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      大隆礦主井井架過卷裝置改造方案及實踐

      2020-12-23 11:09:44項丹丹和建榮
      礦山機械 2020年12期
      關(guān)鍵詞:天輪吊梁礦主

      舒 適,杜 波,項丹丹,和建榮

      1鐵煤集團大隆礦 遼寧調(diào)兵山 112700

      2洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責任公司河南洛陽 471039

      3鐵煤集團礦建公司 遼寧調(diào)兵山 112700

      4陜西火石咀煤礦有限公司 陜西咸陽 713500

      鐵煤集團大隆礦主井提升為單繩纏繞式提升,原煤通過主井提升至地面。主井井架的服務(wù)年限已超過 40 a,而現(xiàn)行 《煤礦安全規(guī)程》對立井井架的高度和強度等技術(shù)規(guī)定與原設(shè)計相比有較大變化,主井井架的過卷高度已經(jīng)不能滿足現(xiàn)行安全生產(chǎn)的要求。

      1 改造的必要性

      大隆礦主井井架由沈陽煤礦設(shè)計院設(shè)計,于 1972年投入使用,井架總高度為 50.5 m,卸載標高 +16.5 m(相對于井口),現(xiàn)配備 JCS-15 型的箕斗 (載重 15 t),采用 1×6×3.2/0.75 型單筒可分離纏繞式提升機,最大提升速度為 10 m/s。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2016 年版)第四百零七條 (見表 1)的規(guī)定,大隆礦主井提升裝置的過卷高度不得低于 10 m。大隆礦主井提升裝置的實際過卷高度和過放距離為 5 m,比規(guī)定少 5 m。為確保主井提升安全,決定對主井井架過卷裝置進行改造。

      表1 立井提升裝置的過卷和過放距離

      2 方案的提出

      根據(jù)對井架過卷裝置改造的安全技術(shù)要求和施工條件的初步分析,沈陽煤礦設(shè)計院提出了 2 個改造方案:

      (1)方案一 拆除老井架,按強度和過卷距離要求重新設(shè)計安裝一個新井架,在原井架基礎(chǔ)的兩側(cè)重新建造新井架基礎(chǔ)。新井架在安全技術(shù)上完全滿足規(guī)程規(guī)定,但拆除老井架和安裝新井架需要礦井停產(chǎn)45 d,由于停產(chǎn)時間過長,消耗人力、物資大,不可取。

      (2)方案二 將原井架頂部部分拆除,井架加高7 m。由于提升機為可分離式,兩天輪為上下對中布置,原井架兩天輪高度差為 7 m,井架加高后,原主罐天輪平臺做為副罐天輪平臺用,新主罐天輪平臺相對副罐天輪平臺再抬高 7 m,因折井架須加高 7 m。井架加高后,對斜支撐進行改造,加強加固。除主井井架加高及斜支撐改造外,另外還有天輪、緩沖托罐裝置的移設(shè),木罐道、防撞梁、起吊梁的制作安裝。雖然此方案比方案一的施工工期短 15 d,但是由于井架屬于空間鋼結(jié)構(gòu)受力體系,通過焊接加高井架后,強度難以保證、可靠性差,且施工難度較大。

      3 卸載煤倉改造方案的確定及實施

      針對上述 2 種方案存在的弊端,為了做到既滿足井架改造的技術(shù)要求,又盡可能縮短礦井的停產(chǎn)時間,把停產(chǎn)損失降到最小,筆者提出一種新思路,卸載煤倉改造方案 (即方案三):保持原井架結(jié)構(gòu)不變,將卸載標高由 +16.5 m 降到 +11.5 m,拆除原混凝土倉,新建鋼結(jié)構(gòu)煤倉。與前 2 個方案相比方案三縮短了改造時間,既滿足了規(guī)程要求,又節(jié)省了時間和物資。

      3.1 施工步驟

      (1)施工前的準備包括構(gòu)件加工及防腐、施工設(shè)備安全系數(shù)驗算及臨時設(shè)施安裝;

      (2)澆筑新倉砼基礎(chǔ);

      (3)拆除控制系統(tǒng)及檢測系統(tǒng);

      (4)拆除給料機、帶式輸送機;

      (5)搭設(shè)腳手架,拆除卸載溜槽及其他非標構(gòu)件;

      (6)拆除舊砼倉,安裝鋼架及鋼倉;

      (7)安裝給料機、帶式輸送機;

      (8)安裝電控系統(tǒng),單機試運轉(zhuǎn)。

      為了加快施工進度,減少停產(chǎn)時間,與上述施工同時進行的施工項目還包括:①安裝封口盤;② 掛設(shè)臨時作業(yè)平臺及安全平網(wǎng);③安裝卸載吊梁及加固,卸載裝置的拆除、安裝;④ 拆裝楔形罐道木 (梁加固)與防墜罐;⑤ 原卸載位置的加固及鋼板密封;⑥ 拆除臨時作業(yè)平臺及封口盤。

      3.2 卸載煤倉改造的設(shè)計內(nèi)容

      (1)新卸載吊梁及支撐的安裝 設(shè)計圖紙如圖1 所示,將卸載標高下移 5 m,加固井架西南及東南的 2 根立柱,120×120×12 角鋼向下加固至新卸載位置,按照原井架固定形式安裝卸載吊梁及支撐。

      (2)卸載裝置的安裝 新卸載吊梁及滑道形成后,把卸載裝置下移 5 m 后重新安裝 (包括將卸載風缸安裝在新卸載吊梁上,同時拆除舊管道安裝新管道),割除原井架角鋼斜支撐,按照原吊梁加固支撐依次安裝支撐梁及曲軌滑道等。結(jié)合現(xiàn)場實際尺寸安裝卸載溜槽等連接構(gòu)件。

      圖1 主井卸載改造示意

      (3)井架加固及鋼板密封 卸載裝置安裝固定后,井架原卸載位置需按照原井架設(shè)計圖安裝固定斜支撐,斜支撐采用 M20×65 螺栓與鋼板連接固定,并按設(shè)計用δ=3 mm 鋼板密封。

      4 改造效果

      大隆礦主井過卷裝置技術(shù)改造保持原井架不動,通過降低主井卸載煤倉高度,滿足井架過卷距離要求。與加高新井架相比,減少停產(chǎn)時間 19 d。

      采用新的改造方案,投入成本及安裝費用累計260 萬元,工程造價如表 2 所列。

      表2 工程費用明細

      經(jīng)計算,采用新方案累計節(jié)省資金 215 萬元,直接經(jīng)濟效益十分明顯。按大隆礦原煤產(chǎn)量 7 500 t/d,每噸煤售價 600 元,采用新方案減少了停產(chǎn)時間,相當于增加產(chǎn)值 8 550 萬元。

      5 結(jié)語

      大隆礦通過主井過卷裝置的技術(shù)改造,不僅消除了安全生產(chǎn)隱患,而且最大限度地減少了人力、物力以及財力的投入,達到了節(jié)約資源的良好效果。主井改造后,自 2011 年 10 月投入試運以來,運行情況良好。

      根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定,主井提升裝置的過卷和過放距離與提升速度有直接關(guān)系,速度越高,過卷和過放距離越大。目前許多老礦井有延深擴產(chǎn)需求,在升級改造中考慮加大提升速度,因此老提升設(shè)備需要加大過卷和過放距離。大隆礦主井過卷裝置改造方案的應(yīng)用,是煤礦系統(tǒng)挖潛技改領(lǐng)域中一次成功的探索實踐,值得推廣?!?/p>

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