楊程 李偉華
(1. 中石化廣元天然氣凈化有限公司,四川 廣元 628017;2. 中原油田普光分公司,四川 達(dá)州 635002)
某硫磺回收裝置以上游胺液再生塔的酸性氣為原料設(shè)計生產(chǎn)硫磺20萬t/a,該裝置的工藝路線由常規(guī)兩級克勞斯和配套SCOT尾氣處理組合而成,總硫回收率達(dá)99.8%。各級硫冷凝器的液硫一般含有100×10-6~300×10-6H2S,為了保證下游硫磺成型單元的安全,液硫必須進(jìn)行處理使H2S含量降低至10×10-6。該裝置采用的是最為常見的Shell空氣鼓泡工藝[1],空氣自克勞斯風(fēng)機(jī)引至液硫池脫氣區(qū)。為保證液硫池微負(fù)壓操作,液硫池產(chǎn)生的含硫廢氣采用蒸汽抽射器送至尾氣焚燒爐的工藝(簡稱“常規(guī)工藝”,下同)進(jìn)行焚燒,使煙氣中的SO2排放量增加100~200mg/Nm3[2]。
為了控制SO2的排放量,國家對污染物排放提出了更高的要求,發(fā)布GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,其中酸性氣回收裝置要求煙氣中SO2濃度小于400mg/m3,環(huán)境敏感地區(qū)排放限值為100mg/m3。硫磺回收裝置煙氣貢獻(xiàn)主要來自尾氣吸收塔凈化尾氣和液硫脫氣廢氣,為了減排,很多研究者都在探索液硫脫氣廢氣的新的解決方案[2-7]。目前大致有三種解決方案:液硫廢氣入克勞斯?fàn)t[2-4]、液硫廢氣入克勞斯反應(yīng)器[2]和某專利液硫廢氣入加氫反應(yīng)器[5-7]。液硫廢氣入克勞斯反應(yīng)器會導(dǎo)致總硫回收率下降,加氫單元負(fù)荷高,尾氣仍具有超標(biāo)風(fēng)險;專利要求加氫催化劑具有一定的耐氧性,再者,作為液硫池汽提氣的凈化尾氣要求凈化度高,總之該方案成本最高。而液硫廢氣入克勞斯?fàn)t的工藝(簡稱“新工藝”)除了可能會降低克勞斯?fàn)t溫,能夠良好解決煙氣排放含量高的問題,成為某裝置的首要選擇。
2019年7月,某裝置檢修期間對液硫廢氣入克勞斯?fàn)t進(jìn)行了技改,工藝簡圖如圖1所示。新增1臺空氣加熱器,將燃燒空氣加熱至135~140℃,防止含硫廢氣堵塞克勞斯空氣管線;新增2臺中壓蒸汽抽射器取代低壓蒸汽抽射器,新建1條液硫池廢氣入克勞斯?fàn)t爐頭空氣管線的夾套管線,利用中壓蒸汽將液硫池廢氣送至克勞斯?fàn)t,其余管線利舊。
圖1 液硫脫氣廢氣入克勞斯?fàn)t改造
安全儀表系統(tǒng)涉及中壓蒸汽切斷閥、廢氣至尾爐切斷閥和廢氣至克勞斯?fàn)t切斷閥。具體動作如下:當(dāng)液硫池著火和尾爐停車時,聯(lián)鎖關(guān)閉中壓蒸汽和廢氣入克勞斯?fàn)t切斷閥;克勞斯?fàn)t聯(lián)鎖跳車,關(guān)閉廢氣入克勞斯?fàn)t切斷閥,打開去尾爐切斷閥。
測試之前預(yù)先投用空氣加熱器,11月2日液硫池廢氣由去尾爐流程轉(zhuǎn)至克勞斯?fàn)t流程。新工藝投用前后克勞斯?fàn)t酸性氣負(fù)荷穩(wěn)定在31000~32300Nm3/h,同時為了探索新工藝對煙氣SO2排放影響,尾氣吸收塔的貧胺液和再生塔所消耗的低壓蒸汽流量分別固定為240t/h和48t/h。
為了分析液硫H2S含量與空氣鼓泡量的關(guān)系,自11月1日每日對液硫池產(chǎn)品區(qū)的液硫進(jìn)行兩次H2S含量分析,取平均值做最終結(jié)果。液硫H2S含量和空氣鼓泡量如圖2所示。由此可知,液硫的品質(zhì)隨著空氣鼓泡量的增大而得到顯著提高。10月31日液硫H2S含量74×10-6,煙氣SO2含量在300~400mg/Nm3波動,所以受限于環(huán)保壓力,液硫鼓泡空氣閥保持小開度流量,最終液硫品質(zhì)不合格。11月3日至4日期間空氣鼓泡量為500kg/h,液硫H2S含量為11.4×10-6,等同于合格液硫。繼續(xù)提高空氣鼓泡量為700kg/h,液硫H2S含量穩(wěn)定于10×10-6。
