武宇杰
太原重型機械集團機械企業(yè)公司 山西太原 030024
某公司是以鋁生產(chǎn)為主,年產(chǎn)氧化鋁大概在150 萬噸左右。此公司的煤氣分廠,為氧化鋁生產(chǎn)焙燒爐提供燃燒煤氣。但是,由于煤氣分廠在進行具體設(shè)計時,受到了自動化裝備水平的制約,所以在生產(chǎn)過程中,自動化控制系統(tǒng)依然是應(yīng)用早期的方式,對儀表檢測實行人工控制模式,更為重要的是檢測崗位并未進行集中處理,而是比較分散,導(dǎo)致調(diào)度不集中。因為自動控制方式存在嚴重的落后現(xiàn)象,所以在進行具體生產(chǎn)過程中,能耗比較大、穩(wěn)定性偏低、產(chǎn)量和質(zhì)量很難得到確切的保證、設(shè)備的維護和檢修更是經(jīng)常性發(fā)生,生產(chǎn)事故發(fā)生頻率很高,最終導(dǎo)致了燃料的質(zhì)量和數(shù)量都無法達到焙燒爐的各項要求。
煤氣分廠設(shè)計有24 臺TG-3MI 型煤氣發(fā)生爐,主要是為兩臺焙燒爐和居民生活用氣提供相應(yīng)的服務(wù),其中主要的生產(chǎn)流程圖,如圖1 所示。14-40mm 的無煙塊煤與型煤輸送到發(fā)生爐煤倉,來自鼓風(fēng)機的空氣與發(fā)生爐軟化夾套會產(chǎn)生相應(yīng)的蒸汽,并且會將其混合于飽和管中,在此種狀態(tài)下蒸汽通常都會被當作是氣化劑和爐內(nèi)中的無煙煤、型煤反應(yīng),熱煤氣在會經(jīng)歷一下流程:一是從發(fā)生爐頂部導(dǎo)出;二是進入到雙豎管和洗滌管;三是得到了冷卻和初步除塵;四經(jīng)過電收塵脫除焦油和微小粉塵,在此階段中含粉塵量不能大于50mg/m3de 的低壓煤氣;六經(jīng)過排送機實行升壓處理,達到焙燒爐以前的煤氣必須要大于25KPa。
分廠在2015 年8 月對其進行了改革與創(chuàng)新,將發(fā)生爐操作模式由原來的底料層操作方式改成了滿料成操作模式,從而使煤氣熱值的穩(wěn)定性得到了保證,以及煤氣帶出物有效有了明顯的減少,爐出煤氣溫度也得到了明顯的降低作用效果。但是隨著人工頻繁性的加煤、探火和點檢,對司爐相關(guān)工作人員的責(zé)任心和規(guī)范性操作提出了更高的要求,使勞動強度呈現(xiàn)出成倍增加;另外,滿料層在進行具體操作時,要求各個臺爐必須要處于低負荷平衡狀態(tài),然而發(fā)生爐幾乎都是保持手工操控的模式,所以對發(fā)生爐滿料層操作的生產(chǎn)穩(wěn)定產(chǎn)生了重要影響。具體生產(chǎn)流程過程中,輸煤、司爐、鼓風(fēng)、排送等,都必須要依靠分廠調(diào)度室進行協(xié)調(diào)性生產(chǎn),而實行的協(xié)調(diào)方式,主要是通過電話。這樣的生產(chǎn)管理方式會造成一定局限性:
當焙燒爐中的用氣量有一定量減少時,排送崗位的排后壓力會出現(xiàn)明顯的上升現(xiàn)象,對于有關(guān)的調(diào)節(jié)建議和指令,必須要派送崗位、調(diào)度室、發(fā)生爐控制室,鼓風(fēng)室和司爐工之間進行有效傳達并立即執(zhí)行,將其調(diào)節(jié)到完善的程度,在時間方面至少需要花費30 分鐘。在此階段為了排送機能夠處于穩(wěn)定的狀態(tài),高壓煤氣會被強制性地放散,每月放散率至少是在6%以上,分廠為了節(jié)能的目的,對放散實行了控制的方式,但是又出現(xiàn)了排后壓力過高的現(xiàn)象,并且是經(jīng)常性發(fā)生,導(dǎo)致排送機的機體震動,使大型設(shè)備之間的磨損變得更加嚴重,運行周期已經(jīng)長達6 個月,檢修很頻繁致使成本費用大幅度增加[2]。