侯 萌 李玲玉
紅塔煙草(集團)有限責任公司 云南 玉溪 653100
GDX1包裝機其結(jié)構(gòu)比較合理,設備運行的可靠性也較同類機型可靠的多,該機在選材,零部件加工精度上,組裝過程中都具有非常高的要求,加之其檢測系統(tǒng)也比較完善,目前較主流的機型,運行中發(fā)現(xiàn)油封時間長就會磨損,導致此處漏油,而要更換此油封非常的麻煩,要從主傳動齒輪箱內(nèi)拆除螺母、齒輪后方可從前方抽出此軸,待更換好油封后又要重復上述安裝,費時費力,嚴重影響設備效率,針對此問題展開解決。
GDX1包裝機內(nèi)襯輸送組件改為吸風帶輸送后,留下傳動軸,軸上的油封時間長就會磨損,導致此處漏油,而要更換此油封非常的麻煩。每次更換都必須打開后蓋從主傳動齒輪箱內(nèi)拆除螺母9、墊圈8、齒輪7及墊圈6后方可從前方抽出此軸,待更換好油封后又要重復上述安裝,1名熟練的修煉工每次更換油封需要維修時間將近6小時,嚴重影響設備效率。
修理人員對更換內(nèi)襯傳動軸油封沒有經(jīng)過專門培訓,GDX1內(nèi)襯傳動軸油封需拆除、安裝后部防護蓋,需耗時20分鐘。更換油封需從機器內(nèi)部拆除、安裝齒輪,更換油封需從機器內(nèi)部拆除、安裝齒輪,需耗時5小時。
3.1 解決方法 此傳動軸(OX8547)因軸頭有一臺階,原來的油封只能在抽出整根軸后才能進行更換,為了達到從外面進行更換油封的目的,必須對軸上臺階進行加工,以使油封能從外面軸頭方向直接套到軸上,通過測量得知軸頭尺寸為¢25mm,而油封尺寸為:22×32×7,因此必須要把軸頭加工到至少¢22mm。因此軸頭不再起傳動作用,可調(diào)節(jié)的空間不受限制,最后確定加工到¢22mm,這樣油封更容易放入。
圖1 加工前傳動圖
3.2 維修過程 小組成員在拆除該組件傳動軸后,為了達到從外面進行更換油封的目的,對軸上臺階進行加工,使油封能從外面軸頭方向直接套到軸上。通過測量得知軸頭尺寸為¢25mm,而油封尺寸為:22×32×7,必須要把軸頭加工到至少¢22mm。加工后軸頭不再起傳動作用,可調(diào)節(jié)的空間不受限制,最后確定加工到¢22mm,這樣油封更容易放入。加工后的軸如圖2所示。
圖2 加工后傳動軸
3.3 效果檢查 GDX1包裝機內(nèi)襯輸送組件傳動軸改造完成后,在設備停機檢修時進行更換內(nèi)襯輸送組件傳動軸油封測試。從統(tǒng)計可以看出:GDX1包裝機內(nèi)襯輸送組件傳動軸改造完成后,組織小組成員進行更換傳動軸油封,更換內(nèi)襯傳動軸時間平均為18分鐘,實現(xiàn)了更換油封可以控制在20分鐘內(nèi)。
技術(shù)改造成本費用:因是對原軸頭進行加工,在本車間利用車床就可進行,因此不產(chǎn)生經(jīng)濟費用。
而且此油封在改造前如果要進行更換,必須打開機器后蓋,從主傳動齒輪箱內(nèi)拆除螺母、墊圈、齒輪及墊圈后方可從前方抽出內(nèi)襯輸送組件傳動軸,待更換好油封后又要重復上述安裝,改造后從前面進行更換只需要20分鐘左右。
本次活動針對GDX1包裝機內(nèi)襯輸送組件傳動軸的改造,通過小組的努力,使油封更換十分方便,大大縮短了更換油封的時間,活動取得圓滿成功。還將針對包裝機設備效率,原輔材料消耗,產(chǎn)品質(zhì)量等問題開展小組活動,鼓勵小組成員在工作中積極創(chuàng)新,努力提高小組成員維修技能,提高設備效率。