康金嶺 崔 升 黃文鎮(zhèn) 謝柳金 唐林濤 鐘其學
(廣西中煙工業(yè)有限責任公司,廣西 柳州 545005)
卷煙的生產過程中,煙絲質量對于煙支感官質量的影響顯著[1],特別是成品煙絲中梗絲含簽過多,易造成成品煙支重量不勻、破損等質量缺陷[2-3]。在制絲環(huán)節(jié),采用浸梗機處理煙梗能大幅增加煙梗含水率,使煙?;赝缸冘洠岣邿煿G薪z質量[4]。
浸梗機是目前煙草行業(yè)煙梗浸泡預處理工序的核心制造設備之一,如圖1所示該設備主體結構包括洗滌水槽1、過渡水槽2、強制浸泡區(qū)域3、浸泡機構4、浸泡減速機5和主水箱6。煙梗進入浸梗設備后,先通過洗滌水槽進行清洗,在循環(huán)管路水流的帶動下經渡水槽進入刮板輸送裝置,再通過浸泡機構對煙梗進行強制浸泡之后排出浸梗機,完成煙?;爻碧幚?。
不同產地原料煙梗因土壤、氣候、年份等差異,物理特性和耐加工性均有很大不同,其達到切梗所需規(guī)定加工參數(shù)的浸泡時間均有所不同。因此實際生產中,在相同工藝參數(shù)設置下,煙梗配方中不同產地煙?;爻毙Ч町愝^大,導致切梗環(huán)節(jié)梗條含水率波動大,從而影響梗絲質量。目前調節(jié)設備回潮時間的方法有兩種:① 調節(jié)浸泡減速機功率,② 改變強制浸泡區(qū)域總距離。但是頻繁調節(jié)浸泡減速機功率會大大影響電機壽命,且生產過程中易堵料;而改變強制浸泡區(qū)域總距離則需改變設備結構,且改造造價較高。因此如何在現(xiàn)有浸梗機的基礎上設計一種改造簡單,并且改造后能提高煙?;爻睍r間跨度的浸梗機,是煙梗預處理工序急需解決的問題。
1. 洗滌水槽 2. 過渡水槽 3. 強制浸泡區(qū)域 4. 浸泡機構5. 浸泡減速機 6. 主水箱
目前行業(yè)對浸梗機工藝參數(shù)方面優(yōu)化的相關研究[5-9]較多,而對提高浸梗機煙梗回潮時間跨度的相關設備改進研究則鮮有報道。試驗擬對設備改變回潮時間參數(shù)的設計進行研究,以期提高煙?;爻钡臅r間跨度。
針對傳統(tǒng)浸梗機時間跨度不能滿足工藝需求的現(xiàn)狀,通過在過渡水槽進料端和中段分別開設引流口,通過控制煙梗浸泡路徑的長短,實現(xiàn)調節(jié)煙梗回潮時間的目的。工作時,打開過渡水槽進料端的引流口,使煙梗在過渡水槽前端直接進入強制浸泡區(qū)域,此時煙梗必須經過整個強制浸泡區(qū)域,其浸泡距離最長;關閉過渡水槽進料端引流口,并打開中部的引流口,此時煙梗僅經過強制浸泡區(qū)域的部分區(qū)域,其浸泡距離較短。
為了實現(xiàn)上述目的,對現(xiàn)有浸梗機進行改進設計(如圖2所示),包括翻板門1、翻板門2、氣缸3、氣缸4、氣缸固定座5和氣缸固定座6。過渡水槽的進料端下部開設引流口7,過渡水槽的進料端側壁開設圓弧形長孔8,過渡水槽的中段下部開設引流口9,過渡水槽的中段側壁開設圓弧形長孔10。翻板門1和翻板門2的形狀分別與引流口7和引流口9相匹配,翻板門1的一端鉸接在引流口7的一側、另一端設有轉軸11,轉軸11穿過圓弧形長孔8并能在圓弧形長孔8內移動;翻板門2的一端鉸接在引流口9的一側、另一端設有轉軸12,轉軸12穿過圓弧形長孔10并能在圓弧形長孔10內移動。氣缸固定座5和氣缸固定座6分別固定在過渡水槽的進料端側壁和過渡水槽的中段側壁,氣缸3的尾端與氣缸固定座5鉸接,伸出端與轉軸11鉸接;氣缸4的尾端與氣缸固定座6鉸接,伸出端與轉軸12鉸接。
