向晉紅
(山西潞安煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046200)
對經殼牌氣化爐熱解后未經凈化的高溫煤氣進行組成分析。原料煤多采用高硫煤,硫含量在2%左右,合成粗煤氣中含少量的硫化氫和羰基硫成分,樣品在采取過程中帶少量水分。對樣品氣中的硫化氫和羰基硫的含量進行準確定量,對下游凈化裝置脫硫有重要的影響意義。
本方法通過對永久性氣體分析儀進行配置改善,完成氣體中硫化物的準確定量工作。
儀器初始配置:色譜分析儀配置兩個TCD檢測器;一個六通氣體進樣閥、一個六通隔離閥和一個十通反吹閥;兩根Porapak Q預分離柱,兩根MolSieve 5A分子篩柱;色譜操作條件為柱溫60 ℃。
色譜閥圖如圖1所示。永久性氣體出峰譜圖(不含硫化物),如圖2所示。
圖1 色譜圖
出峰順序為:前部信號-CO2、Ar、N2、CH4、CO;后部信號-H2。
1) 通過改變儀器操作條件實現硫化物組分的出峰檢測。首先提高柱箱的運行參數60 ℃提升至80 ℃,其次調整閥2動作的時間在CO2出峰后,適當延后關閉閥2,使氣體中的硫化氫和羰基硫組分可以分離并檢測出峰,實現了硫化物的分析。優(yōu)化操作參數后的分析譜圖,如圖3所示。
圖2 永久性氣體出峰譜圖
圖3 優(yōu)化操作參數后的分析譜圖
組分出峰順序為:前部信號-CO2、C2H4、C2H6、H2S、COS、Ar、N2、CH4、CO;后部信號-H2。
2) 在分析低濃度硫化氫時,硫化氫峰形拖尾,含量定量不準確。多次試驗發(fā)現硫化氫峰形后還有一個未知峰,兩個組分出峰時間接近且有重疊趨勢。
結合樣品氣的形態(tài)特征及色譜資料分析,初步認為是樣品中水分的存在造成了硫化氫的峰形變化,并對定量結果產生了一定的影響。為驗證這一推測,我們使用100 mL玻璃注射器取適量水蒸氣注入到色譜儀中,發(fā)現在目標峰處有出峰現象。經反復論證,確定了該位置是由于水分的存在而造成的,水分的存在干擾了硫化氫的定量準確性。
3) 解決水峰的干擾。我們增加了兩根Porapak N柱,替換了一根Porapak Q柱,期望通過Porapak N柱的分離,使水的出峰時間適當延后,避免干擾硫化氫出峰,在實際應用過程中未能達到預想的分離效果;進而想通過十通閥進行反吹,將樣品氣中的水分在進行柱分離后進入檢測器前被反吹掉。通過更改氣路連接和改善閥事件,同時避免樣品氣中的重組分進入到5A分子篩中,尤其CO2會吸附在5A柱子的固定相中,使柱子失活,降低柱效,損毀色譜柱。采用一根TDX-01的柱子替代5A分子篩柱,這樣就滿足了在兩個通道內完成所有組分的分離需求,且避免了水分的干擾。儀器配置優(yōu)化后的氣路閥圖,如圖4所示。
圖4 儀器配置優(yōu)化后的氣路閥圖
目標峰的出峰順序:前部信號-H2后部信號-CO2、C2H4、C2H6、H2S、COS、Ar、N2、CH4、CO。優(yōu)化儀器配置后的色譜峰形圖,如圖5所示。
4) 使用氣體標準物質進行數據驗證分析,繼續(xù)優(yōu)化閥事件和柱箱溫度,保證每個組分都得到比較滿意和穩(wěn)定的峰形。采用峰面積進行定量,建立線性關系標準曲線,各組分線性方程相關系數可達到0.999以上。
圖5 優(yōu)化儀器配置后的色譜峰形圖
通過改善GC配置和操作參數,解決樣品中低濃度硫化氫和羰基硫的含量分析,解決樣品中帶微量水分的出峰干擾問題,保證定量結果的準確性。