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      中蓬某井5 1/2″鉆桿斷裂失效調(diào)查

      2021-01-08 15:12:18
      化工設(shè)計(jì)通訊 2021年1期
      關(guān)鍵詞:外螺紋中古鉆具

      田 波

      (西部鉆探庫爾勒管具技術(shù)服務(wù)分公司,新疆庫爾勒 841000)

      塔里木油田鉆井地質(zhì)條件復(fù)雜苛刻,井下鉆具受力情況復(fù)雜,易發(fā)生鉆具失效,且失效后處理周期長、難度大,風(fēng)險(xiǎn)高;損失也較國內(nèi)其他油田大得多,通過失效分析,歸結(jié)成因給鉆具廠商提供支撐,進(jìn)一步優(yōu)化鉆具綜合機(jī)械性能,推動(dòng)鉆具質(zhì)量提升,找出使用操作方面的不足,有效減少或避免失效斷裂,保障油田勘探開發(fā)安全生產(chǎn)。本文通過對(duì)某鉆井隊(duì)承鉆的中蓬某井發(fā)生的鉆桿斷裂問題進(jìn)行分析調(diào)查,通過分析失效鉆桿基本情況,提出了相應(yīng)的防范措施。

      由勘探公司某鉆井隊(duì)承鉆的中蓬某井,短起井深5 104m靜止觀察時(shí),大鉤負(fù)荷突然由2 248↓768kN,起鉆檢查發(fā)現(xiàn)5 1/2”鉆桿外螺紋斷,下部鉆具落井。中蓬某井為總包井,所用鉆具由西部鉆探庫爾勒管具技術(shù)服務(wù)分公司提供保障服務(wù),鉆具發(fā)井前按照塔里木油田相關(guān)技術(shù)要求對(duì)鉆桿實(shí)施第三方檢測,本文分析了失效原因,并制定了相應(yīng)措施。

      1 鉆井設(shè)計(jì)情況

      地質(zhì)構(gòu)造:塔里木盆地塔中隆起塔中北斜坡塔中構(gòu)造帶,位于新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)民豐縣境內(nèi),東距中古某井1.2km,西距塔中某井5.7km;設(shè)計(jì)井深:6 840m;井別:風(fēng)險(xiǎn)探井;井型:直井;承鉆井隊(duì):勘探公司某隊(duì)。

      2 事故經(jīng)過

      2.1 發(fā)生經(jīng)過

      2月4日3:30鉆至設(shè)計(jì)中完井深5 980m,打完,短起下、測后效、調(diào)整泥漿于2月5日15:30中完,后續(xù)進(jìn)行了通井、第一次電測、通井、第二次電測,刮壁稱重、通井等低扭和低泵壓中完施工作業(yè)。

      2月13日14:00下鉆到底,21:00循環(huán)(排量36L/s、泵壓12MPa),23:30短起井深5 104m 處靜止。

      至14日07:44(靜止觀察時(shí),共靜止8h),大鉤負(fù)荷突然由2 248↓768KN,12:20起鉆至第67柱+2單根,從中單根外螺紋根部第二至三扣處斷裂,下部鉆具落井。

      2.2 失效時(shí)鉆具組合

      9 1/2”牙輪鉆頭+雙母接頭630*410+7”鉆鋌1 根+Ф239mm 螺旋扶正器+7”鉆鋌1根+Ф239mm 螺旋扶正器+7”鉆鋌13根+轉(zhuǎn)換接頭411*520+5 1/2”加重14根+5 1/2”鉆桿。

      2.3 落魚組合

      9 1/2”牙輪鉆頭*0.25m+雙母接頭630×410*0.75m+7”鉆鋌1根*9.34m+Ф239mm 螺旋扶正器*1.49m+7”鉆鋌1根*8.63m+Ф239mm 螺旋扶正器*1.43m+7”鉆鋌13根*116.66m+轉(zhuǎn)換接頭411×520*0.49m+5 1/2”加重14 根*130.71m+5 1/2”鉆桿*3 749.06m,落魚長:4 018.81m,理論魚頂位置:1 951.19m。

      2.4 完鉆前鉆井參數(shù)

      鉆壓60~80kN,轉(zhuǎn)速40+螺桿,泵壓15~17MPa,排量36L/min,泥漿密度1.20g/cm3無異常情況。

      2.5 失效調(diào)查

      2月14日,西部鉆探庫爾勒管具技術(shù)服務(wù)分公司得知中蓬*井鉆具失效信息后,立即展開調(diào)查,從報(bào)表及電話溝通得知該井前期無可能引起斷裂失效的任何異常復(fù)雜情況。

