冷旭東 劉明春 法書(shū)學(xué)
摘要:針對(duì) GDX1軟包硬化機(jī)組(白乳膠式)在生產(chǎn)軟包硬化產(chǎn)品過(guò)程中所出現(xiàn)的商標(biāo)紙吸拾不暢和商標(biāo)紙粘貼不牢制約了設(shè)備的運(yùn)行速度等相關(guān)問(wèn)題,進(jìn)行科學(xué)分析,對(duì)商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴、涂膠器、四號(hào)輪弧形導(dǎo)板等部件進(jìn)行局部改造,解決了商標(biāo)紙吸取不暢、商標(biāo)紙側(cè)長(zhǎng)邊及底邊粘貼不牢等問(wèn)題,提高了GDX1包裝機(jī)軟包硬化產(chǎn)品的質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行速度。拓展了 GDX1包裝機(jī)的使用功能,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)軟、硬兩種模式煙包的功能互換。使功能單一的軟包機(jī)組,轉(zhuǎn)變成為能夠“軟硬兼施”的包裝設(shè)備。
關(guān)鍵詞:軟包硬化(白乳膠式);商標(biāo)紙吸拾;商標(biāo)紙粘貼;提速
1GDX1包裝機(jī)使用“硬化”商標(biāo)紙出現(xiàn)的問(wèn)題
在生產(chǎn)軟包硬化產(chǎn)品過(guò)程中,遇到的問(wèn)題主要有以下幾點(diǎn):
(1)?????? 商標(biāo)紙扇形吸紙輪取紙困難,下紙歪斜,甚至無(wú)法吸取商標(biāo)紙,故障停機(jī)頻繁;
(2)?????? 商標(biāo)紙粘貼不良,在輸送過(guò)程中出現(xiàn)開(kāi)邊現(xiàn)象。
(3)?????? 設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,設(shè)備包裝速度較慢(150包 / 分鐘),停機(jī)率較高,產(chǎn)能較低,原輔材料消耗過(guò)高。
GDX1軟包硬化機(jī)組(白乳膠式)局部改造前設(shè)備運(yùn)行速度和產(chǎn)能都無(wú)法滿足生產(chǎn)需要,下表為四臺(tái)包裝機(jī)的日產(chǎn)量:
2原因分析
根據(jù)商標(biāo)紙包裝的工藝流程,對(duì)所涉及的各個(gè)部位進(jìn)行了仔細(xì)觀察與分析后得出:
(1)?????? 通過(guò)對(duì)比可以看出軟包硬化卷煙使用的商標(biāo)紙定量為175g/m2,厚度約為0.2毫米,定量和厚度是軟盒商標(biāo)紙(85-95g/m2,厚度一般在0.08毫米左右)的2倍多,商標(biāo)紙變厚變硬,商標(biāo)紙扇形吸紙輪的吸力沒(méi)有發(fā)生變化,因此造成商標(biāo)紙難以吸取,商標(biāo)紙吸拾故障停機(jī)次數(shù)較多。
(2)?????? 通過(guò)對(duì)商標(biāo)紙包裝原理進(jìn)行分析,商標(biāo)紙經(jīng)過(guò)涂膠以后,要經(jīng)過(guò)第三輪、第四輪以及煙包輸出通道、出口轉(zhuǎn)盤才能到達(dá)輸送帶并經(jīng)輸送帶輸送到下游機(jī)。這個(gè)過(guò)程要經(jīng)過(guò)大約80包煙的工位,在車速400包/ 分鐘的情況下要經(jīng)過(guò)12秒鐘左右。也就是說(shuō),使用的普通軟包商標(biāo)紙?jiān)谕磕z以后,再經(jīng)過(guò)大約12秒鐘就可以粘貼牢固。但在生產(chǎn)軟盒硬化產(chǎn)品時(shí),由于商標(biāo)紙厚度大,商標(biāo)紙變得很硬,彈性也很大,商標(biāo)紙經(jīng)上膠、折疊、粘合后,出現(xiàn)煙包側(cè)長(zhǎng)邊及底邊粘合不牢固,在輸送通道中商標(biāo)紙容易散開(kāi),無(wú)法正常生產(chǎn)。在設(shè)備較高速度運(yùn)行下干燥過(guò)程不能夠滿足膠液水分的干燥,從而發(fā)生涂膠位置的開(kāi)膠現(xiàn)象,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)論證軟盒硬化商標(biāo)紙要經(jīng)過(guò)30秒鐘左右才能牢固地粘貼。因此車速要降低到150包 / 分鐘以內(nèi),才能基本保證商標(biāo)紙能夠牢固粘貼住。
