郜安安
(山西路橋第六工程有限公司一分公司,山西 晉中 030600)
隧道施工受到地質情況和周邊環(huán)境的影響,造成現場施工情況多變。軟弱圍巖自穩(wěn)能力差,自身強度低,在受到隧道施工擾動后變形量大,容易造成隧道結構出現大變形[1]。由于隧道地質情況復雜,施工現場可能出現由于圍巖變形量大、速度快等問題,造成支護結構開裂,侵入建筑限界,甚至出現塌方事故。新奧法施工采用動態(tài)施工管理,根據施工現場圍巖的基本情況實時調整施工參數,保證隧道支護結構的穩(wěn)定性。基于207國道左權至黎城界公路工程橋上隧道現場施工實踐,在施工中由于軟弱圍巖產生了較大變形,導致圍巖結構開裂。通過對隧道內地質情況進行詳細調查,對支護參數進行了優(yōu)化設計,并選取有代表性的測點進行監(jiān)控量測,分析拱頂下沉、周邊位移和圍巖壓力的變化情況,為確定隧道支護結構的穩(wěn)定性提供參考。
隧道開挖后,改變了軟弱圍巖的受力狀態(tài),圍巖應力快速釋放出來。當圍巖應力超過巖體強度后,圍巖結構產生塑性化,進而產生較大的變形。為了抵抗圍巖塑性變形,必須采取有效的支護結構進行加固,減少圍巖應力的影響。將軟弱圍巖的重力、膨脹力等向隧道內部運動的力的合力記作,其表達式[2]為:
207國道左權至黎城界公路工程橋上隧道位于山西省左權縣橋上村,隧道軸線走向約200°。洞體左線全長2 247 m,進口段里程樁號為LK33+710,洞口底板設計高程為1 036.744 m,出口段里程樁號為LK35+957,洞口底板設計高程為986.819 m,洞體最大埋深113.44 m,位于LK34+800;洞體右線全長1 893 m,進口段里程樁號為RK33+732,洞口底板設計高程為1 035.178 m,出口段里程樁號為RK35+625,洞口底板設計高程為998.236 m;洞體最大埋深115.51 m,位于RK34+800。
橋上隧道所處地段地質構造形跡以褶皺為主,伴生有北東向和北西向的斷裂構造。隧址區(qū)構造簡單,屬單斜山,巖層產狀300°∠14°。該隧道圍巖等級主要為Ⅳ級和V級圍巖,以V級圍巖為主。巖性為第四系覆蓋層、震旦系串嶺溝組強風化砂巖,巖體較破碎、圍巖自穩(wěn)能力差,易坍塌,側壁不穩(wěn)定,不能裸露時間過長,否則會有掉塊或塌方。隧道圍巖為軟弱圍巖,圍巖壓力持續(xù)增加,增長速度最高可達到0.10~0.2 MPa/d,圍巖壓力較大且不斷增加。隧道洞身也產生了較大的變形,造成隧道初期襯砌開裂。施工中對隧道支護參數進行優(yōu)化,并對優(yōu)化后的初期支護結構進行監(jiān)控量測,分析監(jiān)測數據、變形控制效果。V級圍巖地段隧道支護參數如表1所示。
表1 V級圍巖地段隧道初期襯砌主要支護參數
本項目施工采用三臺階開挖法,多次開挖對圍巖產生擾動會導致初期支護結構整體下沉、側移和收斂。在隧道支護結構中設置鎖腳錨桿,可有效減少變形。本項目隧道軟弱圍巖地段鎖腳錨桿設計長度為3.5 m,施工中發(fā)現支護結構出現了明顯的下沉、側移和收斂變形。由于邊墻處的圍巖位移和周邊位移變形最大,優(yōu)化后中臺階鎖腳錨桿長度為6 m,上下臺階鎖腳錨桿長度為5 m。
鋼支撐可有效提高隧道初期襯砌的剛度,抵抗軟弱圍巖變形應力。本項目淺埋洞口段采用Ⅰ20a工字鋼,布置間距60 cm。施工監(jiān)控量測數據顯示,支護結構拱頂下沉、周邊位移變形量均較大。優(yōu)化后采用Ⅰ22b代替Ⅰ20a工字鋼,布置間距為60 cm不變。
超前小導管可有效加固掌子面前方軟弱圍巖,減少超挖,降低圍巖變形,提高施工安全。本項目軟弱圍巖地段超前小導管設計采用φ42超前小導管,長度為4.5 m,環(huán)向間距為40 cm,外插角為8°。施工中出現了較大超挖,監(jiān)測后圍巖壓力較大,這是造成初期襯砌變形開裂的主要原因之一。對超前小導管進行優(yōu)化設計,仍采用φ42無縫鋼管,長度為5 m,環(huán)向間距為30 cm。
