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      300 MW機(jī)組鍋爐低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫提升方案研究

      2021-02-14 08:31:20孫君建高繼錄孫相偉
      東北電力技術(shù) 2021年12期
      關(guān)鍵詞:煙溫熱汽燃燒器

      孫君建,趙 陽(yáng),高繼錄,李 巖,孫相偉

      (1.國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110181;2.遼寧東科電力有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110179;3.國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司撫順熱電分公司,遼寧 撫順 113005)

      某電廠300 MW機(jī)組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)制造的HG-1025/17.5-HM35型亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),直流煤粉燃燒器四角布置,雙切圓燃燒方式。過(guò)熱汽溫通過(guò)在分割屏過(guò)熱器入口、后屏過(guò)熱器出口位置設(shè)二級(jí)四點(diǎn)進(jìn)行噴水減溫調(diào)節(jié);再熱汽溫通過(guò)調(diào)整過(guò)量空氣系數(shù)和改變?nèi)紵鲾[角進(jìn)行調(diào)節(jié),其中燃燒器一、二次風(fēng)噴口均可以上下擺動(dòng),最大擺動(dòng)角度±30°,此外再熱器入口布置事故噴水減溫器。鍋爐設(shè)計(jì)燃用煤種為霍林河褐煤。

      目前機(jī)組鍋爐在低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫偏低的問(wèn)題嚴(yán)重影響了機(jī)組低負(fù)荷工況下的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和調(diào)峰能力,解決上述問(wèn)題已經(jīng)成為電廠的當(dāng)務(wù)之急。本文主要根據(jù)電廠目前實(shí)際運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)以及燃用煤質(zhì),針對(duì)低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫偏低的問(wèn)題進(jìn)行綜合分析,提出低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫提升的解決思路及推薦改造方案,保證機(jī)組低負(fù)荷下蒸汽參數(shù)、煙氣溫度等參數(shù)滿足運(yùn)行要求,實(shí)現(xiàn)機(jī)組鍋爐在低負(fù)荷下安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

      1 鍋爐目前存在的問(wèn)題

      目前機(jī)組鍋爐主要存在低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫偏低的問(wèn)題。以1號(hào)鍋爐為例, 180 MW及以下負(fù)荷,再熱汽溫在510 ℃ 左右;當(dāng)負(fù)荷降至120 MW以下時(shí),再熱汽溫降至500 ℃以下,最低達(dá)到470 ℃。鍋爐低負(fù)荷下再熱汽溫低于設(shè)計(jì)值近30~40 ℃,嚴(yán)重影響機(jī)組低負(fù)荷下的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性;150 MW及以下負(fù)荷下,鍋爐脫硝入口煙溫在300 ℃左右。隨著負(fù)荷繼續(xù)降低,脫硝入口煙溫降至300 ℃以下,最低達(dá)到278 ℃,脫硝系統(tǒng)催化劑活性降低,脫硝效率下降;200 MW及以下負(fù)荷,脫硝入口NOx質(zhì)量濃度明顯增加,由300~400 mg/Nm3增至500~800 mg/Nm3,脫硝系統(tǒng)噴氨量增加,且低負(fù)荷下脫硝入口煙溫偏低,脫硝效率降低,影響機(jī)組低負(fù)荷下污染物排放濃度。

      2 問(wèn)題成因分析

      通過(guò)對(duì)鍋爐運(yùn)行參數(shù)、相關(guān)設(shè)備狀態(tài)、實(shí)際燃用煤質(zhì)進(jìn)行調(diào)研與測(cè)試,總結(jié)造成目前機(jī)組鍋爐低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫偏低這一問(wèn)題的原因主要在2個(gè)方面:一是燃燒器設(shè)備存在缺陷;二是目前鍋爐燃用煤種偏離設(shè)計(jì)值。

      2.1 燃燒器設(shè)備方面

      根據(jù)電廠過(guò)往鍋爐燃燒調(diào)整報(bào)告中的數(shù)據(jù)分析,通過(guò)改變磨煤機(jī)組合運(yùn)行方式、調(diào)節(jié)燃燒器擺動(dòng)角度、控制運(yùn)行氧量等手段,可以在一定程度上提升鍋爐低負(fù)荷下再熱汽溫;同時(shí)燃燒器噴口部分(見(jiàn)圖1)、燃燒器擺角傳動(dòng)機(jī)構(gòu)存在損壞現(xiàn)象(見(jiàn)圖2),導(dǎo)致燃燒器擺動(dòng)角度不一致的問(wèn)題。

      圖1 燃燒器噴口部分

      圖2 燃燒器擺角傳動(dòng)機(jī)構(gòu)

      目前通過(guò)燃燒調(diào)整手段,燃燒器擺角上揚(yáng)至最大,運(yùn)行最上層燃燒器,控制運(yùn)行氧量等手段,低負(fù)荷下再熱汽溫可提升15~20 ℃,達(dá)到505~510 ℃左右,但仍低于設(shè)計(jì)值,在當(dāng)前煤質(zhì)下無(wú)法通過(guò)燃燒調(diào)整手段在此基礎(chǔ)上繼續(xù)提升再熱汽溫。

