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      一種延遲焦化裝置冷焦塔除氧水代替大吹汽方法

      2021-01-11 08:14:53魏亞林徐文慶山東昌邑石化有限公司山東濰坊261300
      化工管理 2021年36期
      關(guān)鍵詞:氧水霧化器焦炭

      魏亞林,徐文慶(山東昌邑石化有限公司,山東 濰坊 261300)

      0 引言

      延遲焦化裝置的焦炭塔工序需要分別進(jìn)行趕空氣、試壓、預(yù)熱、換塔、小吹汽、放空、大吹汽、給水、放水、除焦。在傳統(tǒng)工藝中,小吹汽和大吹汽是利用系統(tǒng)蒸汽作為介質(zhì),將焦炭塔內(nèi)焦炭從430 ℃左右冷卻到360 ℃左右,其中小吹汽時(shí)間為1.5 h,消耗蒸汽4 t/h;大吹汽時(shí)間2 h,消耗蒸汽15 t/h。大吹汽階段,使用蒸汽量較大。按照24 h生焦周期,大吹汽時(shí)間為每晚22:00-24:00,僅大吹汽階段每天消耗蒸汽約30 t,按照全年開工8 000 h,生焦周期24 t計(jì)算,2個(gè)塔每年大吹汽消耗蒸汽量約10 000 t。并且該吹汽為間歇操作,對(duì)全廠的蒸汽網(wǎng)絡(luò)平衡影響較大;同時(shí)蒸汽消耗占裝置焦化部分蒸汽能耗的50%,達(dá)到0.7千克標(biāo)油/噸。因此,為了節(jié)省蒸汽用量,將大吹汽階段改為除氧水替代部分蒸汽進(jìn)入冷焦塔,下文將分析工藝原理和工藝流程[1]。

      1 工藝原理和工藝流程

      1.1 工藝原理

      該技術(shù)以高壓飽和蒸汽作為動(dòng)力源,經(jīng)抽吸的作用形成射流,將除氧水混合,通過直接熱交換,形成飽和水,然后通過高效霧化裝置將水霧化成微米級(jí)的小霧滴,以霧化水替代蒸汽作為大吹汽介質(zhì)。同時(shí)配以溫度、壓力控制系統(tǒng),可根據(jù)溫度自動(dòng)調(diào)整高壓飽和蒸汽與除氧水的配比,全套系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行。

      使用專用霧化器將水霧化成微米級(jí)的液滴,由高速的蒸汽攜帶,經(jīng)原有的大吹汽管線進(jìn)入焦炭塔內(nèi)。微小液滴在進(jìn)入焦炭塔時(shí)雖然其體積仍會(huì)有較大的膨脹,但是不會(huì)在局部快速膨脹導(dǎo)致炸焦,進(jìn)而發(fā)生生焦孔堵塞的事故風(fēng)險(xiǎn)或者產(chǎn)生塔振動(dòng)過大的問題。PLC控制系統(tǒng)根據(jù)焦炭塔塔壁溫度以及塔頂壓力等參數(shù),自動(dòng)控制進(jìn)入霧化器的水量以及蒸汽流量,使塔壁溫度變化緩和,熱應(yīng)力影響較小[2]。

      1.2 工藝流程

      (1)除氧水線。根據(jù)裝置現(xiàn)有條件,新增除氧水泵P-1143將除氧水升壓至1.0~1.5 MPa替代部分蒸汽進(jìn)行大吹汽,在除氧水流量計(jì)后增設(shè)調(diào)節(jié)閥組,用于自動(dòng)控制水進(jìn)入霧化器液相入口的流量。為防止管線在冬季凍凝,設(shè)有蒸汽伴熱;為了減少熱量的損失,水管線需要采取保溫措施。

      (2)1.0 MPa蒸汽線。在原有1.0 MPa蒸汽吹汽管線上安裝孔板流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥組,調(diào)節(jié)閥組下游安裝一臺(tái)專用霧化器。蒸汽進(jìn)入霧化器后將除氧水霧化成細(xì)微液滴,汽液混合物從霧化器出口進(jìn)入焦炭塔原有吹汽管線上,經(jīng)切斷閥后進(jìn)入焦炭塔。經(jīng)霧化的除氧水在焦炭塔內(nèi)迅速升溫、汽化后,連同蒸汽及油氣一起自焦炭塔頂出,進(jìn)入放空系統(tǒng)。新增水管線和蒸汽管線均設(shè)有流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥,大吹汽時(shí)汽水比例隨時(shí)間的變化通過自控系統(tǒng)PLC系統(tǒng)自行調(diào)節(jié)和控制。

