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      銅冶煉煙氣制酸凈化系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)

      2020-11-25 12:19:58張健濤
      山東化工 2020年20期
      關(guān)鍵詞:進(jìn)液供液制酸

      張健濤

      (銅陵有色集團(tuán)控股有限公司金冠銅業(yè)分公司,安徽 銅陵 244001)

      銅陵有色集團(tuán)控股有限公司金冠銅業(yè)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金冠銅業(yè))座落于銅陵市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園,公司采用世界先進(jìn)的閃速熔煉、閃速吹煉、永久不銹鋼陰極法電解、“非衡態(tài)”高濃度制酸等銅冶煉工藝技術(shù)處理銅精礦,設(shè)計(jì)陰極銅產(chǎn)量400kt/a,配套煙氣制酸系統(tǒng)產(chǎn)能為1450kt/a。煙氣制酸凈化系統(tǒng)采用高效一級(jí)動(dòng)力波逆噴洗滌技術(shù),對(duì)凈化入口的冶煉高溫含塵煙氣進(jìn)行初步除塵降溫。

      1 存在問(wèn)題及分析

      煙氣制酸系統(tǒng)凈化一級(jí)動(dòng)力波洗滌器由玻璃鋼材質(zhì)構(gòu)造而成,為防止玻璃鋼設(shè)備被高溫冶煉煙氣燒壞,在其上部逆噴管內(nèi)配置了內(nèi)襯石墨磚結(jié)構(gòu)的溢流堰,通過(guò)一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)泵持續(xù)供液至溢流堰,在逆噴管內(nèi)壁形成均勻的液膜,吸收高溫冶煉煙氣傳遞的熱量,確保逆噴管內(nèi)部維持在較低的溫度范圍。自系統(tǒng)開(kāi)車(chē)投產(chǎn)以來(lái),凈化溢流堰及進(jìn)液管結(jié)垢堵塞問(wèn)題成為了制約高效生產(chǎn)的一大瓶頸,因溢流堰及進(jìn)液管道結(jié)垢堵塞直接影響到設(shè)備安全運(yùn)行,每月須定期組織系統(tǒng)停車(chē)檢修清理。日常生產(chǎn)過(guò)程中,甚至發(fā)生過(guò)因溢流堰堰口及進(jìn)液管堵塞突然加劇,系統(tǒng)不得不安排緊急停車(chē)的影響生產(chǎn)事件。

      一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液、溢流堰及管道結(jié)垢物取樣化驗(yàn)分析見(jiàn)表1、2所示,通過(guò)連續(xù)一段時(shí)間抽樣化驗(yàn)結(jié)果可知,一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液含Se平均達(dá)87.17mg/L,溢流堰結(jié)垢物取樣含Se百分比達(dá)40%以上,分析造成凈化溢流堰頻繁結(jié)垢堵塞的主要原因?yàn)?,一?jí)動(dòng)力波循環(huán)液中Cu、Se含量高,含Cu物料密度大及Se特有黏粘性,循環(huán)過(guò)程中不斷富集造成管道及設(shè)備內(nèi)壁堆積結(jié)垢。

      表1 一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液分析化驗(yàn)表

      表2 溢流堰結(jié)垢物分析化驗(yàn)表

      2 方案選擇及實(shí)施

      煙氣制酸凈化工序原設(shè)計(jì)條件,一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液含有1%的固體雜質(zhì),氣體冷卻塔和二級(jí)動(dòng)力波的循環(huán)液含有小于0.2%的固體雜質(zhì),實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,三者循環(huán)液中含固量均大幅超過(guò)原設(shè)計(jì)值。因冶煉上游工序收塵設(shè)備不在控制范圍內(nèi),從煙氣制酸工藝角度考慮出發(fā),解決問(wèn)題的關(guān)鍵在于如何減少降低一級(jí)動(dòng)力波溢流堰進(jìn)液的含固量,結(jié)合凈化系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)要求,提出如下三點(diǎn)改造優(yōu)化方案。