3?????? 改進(jìn)方案
3.1?? 改造商標(biāo)紙吸拾裝置,提高商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴的吸拾能力
通過(guò)對(duì)商標(biāo)紙扇形吸紙輪難以吸取商標(biāo)紙的問(wèn)題進(jìn)行研究、分析,認(rèn)為由于設(shè)備隨時(shí)可能生產(chǎn)軟盒產(chǎn)品,不宜對(duì)設(shè)備作太多改變。根據(jù)軟盒硬化商標(biāo)紙與軟盒商標(biāo)紙的不同,分析認(rèn)為可以對(duì)設(shè)備采取以下改進(jìn)方案。
3.2?? 改進(jìn)商標(biāo)紙涂膠裝置,解決商標(biāo)紙底邊粘貼不良
通過(guò)調(diào)整商標(biāo)紙涂膠器的涂膠量來(lái)保證商標(biāo)紙底邊粘貼牢固,但是涂膠量增大后,商標(biāo)紙散開(kāi)的現(xiàn)象消除了,但是膠液溢出的現(xiàn)象明顯,造成商標(biāo)紙污臟,質(zhì)量不符合工藝要求;同時(shí)造成商標(biāo)紙輸送通道殘留膠嚴(yán)重,增加了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度??尚行圆?。
4?????? 方案實(shí)施
4.1?? 擴(kuò)大商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴孔徑,增加商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴負(fù)壓流量在設(shè)備負(fù)壓系統(tǒng)中,負(fù)壓集中提供,流量基本保持不變。
依據(jù)公式 Q=AV??????? (1)
式中:Q——流量 m3/S V ——流速,m/S
A——?dú)饴吠◤降慕孛娣e,m2
可知擴(kuò)大商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴的孔徑,可增加商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴吸附流量,即:Q(改)/Q(原)=V*A(改)/V*A(原)=A(改)/A(原)。以便增大商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴的吸附力,從而確保商標(biāo)紙拾取穩(wěn)定,消除商標(biāo)紙的吸附故障。由于商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴固定部位為 M8螺紋,螺紋小徑為6.6mm,內(nèi)孔擴(kuò)大的最大直徑不可能超過(guò)6.6mm。原吸風(fēng)嘴內(nèi)孔直徑3.5mm,與6.6mm 相差3.1mm。在方案實(shí)施過(guò)程中,制作了3種孔徑尺寸的吸風(fēng)嘴.首先將商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴孔徑由Φ3.5mm 增大至Φ4mm,但是商標(biāo)紙吸取不暢的情況仍然頻繁;隨后將商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴孔徑由Φ3.5mm 增大至Φ5mm,商標(biāo)紙吸取較穩(wěn)定,但出現(xiàn)商標(biāo)紙輸送偏斜的問(wèn)題;通過(guò)反復(fù)試驗(yàn),最終確定將商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴孔徑從Φ3.5mm 擴(kuò)大為Φ4.5mm,可以保證商標(biāo)紙拾取穩(wěn)定和輸送正常。吸風(fēng)嘴孔徑從φ3.5mm 擴(kuò)大為φ4.5mm,改進(jìn)前后流量的比值為
