盛曦葵
(浙江大唐能源營銷有限公司,浙江 杭州310016)
目前國內(nèi)新建及大容量燃煤發(fā)電機組制粉系統(tǒng)主流配套設(shè)計為HP 碗式中速磨煤機,該型號磨煤機是上海重型機器廠在引進(jìn)RP 系列磨煤機基礎(chǔ)上又向ABB-CE 公司引進(jìn)了全套HP 系列碗式中速磨煤機設(shè)計和制造技術(shù)進(jìn)行國產(chǎn)化生產(chǎn)的。根據(jù)該磨煤機的設(shè)計參數(shù)、運行情況和磨損程度,以及實際運行和日常維護(hù)的情況來看,設(shè)備整體及襯板、輥套等部件通過周期2 年的大修定期更換或修復(fù)可以滿足設(shè)備安全運行的要求。但是,在設(shè)備使用過程中也存在一些因設(shè)計或?qū)嶋H情況而產(chǎn)生的突出問題,需要進(jìn)行研究、改進(jìn),以保證機組運行的可靠性,降低設(shè)備維護(hù)費用。
烏沙山發(fā)電公司4*600MW機組采用中速磨冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配備6 臺上重HP1003 碗式中速磨煤機,每臺磨煤機帶鍋爐的1 層燃燒器,磨煤機運行參數(shù)見表1。以神府東勝煤作為設(shè)計煤種,以大同塔山煤作為校核煤種,可磨系數(shù)(HGI)為55,設(shè)計煤種煤粉細(xì)度R90=18%,煤粉水分為4.5%,入磨煤粒度小于35mm。
磨煤機設(shè)備的工作環(huán)境差,磨輥周圍充滿煤粉顆粒,原設(shè)計密封風(fēng)壓較低且密封方式不當(dāng),加之磨輥裝置檢修的質(zhì)量問題,導(dǎo)致磨輥裝置軸承箱易進(jìn)粉,致使?jié)櫥唾|(zhì)惡化,磨煤機振動增大,磨輥的振動又加快了密封圈進(jìn)一步損壞,如此產(chǎn)生惡性循環(huán),大多磨輥裝置骨架油封的使用壽命達(dá)不到22000h 的設(shè)計要求,最終出現(xiàn)磨輥軸承損壞、磨輥停轉(zhuǎn)等問題。更換磨輥需使磨煤機強制退出運行且檢修時間較長,降低了機組運行的安全可靠性。磨煤機的振動還有可能對減速機等其他部件造成損傷,磨輥軸承價格也較為昂貴,檢修過程中需要動用起重、焊接等特種作業(yè),整個檢修維護(hù)環(huán)節(jié)占用了大量人力、物力。
表1 HP1003 磨煤機運行參數(shù)
3.1.1 原磨輥裝置密封風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計缺陷。磨輥裝置軸承箱密封風(fēng)設(shè)計不合理,使得軸承箱進(jìn)粉、密封裝置損壞成為影響磨煤機安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運行的主要問題之一。
HP 碗式中速磨煤機是通過磨輥與磨盤不停碾磨,再由分離器的篩選制出合適細(xì)度的煤粉,由一次風(fēng)攜帶入爐膛燃燒。由于在碾磨過程中,磨輥頭需要不停的旋轉(zhuǎn),就必然存在動靜磨損的問題,因此磨輥裝置結(jié)構(gòu)上設(shè)置了油封與磨輥軸耐磨套作為磨損面。另外,為了延長其使用壽命同時設(shè)計了磨輥襯板和磨輥密封風(fēng),其部分目的就是降低磨輥密封處的煤粉濃度、減少煤粉進(jìn)入軸承箱的概率。但磨煤機磨輥裝置原有的密封風(fēng)設(shè)計在磨輥外部,設(shè)計原理是將磨輥軸封處的煤粉吹散,但是實際運行過程中密封風(fēng)在將煤粉吹走的同時,有可能將煤粉吹到密封圈內(nèi),這些細(xì)小堅硬的煤粉滲入磨輥裝置的密封面更加劇了油封和耐磨套的磨損,發(fā)生油封損壞、磨輥軸承箱進(jìn)粉油質(zhì)變差,若檢查不及時甚至損壞磨輥軸承、造成磨輥停轉(zhuǎn)。
四臺機組以往每年至少更換磨輥裝置12 套,設(shè)備維護(hù)費用消耗巨大,而且更換磨輥是磨煤機檢修維護(hù)中較為繁重的工作之一,更換一個磨輥至少需要5 個工人工作20 個小時,作業(yè)過程中還涉及到大量起重工作,有相當(dāng)大的難度和危險性,有時因為設(shè)備退備時間較長還易造成機組負(fù)荷受限。
