劉廣棟, 劉勇進(jìn), 曹春榮
(1.青島航保機(jī)電設(shè)備有限公司, 山東 青島 266114;2.92330 部隊(duì), 山東 青島 266103;3.青島市政府發(fā)改委, 山東 青島 266000)
在役某型海水泵機(jī)械密封安裝方式特殊,需要通過機(jī)械密封尾端設(shè)計(jì)延長軸頭,軸頭安裝在電機(jī)軸上,葉輪安裝在軸頭尾部。延長軸頭作為機(jī)械密封零部件整合在機(jī)封設(shè)計(jì)方案中,兼顧固定機(jī)械密封、延長軸、固定泵葉輪功能,對(duì)設(shè)計(jì)要求較高。工作中,受機(jī)械密封整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、加工、施工等諸多因素影響,經(jīng)常出現(xiàn)葉輪安裝后跳動(dòng)量超標(biāo)(達(dá)0.06~0.08 mm)、泵組運(yùn)行振動(dòng)大、機(jī)械密封軸向安裝定位尺寸偏差大等問題,裝備的可靠性差,對(duì)系統(tǒng)整體安全性產(chǎn)生較大影響。
如圖1 所示為機(jī)械密封總體結(jié)構(gòu)圖,從圖1 可以看出,電機(jī)軸伸出端軸徑Ф25h6,軸深入泵腔中,軸尾部通過螺紋方式旋入一延長軸頭,泵的葉輪安裝在軸頭上。
圖1 機(jī)械密封總體結(jié)構(gòu)
此型機(jī)封安裝順序:將機(jī)械密封主體部分(不包括軸頭)安裝到電機(jī)軸上;安裝泵殼;將軸頭旋入電機(jī)軸,安裝牢固;將機(jī)械密封壓蓋通過聯(lián)接螺栓固定在泵殼上;使用螺栓將軸頭固定到機(jī)械密封底端;安裝葉輪[1]。
機(jī)械密封安裝完畢后,密封軸套頂端與電機(jī)軸臺(tái)肩之間有間隙,間隙大小受電機(jī)、泵體安裝精度影響。泵組工作時(shí),電機(jī)電動(dòng)軸旋轉(zhuǎn),軸傳動(dòng)給軸頭,軸頭傳動(dòng)給機(jī)械密封動(dòng)環(huán)組件以及葉輪。
電機(jī)軸與軸頭配合公差為軸徑Ф25h6,機(jī)械密封軸套底部以及軸頭內(nèi)孔公差為Ф25(+0.1~+0.15),配合間隙較大。
從整體結(jié)構(gòu)上分析,原機(jī)械密封安裝失準(zhǔn)、密封性能失效原因如下:
機(jī)械密封軸套軸向定位完全依賴于軸頭與電機(jī)軸的旋入深度。機(jī)械密封初始安裝施工過程中,存在軸頭旋入精度差、未擰到位、螺紋連接預(yù)緊力不夠的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致機(jī)械密封軸向數(shù)據(jù)失準(zhǔn),工作參數(shù)變化,密封整體性能下降;同時(shí)也造成安裝在軸頭上的葉輪工作不穩(wěn)定。
如圖1 所示,從結(jié)構(gòu)上分析,機(jī)封軸套鎖在軸頭上,軸頭以螺紋連接方式旋接固定在軸上,為保證機(jī)械密封工作穩(wěn)定可靠、不軸頭不松脫、軸套不產(chǎn)生軸向移動(dòng),電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向必須與電機(jī)軸尾端螺紋旋向相反。
經(jīng)查,此型號(hào)海水泵在工作中有短時(shí)的反轉(zhuǎn)工況。在長時(shí)間工作狀態(tài)下,機(jī)械密封軸頭與電機(jī)軸之間的螺紋連接存在松脫的可能[2]。當(dāng)電機(jī)反轉(zhuǎn)在軸頭上產(chǎn)生的扭矩大于軸頭與電機(jī)軸之間螺紋連接阻力力矩時(shí),軸套旋入結(jié)構(gòu)連接松脫、軸套下移,導(dǎo)致機(jī)械密封工作參數(shù)變化,彈簧壓縮量變小、密封環(huán)初始閉合壓力降低,密封性能下降,甚至密封完全失效。
作為安裝泵葉輪的軸頭,其徑向跳動(dòng)量要求小于0.04 mm。軸頭的跳動(dòng)量完全取決于軸頭與電機(jī)軸之間的安裝精度。在原方案中,軸頭與機(jī)械密封軸套、軸頭與電機(jī)軸之間均為間隙配合,且間隙值達(dá)0.1~0.15,此兩處配合均無法定位電機(jī)軸與軸頭。軸頭的定位完全由軸頭與電機(jī)軸之間旋合螺紋決定。查詢《普通螺紋公差與配合》(GB/T 197—2003),經(jīng)常拆裝的螺紋推薦采用H/g 配合。原方案圖紙要求,軸頭螺紋為M20-6H/6g,屬于易拆裝的松配合,無法實(shí)現(xiàn)軸頭精確定位。軸頭跳動(dòng)量超標(biāo)直接導(dǎo)致葉輪安裝形位失準(zhǔn),造成泵組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)偏大,影響機(jī)械密封的密封性能。