通過對支護參數進行優(yōu)化,并采取措施進行圍巖變形控制,大大提高了隧道圍巖的支護效果。為了檢驗加固后的隧道圍巖控制效果,選取有代表性的斷面進行拱頂下沉和周邊位移量測。選取橋上隧道LK34+210斷面作為監(jiān)測斷面,在拱頂設置下沉測點,并分別在拱腰、邊墻和墻腳布置周邊位移測點,通過跟蹤量測確定洞身變形情況如表2所示,洞身變形曲線如圖1。
表2 LK34+210斷面洞身變形監(jiān)測結果
圖1 LK34+210斷面隧道洞身變形分析曲線
分析表2數據和圖1曲線,拱頂下沉早期變形量相對較大,變形速率2~3 mm/d,觀測期間最大變形量為17 mm,且變形趨于穩(wěn)定。拱腰周邊位移早期變形速率為3~4 mm/d。邊墻開挖后變形量和變形速率增大,變形速率達到5 mm/d。仰拱開挖后墻腳周邊位移明顯增加,開挖當天變形量達到4 mm,仰拱支護完成后洞身周邊位移變形速率不斷降低,變形趨于穩(wěn)定,說明初期支護后隧道洞身圍巖變形穩(wěn)定。
在LK34+210拱頂、拱腰和邊墻布置測點,埋設壓力盒,監(jiān)測隧道圍巖壓力,繪制圍巖壓力時程曲線如圖2、圖3和圖4。
分析圖2曲線,隧道上臺階開挖后,圍巖壓力不斷增大,開挖后5 d內圍巖壓力超過0.1 MPa后有所下降。邊墻開挖后圍巖壓力再次提高,出現了較大波動。由于支護結構的作用,圍巖壓力在邊墻支護后有所下降,而后雖然有所增加,但變化幅度很小,說明拱頂處圍巖壓力基本穩(wěn)定。
圖2 LK34+210斷面拱頂圍巖壓力時程曲線
圖3 LK34+210斷面拱腰圍巖壓力時程曲線
分析圖3曲線,隧道拱腰圍巖壓力在上臺階開挖支護后,在支護結構的作用下,圍巖壓力增加幅度較小。邊墻開挖后拱腰部位圍巖壓力不斷增加,且增加幅度較大,增速較快,最大增速達到0.03 MPa/d。當隧道仰拱施工完成后,圍巖壓力增加速度不斷下降,且14 d后變形逐步趨于穩(wěn)定。
圖4 LK34+210斷面邊墻圍巖壓力時程曲線
分析圖3曲線,隧道邊墻圍巖壓力在開挖后迅速釋放出來,且增加速度較快,最大速率達到0.03 MPa/d。隧道仰拱開挖后圍巖壓力明顯增加,其中左側邊墻增幅較大,圍巖壓力接近0.1 MPa。仰拱支護后圍巖壓力有所降低,且后期圍巖壓力增速趨緩,并逐步趨于穩(wěn)定。
綜上所示,優(yōu)化隧道支護參數后,隧道圍巖壓力明顯下降。施工中所產生的擾動是造成隧道圍巖壓力增大的主要因素,在拱部、邊墻、仰拱開挖后隧道圍巖壓力均產生了一定幅度的增加。但在進行支護后,隧道圍巖壓力明顯下降,說明支護效果良好。在經過一定時間的監(jiān)測后,隧道拱部、拱腰、邊墻的圍巖壓力已逐步趨于穩(wěn)定,說明圍巖結構支護后處于穩(wěn)定狀態(tài)。
結合隧道軟巖支護原理,以207國道左權至黎城界公路工程橋上隧道工程為研究背景,對隧道支護結構進行優(yōu)化。通過選取有代表性的監(jiān)測斷面,布置測點觀測隧道拱頂下沉、周邊位移和圍巖壓力,分析數據和變化曲線得出以下結論:
a)監(jiān)測數據表明:隧道拱頂下沉和周邊位移的早期變形速度較快,在邊墻開挖后變形速度較快,最大變形速率達到5 mm/d,仰拱開挖支護后變形逐漸趨于平緩,說明洞身變形趨于穩(wěn)定。
b)隧道圍巖壓力的監(jiān)測結果表明:隧道拱部、邊墻、仰拱開挖后圍巖壓力均產生了一定幅度的增加,且在支護后隧道圍巖壓力明顯下降。經過一段時間的監(jiān)測,隧道各部位圍巖壓力逐步趨于穩(wěn)定,說明支護達到了預期效果。
c)通過對支護參數優(yōu)化后的隧道支護結構進行監(jiān)測分析,拱頂下沉、周邊位移和圍巖壓力均產生了大幅度的下降,且變形基本趨于穩(wěn)定,說明調整后有效提高了隧道的穩(wěn)定性,達到了預期的目的。