3.1.2 創(chuàng)新優(yōu)化解決方法及其先進(jìn)性。在磨輥軸端面加油孔上方沿軸向鉆一個Φ10 的孔(如圖1),并從骨架油封的油封和灰封(約有30mm的寬度)中間的位置徑向垂直引出,同時打穿耐磨套,使壓縮空氣可進(jìn)入油封和灰封中間形成高壓風(fēng)環(huán),磨輥頭為全封閉結(jié)構(gòu),因而壓縮空氣只會從油封和耐磨套的縫隙向磨輥裝置外噴出,對磨輥軸承箱潤滑油和軸承均無影響,且壓力遠(yuǎn)大于一次風(fēng)和原有密封風(fēng)壓力(壓差大于30KPa)。通過對磨輥軸及軸承箱密封方式和結(jié)構(gòu)的創(chuàng)造性改造,使壓縮空氣可進(jìn)入油封和灰封中間形成高壓風(fēng)環(huán),并只能向磨輥外出風(fēng),改變了磨輥裝置軸承箱原有不合理的密封形式,有效防止煤粉等顆粒進(jìn)入磨輥軸承箱,從根本解決了該問題。
圖1 磨煤機磨輥軸改進(jìn)示意圖
3.2.1 原葉輪裝置噴口設(shè)計存在的缺陷。由于煤炭資源緊張或不平衡,火電廠實際使用的燃料與設(shè)計煤種偏差很大,通常需要進(jìn)行配煤摻燒,但由于葉輪裝置存在設(shè)計性缺陷,噴口處形成漩渦、局部損失大,嚴(yán)重影響了一次風(fēng)速、對不同煤種的適應(yīng)性能較差,不及時調(diào)整易造成磨煤機出力不足的問題。
葉輪裝置原設(shè)計是根據(jù)不同煤質(zhì)情況和運行效果在噴口處加裝或調(diào)整空氣節(jié)流環(huán),用來滿足磨煤機正常運行通風(fēng)要求,空氣節(jié)流環(huán)與葉輪裝置立面形成了90°直角空間,熱風(fēng)流經(jīng)噴口處時形成漩渦、局部損失大,嚴(yán)重影響了一次風(fēng)速,存在較大的優(yōu)化空間。
3.2.2 創(chuàng)新優(yōu)化解決方法及其先進(jìn)性。在葉輪通流孔內(nèi)、外側(cè)加焊弧型導(dǎo)流隔板(如圖2,δ=10mm 錳鋼板),使葉輪的通流孔處形成流線型漸縮通道,使一次風(fēng)暢流以減少氣流局部壓強損失。通流孔剩余空間的剖面距離為50mm,以保證當(dāng)流量Q=102knm3/h 時,流速達(dá)到V=64.5M/S(經(jīng)過計算得出通流面的剖面距離為50mm)。改造前的局部損失系數(shù)ξ=0.5*(1-A2/A1),約為0.35 左右;改造后的的局部損失系數(shù)ξ 隨著進(jìn)口的圓滑程度而大大降低,對于圓形勻滑的邊緣,ξ 在0.02-0.04 之間,但由于葉輪裝置葉片不可改造,因此此處的局部損失系數(shù)ξ 約為0.1 左右。利用流體運行規(guī)律,通過在葉輪通流孔內(nèi)、外側(cè)加焊弧型導(dǎo)流隔板,使葉輪的通流孔處形成流線型漸縮通道的優(yōu)化,使一次風(fēng)暢流以減少氣流局部壓強損失,改造后的局部損失系數(shù)大大降低。
圖2 葉輪裝置改造前后對比示意圖
我公司#1-#4 機組24 臺HP1003 磨煤機進(jìn)行了綜合提效治理改造研究,多年來對設(shè)備實際運行情況觀察的實踐證明,通過加裝磨輥氣密封、葉輪噴嘴漸縮改造,磨煤機運行情況良好,對各個磨輥軸承箱的油質(zhì)油位檢查情況良好,未發(fā)生因磨輥裝置密封損壞引起的缺陷,設(shè)備退備次數(shù)明顯減少,可靠性顯著提升,同時大大減輕了檢修維護(hù)人員的工作量和勞動強度,降低了設(shè)備的維護(hù)費用。
另外,通過對葉輪裝置噴口進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),原本在風(fēng)環(huán)噴口處形成較強的紊流,現(xiàn)將不規(guī)則的噴嘴改為漸縮型,減小紊流,降低系統(tǒng)阻力,提高風(fēng)環(huán)風(fēng)速,增強磨煤機的帶負(fù)荷能力,改造前最大出力50t/h,改造后最大出力55t/h。主要是因為風(fēng)環(huán)改造提高了通過風(fēng)環(huán)一次風(fēng)的風(fēng)速,減少了一次風(fēng)壓強損失,改造后可應(yīng)對各種不同煤質(zhì)的要求,為電廠經(jīng)濟(jì)配煤摻燒提供了有力保障。
4.2 經(jīng)濟(jì)效益顯著
4.2.1 磨輥裝置密封風(fēng)系統(tǒng)改造。磨煤機磨輥裝置檢修成本較高,HP1003 型中速磨煤機磨輥裝置骨架油封約6000 元/套,耐磨套約3000 元/個,磨輥軸承約50000 元/套,磨輥裝置的檢修人工費為9000 元/套,根據(jù)烏沙山發(fā)電廠磨煤機以往檢修維護(hù)情況來看,四臺機組每年至少更換磨輥裝置12 套,一年因磨輥密封裝置損壞而檢修、更換備件的費用約為45 萬元,磨輥裝置加裝密封風(fēng)改造每臺爐的材料、人工費為4 萬元,全廠4 臺機組改造總計16萬元,不到半年即可收回成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
