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      探討聯(lián)合制堿裝置提產(chǎn)方案、碳化過程優(yōu)化及降本增效前景展望

      2021-01-08 23:31:14張杭張建東
      天津化工 2021年4期
      關鍵詞:結疤晶核碳化

      張杭,張建東

      (天津渤化永利化工股份有限公司,天津300450)

      1 聯(lián)堿裝置碳化過程相關概念

      1.1 介穩(wěn)區(qū)寬度

      介穩(wěn)區(qū)寬度是指溶解度-溫度曲線上的飽和點到能自發(fā)成核的極限過飽和點之間的濃度區(qū)域即溶解度曲線和超溶解度曲線之間的區(qū)域。

      1.2 二次晶核

      二次晶核針對碳化塔內(nèi)的情況是指在結晶生成后,由于結晶和結晶之間,結晶和碳化塔壁之間,或者是結晶和冷卻水箱的水管表面的接觸碰撞而引發(fā),或磨損、破碎而發(fā)生的晶核以及細小碎片。

      1.3 過飽和度

      過飽和是指溶液中溶質(zhì)的含量已經(jīng)超過標準飽和度,卻仍舊沒有晶體析出的現(xiàn)象。而過飽和度表示了溶液的過飽和程度。

      1.4 碳化度

      碳化度即溶液的碳酸化程度,即1當量濃度的氨吸收了多少當量濃度的二氧化碳,碳化度以百分數(shù)表示。

      2 聯(lián)堿裝置碳化過程中二次晶核概念、介穩(wěn)區(qū)寬度、懸浮液晶漿濃度與結晶質(zhì)量關系

      2.1 二次晶核

      我公司聯(lián)堿裝置碳化塔與其他大部分公司聯(lián)堿裝置碳化塔運行情況一致,制堿塔中細小結晶的數(shù)量隨著塔中氣速的提高而增多,對于該類碳化塔,塔中細小結晶的數(shù)量除了隨著懸浮液晶漿濃度的提高而增加之外,還與塔中氣固液三相的湍動條件有關,表現(xiàn)為塔底空塔氣速高時,塔中細小結晶數(shù)量大。

      二次晶核的發(fā)生量以及發(fā)生程度與結晶段和冷卻段的接觸面積有關,即存在的可能導致結晶與之發(fā)生碰撞的表面積越大,理論上發(fā)生二次晶核的發(fā)生量和發(fā)生程度越高。區(qū)別于外冷碳化塔,我公司碳化塔為塔內(nèi)冷卻形式,結晶段下部設置了冷卻段,采用冷卻循環(huán)水進行間接冷卻,冷卻水箱中設置了大量冷卻水小管,導致冷卻段塔內(nèi)容積大幅減小,冷卻段可與結晶發(fā)生碰撞的表面積大大增加,同時大大增加了塔中的實際氣速,加劇了塔內(nèi)物料的湍動程度。在冷卻段結晶顆粒大量成長,但由于碰撞和氣流的剪切作用,大量大顆粒的結晶破碎為大量細小結晶,導致懸浮液晶漿密度升高,這就是體現(xiàn)在我公司碳化塔內(nèi)比較典型的二次晶核現(xiàn)象。

      我公司實際生產(chǎn)中,碳化塔二段進氣較一段進氣的結晶粒徑大,即適當提高中段進氣的CO2濃度對于增大NaHCO3結晶粒度是有促進作用的。在結晶段,溶液已達到過飽和狀態(tài),此時需要吸收足夠的CO2,保證析出足夠量的NaHCO3以供晶核成長。對于我公司碳化塔,在實際生產(chǎn)過程中,為了保證結晶段有較好的結晶成長環(huán)境,對于中段氣的引入量是有一定控制的,既要一定程度上滿足晶核析出的CO2需求,又要防止大量引入中段氣,導致氣速過大,致使剛剛形成的大顆粒晶核被氣流剪切后又破碎為細小晶核。這一過程的把控需參考結晶沉降時間,根據(jù)不同工況,不同結晶質(zhì)量來靈活掌握,并非是一成不變的。