A(改)——改進(jìn)后吸風(fēng)嘴孔徑的截面積[π·(4.5mm/2)2]/A(原)——改進(jìn)前吸風(fēng)嘴孔徑的截面積[π·(3.5mm/2)2]≈1.65
通過(guò)上述改進(jìn),商標(biāo)紙吸風(fēng)通道的吸附流量是原來(lái)的1.6倍多,可確保商標(biāo)紙拾取穩(wěn)定,消除商標(biāo)紙的吸附不穩(wěn)定故障。
4.2?? 改變商標(biāo)紙底部涂膠器的形狀,增加底部涂膠量
對(duì)商標(biāo)紙底部涂膠器形狀進(jìn)行改進(jìn)。原底部涂膠器寬30mm、厚4.5mm,現(xiàn)改為寬16mm、厚4.5mm,并在商標(biāo)紙底部涂膠器的涂膠面上鉆上三個(gè)深為1mm 直徑為2mm 的孔,然后根據(jù)商標(biāo)紙底部涂膠部位的形狀,把涂膠器涂膠表面加工成梯形狀,使膠水在粘貼后不容易溢出,避免了商標(biāo)紙輸送通道殘留膠過(guò)多的現(xiàn)象。改進(jìn)后,加大了商標(biāo)紙底部涂膠量,使商標(biāo)紙粘貼牢固。
5?????? 效果分析
GDX1軟包硬化機(jī)組(白乳膠式)局部改造后設(shè)備運(yùn)行速度和產(chǎn)能都能保證生產(chǎn)需要,下表為改造后四臺(tái)包裝機(jī)的日產(chǎn)量:
根據(jù)以上改造方案,對(duì)設(shè)備進(jìn)行了較為系統(tǒng)的改進(jìn),商標(biāo)紙吸嘴的吸附能力得到了大幅度的增強(qiáng),在目前的軟包硬化生產(chǎn)過(guò)程中,商標(biāo)紙拾取正常、輸送平穩(wěn),因商標(biāo)紙傳遞故障而頻繁停機(jī)的現(xiàn)象已不復(fù)存在。通過(guò)對(duì)相應(yīng)零部件進(jìn)行改造和調(diào)整后,軟包硬化產(chǎn)品粘貼不良的工藝缺陷得到了根治,設(shè)備的穩(wěn)定性得到了大幅度提高。改進(jìn)后,GDX1包裝機(jī)的包裝速度由改進(jìn)前的150包 / 分鐘提高到330包 / 分鐘以上,最高單班產(chǎn)量更是高達(dá)63.6箱 / 班。
6?????? 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)局部改造,設(shè)備有效作業(yè)率得到明顯提高。尤其是通過(guò)改進(jìn)使得GDX1包裝機(jī)在進(jìn)行軟包硬化和傳統(tǒng)軟包這兩種包裝模式之間轉(zhuǎn)換時(shí)變得簡(jiǎn)便易行,拓展了 GDX1包裝機(jī)的包裝功能,達(dá)到了預(yù)期改造目的。
在實(shí)際工作中,發(fā)現(xiàn)煙包的側(cè)面膠粘面延底部烙鐵表面運(yùn)行時(shí),由于拍煙板間歇運(yùn)動(dòng)的作用造成煙包與輸出通道底部烙鐵之間產(chǎn)生了輕微的跳動(dòng),使煙包在步進(jìn)輸送過(guò)程中有較大一段時(shí)間與烙鐵表面沒(méi)有很好的吻合,底部烙鐵溫度在空氣流動(dòng)狀態(tài)下造成大量流失,沒(méi)有達(dá)到很好的干燥目的。針對(duì)上述現(xiàn)象,設(shè)想利用設(shè)備的現(xiàn)有條件設(shè)計(jì)加裝通道頂部?jī)啥瓮捷斔蛶?duì)煙包的跳動(dòng)進(jìn)行校正,使煙包在步進(jìn)輸送過(guò)程中與底部烙鐵表面完全吻合,這有待今后對(duì)該項(xiàng)目的不斷完善。
參考文獻(xiàn):
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