林春新 陳德利
摘 要:本文通過對壓縮機(jī)級間冷卻器泄漏問題探究,找出冷卻器原因,避免頻繁堵漏停機(jī),進(jìn)一步完善了換熱器日常泄漏的應(yīng)對措施,
關(guān)鍵詞:換熱器;氫氣;不銹鋼
工藝流程:
級間冷卻器是用來冷卻壓縮機(jī)排氣溫度,從而降低下一級入口溫度,保證壓縮機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),防止壓縮機(jī)因超溫造成設(shè)備損壞和次生事故,同時(shí)冷卻器一旦發(fā)生冷卻器泄漏,壓縮機(jī)將不能安全運(yùn)行,嚴(yán)重影響裝置的安全生產(chǎn);另外管程介質(zhì)是氫氣,殼程是循環(huán)水,若發(fā)生泄漏氫氣跑到循環(huán)水系統(tǒng),將嚴(yán)重威脅廠內(nèi)使用循環(huán)水裝置的安全生產(chǎn)。
設(shè)備簡介:
1、規(guī)格型號
一級冷卻器:非標(biāo)U型管350×2485
操作壓力: 2.93 MPa
操作溫度:160℃
操作介質(zhì):氫氣/循環(huán)水
管束材質(zhì):20#碳鋼
二級冷卻器:非標(biāo)U型管350×2485
操作壓力: 8.90MPa
操作溫度:160℃
操作介質(zhì):氫氣/循環(huán)水
管束材質(zhì):20#碳鋼
在用管束堵漏歷史:
該壓縮機(jī)一級冷卻器運(yùn)行三年時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)2次泄漏,共堵管10根,后更換管束,后又發(fā)生泄漏1次。二級冷卻器三年時(shí)間內(nèi)同樣出現(xiàn)2次泄漏,共堵管8根。
原因分析:該換熱器是氫氣壓縮機(jī)的級間冷卻器,已經(jīng)在用兩年時(shí)間,管程走的是高壓氫氣,殼程為循環(huán)水,從更換下來的管束情況來看,該管束外壁有嚴(yán)重的結(jié)垢,因此判斷該管束泄漏為腐蝕造成。由于殼程的循環(huán)水水質(zhì)不好、大氣對水的污染,加上循環(huán)水內(nèi)溶解微量的空氣,循環(huán)水經(jīng)過折流板后流速逐漸減慢,使得水中的雜物氧化鐵、鈣鹽沉積物、污泥物等在阻力較大的折流板區(qū)沉積,使得該區(qū)域出現(xiàn)局部侵蝕和點(diǎn)蝕,長時(shí)間使用后使得管壁局部受到侵蝕和點(diǎn)蝕的部位減薄加劇,最終出現(xiàn)泄漏。由于冷卻水中的溶解氧在水相與垢相中的濃度不同而形成了氧濃差電池所產(chǎn)生的電化學(xué)腐蝕。通常冷卻水中的氧是處于飽和狀態(tài)的,因此在氧濃度大于水相中,碳鋼表面為陰極,而在氧濃度小的垢相中,碳鋼表面為陽極:
溶液中的氧含量越高,在水、垢兩項(xiàng)中濃度差越大,則陰陽兩級的電位差也越大,F(xiàn)e越易與氧生成Fe2+,亦即腐蝕產(chǎn)物Fe(OH)2,垢層越厚,垢層中氧濃度越小,兩極電位差越大,則越易在垢下產(chǎn)生腐蝕,向深處發(fā)展直至穿孔。
3、泄漏前一天該冷卻器所在壓縮機(jī)開機(jī)運(yùn)行,管壁減薄到一定程度后,由于切換壓縮機(jī),管程的壓力和溫度的突然上升最終使得減薄處因強(qiáng)度不夠而泄漏。
預(yù)防措施:
1)、向廠主管部門反映建議職能部門改善循環(huán)水的水質(zhì),盡可能的減少其含有的有害雜質(zhì)。
2)、在該換熱器處于備用時(shí),應(yīng)常開出入口閥門,加快循環(huán)水的的流速,盡量減少可能產(chǎn)生的生物污垢。
3)、加強(qiáng)平穩(wěn)操作,避免出現(xiàn)壓力大的波動(dòng)。
解決方案:建議更換不銹鋼管束,從而降低化學(xué)和電化學(xué)腐蝕,徹底降低腐蝕程度,增加管束強(qiáng)度,從而保證壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行,保證裝置平穩(wěn)安全運(yùn)行。