      2.1 方案一 氣體冷卻塔循環(huán)液串酸供溢流堰

      硫酸系統(tǒng)凈化工序的生產(chǎn)工藝為,煙氣自前至后,先進(jìn)入一級(jí)動(dòng)力波內(nèi)經(jīng)循環(huán)液逆噴洗滌降溫,后經(jīng)氣體冷卻塔循環(huán)液噴淋降溫,再進(jìn)入二級(jí)動(dòng)力波進(jìn)行洗滌凈化;生產(chǎn)新水自二級(jí)動(dòng)力波中補(bǔ)入,經(jīng)洗滌交換形成廢酸,自后向前串聯(lián)置換,最終經(jīng)一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)泵引出。氣體冷卻塔循環(huán)液含固量明顯低于一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液,通過(guò)改造配管將氣體冷卻塔循環(huán)液直接供液至溢流堰。

      存在問(wèn)題:正常工況下,設(shè)計(jì)氣體冷卻塔至一級(jí)動(dòng)力波的串酸量為64 m3/h,凈化溢流堰供液量的設(shè)計(jì)值為63m3/h,存在理論上可行性,然而生產(chǎn)低負(fù)荷時(shí)串酸量大幅減少,直接導(dǎo)致溢流堰供液量不足問(wèn)題。如若考慮將氣體冷卻塔循環(huán)液通過(guò)泵輸送至事故高位槽,再由事故高位槽自流至溢流堰(事故高位槽起到緩沖罐的作用),在生產(chǎn)低負(fù)荷工況時(shí)仍需大量補(bǔ)充生產(chǎn)新水,大幅增加了凈化系統(tǒng)廢酸產(chǎn)出量,同時(shí)外排廢酸酸濃因稀釋明顯降低,導(dǎo)致廢酸處理工序操作難度加大,直接影響到后續(xù)廢酸處理效果。

      2.2 方案二 圓錐沉降槽上清液供溢流堰

      一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液連續(xù)引出至圓錐沉降槽,高含固量的廢酸經(jīng)沉降分離,底部沉淀經(jīng)壓濾機(jī)處理得到固態(tài)濾餅,上部溢流的清液進(jìn)入上清液槽,考慮其含固量明顯降低,可改造后直接供給溢流堰。

      存在問(wèn)題:凈化設(shè)計(jì)補(bǔ)充新水40 m3/h,從二級(jí)動(dòng)力波中補(bǔ)入,經(jīng)分步串酸從一級(jí)動(dòng)力波排出,后進(jìn)入圓錐沉降槽,廢酸產(chǎn)出量約40 m3/h。溢流堰供液量的設(shè)計(jì)值為63m3/h,改造后,凈化廢酸產(chǎn)出量大幅增加至103 m3/h。為確保圓錐沉降槽沉降效果,需增加一臺(tái)處理能力更大的圓錐沉降槽,因現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地有限,新增后可能影響到未來(lái)產(chǎn)能提升的總圖配置。此外,為確保溢流堰供液連續(xù)穩(wěn)定,上清液泵需一開(kāi)一備、配置備自投連鎖,同時(shí)增加到全廠大聯(lián)鎖條件,增大了聯(lián)鎖跳車(chē)風(fēng)險(xiǎn)。

      2.3 方案三 一級(jí)動(dòng)力波及氣體冷卻塔聯(lián)合串液供溢流堰

      氣體冷卻塔循環(huán)液原設(shè)計(jì)直接串酸至一級(jí)動(dòng)力波洗滌塔內(nèi),通過(guò)管道配置優(yōu)化改造,將氣體冷卻塔循環(huán)液串至溢流堰進(jìn)液總管,與一級(jí)動(dòng)力波原進(jìn)液串酸管匯合并流,共同供液至溢流堰。具體改造方案如圖1所示。

