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      WSA 制酸工藝的摸索

      2020-12-08 21:37:59史大勇李東虎
      中國(guó)金屬通報(bào) 2020年24期
      關(guān)鍵詞:制酸爐管汽包

      魯 偉,史大勇,李東虎

      (邯寶鋼鐵有限公司焦化廠,河北 邯鄲 056015)

      1 概要

      邯寶焦化廠煤氣處理量10.56 萬m3,煤氣經(jīng)過真空碳酸鉀工藝脫硫后將酸汽(含H2S 達(dá)60%以上)送至WSA 制酸工序,酸汽量約500m3/h ~600m3/h,該裝置采用丹麥托普索公司的WSA 濕法制硫酸工藝,用于回收脫硫再生系統(tǒng)產(chǎn)生的含硫化氫酸性氣體并將其轉(zhuǎn)化為硫酸。通過該裝置的處理,酸性氣體被回收并制得硫酸,同時(shí)產(chǎn)出副產(chǎn)品:蒸汽。制酸工藝從開工至今,遇到鍋爐爆管、轉(zhuǎn)化器底部泄露、過程氣系統(tǒng)系統(tǒng)阻力變大、MCU 腐蝕、給水系統(tǒng)不穩(wěn)定等各類問題。

      2 工藝流程

      來自脫硫工段的含H2S 酸性氣體送至焚燒爐中燃燒,產(chǎn)生SO2氣體,經(jīng)廢熱鍋爐冷卻后進(jìn)入氨注入器,混合氨氣后,過程氣進(jìn)入SCR 反應(yīng)器,在催化劑的作用下,將過程氣中的氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓S后過程氣進(jìn)入SO2轉(zhuǎn)化器,過程氣依次通過兩段催化床層,將SO2催化氧化為SO3。由于該反應(yīng)高度放熱,需經(jīng)過床間冷卻器和過程氣冷卻器冷卻移走熱量。在轉(zhuǎn)化器底部,酸霧控制器來的二氧化硅晶核噴射進(jìn)工藝管道,與過程氣一起進(jìn)入WSA 冷凝器。在WSA 冷凝器的玻璃管程中,冷空氣和過程氣進(jìn)行熱交換并在晶核的作用下氣態(tài)硫酸被凝結(jié)為液態(tài)硫酸,制得96wt.%~98wt.%的硫酸。鍋爐水通過廢鍋、床間冷卻器、過程氣冷卻器與過程氣進(jìn)行熱交換,實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的熱量平衡,鍋爐產(chǎn)高壓5Mpa 蒸汽經(jīng)減溫減壓裝置得到溫度>170℃,壓力0.7MPa(表壓)的低壓蒸汽并入廠區(qū)管網(wǎng)。

      3 存在的問題及解決方案

      WSA 制酸系統(tǒng)開工至今遇到很多問題,在摸索中對(duì)各系統(tǒng)均進(jìn)行了改造及優(yōu)化,以下是遇到的問題及解決辦法。

      3.1 二氧化硫轉(zhuǎn)化器底部腐蝕

      WSA 制酸開工1 年后,二氧化硫轉(zhuǎn)化器底部開始出現(xiàn)腐蝕,泄露出腐蝕性氣體,對(duì)安全及環(huán)保造成影響,被迫停工后,打開人孔檢查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)化器底部?jī)?nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,從近一年的工藝數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化器出口的過程氣出口管壁溫度時(shí)常會(huì)低于270℃,經(jīng)分析認(rèn)為原因有:一是轉(zhuǎn)化器處保溫不完全且不密實(shí),且未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的30cm,不能保證此處的溫度高于270℃,二是受鍋爐系統(tǒng)設(shè)備影響、脫硫停工等因素影響,停開工頻繁,三是制酸停工趕硫操作過快,未按照要求的將酸汽完全引出后保持爐溫3 個(gè)小時(shí)后再開始逐步降溫,制酸開工引酸汽時(shí)未嚴(yán)格要求分批逐步引入酸汽的要求;以上均造成轉(zhuǎn)化器底部溫度低于硫酸露點(diǎn)溫度(251℃),硫酸的露點(diǎn)溫度,是指煙氣中含有硫酸的蒸汽開始凝結(jié)時(shí)的溫度。硫酸氣體冷凝成液體后腐蝕管壁,造成泄漏。