      了解信息如下:失效鉆桿1月11日入井使用,2月11日電測完下刮壁管柱時(shí)進(jìn)行鉆具倒換,失效鉆桿由原據(jù)井口4 724m處倒換至距井口1 951m 處(失效后理論魚頂),且工程師反映失效鉆桿從未作為頂驅(qū)方替使用過。自入井至失效期間,無跳鉆、憋鉆等異?,F(xiàn)象,主要巖性為淺灰色灰?guī)r、云質(zhì)灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r,鉆井工況相對(duì)比較穩(wěn)定,完鉆井深5 970m,層位奧陶系鷹山組鷹3段中部,三開鉆進(jìn)施工中有油氣顯示,無其他復(fù)雜工況,與鉆井日志描述基本一致。

      工程設(shè)計(jì)中提示:鄰井中古45(井距1.8km)、中古43等多口井在鷹二段氣測顯示活躍,并發(fā)生溢流、漏失等工程異常。塔中地區(qū)奧陶系-寒武系氣藏中普遍含有H2S,鄰區(qū)中古43井、中古45井在上奧陶統(tǒng)鷹二段及中深1井、中古58井寒武統(tǒng)均采取到H2S,要求控制好密度,盡量保持近平衡鉆井,控壓前加入不少于2%的除硫劑,加強(qiáng)H2S 檢測與防護(hù),注意預(yù)防中毒!

      本井鉆至鷹二段氣測活躍,且在井深5 489m 發(fā)生井漏;本井鉆進(jìn)中實(shí)時(shí)監(jiān)測鉆井液中除硫劑含量,及時(shí)補(bǔ)充保證了鉆井液中有足夠除硫劑,鉆井日志未顯示地面監(jiān)測到過H2S。根據(jù)氣體的特性,不排除少量氣體通過巖屑?xì)猓脫Q氣和擴(kuò)散氣方式進(jìn)入井筒。

      3 失效鉆桿斷口描述

      斷口距外螺紋根部17~24mm,觀察螺紋密封面完好,斷裂面平整斷面約2/5平滑,螺紋牙底存在局部棘輪花樣和月牙狀疲勞平臺(tái),該處為裂紋起裂源,在旋轉(zhuǎn)彎曲應(yīng)力作用下快速擴(kuò)展發(fā)育。斷面約3/5的脆性斷裂花樣可能是最后剩余截面在應(yīng)力腐蝕反應(yīng)下,屈服強(qiáng)度顯著下降,遠(yuǎn)小于拉應(yīng)力下的脆斷(拉應(yīng)力指下部鉆具重量)。

      4 失效鉆桿基本情況

      外螺紋斷裂5 1/2″鉆桿,西鉆庫爾勒管具公司組織;鋼號(hào):GPAS172409DH,格蘭特生產(chǎn),2017 年進(jìn)貨。歷史上曾在TH12450、TH10383、KeS13-3 等井使用;KeS13-3 純鉆時(shí)間約1 000h、進(jìn)尺約4 000m,回收后根據(jù)檢修標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行修扣,送井時(shí)一級(jí),磁粉探傷檢測合格,1月9日發(fā)井前按要求安排第三方隨機(jī)取樣30%磁粉探傷檢測均合格。1月14日入井,2月13日提鉆至套管內(nèi)靜止(組織停工等電測),2月14日靜止期間突然斷裂(靜止期間未開泵、上提下放或旋轉(zhuǎn)),本井累計(jì)純鉆247.5h,進(jìn)尺825m。

      5 失效原因分析

      初步分析失效原因?yàn)橹饕獮槠诜e累擴(kuò)展+應(yīng)力腐蝕延滯斷裂。

      1)從失效斷口看,平坦區(qū)占斷面的2/5,螺紋牙底局部存在棘輪狀疲勞花樣、海灘狀腐蝕進(jìn)展花樣,是典型的應(yīng)力集中導(dǎo)致起裂源,在彎扭應(yīng)力的交互作用下呈一定的快速擴(kuò)展形態(tài)。失效的主因是鉆具疲勞,疲勞條帶明顯,說明承受應(yīng)力高,裂紋擴(kuò)展比較快,分析可能是前期在山前井使用后存在疲勞積累,導(dǎo)致疲勞起裂。

      2)該規(guī)格鉆桿接頭內(nèi)徑由88.9mm 增大至101.6mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求;同時(shí)為了增加抗拉強(qiáng)度,壁厚由9.17mm 增加到10.54mm,導(dǎo)致管體剛性增加,外螺紋水眼增大,導(dǎo)致抗彎截面模量減小,在鉆柱旋轉(zhuǎn)過程中外螺紋危險(xiǎn)截面承受彎曲應(yīng)力增加,加快了外螺紋的開裂和裂紋擴(kuò)展,該情況在5 7/8″V150鉆桿外螺紋失效中也有體現(xiàn)。

