屈建奎 柯超
摘要:PK101系統(tǒng)是環(huán)管聚丙烯裝置的催化劑計量單元,用于準確計量聚合生產所需的催化劑用量。PK101系統(tǒng)的程序邏輯關系復雜,且操作頻繁,操作難度大,操作中容易出現(xiàn)失誤。極易因操作失誤導致裝置非計劃停工,聚合裝置已因為PK101操作失誤導致裝置多次停工。本文總結了PK101系統(tǒng)易引起誤操作的原因,就如何運行好PK101系統(tǒng)進行了分析和探討。
關鍵詞:聚丙烯;控制;操作;催化劑計量;對策
1、前言
我廠10萬噸/年聚丙烯裝置采用雙環(huán)管全液相本體聚合工藝。PK101系統(tǒng)作為裝置的催化劑計量單元,采用機-電-液-氣共同控制的方式。其程序邏輯關系復雜,操作難度大,容易操作失誤而引起催化劑加入量的波動,輕則堵塞管線,重則引起環(huán)管暴聚。在近幾年聚合由于操作失誤造成多次非計劃停工,在公司造成不良影響。
2、PK101控制系統(tǒng)簡介
2.1 PK101系統(tǒng)的組成:
包括2個催化劑注入器D108A/B,2臺催化劑計量泵P108A/B,1個四通閥HV141(簡稱V1),1個三通閥HV145(簡稱V4),8個不銹鋼球閥HV142A1和HV142A2(簡稱V2A)、HV143A1和HV143A2(簡稱V3A)、HV142B1和HV142B2(簡稱V2B)、HV143B1和HV143B2(簡稱V3B),2臺增壓油泵P107A/B,一個現(xiàn)場操作柜和控制儀表、開關、按鈕若干。
2.2 PK101系統(tǒng)的工作過程
催化劑注入器D108A/B是內部帶有一個活塞的圓筒型容器,活塞上部充入液壓油推動活塞運動,活塞下部接收和輸送催化劑。
生產運行過程中,D108A/B接收來自催化劑分散罐D106的膏狀催化劑進行充料。充料完畢后,為防止出現(xiàn)催化劑沉降、催化劑顆粒分布不均勻的現(xiàn)象,還需進行自D108A/B向D106的倒料操作,通過增壓油泵?P107A/B向D108A/B活塞上部充入液壓油將催化劑重新壓回至D106。倒料后,再次將D108A/B充填并加壓備用。出料時,通過催化劑計量泵P108A/B向D108A/B活塞上部充入計量油推動活塞運動的方式,將膏狀催化劑定量地壓送至聚合反應單元。生產中D108A/B交替使用,以保證催化劑的輸送連續(xù)進行。
不同工作狀態(tài)下各閥門的動作狀態(tài)如表1所示。
表1.PK101系統(tǒng)相關閥門動作說明
注:“? ? ?”表示液壓油自P108A/B進D108A ,出D108B至D107;“O”表示液壓油自P108A/B進D108B,出D108A至D107。“加壓”表示增壓油自P107A/B經HV145進入D108A/B;“卸壓”表示增壓油自D108A/B經HV145進入D107。
2.3 PK101系統(tǒng)的特點
PK101系統(tǒng)是環(huán)管聚丙烯裝置中的事故多發(fā)一個部位。其控制程序邏輯關系復雜、操作難度大,操作不當容易引起設備及管線堵塞,甚至造成停車和環(huán)管暴聚。PK101系統(tǒng)的操作在現(xiàn)場操作面板上進行,面板上操作按鈕和選擇開關多達25個,有自動和手動兩種模式,易按錯按鈕,導致事故發(fā)生。另外,PK101系統(tǒng)的日常操作頻繁(一般每天需對D108充填、倒料、切換各兩次),易使操作人員思想麻痹造成誤操作。
3 、生產中常見事故分析
根據(jù)國內同類裝置運行狀況和兄弟單位的經驗教訓分析,造成PK101系統(tǒng)運行事故的原因有以下幾個方面:
(1)D108A/B切換時操作不當,使正投用的D108A/B突然卸壓,造成丙烯從FV204以及預聚物料從R200倒竄進入Z203、D201,再進入催化劑注入管線,造成D20l及周圍物料管線堵塞。