      解決辦法:按照設(shè)計(jì)要求重新對(duì)該處進(jìn)行保溫,達(dá)到設(shè)計(jì)要求的30cm,保證出口管壁溫度在270℃以上;對(duì)鍋爐系統(tǒng)的給水自調(diào)閥、液位計(jì)等設(shè)備進(jìn)行改造維護(hù),通過對(duì)脫硫進(jìn)行改造酸氣管道及工藝操作優(yōu)化,縮短了脫硫停工周期,減少制酸頻繁停開工頻率。同時(shí)優(yōu)化停開工操作:停工時(shí)保溫3h 后再逐步降溫及開工時(shí)引酸汽時(shí)在轉(zhuǎn)化器出口溫度達(dá)到260℃后,方可分批次引酸汽。

      3.2 鍋爐爆管

      2015 年3 月份制酸設(shè)備進(jìn)行了一次升級(jí)改造,停車時(shí)間近半年,待恢復(fù)開車運(yùn)行一周后,廢熱鍋爐后溫度由430℃降至405℃,進(jìn)SCR 和SO2轉(zhuǎn)化器溫度均低于要求的工藝指標(biāo),同時(shí)酸中間槽液位不正常上漲,酸濃度由98%緩慢下降,出酸冷卻器后硫酸溫度由55℃慢慢漲至65℃,停工降至常溫,置換氣體后進(jìn)人查看發(fā)現(xiàn)廢熱鍋爐爐管爆管4 根。

      針對(duì)該套鍋爐系統(tǒng),鍋爐爐管泄露的原因可分為內(nèi)腐蝕和外腐蝕,外腐蝕原因主要有:

      (1)低溫腐蝕:主要是因?yàn)檫^程氣溫度低于煙氣的露點(diǎn)溫度。

      (2)潮濕腐蝕:多發(fā)生在鍋爐的停用期間。如停爐時(shí)有水汽進(jìn)入爐管又不及時(shí)清出潮濕的灰渣,灰渣埋蓋的爐管就會(huì)產(chǎn)生腐蝕。

      鍋爐內(nèi)腐蝕的原因主要有:

      (1)補(bǔ)水系統(tǒng)氧腐蝕:當(dāng)鍋水中有溶解氧時(shí)能造成鍋爐元件的腐蝕,氧腐蝕一般表現(xiàn)為點(diǎn)狀或潰瘍狀腐蝕。金屬表面多有腐蝕產(chǎn)物,鼓凸圓錐狀鐵銹的內(nèi)層是黑色的四氧化三鐵。

      (2)酸性腐蝕:在給水系統(tǒng)、鍋爐內(nèi)部中均可產(chǎn)生。供精脫水的工藝采用氫一鈉離子交換系統(tǒng)處理水,水經(jīng)氫離子樹脂交換后,得到軟化,但呈酸性;交換劑再生時(shí),也要用5%濃度的鹽酸或2%濃度的硫酸作為再生劑。以上的交換和再生操作如有不慎,就有可能使酸性水進(jìn)入鍋爐,從而造成酸腐蝕。酸性腐蝕的特征大多是均勻腐蝕,又容易在鍋爐內(nèi)形成鐵垢及產(chǎn)生垢下腐蝕。

      (3)停運(yùn)期氧腐蝕鍋爐停用時(shí)如果未實(shí)施停爐保護(hù)或措施不當(dāng),就會(huì)發(fā)生鍋爐的停用腐蝕。停爐時(shí)由于爐內(nèi)水排放不凈,密封不嚴(yán),整個(gè)系統(tǒng)就會(huì)充滿潮濕的空氣,所有部位都會(huì)在短期內(nèi)發(fā)生大面積的氧腐蝕,使系統(tǒng)表面生成一層松軟的鐵氧化物。

      經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)爐管外部無腐蝕痕跡,切開漏點(diǎn)后判斷為內(nèi)部腐蝕。

      查看崗位3 月份前的水質(zhì)化驗(yàn)記錄:除鹽水含氧無法化驗(yàn);其他鍋爐水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)標(biāo);除氧器溫度在95℃~98℃波動(dòng),未達(dá)到工藝要求的104℃;查看改造升級(jí)期間的廢鍋、汽包維護(hù)記錄,發(fā)現(xiàn)僅是注滿水,沒有按照長(zhǎng)期維護(hù)停備用設(shè)備的要求去維護(hù)鍋爐系統(tǒng)。