若煤氣流量得不到及時的提升,排送機為了使穩(wěn)定運行得到保證,會采取被迫打回流的方式,如此一來,電力消耗必定會增加,在2016 年9 個月電單耗已經(jīng)超過了計劃值48.5KWh/km3。通過以上所述,煤氣生產(chǎn)爐控制技術(shù)存在嚴重落后的現(xiàn)象,調(diào)節(jié)系統(tǒng)信息指揮不當,質(zhì)量和指標都會受到人工因素不同程度上的影響,這些都阻礙了提升焙燒爐產(chǎn)量和質(zhì)量,以及降低成本的作用效果,所以面臨此種現(xiàn)象,必須要對煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)實行自動化控制的模式[3]。
測溫元件使用雙支元件(pt120 鉑熱電阻和熱電偶),一路會進入到DCS 系統(tǒng),一路會進入到現(xiàn)場顯示儀表?,F(xiàn)場的壓力表和差壓表通常會選擇1151 智能變送器。與此同時,通過對具有一分二功能的信號隔離器將現(xiàn)場信號分為兩路的方式,一路進行入DCS 系統(tǒng),一路靜茹現(xiàn)場顯示儀表。
關(guān)于數(shù)據(jù)的采集、顯示、記錄、報警,通過對DCS 系統(tǒng)的應(yīng)用,都可以得到很好地實現(xiàn),現(xiàn)場電氣,儀表信號經(jīng)過變送或者是隔離后,能夠形成標準信號有效的傳入到DCS 系統(tǒng)中。
煤氣發(fā)生爐通過對煤炭的利用,以空氣和水蒸氣作為氣化劑生產(chǎn)煤氣裝置,無煙煤、氣化劑主要是通過加煤系統(tǒng)和爐底進入到爐膛內(nèi),三者之間在爐內(nèi)會發(fā)生氧化還原反應(yīng),然后生成煤氣。爐內(nèi)中的料層會分布主要是以自上而下的方式呈現(xiàn),分別是:灰層、氧化層、還原層、干餾層、干燥層。發(fā)生爐內(nèi)煤的正常氧化反應(yīng),必須要以合理分布的方式,并且料層必須要處于穩(wěn)定的狀態(tài),以及反應(yīng)溫度必須要控制在合理范圍內(nèi)。當發(fā)生爐生產(chǎn)是處于穩(wěn)定狀態(tài)時,爐出溫度會隨著穩(wěn)定的加煤操作變化而變化,并且伴隨著一定的規(guī)律性,在此種情況下,可以應(yīng)用爐出溫度來對加煤量進行相應(yīng)的控制。通過理論和實踐研究表明,在原料和生產(chǎn)條件都處于穩(wěn)定狀態(tài)時,發(fā)生爐中的原料消耗量和產(chǎn)量之間是呈現(xiàn)正比的關(guān)系,不僅如此,成灰量和消耗量之間也是成正比關(guān)系,二者之間的比值不會發(fā)生改變,加煤量和排灰量是對等的關(guān)系。根據(jù)此種規(guī)律,將此量值有效的轉(zhuǎn)變?yōu)榧用?、出灰機構(gòu)動作的時間值,然后結(jié)合具體工藝要求,對操作程序?qū)嵭幸?guī)范化的操作,之后通過對DCS 系統(tǒng)的有效利用,便可以使自動加煤、穩(wěn)定生產(chǎn)的目標得到實現(xiàn)。
對于相對比較復(fù)雜的輸配系統(tǒng)、負荷變化頻繁、對生產(chǎn)連續(xù)性和穩(wěn)定性要求都非常高煤氣站而言,對煤氣負荷實行自動條件的方式非常具有必要性,在進行負荷調(diào)節(jié)過程中,主要是通過對發(fā)生爐的進氣和出氣實行有效控制。
發(fā)生爐煤氣生產(chǎn)自動控制的有效實行,使常規(guī)性的過程自動控制得到了很好地實現(xiàn),并且也實現(xiàn)了焙燒用氣匹配的煤氣負荷調(diào)節(jié),使煤氣的產(chǎn)品質(zhì)量得到了明顯的提升,同時也為焙燒的穩(wěn)定生產(chǎn)奠定良好的基礎(chǔ)條件。