      在碳化塔冷卻段中,由于冷卻水的冷卻作用,導致大量結晶析出,同時冷卻段由于冷卻水小管的存在,導致該區(qū)域的塔內(nèi)容積較之結晶段迅速變小,同時增大了冷卻段的碰撞面積,一定程度上促進的二次晶核的形成,此時需對冷卻水冷量進行嚴格控制,避免驟冷加劇細小結晶的生成,從而導致二次晶核的集中爆發(fā)。

      2.2 介穩(wěn)區(qū)寬度

      在溶液碳化度120%~140%范圍內(nèi),隨著碳化度的增加,過飽和介穩(wěn)區(qū)寬度急劇下降,而且,在這范圍內(nèi)溶液碳化度對于過飽和介穩(wěn)區(qū)寬度的效應要大大超過溫度的效應。

      例如臨界點溶液的碳化度在小于125%時,即使臨界點溫度達到60℃,NaHCO3結晶過飽和介穩(wěn)區(qū)寬度仍在9tt以上;而當臨界點溶液的碳化度提高到140%時,臨界點溫度為30℃,過飽和介穩(wěn)區(qū)寬度卻不超過7tt。

      這也是我公司碳化工序已經(jīng)提上日程的工作,待儀表等條件具備后,開始逐步摸索預碳化度的合適范圍,既要更好的降低介穩(wěn)區(qū)寬度,也要避免預碳化過程中結晶及制堿塔菌帽層結晶造成塔器堵塞,影響生產(chǎn)。

      2.3 懸浮液晶漿濃度

      懸浮液晶漿濃度是近代鹽類溶液工業(yè)結晶過程主要的操作參數(shù)之一。早期結晶理論認為,晶漿濃度低則結晶顆粒之間距離大,結晶物質(zhì)分子在未達到結晶顆粒表面時便析出成為新鮮晶核,導致產(chǎn)品粒度變?。痪{濃度過高則會出現(xiàn)“粥少僧多”大伙吃不飽現(xiàn)象,也會造成結晶長不大的結果。對于二次晶核方面的研究將鹽類溶液工業(yè)結晶過程的研究推向了一個新階段。關于二次成核及其對碳化塔操作的影響,上文已經(jīng)介紹。在一定條件下二次晶核發(fā)生速率隨著懸浮液晶漿濃度的提高而增大,即產(chǎn)品結晶粒度將隨著晶漿濃度的增高而變小。

      3 冷卻在碳化過程中的真實含義與冷卻碳化懸浮液的弊端

      3.1 冷卻在碳化過程中的真實含義

      NaHCO3在碳化液中的溶解度很低,且隨著溫度的下降,溶解度降幅不大,因此從NaHCO3結晶角度來看,結晶過程由于NaHCO3在堿溶液中的溶解度特性,過飽和度的產(chǎn)生并不主要依賴于冷卻降溫作用。但在工業(yè)生產(chǎn)中由于碳化反應為放熱反應,按照化學反應平衡的觀點,工藝過程必須設法將這部分反應熱移走,控制過程終溫,以保證較高的MI轉(zhuǎn)化率和堿口固定銨濃度。另外移走反應熱有利于CO2吸收效率的提高。

      因此結晶和溫度控制應分開討論。在本文第二部分中已對結晶理論做了簡單的分析,下面對于碳化塔的溫度控制做一個簡單的探討。

      3.2 冷卻碳化懸浮液的弊端

      制堿塔實際操作中,由于冷卻小管間壁溫差較大,造成結疤現(xiàn)象,結疤會導致一些不良后果:

      1)冷卻水箱的換熱效率下降,冷卻水消耗增加。在制堿塔后期,由于結疤嚴重,換熱效率低下,不得不加大冷卻水投量以穩(wěn)定終溫,末期塔比初期塔平均增加30%左右。

      2)冷卻水管結疤惡化了制堿塔操作的三項主要經(jīng)濟技術指標,包括堿口固定銨濃度、尾氣CO2濃度和重堿結晶粒度。

      冷卻水管結疤后,冷卻效果下降,出堿溫上升,導致堿口固定銨下降,導致產(chǎn)量下降,母液膨脹。冷卻段小管壁上結疤后,導致冷卻段容積進一步縮小,導致塔內(nèi)氣速進一步增大,CO2無法與溶液更充分的接觸,導致碳化塔下部的CO2吸收效率下降,從而增加了塔中上部的CO2吸收負荷,引起反應臨界點上移,易造成尾氣CO2濃度升高,影響CO2消耗。由于制堿末期塔,水箱換熱效率大大下降,需要增加水量以保證出堿溫,正由于冷卻水量的增加和液相平均溫差提高,更加速了冷卻小管的結疤和新晶核的生成,因此,取出重堿結晶粒度變小的趨勢已無法扭轉(zhuǎn)。此時需要加強清洗工作,盡快將冷卻段的結疤清洗干凈,恢復碳化塔的生產(chǎn)能力,對于提升各項指標的合格率大大有益。