從以上分析可以看出,軸頭達(dá)不到徑向跳動(dòng)允許差0.04 mm,屬于設(shè)計(jì)本身固有缺陷,沒有考慮軸頭精確定位因素。
1)密封環(huán)傳動(dòng)方式由原方案的螺母鎖緊方式改為傳動(dòng)銷傳動(dòng),傳動(dòng)可靠,避免了泵反轉(zhuǎn)時(shí)密封環(huán)鎖緊螺母松脫風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)簡化機(jī)械密封結(jié)構(gòu)。
2)機(jī)械密封軸頭、軸套通過頂端的凹端緊定螺釘鎖在電機(jī)軸上,電機(jī)軸通過緊定螺釘向機(jī)械密封軸套、軸頭傳遞扭矩[3]。軸頭通過6 個(gè)緊定螺釘固定與機(jī)械密封軸套底部,葉輪通過兩個(gè)緊固螺母固定在軸頭。此方案優(yōu)點(diǎn)是電機(jī)扭矩傳遞與軸頭和電機(jī)軸M20連接螺紋無關(guān),反轉(zhuǎn)工況下軸頭沒有因反向扭矩松脫風(fēng)險(xiǎn)。
如圖2 所示為改進(jìn)性設(shè)計(jì)總體方案示意圖。新型機(jī)封安裝順序:將機(jī)械密封主體部分(不包括軸頭)安裝到電機(jī)軸上;安裝泵殼;將軸頭旋入電機(jī)軸,安裝牢固;將機(jī)械密封壓蓋通過聯(lián)接螺栓固定在泵殼上;使用螺栓將軸頭固定到機(jī)械密封底端;鎖緊機(jī)械密封軸套頂端的緊定螺釘,機(jī)封軸向定位;安裝葉輪。
圖2 改進(jìn)性設(shè)計(jì)總體方案(單位:mm)
在軸套與軸頭之間設(shè)置O 型密封圈,密封組件在機(jī)械密封內(nèi)部實(shí)現(xiàn),密封簡單、可靠。
電機(jī)軸尺寸公差為Ф25h6,根據(jù)GB/T 1801—2009,基準(zhǔn)軸h6 的間隙配合推薦F7/h6、G7/h6、H7/h6三種。軸頭螺紋配合為M20-6H/6g,軸頭Ф25 孔按照三種推薦配合進(jìn)行了試制:
1)軸頭采用Ф25 H7/h6 配合,軸頭安裝阻力極大、螺紋連接旋入困難。軸頭安裝到位后測(cè)量,跳動(dòng)量小于0.02 mm。拆卸后發(fā)現(xiàn)軸頭內(nèi)孔嚴(yán)重拉傷、報(bào)廢,電機(jī)軸輕度受損。
2)軸頭采用Ф25 G7/h6 配合,安裝阻力較大,軸頭旋入阻力比較困難。軸頭安裝到位后測(cè)量,跳動(dòng)量小于0.03 mm。拆卸后發(fā)現(xiàn)軸頭內(nèi)孔局部環(huán)形拉痕,軸頭報(bào)廢。
3)軸頭采用Ф25 F7/h6 配合,安裝、拆卸順暢,軸頭安裝到位后測(cè)量,跳動(dòng)量在0.020~0.035 mm 范圍內(nèi),符合泵葉輪安裝技術(shù)要求。
經(jīng)試驗(yàn)、調(diào)整,綜合滿足軸頭跳動(dòng)量技術(shù)指標(biāo)、零部件拆裝方便,軸頭內(nèi)孔Ф25 公差采用F7/h6 配合(+0.02~+0.041),配合軸向長度15 mm,軸頭徑向跳動(dòng)小于0.04 mm。
機(jī)械密封安裝改進(jìn)方案實(shí)施后,進(jìn)行了100 h 長時(shí)間臺(tái)架運(yùn)行考核,期間進(jìn)行了3 次拆裝檢查,機(jī)械密封工作正常;軸頭拆裝便捷、軸頭跳動(dòng)量在0.020~0.035 mm,符合技術(shù)要求。目前改型機(jī)封已經(jīng)量產(chǎn)并裝備使用。
整體泵組設(shè)計(jì)存在電機(jī)軸短的缺陷,在不改變電機(jī)、泵葉輪、泵殼組件技術(shù)條件的情況下,通過優(yōu)化機(jī)械密封設(shè)計(jì),特別是優(yōu)化延長軸頭設(shè)計(jì),調(diào)整配合間隙、安裝方式等,實(shí)現(xiàn)了在役裝備的改進(jìn)性修理,延長了裝備使用壽命,提高了裝備可靠性、穩(wěn)定性,取得了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。