      解決辦法:為保制酸的開工運(yùn)行,按照要求,爐管泄露低于4%的情況下可以進(jìn)行封堵使用,設(shè)備室聯(lián)系廢鍋廠家對(duì)泄露的爐管進(jìn)行封堵,試壓正常后投用;對(duì)鍋爐水質(zhì)化驗(yàn)嚴(yán)格進(jìn)行把控,針對(duì)無法化驗(yàn)除鹽水含氧的問題,聯(lián)系能源中心,每天送一次水樣化驗(yàn),同時(shí)恢復(fù)除氧器的溫度自控,控制溫度在104℃,將除鹽水含氧控制在15ug/l 以下;針對(duì)一周以內(nèi)的檢修可通蒸汽保壓來防止鍋爐腐蝕,但超過一周以上停爐必須鍋爐長(zhǎng)時(shí)間檢修須注滿除氧合格后的水,并維持給水壓力在0.5Mpa ~1Mpa之間,每天取樣化驗(yàn)溶解氧是否合格或?qū)t管烘干后,充干燥的氮?dú)猓▔毫?.3MPa 左右,純度99.9%),可較長(zhǎng)時(shí)間防止腐蝕避免造成鍋爐泄露事故。

      3.3 過程氣系統(tǒng)阻力增大

      2016 年1 月份制酸燃燒空氣風(fēng)機(jī)間斷性出現(xiàn)喘息的情況,風(fēng)壓及流量波動(dòng),真空泵后酸汽管道壓力高達(dá)30kpa(剛清洗完酸汽管道,酸汽流量為560m3/h),倒燃燒空氣風(fēng)機(jī)后該情況沒有好轉(zhuǎn)及改變,且切換至另一條酸汽管道及同時(shí)投用兩條酸汽管道后酸汽壓力未降至正常的10kpa 左右。

      按照脫硫塔前硫化氫5g/m3,塔后180mg/m3計(jì)算產(chǎn)98%的硫酸約為1.5t/h,但實(shí)際產(chǎn)酸量為不到1t/h,同時(shí)煙囪酸霧含量超過工藝要求的20ppm,因催化劑第一層壓降表損壞無法判斷是否阻力過高,且SCR 反應(yīng)器段壓降表為800pa,符合工藝要求的1000pa,隨后停工降溫進(jìn)行對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查。

      解決辦法:按檢修安全要求將系統(tǒng)置換合格后進(jìn)人查看SO2轉(zhuǎn)化器第一層催化劑,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化器入口處催化劑粉化嚴(yán)重,并出現(xiàn)板結(jié)情況,另打開SCR 反應(yīng)器段人孔,發(fā)現(xiàn)該段催化劑脫落堵住反應(yīng)器下部的過程氣管道彎頭處;由此可判斷轉(zhuǎn)化器第一層催化劑粉化板結(jié)和SCR 催化劑脫落堵住過程氣彎頭處是造成系統(tǒng)阻力的主要原因。而造成催化劑粉化板結(jié)和進(jìn)水軟化脫落的原因?yàn)?015 年10 月廢鍋爆管后未及時(shí)排查催化劑是否被水汽浸透并進(jìn)行處理,聯(lián)系廠家采購(gòu)催化劑并更換后系統(tǒng)阻力正常,同時(shí)為保證煙囪尾氣達(dá)標(biāo)及SO2的轉(zhuǎn)化率,每三年定期更換催化劑。

      3.4 酸汽管道阻力大

      脫硫真空泵后酸汽管道經(jīng)過酸汽捕霧器和Y 型過濾器、阻火器進(jìn)入焚燒爐燃燒,剛開工運(yùn)行1 年后,酸汽管道壓力達(dá)到儀表顯示上限52Kpa(工藝要求小于35kpa),停工后由化學(xué)清洗隊(duì)伍用熱堿清洗酸氣管道,清洗出來的均為焦油殘?jiān)?、洗油、銨、副鹽等多種雜質(zhì),隨著系統(tǒng)的運(yùn)行平均每?jī)稍逻M(jìn)行清洗一次,特別是在夏季時(shí)候一個(gè)月就需要停工進(jìn)行清理一次,每次停工都對(duì)公司煤氣平衡造成影響,并造成制酸系統(tǒng)停工。

      解決辦法:為減少停工頻率,在真空泵后至酸汽捕霧器段新增一套DN250 的管道,且該段加一個(gè)氣液分離器,定期排出管道內(nèi)積液和可流動(dòng)性雜質(zhì),排放至脫硫放空槽;為減少真空泵后酸汽的雜質(zhì)夾帶,必須控制好進(jìn)脫硫塔煤氣的指標(biāo),要求焦油≤30mg/m3、硫銨≤30mg/m3、苯≤4g/m3,工藝指標(biāo)要求初冷器后煤氣溫度20℃~22℃,洗苯塔后煤氣溫度28℃~30℃,且脫硫塔前水封排液無明顯顏色,再生系統(tǒng)分離器后酸汽溫度≤33℃。對(duì)進(jìn)焚燒爐的酸氣管道加蒸汽伴熱及保溫,將萘、油等遇熱不易堵的物質(zhì)送至焚燒爐燃燒。經(jīng)過改造后,酸氣管道化學(xué)清洗周期為6 ~8個(gè)月一次。