      4 渤化永利化工聯(lián)堿裝置目前取得的改造成果及后續(xù)待實施項目

      為響應渤化永利“公關創(chuàng)效、降本增收”的工作主題,堿業(yè)公司重堿黨支部作為優(yōu)秀黨支部的代表,積極發(fā)揮黨支部及黨員的先進性,結合勞模工作室與廣大職工的力量,針對碳化工序進行了一系列工藝改造,取得了不錯的成績。

      4.1 已完成的工藝改造及實施效果

      4.1.1 鼓風機管線冷凝水引出項目

      由于鼓風機管線屬于真空系統(tǒng)管線,管線底部積存一定冷凝水,造成系統(tǒng)真空差偏大,影響裝置整體真空度,對帶式過濾機的過濾效率、真空吸收塔及綜合回收塔的回收效果產(chǎn)生影響。該項目引入一臺臥式罐,將真空管線與臥式罐相連,利用排氣閥開關動作,將真空管線內(nèi)冷凝水引入臥式罐及排放至凝水泵入口。該方案原理簡單,類似于真空取樣瓶,施工難度低,效果明顯,為后期的帶式過濾機改造提供了基礎條件。

      4.1.2 淡液蒸餾塔減蒸項目

      由于淡液產(chǎn)生量較大,造成淡液蒸餾塔蒸量大,淡液蒸餾塔長期滿負荷運行,蒸汽消耗量增大。該項目將水質(zhì)較好的壓縮工序冷凝液改送至洗水桶作為洗水使用,與此同時減小了淡液蒸餾塔的運行負荷,節(jié)約蒸汽。

      4.2 目前正在實施的改造項目

      四塔五清洗項目,該項目在四座清洗塔外,在非滿負荷狀態(tài)時對結疤嚴重的碳化塔利用多進AII進行塔內(nèi)循環(huán)清洗。

      目前正在試驗階段,已完成#16碳化塔清洗工作,清洗效果良好,正在清洗#17碳化塔。后面陸續(xù)進行簡單的工藝改造,配備一臺自調(diào)閥,實現(xiàn)全自動精準操作。

      4.3 后續(xù)工作計劃

      4.3.1 帶式過濾機下堿分布器改造項目

      對目前的下堿裝置進行改造,優(yōu)化下堿分布器,使帶機下堿液均勻分布,提高下堿液平衡性,減小下堿液前沖距離,達到平緩均勻下堿目的的同時也會相應的小幅提高帶機過濾能力。

      4.3.2 帶式過濾機下堿擋板調(diào)整項目

      在現(xiàn)生產(chǎn)運行情況中發(fā)現(xiàn),帶機下堿液前沖距離較長,造成南北兩側(cè)吸液不均勻,一邊很早就完全吸收,另一邊會沖過擋板。根據(jù)此情況考慮在老擋板前新增一條擋板,用以平衡下堿液分布,充分利用真空將下堿液吸收,減小下堿液整體前沖距離。由于目前考慮下堿分布器的引入,因此在引入下堿分布器后,對運行狀態(tài)進行觀察評估,確定是否需要將下堿液擋板移位或新增。

      4.3.3 過濾尾氣分離器引入旋流器項目

      由于過濾尾氣分離器真空管線為切向進入罐體,因此在分離器內(nèi)部形成類似漩渦狀流動狀態(tài),且分離器底部構造迅速趨于平緩,上部被真空作用,下液不暢,真空管下部積液,致使真空管內(nèi)液面偏高,造成實際作用在濾餅上的真空降低,對生產(chǎn)造成影響。

