(常州市瑞泰工程機械有限公司,江蘇 常州 213011)
鐵路大型養(yǎng)路機械在中國鐵路有砟線路的歷次提速中所起的作用巨大,而作為主力機型的搗固車更是功不可沒,其主要作用是對線路上的道砟進行搗固、夯實,提高列車運行的穩(wěn)定性[1]。搗固裝置是搗固車的核心作業(yè)部件,其作業(yè)環(huán)境是高轉速、高溫、振動大、多塵,工況十分惡劣,所以比較容易發(fā)生故障,是整車中保養(yǎng)和維修工作量最大的部件。但是從現(xiàn)場的情況分析,有一部分故障或問題可以提前預防和避免。
振動軸是搗固裝置中的主要傳動部件,其工作時轉速達2 100 r/min,安裝在振動軸上的軸承通過潤滑油進行潤滑冷卻。經(jīng)常有用戶反映,施工過程中振動軸油箱的油位下降較快,添加油后時間不長油位又繼續(xù)下降。遇到這種情況,首先查看連接管路及各密封處是否漏油,如果未見漏油,那就可以確定是以下原因:搗固裝置作業(yè)一段時間后,油溫升高,進入主軸承油腔的潤滑油受熱后黏度變低,在振動軸和主軸承的高速旋轉以及搗固裝置上下沖擊運動的共同作用下,潤滑油被甩起,油箱里的油不斷補充到油腔內(nèi),導致油箱內(nèi)的油位下降。此時如果不斷往油箱添加潤滑油,進入主軸承油腔的油液過多,最終將從位于油腔上部的透氣帽跑出,導致油位繼續(xù)下降,從而使人感覺油位始終下降過快。綜上所述,該問題對搗固裝置正常作業(yè)沒有太大影響,重點是控制加油量。根據(jù)經(jīng)驗,作業(yè)前,將振動軸油箱的油位控制在上下刻度線的中間位置比較合適,作業(yè)過程中油位下降,此時無需干涉,待作業(yè)完成,停車靜置一段時間后,油液又會重回油箱而恢復原有油位[2]。
對于DC-32 搗固裝置而言,內(nèi)鎬臂漏油是比較常發(fā)的故障。經(jīng)過現(xiàn)場跟蹤發(fā)現(xiàn),大部分發(fā)生漏油的該類鎬臂,其內(nèi)側下部都有撞擊的痕跡。在和現(xiàn)場施工人員交流后得出一個結論:搗固裝置在施工過程中在橫移時不到位,導致下插時靠近鋼軌的鎬臂或搗鎬強力撞擊鋼軌。由于鎬臂和搗固裝置箱體的連接存在一定的間隙,在搗鎬或鎬臂受到不斷的撞擊時,鎬臂受力的方向變得復雜,就使得在鎬臂和箱體間的密封圈和承壓盤等密封元件由于異常受力而產(chǎn)生變形,從而造成漏油。預防該問題發(fā)生的主要方法就是在施工過程中橫移搗固裝置一定要準確到位,如果有偏差就會使搗鎬或鎬臂撞擊鋼軌[1]。
DC-32搗固裝置支撐臂通過在其下方的4個螺栓與搗固裝置箱體連接,為一懸臂結構,其主要作用是安裝固定油馬達。近年來,經(jīng)常有用戶報修安裝在油馬達與振動軸中間的聯(lián)軸器發(fā)生打齒而無法工作。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),發(fā)生聯(lián)軸器打齒的搗固裝置上的支撐臂均產(chǎn)生了明顯的彎曲現(xiàn)象。支撐臂產(chǎn)生彎曲后將導致安裝在其上面的油馬達花鍵軸與被其驅(qū)動的振動軸的同軸度誤差加大,從而在運轉時損壞相關聯(lián)接件。經(jīng)過對比分析,最終確定彎曲主要是由于支撐臂上夯拍器掛鉤焊接的熱應力產(chǎn)生的。目前最為有效的預防方法是制作一過渡板,通過既有的4 個緊固螺栓與支撐臂連接,然后在過渡板上焊接掛鉤,有效避免熱應力對支撐臂產(chǎn)生影響。
