崔新華,胡愛水,鄭余祥
(1.河北鑫達鋼鐵集團有限公司 技術(shù)部,河北 遷安064400;2.河北鑫達鋼鐵集團有限公司二煉鋼廠 技術(shù)科,河北 遷安064400;3.中民馳遠實業(yè)有限公司,遼寧 大石橋115100)
煉鋼廠鋼包的作用是將轉(zhuǎn)爐內(nèi)冶煉好的鋼水運輸至連鑄, 在連鑄鋼包回轉(zhuǎn)臺上面,1 500 ℃高溫鋼液通過鋼包底部的水口、滑板流出至中間包內(nèi),進行鋼坯中轉(zhuǎn)暫停,最終從中包水口流出至連鑄拉矯,完成鋼坯成型。
對于高溫鋼液從鋼包內(nèi)流出的水口, 需要安置在水口座磚內(nèi)部,水口在鋼包使用過程中,使用20~25 次可以進行在線更換,水口座磚必須在小修鋼包更換包底時進行更換。水口座磚的質(zhì)量優(yōu)劣、施工質(zhì)量的好壞直接影響到鋼包能否正常運轉(zhuǎn)。 鋼包水口座磚在運行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題通常有材質(zhì)不穩(wěn)定、打結(jié)工藝過程控制出現(xiàn)問題、烘烤不到位、現(xiàn)場施工安裝有缺陷等。
本文就現(xiàn)場水口座磚出現(xiàn)的問題進行了梳理,提出整改措施,最終取得了滿意的效果,保證了鋼包的正常運轉(zhuǎn)。
某企業(yè)煉鋼廠使用150 t 鋼包, 采用雙水口,水口直接鑲嵌在座磚內(nèi)部, 座磚在砌筑包底鎂碳磚時安裝在包底,壽命與包底同步,使用壽命在70~80 爐次之間,整個鋼包使用壽命在130~150 爐之間,鋼包整體耐材如圖1 所示。 鋼包水口在鋼包烘烤完畢上線前進行安裝,采用密封膠泥涂抹在水口外部,人工使用強壓將水口鑲嵌到座磚內(nèi)部,使得座磚、膠泥和水口緊密連成一個整體,增加了整體強度。具體安裝情況如圖2 所示。
圖1 鋼包耐材配置示意圖
圖2 水口和座磚安裝示意圖
座磚在使用過程中, 最上部直接承受鋼液的初期沖擊,鋼液流出過程中的不斷沖刷、侵蝕使得座磚長度在不斷變短, 座磚內(nèi)的水口是鋼液直接流出的通道,承受著高溫鋼水的沖擊、摩擦和生產(chǎn)過程中的溫差變化, 水口與座磚之間靠密封膠泥進行連接及密封。
在2019 年7~9 月份,陸續(xù)出現(xiàn)了水口座磚裂紋的現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)及時的進行下線處理,發(fā)現(xiàn)不及時的通過水口與座磚之間的膠泥通道滋鋼穿包, 嚴重影響了現(xiàn)場生產(chǎn)節(jié)奏,增加了鋼包成本,生產(chǎn)處于被動局面。圖3 為座磚裂紋導致的滋鋼穿包形貌圖,圖4 為在線觀察到的座磚裂紋形貌圖。
針對由于座磚裂紋導致的座磚通道與水口之間漏鋼事故,從水口質(zhì)量、成分、座磚質(zhì)量、施工等多個方面逐一進行分析和跟蹤。水口完整無損,可以排除原因; 對于座磚發(fā)現(xiàn)裂紋, 分析主要是座磚產(chǎn)生裂紋,整體性不完整,強度下降,同時座磚與水口之間的空隙加大,鋼液滲進膠泥的空隙,座磚、膠泥和水口三者連成一體的整體強度遭到破壞, 密封膠泥抵擋不了高溫炙熱的鋼液,逐漸遭到侵蝕,從而出現(xiàn)滋鋼、漏鋼事故。
圖3 水口座磚裂紋導致的滋鋼穿包形貌圖
圖4 座磚裂紋形貌圖
對于座磚裂紋出現(xiàn)的裂紋導致漏鋼事故, 煉鋼廠和技術(shù)中心人員結(jié)合廠家分析出了原因, 一方面從座磚材質(zhì)由廠家進行分析和調(diào)配, 同時從其它國內(nèi)座磚廠家緊急調(diào)運質(zhì)量和口碑較好的公司產(chǎn)品進行試用,情況如下:
(1)現(xiàn)場使用A 廠家座磚,如圖5 所示,使用到后期(60 次左右),發(fā)現(xiàn)有微裂紋,座磚上部有明顯擴徑現(xiàn)象。
圖5 A 廠家座磚裂紋形貌圖
(2)B 廠家的座磚,如圖6 所示,在下線后,發(fā)現(xiàn)也有多處縱向微裂紋,裂紋之間呈現(xiàn)90°分布在座磚的中間部位(從鋼包熱修平臺處人員面對座磚作為水平參照,裂紋不在座磚的四個角部)。
(3)鋼包承包廠家對座磚的材質(zhì)進行了分析,挑選了優(yōu)質(zhì)原料一步步進行配方操作, 同時調(diào)整了內(nèi)部骨料和粉料的配方和成分,在使用中進行了總結(jié),出現(xiàn)的裂紋幾率逐漸減小。
對于座磚安裝操作方面采取的措施如下:
圖6 B 廠家座磚裂紋形貌圖
座磚在安裝時隨包底一起進行砌筑, 在座磚安裝定位前,將座磚底部的鋼構(gòu)位置處清理雜質(zhì)、填充好,周邊使用澆注料進行振搗、填充,整體施工完畢后進行烘烤,上線(如圖7~圖9 所示)。
圖7 座磚下部清理現(xiàn)場圖
圖8 座磚就位找正現(xiàn)場圖
圖9 座磚安裝到位現(xiàn)場圖
(1)對于包底座磚周邊的澆注料的水灰比進行嚴格控制,水分控制在6%~8%之間。
(2)對于座磚和包底之間的縫隙(30~100 mm),澆注料施工振搗過程使用手動操作, 不能使用振動棒振動,避免振動力過大,骨料下沉。
(3)在線更換水口時,檢查座磚裂紋和侵蝕情況。
(4)加強聯(lián)系調(diào)度,鋼包下線等鋼時間超過30 min,應該進行二次烘烤。
(5)鋼包烘烤時嚴格進行溫度監(jiān)控,指定專用記錄本,主要記錄各部位的溫度(包底、包壁、渣線、包口),烘烤中密切關(guān)注鋼包水口處和包壁的排氣狀況。
(6)廠家結(jié)合公司技術(shù)中心人員,出具現(xiàn)場鋼包施工完整方案上墻,如圖9、圖10 所示,定期進行培訓。
通過對座磚幾個方面近兩個月的攻關(guān), 座磚裂紋逐漸減少和消失,使用壽命也在可控范圍之內(nèi),改造效果較好,減少了生產(chǎn)事故,節(jié)約了耐材成本。
煉鋼鋼包是煉鋼鋼液中轉(zhuǎn)的重要工具, 內(nèi)部的耐材質(zhì)量優(yōu)劣和施工質(zhì)量直接關(guān)系到生產(chǎn)的順行和安全, 對于鋼包的日常管理和調(diào)配使用需要各個鋼廠技術(shù)人員根據(jù)各自的工況條件進行摸索和總結(jié),上述經(jīng)驗具有借鑒和推廣價值。
圖9 鋼包施工方案(1)
圖10 鋼包施工方案(2)