      3.5 系統(tǒng)熱量不足

      在開工初期,廢鍋出口溫度達(dá)不到工藝要求的430℃,無法將熱量帶至后續(xù)系統(tǒng),進(jìn)二氧化硫轉(zhuǎn)化器的過程氣溫度低于指標(biāo)要求392℃,容易生成重硫酸鹽,在催化床富集,影響VK 系列催化劑活性,在實(shí)際操作時(shí),將兩臺(tái)煤氣增壓機(jī)頻率調(diào)至最大頻率50Hz,煤氣量還是無法滿足后續(xù)溫度的工藝要求,且變頻滿負(fù)荷運(yùn)行易造成設(shè)備過載燒壞。

      解決辦法:在開工初期,通過用耐火泥堵廢鍋爐管的辦法減少換熱面積將熱量帶到后續(xù),但進(jìn)轉(zhuǎn)化器過程氣溫度只是由372℃漲至385℃,在2016 年采取將冷空氣冷卻WSA 冷凝器換熱后的230℃空氣引至燃燒空氣風(fēng)機(jī)入口,以提高燃燒用空氣溫度,這樣改造后燃燒空氣溫度能在大氣常溫至130℃之間進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過改造,進(jìn)二氧化硫轉(zhuǎn)化器的過程氣溫度控制在指標(biāo)要求的392℃~410℃之間。

      3.6 酸霧控制單元(MCU)腐蝕

      酸霧控制器主要是將硅油晶核噴射進(jìn)過程氣工藝管道,和含SO3和硫酸蒸汽的過程氣結(jié)合生成硫酸細(xì)液滴,在WSA 冷凝器的玻璃管程中冷凝下來,在開工運(yùn)行4 年后,MCU 進(jìn)過程氣段管道受轉(zhuǎn)化器底部腐蝕影響,造成硫酸氣體冷凝后反串進(jìn)MCU 設(shè)備中,造成設(shè)備腐蝕。

      解決辦法:MCU 進(jìn)過程氣的氣體溫度控制在280℃~320℃,主要是為防止低溫氣體和過程氣接觸后生成低于硫酸露點(diǎn)的硫酸液體,造成設(shè)備腐蝕,同時(shí)在酸霧含量能達(dá)到工藝要求時(shí)在不使用MCU 期間必須關(guān)閉進(jìn)過程氣的閥門和開啟壓縮氣體吹掃,防止腐蝕MCU。

      3.7 給水系統(tǒng)優(yōu)化

      從開工至今,給水系統(tǒng)是制約制酸系統(tǒng)穩(wěn)定的一個(gè)重要因素,鍋爐汽包水位控制采用的是單通量,主要就是通過汽包液位來控制給水量,在運(yùn)行過程中經(jīng)常遇到給水反饋滯后、對(duì)蒸汽負(fù)荷變化不靈敏及無法克服虛假液位的干擾;受外圍供給的精脫水影響,供給系統(tǒng)的精脫水壓力在0.2Mpa ~0.4Mpa 之間波動(dòng),且制酸裝置在精脫水管網(wǎng)的末端,在壓力低及用戶多的情況下,經(jīng)常出現(xiàn)除氧槽液位報(bào)警,水位頻繁波動(dòng),影響給水除氧效果,嚴(yán)重會(huì)因汽包水位低造成制酸系統(tǒng)停工。

      解決辦法:對(duì)鍋爐汽包水位控制改為三通量控制,三沖量分別是汽包液位、給水流量、蒸汽流量,經(jīng)PID 計(jì)算來調(diào)節(jié)給水閥門開度,從而自動(dòng)控制汽包液位。其中汽包液位是主調(diào)量,蒸汽流量是副調(diào)量,給水流量是前饋。為解決除氧水壓力不足及用戶多的問題,增加精脫水水罐,體積為20m3,由水罐供水給除氧槽,可供該套鍋爐系統(tǒng)在停水狀態(tài)下使用3 個(gè)小時(shí),且能穩(wěn)定進(jìn)除氧器的水量,為保證除氧效果提供了條件。

      4 總結(jié)

      通過以上的設(shè)備定修、改造及對(duì)重點(diǎn)工藝數(shù)據(jù)的把控,穩(wěn)定了WSA 制酸的運(yùn)行,制酸開車率達(dá)98%,產(chǎn)酸量達(dá)40t/d,為實(shí)現(xiàn)公司節(jié)能減排做出了重要貢獻(xiàn)。

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