圖2 不同時間空氣股泡量和液硫H2S含量分析
自10月23日15:00至11月11日24:00(t=0~465h))酸性氣負(fù)荷始終控制在31000~32300Nm3/h,當(dāng)t=237h,液硫池廢氣由常規(guī)工藝切換至新工藝處理。圖3中的(a)~(c)分別是t=33~81h、t=177~225h和t=321~369h的酸性氣流量曲線。按照常規(guī)工藝,液硫鼓泡不投用或者保持小開度,將胺液再生蒸汽提高至54t/h來減少凈化尾氣對于煙氣SO2排放的貢獻(xiàn)值,液硫廢氣由蒸汽抽射器送往尾爐焚燒,煙氣SO2排放量在313~364mg/Nm3。此煙氣值是在犧牲硫磺品質(zhì)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的,不合格液硫只能輸往下游。前已述及,在投用空氣的鼓泡前提下,煙氣SO2排放量可以增加100~200mg/Nm3。新工藝投用后,在系統(tǒng)總胺液再生蒸汽為48t/h和液硫700kg/h大流量空氣鼓泡的前提下,不僅煙氣SO2含量始終在150~235mg/Nm3,總硫回收率得到進(jìn)一步的提高。
新工藝的空氣鼓泡量在700kg/h,作為抽射器動力的中壓蒸汽流量為1.26t/h,由于克勞斯?fàn)t內(nèi)燃燒的各介質(zhì)的體積流量是以273K和100kPa為基準(zhǔn),推算得出鼓泡空氣和動力蒸汽的流量為3700Nm3/h,而液硫池產(chǎn)生的廢氣為1443Nm3/h(廢氣以體 積 分 數(shù) 計:N2:76.60%、O2:20.37%、H2S:0.65%、S:0.03%、H2O:2.09%),因而蒸汽抽射器出口廢氣流量為5143Nm3/h,占總過程氣76800Nm3/h的6.7%,因此基本不影響克勞斯?fàn)t操作。新工藝增設(shè)的空氣加熱器將空氣由原來的97℃升高至135℃,克勞斯?fàn)t溫不會明顯降低。在實際的測試中,新工藝條件下的爐溫比常規(guī)工藝降低10℃左右,這是符合預(yù)期的。且液硫脫氣廢氣可基本上視為空氣,參與H2S的熱轉(zhuǎn)化,在此過程中克勞斯?fàn)t的配風(fēng)原理仍是1/3的H2S完全轉(zhuǎn)化為SO2,因此新工藝對加氫單元無任何不利影響。
新工藝投用前后,相關(guān)參數(shù)對比如表1所示。新工藝可以節(jié)約0.4MPa低壓飽和蒸汽4.6t/h,不僅生產(chǎn)出合格的液硫,而且煙氣SO2排放量降低131~214mg/Nm3,煙氣排放速率由原來的27.6kg/h降低為16.8kg/h。全廠12列裝置技改后,預(yù)計全廠每年可以減排777.7t SO2(干煙氣流量在87500Nm3/h左右),節(jié)能和減排效果顯著。
圖3 不同時間段酸性氣負(fù)荷及相對應(yīng)煙氣SO2排放含量
表1 新工藝和常規(guī)工藝對相關(guān)參數(shù)的對比
某硫磺回收裝置對液硫脫氣廢氣入克勞斯?fàn)t進(jìn)行了改造并進(jìn)行了一系列測試,測試表明煙氣含量由313~364mg/Nm3下降至150~235mg/Nm3,消除了工藝波動時煙氣超過400mg/Nm3的可能,煙氣排放速率由原來的27.6kg/h降低為16.8kg/h,進(jìn)一步提高了總硫回收率。新工藝具有可操作性強(qiáng)、節(jié)能以及減排效果顯著的特點,值得在硫磺回收行業(yè)內(nèi)進(jìn)行推廣。