      2 自動(dòng)儀表控制回路操作

      大吹汽系統(tǒng)采用獨(dú)立控制臺(tái)自動(dòng)/手動(dòng)切換、指示、報(bào)警和連鎖自動(dòng)化的控制單元??刂葡到y(tǒng)采用PLC控制系統(tǒng)。檢測(cè)系統(tǒng)采用靈敏可靠的壓力變送器、溫度變送器。在控制室內(nèi)可對(duì)大吹汽過程全運(yùn)行進(jìn)行操作,并能監(jiān)測(cè)大吹汽過程的蒸汽及給水的狀態(tài)。具體操作流程如下[3]:?jiǎn)?dòng)SS系統(tǒng)系統(tǒng)——進(jìn)入操作界面——WINCC系統(tǒng)登錄——操作SS系統(tǒng)——其他相關(guān)操作——大氣吹結(jié)束。

      3 工藝操作規(guī)程

      3.1 水沖洗

      施工單位對(duì)除氧水代替大吹汽技措施工完畢后,仔細(xì)檢查管線、閥門、流量計(jì)、螺栓是否齊全達(dá)到使用狀態(tài)。

      打通除氧水整個(gè)流程,將新增除氧水泵出口排空接臨時(shí)新鮮水管,將焦炭塔12 m平臺(tái)處新加除氧水閥前法蘭斷開,聯(lián)系儀表將管線上的儀表切除,將新鮮水注入除氧水管線進(jìn)行水沖洗,焦炭塔12 m處見到清水后,關(guān)閉新鮮水,將管線內(nèi)部存水放凈,聯(lián)系建設(shè)公司對(duì)所有閥門法蘭螺栓進(jìn)行緊固。

      3.2 水試壓

      聯(lián)系儀表將除氧水代替大吹汽管線上的儀表投用,打開焦炭塔12 m放水閥,放水至冷焦水池。引D-1125除氧器水質(zhì)P-1143入口,放空見水后,開啟P-1143,緩慢打開泵出口閥門。放水閥過量后,檢查新增設(shè)的儀表是否靈活好用,出現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系儀表處理。關(guān)閉放水閥管線憋壓至2.0 MPa,關(guān)閉泵P-1143出口閥停泵保持壓力,全面檢查除氧水代替大吹汽的管線焊縫是否泄漏、閥門是否有缺陷、儀表引壓口是否泄漏,出現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系建設(shè)公司處理[4]。除氧水代替大吹汽的所有伴熱線蒸汽貫通后,關(guān)閉排凝閥進(jìn)行試壓檢查。

      3.3 方案投用

      (1)小吹汽進(jìn)行1.5 h后,焦炭塔崗位聯(lián)系分餾崗位將提大除氧水使用量,提前控制好除氧器D-1125液位和溫度;

      (2)打開放水總閥,稍開給汽總閥進(jìn)行蒸汽脫水;

      (3)通知室外檢查老塔正常放空旋塞閥、油氣隔斷閥開度,確認(rèn)改至放空塔;開啟空冷A-1105,放空塔含硫污水泵P-1114開啟建立循環(huán)回流;底循泵P-1115運(yùn)行正常;

      (4)檢查除氧水管線流程,打開霧化器前除氧水線上切斷閥、調(diào)節(jié)閥FV2002前去霧化器的切斷閥、霧化器后進(jìn)冷焦總管切斷閥;

      (5) 檢查SS操作系統(tǒng)方案設(shè)定是否正常,進(jìn)行選塔吹汽操作;

      (6)開啟除氧水泵P-1143,緩慢打開出口閥,在六分鐘后,注意觀察FV2001流量是否變化;確認(rèn)大吹汽進(jìn)入焦炭塔后,關(guān)閉進(jìn)料隔斷閥前后小吹汽根部閥。

      (7) 除氧水代替大吹汽運(yùn)行1.5 h后,引浮渣進(jìn)入冷焦塔回?zé)捇蛘P〗o水步驟進(jìn)行切換操作;大吹汽運(yùn)行1.5 h后,電腦運(yùn)行程序?qū)⒆詣?dòng)彈出“大吹結(jié)束”窗口,并且“程序停止”會(huì)變成綠色,當(dāng)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后,本次自動(dòng)吹掃結(jié)束,蒸汽和水的調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。

