徐皓玉
摘要:抽油井生產(chǎn)過程中,需要經(jīng)常進行更換皮帶、電機、調(diào)沖次等,這都需要對電機皮帶進行調(diào)整,使皮帶達到“松緊合適、四點一線”的生產(chǎn)要求。電機頂絲是調(diào)整皮帶“四點一線”的專用工具,目前存在著穩(wěn)固性差,易打滑傷手,存在安全隱患,停井時間長。本文主要是研制一種無傷害的電機頂絲,在現(xiàn)場推廣應(yīng)用,取得了良好的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:無傷害頂絲;打滑;安全隱患;消除
在油田開發(fā)過程中,抽油機井采油是最主要的機械采油方式,目前孤東采油廠所開的2068口油井中,游梁式抽油機井有1952口,占到開井?dāng)?shù)的94.4%。在生產(chǎn)過程中,抽油井需要經(jīng)常進行更換皮帶、調(diào)整油井參數(shù)、更換電機等操作,以上這些操作都要對電機進行調(diào)整,使皮帶達到“松緊合適、四點一線”的生產(chǎn)要求。電機頂絲是目前用來頂推電機,使皮帶達到“四點一線”的專用工具。
1.??? 基本情況
抽油井生產(chǎn)過程中,經(jīng)常進行調(diào)沖次、更換皮帶、更換電機等,需要對皮帶進行調(diào)整,使其達到“松緊合適、四點一線”的要求。電機頂絲是調(diào)整皮帶“四點一線”的專用工具,使用時穩(wěn)固性差,易打滑傷手,存在安全隱患,操作速度慢,停井時間長。
為了掌握調(diào)整皮帶的具體情況,根據(jù)注采702站 2018年《抽油機設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄》,隨機選取了10口井更換情況進行了統(tǒng)計,如表2 所示:平均打滑次數(shù)6.4次,調(diào)整時間15.6min,每年因調(diào)整皮帶停井影響油井產(chǎn)量53.7t。
2.??? 現(xiàn)狀原因分析
首先對現(xiàn)在用的電機頂絲進行詳細了解,并對其存在的問題進行了剖析,主要原因如下:
2.1? 結(jié)構(gòu)不合理
頂絲結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,底座傾角過大,在緊皮帶的過程中,前端易上翹,頂絲后端“隱藏”在滑軌槽內(nèi),增加操作難度,操作速度慢,工作效率低。
2.2? 位置受限制
普通頂絲的位置是一定的,而電機的位置是變化的,頂絲在安裝時,需要靠滑軌下面的凹槽擋板提供一個受力點,以保證頂絲在緊皮帶過程中不產(chǎn)生位移,這樣就需要頂絲本休先越過凹槽,然后回拉,才能放到預(yù)定位置,再緊絲杠頂?shù)诫姍C上。如此,頂絲前端到電機底座之間,必須要有一定的空間,就產(chǎn)生了“虛行程”,由于不同滑軌下面的凹槽擋板位置不同,就會出現(xiàn)頂絲前端絲杠伸出過長,一是增長了緊皮帶的時間,二是容易出現(xiàn)絲桿的前部彎曲,導(dǎo)致頂絲損壞,無法使用。
2.3? 傷害電機底座
普通頂絲在緊皮帶時,是旋轉(zhuǎn)絲桿使電機向后移動,這樣絲桿是在“動”,而電機底座是“靜”,絲桿與底座是相對運動的,容易損壞電機的底座,使電機底座形成凹洞,見圖3。
2.4? 存在安全隱患
一是當(dāng)皮帶較緊時,由于頂絲過長,頂絲會出現(xiàn)“跳躍現(xiàn)象”,加劇頂絲損壞,特別是前端加有墊鐵時,墊鐵容易飛出,操作安全性差;二是調(diào)整皮帶用的撬桿前端是錐形的,頂絲旋轉(zhuǎn)部位的受力通孔較小,撬桿插入孔內(nèi)較少,磨擦力較小,在緊皮帶時,撬桿容易打滑,操作安全性差。
3.??? 無傷害電機頂絲的研制與應(yīng)用
