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      GIS隔離開(kāi)關(guān)絕緣放電故障分析

      2021-01-28 10:41趙國(guó)強(qiáng)
      錦繡·中旬刊 2021年5期
      關(guān)鍵詞:隔離開(kāi)關(guān)GIS設(shè)備故障分析

      趙國(guó)強(qiáng)

      摘要:GIS設(shè)備在高電壓等級(jí)電網(wǎng)應(yīng)用廣泛,其安全可靠性直接影響電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。文中針對(duì)一起GIS隔離開(kāi)關(guān)絕緣放電擊穿故障開(kāi)始,通過(guò)解體檢查,故障事故分析,確認(rèn)放電原因?yàn)楦綦x開(kāi)關(guān)內(nèi)部沒(méi)清理干凈,有異物存在引起電場(chǎng)畸變導(dǎo)致放電,最后根據(jù)故障原因,制定了相應(yīng)的控制措施

      關(guān)鍵詞:GIS設(shè)備;隔離開(kāi)關(guān);絕緣擊穿放電;故障分析

      1 故障經(jīng)過(guò)

      2017年9月某750kV變電站II母線保護(hù)變化量差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作, 750kV II母?jìng)?cè)斷路器跳閘。

      2 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題檢查

      故障發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員對(duì)750kV II母和隔離開(kāi)關(guān)進(jìn)行了檢查,設(shè)備外觀和氣室內(nèi)SF6氣體壓力正常。對(duì)隔離開(kāi)關(guān)氣室排氣檢查發(fā)現(xiàn)氣室內(nèi)SF6氣體有異味。隨后,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)隔離開(kāi)關(guān)氣室內(nèi)SF6氣體組分進(jìn)行了測(cè)試,其中SO2濃度為1040μL/L,H2S濃度為45.7μL/L,HF濃度16μL/L,CO濃度為57μL/L。其中,SO2和H2S濃度嚴(yán)重超標(biāo),初步判斷隔離開(kāi)關(guān)發(fā)生內(nèi)部放電故障。

      3.隔離開(kāi)關(guān)解體檢查

      拆除隔離開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)位置蓋板后發(fā)現(xiàn)隔離開(kāi)關(guān)內(nèi)部放電,動(dòng)靜側(cè)及罐體內(nèi)部均有燒蝕痕跡,拆除隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)裝配,發(fā)現(xiàn)隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩燒蝕較嚴(yán)重,屏蔽罩上存在放電燒蝕孔洞3處,其中側(cè)面孔洞較大,直徑約30mm,盆式絕緣子邊緣被熏黑。隔離開(kāi)關(guān)動(dòng)側(cè)屏蔽罩也存在一定的燒蝕痕跡,屏蔽罩上存在較小的燒蝕孔洞1處。觀察隔離開(kāi)關(guān)屏蔽罩,發(fā)現(xiàn)屏蔽罩內(nèi)部存在部分細(xì)小的雜質(zhì)異物。

      4. 故障原因分析

      4.1 放電路徑分析

      觀察故障隔離開(kāi)關(guān)的解體情況,隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩上孔洞位置與罐體燒蝕位置相對(duì)應(yīng),靜側(cè)屏蔽罩上小孔位置與動(dòng)側(cè)屏蔽罩孔洞位置相對(duì)應(yīng),且都在放電燒蝕側(cè)。根據(jù)隔離開(kāi)關(guān)的實(shí)際工況和內(nèi)部燒蝕情況判斷,隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩孔洞位置首先對(duì)罐體燒蝕位置發(fā)生放電,放電電弧向動(dòng)側(cè)屏蔽罩漂移,當(dāng)電弧漂移到動(dòng)側(cè)屏蔽罩時(shí),電弧能量減?。▌?dòng)側(cè)屏蔽罩為懸浮電位),在動(dòng)側(cè)屏蔽罩上燒蝕出較小孔洞。

      4.2隔離開(kāi)關(guān)屏蔽罩存在灰塵、異物或尖端、劃痕等造成放電

      結(jié)合隔離開(kāi)關(guān)解體時(shí)發(fā)現(xiàn)的屏蔽罩內(nèi)部存在的異物,判定隔離開(kāi)關(guān)發(fā)生放電故障的根本原因應(yīng)為隔離開(kāi)關(guān)屏蔽罩存在灰塵、異物或尖端造成。

      總結(jié):排除隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩存在劃痕的影響,造成本次放電故障的原因?yàn)楦綦x開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩上存在灰塵、異物或尖端造成。

      4.3隔離開(kāi)關(guān)內(nèi)部存在灰塵、異物或屏蔽罩存在尖端的可能原因

      隔離開(kāi)關(guān)內(nèi)部存在灰塵、異物或者屏蔽罩存在尖端的原因主要有以下幾種可能:

      1)該隔離開(kāi)關(guān)動(dòng)側(cè)安裝隔離盆式絕緣子(隔盆),隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩安裝支持盆式絕緣子(通盆),轉(zhuǎn)角母線一側(cè)與母線單元對(duì)接?,F(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程中,需要對(duì)支持盆式絕緣子及轉(zhuǎn)角母線罐體內(nèi)壁進(jìn)行清理,因清理不到位,存在灰塵或異物進(jìn)入隔離開(kāi)關(guān)氣室的可能。

      2)隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩外表面進(jìn)行噴漆處理,在裝配前需對(duì)屏蔽罩邊緣進(jìn)行打磨清理。清理過(guò)程中,屏蔽罩漆層或異物可能掉落到屏蔽罩中,由于疏忽未清理干凈,導(dǎo)致屏蔽罩內(nèi)部存在異物。