      期間注意觀察焦炭塔降溫速度<1.8 ℃/min或40 ℃/h;冷焦塔塔頂壓力<0.2 MPa。

      (8)停運(yùn)除氧水泵P-1143,關(guān)閉泵出入口閥門,手動(dòng)關(guān)閉焦炭塔12 m霧化器前除氧水根部閥、調(diào)節(jié)閥FV2002前去霧化器的切斷閥、霧化器后進(jìn)冷焦總管切斷閥;

      (9) 焦炭塔崗位聯(lián)系分餾崗位除氧水使用完畢;冬季注意投用伴熱線和打開除氧水線低點(diǎn)放空排進(jìn)管線存水。

      4 異常突發(fā)事故處理

      (1)霧化器故障。和預(yù)先設(shè)定的除氧水流量相比,除氧水流量較低,調(diào)節(jié)閥全開達(dá)不到設(shè)定值。如果除氧水調(diào)節(jié)閥正常,排除過濾器堵塞,可判定噴嘴發(fā)生堵塞。在此情況下,首先確認(rèn)除氧水調(diào)節(jié)閥處于正常狀態(tài),接著點(diǎn)擊手動(dòng)停止,并手動(dòng)調(diào)整蒸汽調(diào)節(jié)閥的開度使蒸汽流量設(shè)定為正常大吹汽時(shí)流量12 t/h。

      (2)PLC系統(tǒng)故障。PLC系統(tǒng)不能使用。主要是因?yàn)楣ぷ髡鞠到y(tǒng)故障、顯示器故障、PLC系統(tǒng)斷電等。要現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉除氧水管線上引入噴霧器前的切斷閥,將蒸汽調(diào)節(jié)閥由PLC控制切換回正常的DCS控制,將蒸汽流量設(shè)定為正常大吹汽時(shí)流量12 t/h。

      (3)焦炭塔儀表顯示故障。如果焦炭塔熱電偶或壓力表?yè)p壞,那么焦炭塔溫度、壓力指示值異常波動(dòng),當(dāng)波動(dòng)達(dá)到設(shè)定值后會(huì)導(dǎo)致除氧水調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。要現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉除氧水管線上引入噴霧器前的切斷閥,將蒸汽調(diào)節(jié)閥由PLC控制切換回正常的DCS控制,將蒸汽流量設(shè)定為正常大吹汽時(shí)流量12 t/h。

      (4)冷焦塔晃動(dòng)或出現(xiàn)超壓。如果PLC系統(tǒng)設(shè)定故障錯(cuò)誤,除氧水量過大,冷焦速率過快造成冷焦塔異常,那么焦炭塔明顯晃動(dòng),塔頂壓力指示值異常波動(dòng),持續(xù)升高超過限值0.2 MPa。此時(shí)要點(diǎn)擊手動(dòng)停止,現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉除氧水管線上引入噴霧器前的切斷閥,將蒸汽調(diào)節(jié)閥由PLC控制切換回正常的大吹汽流程控制,將蒸汽流量設(shè)定為正常大吹汽時(shí)流量12 t/h。

      5 結(jié)語(yǔ)

      文章所提出的技術(shù)方法,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)蒸汽用量的有效節(jié)約,同時(shí)在具體應(yīng)用過程中具有自動(dòng)化特征,可以有效提高應(yīng)用效率。但在工作實(shí)踐中仍要注意如下事項(xiàng):第一,焦炭塔冷焦過程除氧水替代大吹汽每個(gè)階段操作一定要注意認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工藝操作規(guī)程;各個(gè)步驟相互銜接好;第二,除氧水代替大吹汽操作中如果出現(xiàn)冷焦塔底壓力高于0.2 MPa或塔頂壓力回落速度較快時(shí),一定要及時(shí)匯報(bào)車間,此時(shí)可能發(fā)生粘油回落的事故,及時(shí)開大吹汽閥,停止切除PLC自動(dòng)控制系統(tǒng);第三,除氧水代替大吹汽的冷焦過程,注意除氧器D-1125的上水狀況,出現(xiàn)異常后,及時(shí)切換原大吹汽流程;第四,冬季開泵P-1143給水后,確認(rèn)暢通,大吹汽結(jié)束后排盡管線存水,防止凍凝;第五,在除氧水替代大吹汽技措水沖洗及水試壓過程一定要避免出現(xiàn)跌落及燙傷事故的發(fā)生[5]。

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