與原有設備相比,改進設計采用翻板門1、翻板門2、氣缸3、氣缸4、氣缸固定座5和氣缸固定座6相結合方式,通過在過渡水槽進料端和中段分別開設圓弧形長孔8和圓弧形長孔10,然后分別通過翻板門1、翻板門2、氣缸3和氣缸4對圓弧形長孔8和圓弧形長孔10進行開閉控制。經洗滌水槽處理后的煙梗進入過渡水槽時,氣缸控制翻板門2翻轉,使過渡水槽中段的引流口打開,煙梗進入強制浸泡區(qū)域,然后通過浸泡機構運動使煙梗進行強制浸泡后排出浸梗機,由于煙梗并未經過整個強制浸泡區(qū)域僅是部分經過,可以有效縮短煙梗的回潮時間。如處理需要較長回潮時間的煙梗,可通過氣缸控制翻板門翻轉,使過渡水槽進料端及中段的引流口關閉,此時煙梗需經過全部距離的強制浸泡區(qū)域后才被排出,能最大程度地增加煙梗的回潮時間。
1. 翻板門 2. 翻板門 3. 氣缸 4. 氣缸 5. 氣缸固定座 6. 氣缸固定座 7. 引流口 8. 圓弧形長孔 9. 引流口 10. 圓弧形長孔 11. 轉軸 12. 轉軸
傳統(tǒng)浸梗機工作時,煙梗前進速度靠循環(huán)水水流速度牽引,煙梗折返通過過渡水槽后端落入強制浸泡區(qū)域,然后通過浸泡機構運動使煙梗進行強制浸泡后排出浸梗機,此時煙梗只經過整個強制浸泡區(qū)域的1/2行程。改進后,煙梗在過渡水槽前端引流口直接跌落在強制浸泡區(qū)域內,強制浸泡行程可以增加1倍。經綜合測試刮板電機頻率設置30 Hz時,設備運行最為穩(wěn)定,生產過程無堵料現(xiàn)象,煙?;爻毙Ч詈?。在其他工藝參數(shù)不變的前提下,過渡水槽進料端和中段引流口可根據投料煙梗含水率波動自動調節(jié),通過不同引流口的開閉調節(jié),改進后浸梗機煙?;爻睍r間最大可以從45 s增加至90 s(見表1),大大提高了浸梗機回潮時間的時間跨度。
通過對改進前后某品牌煙梗切梗含水率的連續(xù)1個月數(shù)據觀測(MES統(tǒng)計數(shù)據),改進前切梗含水率標準偏差0.25%,改進后切梗含水率標準偏差0.17%,改造后切梗含水率穩(wěn)定性比改造前提高了32%(見圖3)。
表1 固定頻率下不同引流口對應回潮時間
圖3 改進前后切梗含水率波動柱狀圖
煙梗種類繁多,形狀各異。因產地、土壤、氣候、年份等差異,其物理特性和耐加工性均有很大不同,對耐加工性顯著不同的原料煙梗需精細化處理,對浸梗設備要求更高。試驗設計只是其中一種改進方案和相關機構的創(chuàng)新設計,整體構造結構變化不大,卻能有效改變煙梗處理的時間跨度,對浸梗設備設計開發(fā)具有很好的參考價值。試驗改進方案僅通過過渡水槽進料端的兩個引流口水槽對浸梗時間進行調節(jié),雖然有效提高了浸梗機的回潮時間跨度,但是距離生產過程自動化、精細化、智能化等要求還相差甚遠。如何讓浸梗機浸泡裝置自動識別耐加工性顯著不同的原料煙梗,從而在生產過程中自動調節(jié)浸梗時間,以實現(xiàn)生產過程的自動化、精細化、智能化,還有待進一步研究。