(2)PK101系統(tǒng)有氣泡(如D108頂部、催化劑管線及P108泵體內)會造成P108A/B出口壓力波動大、催化劑出料不上量。
(3)P108A/B沖程漂移,過多地加入催化劑造成反應失控而停車。
(4)因為緊張或用量不夠等因素,操作盤的按鈕并沒有被按到位,閥門并未動作造成事故。
4、經驗總結及改進措施
4.1操作經驗總結
(1)不允許V2A和V3A(V2B和V3B)同時打開,即不允許D108A或D108B的進口閥和出口閥同時打開。
(2)不允許V2A和V2B(V3A和V3B)同時打開,即不允許D108A和D108B的進口閥或出口閥同時打開。
(3)V1換向必須在V3A和V3B全部關閉時進行
(4)三通閥V4應跟隨進料閥V2動作,即開V2時V4應指向泄壓,關V2時V4應指向加壓。
(5)PK10l的操作必須嚴格按照操作法,而且實施雙崗操作,每一步必須一個人操作,另一個人隨之確認,若萬一不當,隨即糾正,迅即采取補救措施以消除故障。
4.2改造思路
實施思路一:
在PLC原程序上增加手動操作邏輯連鎖條件,控制面板按鈕需從新連線至PLC,然后通過PLC進行控制操作。此法需修改原邏輯程序對自動造成影響,當PLC故障狀態(tài)時造成設備無法進行操作存在很大安全隱患。原設計自動狀態(tài)無法工作時切換硬手動操作互不影響。
實施思路二:
保持原設計思路不修改PLC自動控制邏輯,在硬手動狀態(tài)進行繼電器控制,控制邏輯采用硬接線邏輯,繼電器控制是傳統(tǒng)的控制方式,即通過常規(guī)接線直接用控制元件(如按鈕、旋鈕、信號等)驅動最終設備。利用繼電器機械觸點的串聯(lián)或并聯(lián)及延時繼電器的滯后動作等組合成控制邏輯。當PLC故障無法進行自動操作時,手動操作仍可繼續(xù)安全操作。
變更前:
在手動模式下充料閥V2A、V2B、出料閥V3A、V3B、四通轉向閥V1、三通轉向閥V4,可自由開關操作。按鈕無狀態(tài)顯示,操作完后不清楚閥門是否開關到位。
變更后:
(1)將手動操作分為兩大區(qū)域,及催化劑計量出料區(qū)和催化劑充料區(qū),這樣減少誤操作。
(2)將原操作面板上的手動閥門旋鈕開和關分解成單體按鈕,并使按鈕帶閥門狀態(tài)反饋燈,可清楚顯示操作。
(3)在手動模式下V2A、V2B、V3A、V3B、V1、V4閥增加邏輯連鎖條件,一但條件不能滿足,操作面板不能使V2A、V2B、V3A、V3B、V1閥自由開關。
4.3改造方案
1. 將原操作面板上的閥門旋鈕開關更換成帶反饋燈的按鈕
2. 在原面板上重新布局開孔,使手動操作閥門開關按鈕布局更加合理。
3. 這樣布局后,更加直觀的提示操作人員按照流程開啟關閉閥門的順序。
4. 重新布線,將閥門的反饋信號接入新增的帶燈按鈕相應端子上。
5. 將下級閥門按鈕的指令點(常開節(jié)點),串聯(lián)上級閥門反饋繼電器開點,從而實現(xiàn)只有上級閥門動作后,才允許下級閥門指令動作
4.4改造效果
系統(tǒng)升級后,實現(xiàn)了閥門只能按照順序操作,并配有狀態(tài)指示燈,上一級閥門正確動作后,下級閥門才能操作。并且V2A與V3A實現(xiàn)互鎖,V2B與V3B實現(xiàn)互鎖,避免了聚合裝置已因為PK101操作失誤導致裝置停工。
5結語
用于催化劑計量的PK101系統(tǒng)是環(huán)管聚丙烯裝置操作的重點和難點。清楚PK101系統(tǒng)易引起誤操作的原因,理清控制程序的邏輯關系是運行好PK101系統(tǒng)的重要前提,也是環(huán)管聚丙烯裝置“開得順、穩(wěn)得住、長周期運行”的重要保障。
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(作者單位:延安煉油廠(電儀車間))