搗鎬屬于磨耗件,經(jīng)常需要拆裝更換。DCL-32 搗固裝置搗鎬鎬柄是直圓柱型,而且鎬臂上帶有鎬窟撐開裝置(如圖1所示),拆裝搗鎬時可以將鎬窟內(nèi)孔直徑增大,方便拆裝。近年來,有多個用戶單位反映DCL-32 搗固裝置的搗鎬難拆卸。分析DCL-32 搗固裝置鎬臂結構可知,拆裝搗鎬時,先松開2根M20 夾緊螺栓,然后將M16 專用撐開螺栓旋入中部螺紋孔,螺栓端部頂住鎬臂本體上盲孔的底部,繼續(xù)旋轉螺栓,產(chǎn)生撐力使鎬窟張大,便于搗鎬拆裝。但是有些用戶在操作時并不使用撐開螺栓,或者使用的不是專用的撐開螺栓,其選用的M16螺栓端部沒有一段直徑小于14 mm 的部分,導致在旋緊該螺栓時,螺栓頭部陷入盲孔中,螺栓端部外圓與盲孔孔壁劇烈摩擦,由于螺栓端部未與盲孔底部接觸,因此并未起到頂開的作用。此時強行拆裝搗鎬,鎬窟內(nèi)壁將可能拉毛,產(chǎn)生惡性循環(huán),使得后續(xù)搗鎬拆裝愈加困難。針對這一問題,需要從搗固裝置投入使用時就嚴格按照操作規(guī)范,在拆裝搗鎬時正確應用專用的M16 撐開螺栓撐開鎬窟;對于已經(jīng)拉毛的鎬窟,應當對其拉毛部位修磨光整后再裝鎬[3-4]。
根據(jù)相關統(tǒng)計,近年來,內(nèi)油缸缸蓋螺栓斷裂現(xiàn)象發(fā)生較多,對用戶施工作業(yè)產(chǎn)生了較大的影響。發(fā)生斷裂的螺栓為10.9級的M16 螺栓,并且每個缸蓋均由4 只相同螺栓對稱壓緊,根據(jù)計算,4 只螺栓的強度足以抵抗液壓系統(tǒng)壓力對其產(chǎn)生的拉力。通過對搗固裝置工作原理進行分析可知,作業(yè)時,內(nèi)缸大腔進油、活塞桿伸出為其常態(tài)(該狀態(tài)下活塞緊壓缸蓋),當搗固裝置下插,搗鎬插入道砟后,小腔進油,活塞桿縮回,完成對道砟的夾持,隨后又回復到伸出狀態(tài)。對現(xiàn)場施工進行跟蹤觀察發(fā)現(xiàn),搗固裝置在下插時,由于操作原因,搗固裝置前后方向位置調(diào)整不準確,經(jīng)常使搗鎬直接插到水泥枕木上,產(chǎn)生巨大的沖擊。該沖擊通過搗鎬、鎬臂反饋到活塞桿上,由于結構原因,對內(nèi)缸活塞桿而言,產(chǎn)生的是巨大的往外拉的力。此時,內(nèi)缸活塞緊壓在缸蓋上,該沖擊力又通過缸蓋傳遞到4 只缸蓋螺栓上,使螺栓受到拉伸。綜上所述,每次搗鎬插到枕木都會對內(nèi)缸缸蓋螺栓產(chǎn)生一次沖擊,對于數(shù)以萬計次的搗固裝置下插來說,內(nèi)缸缸蓋螺栓就不斷重復承受巨大的沖擊、拉伸,最終疲勞斷裂。這一問題的原因主要還是搗固裝置作業(yè)過程中,前后對位不準確,搗鎬撞擊水泥枕木所引起的,因此只要保證好下插時搗固裝置對位的準確性,就可以有效避免該故障的發(fā)生[5]。