通過上述原因分析,可以得出,目前在用頂絲的結(jié)構(gòu)不合理、工作原理不適用是造成問題存在的主要原因,因此,需研制一個種無傷害的新型電機頂絲,解決以上問題。
3.1? 解決方案及思路
根據(jù)對以上4 個原因分析,分別提出了4 個解決方案:方案一:改變現(xiàn)用頂絲底座的傾角,減少操作難度;方案二:設(shè)計一個專用的調(diào)整用件,放在頂絲與電機中間,提高工作效率;方案三:改變目前頂絲的工作原理,對底座和絲桿部分進行全新設(shè)計;方案四:頂絲的通孔加大,配合使用專用的緊固工具。
3.2? 無傷害電機頂絲結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新點
研制的無傷害頂絲主要由底座、絲桿、固定卡牙、頂桿,調(diào)整螺母等部分組成。主要創(chuàng)新點有四個:一是改變了與滑軌的接觸方式,受力點變?yōu)橛煽ㄑ阑蚵萁z提供受力點,可以任意調(diào)整頂絲的位置,避免了絲桿伸出過長,保證絲杠無虛行程;二是改變了結(jié)構(gòu),絲桿后端與滑軌距離增大,杜絕出現(xiàn)“隱藏”在滑軌槽內(nèi)的現(xiàn)象,方便了緊皮帶;三是改變絲桿為無孔式設(shè)計,變?yōu)橐粋€螺母,增大了接觸面積,在緊皮帶時避免了打滑現(xiàn)象,保證了操作的安全;四是頂絲的頂桿與電機底座不存在相對運動,旋轉(zhuǎn)磨擦變?yōu)殪o接觸,杜絕頂絲出現(xiàn)“跳躍現(xiàn)象”,避免底座與絲桿的損壞,操作更加安全快速。
3.3? 現(xiàn)場應(yīng)用
3.3.1????? 現(xiàn)場實驗
該頂絲研制成功后,首先在HLKD5-1井試驗,試驗過程中,沒有出現(xiàn)打滑等上述問題及隱患,主要解決目前在用頂絲存在的三個問題:
(1)???? 防打滑:由于結(jié)構(gòu)的改變,避免了打滑現(xiàn)象,保證了操作的安全。
(2)???? 防變形:可隨意調(diào)整頂絲位置,縮短了頂桿的伸出量,防止頂桿變形。
(3)???? 防傷害:一是頂絲前端無需加墊鐵,防止飛出傷害操作工人;二是杜絕因打滑造成傷手問題;三是杜絕頂絲出現(xiàn)“跳躍現(xiàn)象”,防止對電機底座造成傷害。
3.3.2????? 推廣應(yīng)用情況
2019年,該頂絲在采油廠推廣42套,平均每次減少停井時間10.2分鐘。選取了在現(xiàn)場8 口井調(diào)整皮帶時使用情況(表1):
3.3.3????? 效益評價
(1)???? 目前該頂絲應(yīng)用42套,調(diào)整皮帶210井次,平均每次減少停井時間10.2分鐘,共減少產(chǎn)量損失7.6噸,經(jīng)濟效益為=7.4*2200=16720元。雖然目前經(jīng)濟效益較少,但該裝置無需重復(fù)投入,若形成規(guī)模,長期經(jīng)濟效益可觀。
(2)???? 杜絕了普通頂絲的“打滑”、“跳躍”現(xiàn)象,保證了安全操作。
(3)???? 應(yīng)用該頂絲,避免普通頂絲因絲桿變形導(dǎo)致的損壞,及對電機底座的損壞,節(jié)約了成本投入。
(4)???? 降低了工人勞動強度,提高了工作效率與油井生產(chǎn)時率。
4.??? 結(jié)論及認識
無傷害電機頂絲的研制與應(yīng)用,消除了傳統(tǒng)電機頂絲在使用過程中存在的安全隱患,確保了操作者的安全;消除了對電機底座的傷害,降低了成本投入;縮短了調(diào)整皮帶的時間,降低了工人勞動強度,提高了工作效率與油井生產(chǎn)時率,適用所有電動機調(diào)整皮帶時使用,具有良好的使用前景。
參考文獻:
[1]?? 唐磊.采油基本技能操作讀本.北京:石油工業(yè)出版社,2006.
[2]鄒艷霞.采油工藝技術(shù).北京:石油工業(yè)出版社,2006.