      3)隔離開(kāi)關(guān)裝配完成后在廠內(nèi)進(jìn)行200次機(jī)械操作,操作完成后進(jìn)行二次清理。清理時(shí)由于人為疏忽,存在未完全清理干凈的可能性,導(dǎo)致隔離開(kāi)關(guān)內(nèi)部存在異物。

      4)隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)屏蔽罩本身在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中可能產(chǎn)生微小尖端,在裝配清理過(guò)程中未被發(fā)現(xiàn),裝配到隔離開(kāi)關(guān)產(chǎn)品中。

      5)隔離開(kāi)關(guān)靜側(cè)銅鎢觸頭安裝時(shí),安裝過(guò)程中,若操作不當(dāng),存在安裝工具與屏蔽罩磕碰的可能,導(dǎo)致屏蔽罩漆層破損或劃傷,并可能形成異物或尖端。

      5 故障結(jié)論

      根據(jù)隔離開(kāi)關(guān)的解體檢查情況及相關(guān)計(jì)算結(jié)果判斷,造成本次750kV變電站800kV GIS隔離開(kāi)關(guān)發(fā)生放電故障的原因是隔離開(kāi)關(guān)內(nèi)部存在灰塵、異物或屏蔽罩存在尖端造成。

      6質(zhì)量管控措施

      經(jīng)上述故障分析,及針對(duì)隔離開(kāi)關(guān)內(nèi)部存在灰塵、異物或者屏蔽罩存在尖端原因的推定,在后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)一步加強(qiáng)零部件質(zhì)量和安裝質(zhì)量管控,具體如下:

      6.1加強(qiáng)零部件進(jìn)廠驗(yàn)收、控制

      1)成立零部件清理工段,對(duì)零部件進(jìn)行清理、清洗,提高零部件清潔度,保證產(chǎn)品裝配質(zhì)量。

      2)由專人負(fù)責(zé)零部件的領(lǐng)用、驗(yàn)收,對(duì)零部件外觀再次進(jìn)行把關(guān)、確認(rèn),避免問(wèn)題零部件進(jìn)入裝配工段,進(jìn)一步保證裝配質(zhì)量。

      3)設(shè)立專職工藝員,裝配前,對(duì)零部件檢查、確認(rèn),嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行管控。

      6.2細(xì)化清理工藝、制定清理管控措施

      對(duì)待裝配零部件,嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求制定《氣室清理文件》納入公司文件,明確吸塵器清理順序、清理要求,清理后用保護(hù)膜包好備用。

      6.3裝配過(guò)程控制的執(zhí)行和監(jiān)督

      1)工作中設(shè)立自檢、互檢及專檢,重要部位設(shè)立停止點(diǎn),專人進(jìn)行檢查確認(rèn)后才能進(jìn)行后續(xù)工作,樹(shù)立每一步分裝都要清理徹底,提高整體質(zhì)量意識(shí),明確責(zé)任。

      2)制定吸塵器清理順序,同時(shí)自制了吸塵器過(guò)渡接頭,確保產(chǎn)品特殊部位能夠清理到位。

      3)制定機(jī)械操作后進(jìn)行二次清理、檢查程序,確保產(chǎn)品零部件完全符合工藝要求。

      4)產(chǎn)品封罐前,用強(qiáng)光手電再次檢查、確認(rèn),保證罐體內(nèi)部清潔。

      5)所有罐體連接時(shí),必須使用導(dǎo)套、對(duì)中螺母或定位銷,螺栓的緊固過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行左右、上下順序均勻進(jìn)行把緊,防止對(duì)接過(guò)程中雜質(zhì)、異物及金屬粉塵落入罐中。

      6)運(yùn)維人員在進(jìn)行隔離開(kāi)關(guān)和接地開(kāi)關(guān)操作后,應(yīng)核對(duì)分合閘指示位置,確認(rèn)分合閘到位。隔離開(kāi)關(guān)合閘送電后,應(yīng)立即進(jìn)行超聲波、特高頻局放檢測(cè),并及時(shí)對(duì)操作合閘后的隔離開(kāi)關(guān)氣室進(jìn)行紅外測(cè)溫及氣體組分測(cè)試,確保提早發(fā)現(xiàn)內(nèi)部缺陷。

      7)積極開(kāi)展帶電檢測(cè)工作,深入分析同設(shè)備不同時(shí)期的試驗(yàn)數(shù)據(jù),準(zhǔn)確判斷設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題妥善處理。

      7結(jié)束語(yǔ)

      此類故障是變電站內(nèi)GIS電氣設(shè)備發(fā)生內(nèi)部放電的一個(gè)典型事例,故障輕者發(fā)生閃絡(luò),重者導(dǎo)致殼體炸裂,嚴(yán)重危害著人身安全及電網(wǎng)設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,結(jié)合此次故障,分別從設(shè)備隱患排查、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)以及加強(qiáng)帶電檢測(cè)等方面提出了預(yù)防和反事故措施,確保設(shè)備在裝配后以最佳狀態(tài)運(yùn)行。

      另外,進(jìn)一步明確了專業(yè)技術(shù)人員在檢修中注意的要點(diǎn),并提出了相應(yīng)的質(zhì)量控制要求,以進(jìn)一步規(guī)范GIS設(shè)備的檢修工藝流程。

      (新東北電氣集團(tuán)高壓開(kāi)關(guān)有限公司?遼寧?沈陽(yáng)?110027)

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