      3)從失效前的工況情況結(jié)合斷口特征上分析,可能存在一定拉應(yīng)力下疲勞裂紋尖端區(qū)應(yīng)力腐蝕而導(dǎo)致的延滯斷裂。應(yīng)力腐蝕必然伴隨有氫的析出(鉆桿本體的工廠缺陷,也不排除是少量地層氣體),在應(yīng)力腐蝕和氫蝕交互作用下裂紋將以越來越快的速度向縱深擴(kuò)展,最終從疲勞裂紋發(fā)展到延滯斷裂,靜止無外力作用下脆斷(僅自身下部重力),具體分析如下:

      造成金屬疲勞斷裂的周期應(yīng)力遠(yuǎn)比靜載荷下材料的抗拉強(qiáng)度低,金屬對(duì)循環(huán)和周期性的載荷較為敏感,單一方向的靜載不產(chǎn)生疲勞積累,超過屈服強(qiáng)度通常表現(xiàn)為韌性斷裂,失效鉆具在僅自身下部重力且無任何外力的情況下脆斷,脆斷斷口約占斷面的3/5,故失效鉆具應(yīng)該不單純的是疲勞斷裂。

      完鉆后經(jīng)歷2次通井和電測,刮壁結(jié)束后又再次通井下鉆時(shí)(歷時(shí)約10d),將該鉆桿從距井口4 724m 倒換至1 951m,處理好井筒后起鉆靜止,鉆桿失效部位所處位置由距井口1 951m 起鉆至1 081m;(井深4 724m,井溫95~100℃,1 951m井溫50~60℃,1 081m 井溫約30℃),氫的應(yīng)力腐蝕特點(diǎn)是在25℃左右金屬被破壞的速度最快,當(dāng)溫度超過93℃時(shí)不會(huì)發(fā)生氫的應(yīng)力腐蝕,從失效鉆桿所處井深的變化而導(dǎo)致的溫度變化來看,氫反應(yīng)活性由極低水平突增到非常活躍的水平,失效鉆具鋼級(jí)S135,屬高強(qiáng)度鋼,在KI/KIC 比值較小時(shí),氫有充分的機(jī)會(huì)起作用,在一定溫度范圍(30℃),恒載(下部鉆具重量1 480kN)經(jīng)歷孕育、亞穩(wěn)擴(kuò)展、失穩(wěn)擴(kuò)展、最終導(dǎo)致剩余截面材料的屈服強(qiáng)度突降,不足承載下部鉆具重力而發(fā)生突然的脆性斷裂,故僅在恒定拉應(yīng)力(無彎扭交變載荷應(yīng)力)作用下瞬斷,且瞬斷區(qū)呈脆性花樣,與氫致延滯斷裂跡象吻合;

      另一方面解釋了為什么鉆具在前期鉆進(jìn)有較大扭矩(泵壓未見異常)和提鉆有掛卡現(xiàn)象時(shí)均未失效斷裂,反而在完鉆后中完作業(yè)的10d,經(jīng)歷相對(duì)非常良好的工況(起下鉆、循環(huán)泵壓均未見異常),完全靜止8h 后,在無任何操作和其他變化的情況下突然發(fā)生脆性斷裂的現(xiàn)象。

      6 預(yù)防措施

      1)立即對(duì)該井鉆具全套更換,并進(jìn)一步加強(qiáng)外協(xié)鉆具質(zhì)量監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)技術(shù)管理人員和承包商員工的培訓(xùn)和評(píng)估,嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量管控措施,確保送井質(zhì)量可靠。

      2)監(jiān)督落實(shí)外協(xié)單位控制該類鉆桿的使用,并在今后的檢維修過程中強(qiáng)化該類鉆桿外螺紋的強(qiáng)制修扣管理,特別是在山前井使用過的,及時(shí)消除疲勞積累。

      3)進(jìn)一步梳理檢維修作業(yè)文件,細(xì)化完善工作流程和作業(yè)要求,明確作業(yè)步驟。

      4)提示使用方按照推薦扭矩上扣,鉆井期間做好鉆具倒換和錯(cuò)扣應(yīng)力釋放,不定期的監(jiān)督檢查使用方現(xiàn)場鉆具的管理和使用,及時(shí)溝通反饋。

      5)在今后的鉆桿訂貨中優(yōu)化外螺紋水眼和管體的匹配,避免追求某方面的性能產(chǎn)生其他方面的負(fù)面影響。

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