      擬增加漩流阻斷裝置置于分離器內(nèi)部,破壞漩流狀態(tài),緩解上述問題。

      4.4 針對“公關創(chuàng)效、降本增收”的工作主題,暢想今后的工作方向

      4.4.1 濕重堿預干燥項目

      受“鼓風機管線冷凝水引出項目”的啟發(fā),在化工生產(chǎn)中,實現(xiàn)良好效益的項目并非那么“高大上”,而是要立足現(xiàn)場,貼近實際,以最簡單的原理,最小的投入,獲取最大的回報。因此在參考了相關文獻后,“濕重堿預干燥項目”漸漸浮出水面。

      煅燒爐運行現(xiàn)狀:我公司帶式過濾機過濾后,重堿水份約為14%,經(jīng)過皮帶輸送進入煅燒爐煅燒制堿,但煅燒爐對于進入爐體的重堿水份要求要小于8%,這里就需要引入“返堿”裝置,將已經(jīng)干燥過的重堿二次送進煅燒爐,與新重堿混合,使整體水份小于8%,從而完成煅燒操作。

      濕重堿預干燥項目:在帶式過濾機過濾重堿后,進入煅燒爐前引入濕重堿預干燥系統(tǒng)。皮帶將重堿送至立式干燥管下部,被底部來的熱氣流分散并吹入干燥管,在與熱氣流接觸中重堿水份被脫除,高度脫水后的重堿被送入到煅燒爐進行煅燒操作。在找到合適的熱氣源前,可暫以煅燒一閃二閃蒸汽替代,雖然針對脫水過程在節(jié)能方面沒有明顯下降,但此舉的重大意義在于預干燥后的重堿水份可以降到1%~2%,完全具備進入煅燒爐的條件,以至“返堿”裝置可以取消,從而提高煅燒爐的生產(chǎn)能力。

      后期尋找到合適的熱氣源,對于節(jié)約蒸汽也是相當可觀的。

      4.4.2 銨堿比

      根據(jù)相關資料研究成果,當純堿鹽份0.5%~0.7%時,銨堿比在1.10~1.13之間。

      我公司近兩年銨堿比基本在1.0左右,理論上氯化銨產(chǎn)量可以有所提高,產(chǎn)量提升的同時,不但單噸能耗下降,也給母液膨脹減少一定壓力。

      4.5 企業(yè)管理模式的更新?lián)Q代

      我公司正在積極推進“阿米巴經(jīng)營管理模式”,原來的管理模式類似“火車”,火車跑得快,全靠車頭帶,所有動力來源于車頭;阿米巴模式類似“動車”,每一節(jié)車廂都有動力裝置,車頭只負責把握方向,該模式最主要的特點是充分調(diào)動起每一名職工的積極性,讓每一名職工都成為生產(chǎn)的主角。

      該管理模式充分體現(xiàn)了“多勞多得、少勞少得、不勞不得”的理念,讓每一名職工樹立“工資是掙出來的”觀念,積極地投身到生產(chǎn)經(jīng)營中,為“公關創(chuàng)效、降本增收”這個主題獻言獻策,使整個部門乃至整個公司成為一個“命運共同體”。

      5 結語

      聯(lián)堿生產(chǎn)中,影響結晶質(zhì)量的因素:

      1)過飽和度和介穩(wěn)區(qū)寬度對結晶質(zhì)量的影響;

      2)二次晶核在冷卻段的主控地位與結晶質(zhì)量的關系;

      3)懸浮液晶漿濃度與結晶質(zhì)量的關系;

      4)碳化塔冷卻的真實含義。

      針對以上理論,結合我公司實際生產(chǎn)情況,為未來的工藝技術改造指明了方向,為后續(xù)的工作確立了目標。

      作為中國化學工業(yè)的搖籃,作為聯(lián)合制堿法的發(fā)源地,天津渤化永利化工股份有限公司在節(jié)能降耗的同時,嚴把質(zhì)量關。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素做出全面準確的分析是重要的基礎工作,明確方向,探究深層次理論依據(jù)顯得尤為重要?!袄碚撝笇嵺`、實踐檢驗理論”這些理論經(jīng)驗是歷代永利人傳承的寶貴財富。在今后的生產(chǎn)中我們還將繼續(xù)加強理論與實踐的結合,發(fā)揮黨員帶頭作用,調(diào)動職工的積極性,充分發(fā)揮集體的智慧,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,向節(jié)能要效益。為永利化工的騰飛,為中國化工的崛起貢獻一份綿薄之力。

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