4.2.2 葉輪裝置噴口優(yōu)化改造。從提高磨煤機出力、增強經(jīng)濟(jì)配煤摻燒角度考慮,葉輪噴口改造材料、人工費全廠4 臺機組改造總計50 萬元。
(1)石子煤排量減少,石子煤熱值降低。風(fēng)環(huán)改造前后,各取十天為試驗標(biāo)本,改造前石子煤排量平均為6t/8 小時,改造后石子煤排量平均為5t/8 小時;改造前石子煤化驗熱值為3700cal/g,改造后石子煤化驗熱值為3000cal/g。改造前后全年節(jié)省燃煤總價為:
G=(6*3700/7000-5*3000/7000)*3*365*845=95.3 萬元
(2)入爐煤所需熱值降低,對于摻配煤具有重要意義。風(fēng)環(huán)改造前,為了滿足氮氧化物達(dá)標(biāo)排放,不限制機組負(fù)荷,入爐煤熱量均值為5100cal/g,改造后同樣條件限制下,入爐煤熱量均值下降為4900cal/g。經(jīng)設(shè)備部、燃料部統(tǒng)計計算,這兩種煤的標(biāo)煤單價相差20 元/t。
以09 年全年耗煤547 萬噸,全年入爐煤熱量均值為5153cal/g來計算,理論上風(fēng)環(huán)改造可以節(jié)省開支為:
G=20*547*5153/7000=8053 萬元
該計算取決于實際摻配煤情況,實際效果將低于理論效果。
(3)磨煤機風(fēng)環(huán)阻力降低,降低風(fēng)機單耗。理論上風(fēng)環(huán)改為漸縮噴嘴式之后,減少局部紊流,降低通風(fēng)阻力,但實際數(shù)據(jù)表明,阻力降低有限,風(fēng)機單耗下降并不明顯。改造前的局部損失系數(shù)ξ=0.5*(1-A2/A1),約為0.35 左右;改造后的的局部損失系數(shù)ξ隨著進(jìn)口的圓滑程度而大大降低,對于圓形勻滑的邊緣,ξ 在0.05-0.06 之間,但由于葉輪裝置葉片不可改造,因此此處的局部損失系數(shù)ξ 約為0.1 左右。
(4)磨煤機容量增加。磨煤機最大出力從改造前的50t/h 升高至55t/h,但從改造前后的數(shù)據(jù)來看,同樣磨煤機臺數(shù)的時候,磨煤機單耗幾乎不變,原因是風(fēng)環(huán)改造的作用僅僅是提高風(fēng)環(huán)風(fēng)速,而磨煤機本體并沒有實質(zhì)性的改變,因此單耗沒有本質(zhì)改變。但是風(fēng)環(huán)改造引起的出力變化可能改變部分負(fù)荷段的磨煤機運行臺數(shù),從而降低磨煤機單耗和風(fēng)機單耗,可以從全年統(tǒng)計結(jié)果來體現(xiàn)。
(5)磨煤機啟停節(jié)點適當(dāng)推后,氮氧化物排放壓力減輕
磨煤機風(fēng)環(huán)改造后,隨著磨煤機容量的提高,只要入爐煤熱量均值大于4900cal/g,五臺磨煤機就能帶滿負(fù)荷,氮氧化物達(dá)標(biāo)排放壓力大為減輕。由于風(fēng)環(huán)風(fēng)速提高,低負(fù)荷時,一次風(fēng)量可以進(jìn)一步降低,合適的風(fēng)煤比也能保證低負(fù)荷時的氮氧化物達(dá)標(biāo)排放。
針對HP 型磨煤機多年來國產(chǎn)化應(yīng)用后出現(xiàn)的問題,結(jié)合實際設(shè)備運行要求,公司積極組織專業(yè)進(jìn)行溝通研討,研究制定設(shè)備改造方案,通過改變磨輥密封風(fēng)的形式結(jié)構(gòu),使壓縮空氣在原機械密封中間形成高壓風(fēng)環(huán),有效防止了煤粉等顆粒進(jìn)入磨輥軸承箱;對葉輪噴口結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),噴口形成漸縮式過渡減少局部損失有效提高了一次風(fēng)速、增加磨煤機出力及碾磨不同煤質(zhì)的適應(yīng)能力。
該研究成果改造施工方便、工作量小,改造時間短,結(jié)合磨煤機檢修就可實施應(yīng)用,我公司24 臺磨煤機均已完成了改造工作、且實踐效果顯著。同時,該項成果可適用于HP 型系列磨煤機的所有型號,對磨煤機出力、煤種適應(yīng)能力、磨輥軸承箱密封性能的提升將取得顯著效果,設(shè)備可靠性大幅提高,經(jīng)濟(jì)性收益豐厚,行業(yè)推廣前景及市場巨大。