      圖1 溢流堰進(jìn)液方式改造示意圖

      氣體冷卻塔串酸閥設(shè)置與液位自動(dòng)聯(lián)鎖控制,正常工況下,一級(jí)動(dòng)力波與氣體冷卻塔循環(huán)液共同串酸至溢流堰,在確保溢流堰設(shè)計(jì)供液量的前提下,適當(dāng)減少一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液串酸量;生產(chǎn)低負(fù)荷時(shí),氣體冷卻塔串酸量減少,臨時(shí)增加一級(jí)動(dòng)力波至溢流堰串酸量。在不同工況下,此方案能適時(shí)靈活調(diào)整,且一定程度上有效降低了溢流堰供液的含固量,故推薦方案三為最佳改造方案。此外,為最大程度上減少溢流堰及進(jìn)液管堵塞結(jié)垢,保障溢流堰供液連續(xù)穩(wěn)定,增加實(shí)施以下三點(diǎn)措施:

      2.3.1

      增加切換氣動(dòng)閥及儀表聯(lián)鎖控制,減少人為操作失誤導(dǎo)致溢流堰上酸管道斷流,最大程度保障溢流堰上酸量穩(wěn)定和玻璃鋼逆噴管安全。

      2.3.2

      對(duì)溢流堰排污管路進(jìn)行優(yōu)化改造,現(xiàn)有DN50排污閥流道空間狹小,清理難度大,通過(guò)增設(shè)三通管和閥門(mén),使用雜用壓縮空氣進(jìn)行吹掃,實(shí)現(xiàn)在線高效清理。如圖2所示。

      圖2 溢流堰排污管路在線清理示意圖

      2.3.3

      結(jié)合溢流堰酸液進(jìn)出管路現(xiàn)有走向,重新布局優(yōu)化,盡可能減少不必要的彎頭,在現(xiàn)有管徑的基礎(chǔ)上,按1.5倍系數(shù)擴(kuò)大輸酸管道管徑。

      通過(guò)實(shí)施系列改造后,經(jīng)系統(tǒng)多次停車(chē)檢修時(shí)拆檢溢流堰及管道查看,發(fā)現(xiàn)溢流堰及管道均未見(jiàn)明顯結(jié)垢堵塞,改造效果良好,凈化溢流堰結(jié)垢堵塞這一生產(chǎn)瓶頸問(wèn)題得到有效解決,系統(tǒng)檢修時(shí)長(zhǎng)縮短,同時(shí)延長(zhǎng)了系統(tǒng)檢修周期。

      4 問(wèn)題思考

      夏季高溫季節(jié)凈化系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程中,為控制氣體冷卻塔出口煙氣溫度,需增加至稀酸板換流量,即增大稀酸板換進(jìn)口閥門(mén)開(kāi)度。同時(shí)因夏季高溫季節(jié),制酸煙氣中含水量增加,氣體冷卻塔中冷凝水量增多,循環(huán)泵流量一定的情況下,因流體輸送勢(shì)能差,氣體冷卻塔循環(huán)液優(yōu)先進(jìn)入稀酸板換后進(jìn)行內(nèi)部循環(huán),導(dǎo)致出現(xiàn)氣體冷卻塔液位高無(wú)法及時(shí)引出的問(wèn)題。此時(shí),在確保氣體冷卻塔出口煙氣不超溫的前提下,適當(dāng)減小稀酸板換進(jìn)口閥門(mén)開(kāi)度,通過(guò)增加至溢流堰引出外排量,確保氣體冷卻塔液位穩(wěn)定控制。后期可考慮氣體冷卻塔新增一臺(tái)循環(huán)泵,單獨(dú)運(yùn)行供液至溢流堰,通過(guò)設(shè)置與塔液位聯(lián)鎖控制,確保溢流堰穩(wěn)定供液,同時(shí)不影響進(jìn)入板式換熱器的稀酸循環(huán)冷卻量,確保氣體冷卻塔煙氣出口溫度有效控制。

      5 結(jié)語(yǔ)

      金冠銅業(yè)分公司通過(guò)對(duì)煙氣制酸凈化系統(tǒng)實(shí)施系列優(yōu)化改進(jìn),解決了多年來(lái)影響系統(tǒng)生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題,提高了生產(chǎn)作業(yè)率,減少了系統(tǒng)檢修時(shí)長(zhǎng),同時(shí)增加了公司經(jīng)濟(jì)效益。

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