內(nèi)缸活塞桿總成在組裝到油缸缸體內(nèi)后,安裝于缸蓋導套外圓上的O 型密封圈僅受液壓油的壓力,理論上不可能被壓破損。在用戶處了解到,該處O 型圈破損漏油前,通常都有內(nèi)缸缸蓋螺栓斷裂的情況發(fā)生,而且用戶均自行更換了斷裂的缸蓋螺栓。通過進一步了解,由用戶更換斷螺栓前后拆裝缸蓋所使用的方法確定了該O 型圈破損的原因。由于內(nèi)缸所處的位置結構緊湊,缸蓋處受此限制,沒有太多空間供拆裝使用,所以一旦發(fā)現(xiàn)缸蓋螺栓斷裂后,用戶在自行處理時,通常只是敲擊缸蓋4 個角中最靠外的那個角進行缸蓋拆裝,由于單邊受力,缸蓋發(fā)生傾斜。因為導套與缸蓋連為一體,當缸蓋連同導套傾斜著拆卸或裝入油缸時,安裝于導套外圓上的O 型圈在經(jīng)過油缸口倒角位置時,與倒角轉折處的折角非正常接觸,部分區(qū)域產(chǎn)生刮擦,極有可能發(fā)生切割,從而導致后續(xù)漏油的發(fā)生。預防這種情況發(fā)生的方法是:拆卸缸蓋時,使用2 根M8 的螺栓同時旋入缸蓋上的2 個工藝孔平穩(wěn)的頂出缸蓋;裝入時,敲擊活塞桿尾部,使活塞桿壓住缸蓋,帶到缸蓋平穩(wěn)進入油缸。
目前搗固裝置均是采用集中潤滑裝置自動進行潤滑脂加注,對除振動軸主軸承和鎬臂以外的相關運動部位進行潤滑。在氣溫較低時(如中國北方的冬季時),經(jīng)常發(fā)生供油不足,導致關節(jié)部位潤滑不良,甚至造成軸承燒毀。經(jīng)過對現(xiàn)場跟蹤發(fā)現(xiàn),發(fā)生供油不足的原因是因為搗固裝置標配的2號鋰基脂潤滑脂在氣溫降低后黏度增大,集中潤滑裝置在不變的壓力下很難推動管路內(nèi)的潤滑脂到達各個潤滑點。通過實驗對比,集中潤滑裝置在0℃時加注相同油量的2 號鋰基脂潤滑脂比30℃時所需的時間延長10倍以上。所以,在低溫地區(qū)作業(yè)時,依靠集中潤滑裝置使用其標配的斷續(xù)供油模式對2號鋰基脂潤滑脂進行加注就極有可能發(fā)生供油不足的情況。解決這一問題的方法是使用適合當?shù)貧鉁氐酿ざ鹊偷臐櫥?,并將間歇斷續(xù)供油模式手動設置為強制不間斷供油。同時需要注意,處理前,最好先采用壓力較高的手動注油泵灌裝黏度低的潤滑脂,連接油路,手動注油,將管路內(nèi)殘留的粘度高的潤滑脂排出后,再連接集中潤滑裝置自動注油。
大型養(yǎng)路機械現(xiàn)場施工通常在野外進行,條件惡劣,操作員工工作條件艱苦,如果能夠減少設備的故障次數(shù),可以極大地降低生產(chǎn)成本和員工的勞動強度,為相關企業(yè)創(chuàng)造更多的效益,同時也可以減少生產(chǎn)廠家不必要的損失。希望以上幾點可以幫助用戶解決一些實際中遇到的問題,使搗固裝置能夠更好地工作,確保施工質(zhì)量,為列車安全運行保駕護航。