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,使其吸入位置能夠盡可能避免油泥吸入泵內(nèi)。

      6 結(jié)語

      綜上所述,隨著我國政府、社會對綠色可持續(xù)發(fā)展理念認(rèn)可的不斷提升,環(huán)境保護(hù)理念也日益深入人心。因此在當(dāng)前的化工生產(chǎn)中必須要采用綠色、節(jié)能環(huán)保的理念。酸性水汽提塔裝置作為煉油廠中非常重要的一種脫硫設(shè)備,其運(yùn)行的穩(wěn)定性直接影響到煉油設(shè)施的整體運(yùn)行狀況。本文分析了酸性水汽提塔處理量發(fā)生下降的主要原因,如塔盤堵塞,塔底重沸器管束結(jié)垢等,并分析了上述問題出現(xiàn)的主要影響因素,并通過對某煉油廠汽提塔實際運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析,提出了避免塔盤堵塞的一些建議,這對于保障我國煉油廠的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。

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