      2.2 燃用煤質(zhì)方面

      鍋爐設(shè)計(jì)煤質(zhì)為霍林河褐煤,目前機(jī)組鍋爐實(shí)際燃用煤種為地方煤礦煙煤和內(nèi)蒙古地區(qū)褐煤按比例摻混的混煤。根據(jù)調(diào)取的入廠煤和入爐煤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),地方煙煤全水分在14%~15%,收到基灰分在40%~46%,干燥無(wú)灰基揮發(fā)分在40%~50%;內(nèi)蒙古地區(qū)褐煤全水分在33%~35%,收到基灰分在10%~17%,干燥無(wú)灰基揮發(fā)分在45%~50%。設(shè)計(jì)煤種與不同地區(qū)煤種主要成分對(duì)比見(jiàn)表1。

      表1 設(shè)計(jì)煤質(zhì)阻力測(cè)量結(jié)果 單位:%

      由表1可知,地方煙煤水分明顯偏低,是設(shè)計(jì)煤種的1/2;收到基灰分明顯增加,是設(shè)計(jì)煤種的2倍;干燥無(wú)灰基揮發(fā)分略低于設(shè)計(jì)值。內(nèi)蒙古褐煤水分略高于設(shè)計(jì)煤質(zhì),收到基灰分明顯低于設(shè)計(jì)煤質(zhì),干燥無(wú)灰基揮發(fā)分略低于設(shè)計(jì)值。電廠實(shí)際燃用的為地方煙煤與內(nèi)蒙古褐煤摻混后的混煤。摻混后的入爐煤煤質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn),但與設(shè)計(jì)值仍有較大偏差,尤其是水分和灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)。水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低會(huì)導(dǎo)致煙氣量減少,對(duì)流受熱面換熱量降低,引起主汽溫度和再熱汽溫降低;同時(shí)由于煙氣量減少,也會(huì)引起脫硝入口煙溫降低。灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加會(huì)引起煤粉著火延遲,火焰中心上移,一定程度上有助于提升再熱汽溫。

      3 問(wèn)題解決方案

      綜合考慮機(jī)組低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫提升方案對(duì)機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性的影響,通過(guò)有針對(duì)性的技術(shù)手段盡可能保證在提升再熱汽溫和脫硝入口煙溫的同時(shí),達(dá)到降低爐內(nèi)NOx生成量的目的。

      目前機(jī)組鍋爐存在的主要問(wèn)題是機(jī)組低負(fù)荷下再熱汽溫偏低。根據(jù)目前機(jī)組鍋爐實(shí)際設(shè)備狀態(tài)和運(yùn)行情況,針對(duì)這一問(wèn)題,從以下2個(gè)方面入手:首先應(yīng)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備存在的缺陷進(jìn)行處理,檢查鍋爐四角燃燒器擺角傳動(dòng)機(jī)構(gòu),燃燒器噴口等,及時(shí)對(duì)破損的零件或機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修、更換處理;其次在對(duì)設(shè)備相關(guān)缺陷修復(fù)、破損零件進(jìn)行維修、更換完畢的基礎(chǔ)上,從以下3點(diǎn)考慮對(duì)機(jī)組進(jìn)行有針對(duì)性的設(shè)備改造。

      3.1 煙氣再循環(huán)改造

      煙氣再循環(huán)的工作原理是將鍋爐尾部受熱面較低溫度的一部分煙氣通過(guò)再循環(huán)風(fēng)機(jī)或壓差送入爐膛,從而起到改變鍋爐的燃燒工況和傳熱特性的作用。再循環(huán)煙氣的抽取點(diǎn)可選擇省煤器出口和引風(fēng)機(jī)出口處,引入點(diǎn)可選擇爐膛上部燃盡風(fēng)下方和最下層燃燒器下方。根據(jù)抽取點(diǎn)與引入點(diǎn)的不同,存在不同的煙氣再循環(huán)改造方案[1-3]。

      再循環(huán)煙氣抽取點(diǎn)為引風(fēng)機(jī)出口煙道,引入點(diǎn)為爐膛最下層燃燒器下方。該方案具有如下特點(diǎn):冷爐煙進(jìn)入爐膛參與燃燒,爐內(nèi)燃燒溫度水平和氧氣濃度降低,更有利于降低爐膛輻射換熱量,抑制爐膛NOx生成量;再循環(huán)煙氣抽取點(diǎn)位于除塵器出口后,煙氣中顆粒物濃度低,對(duì)煙氣再循環(huán)管道及閥門(mén)的磨損較小;利用引風(fēng)機(jī)出口和爐膛引入點(diǎn)間壓差作為再循環(huán)煙氣的輸送動(dòng)力,不必設(shè)置再循環(huán)風(fēng)機(jī),減少不必要的輔機(jī)電耗;低負(fù)荷下投入煙氣再循環(huán),引風(fēng)機(jī)裕量較大;冷爐煙引入爐膛底部,可以吸收爐渣物理潛熱,起到冷卻爐膛底渣的作用;抽取點(diǎn)位于整個(gè)煙氣流程尾部,改造需要鋪設(shè)管道距離較長(zhǎng)。

      再循環(huán)煙氣抽取點(diǎn)為省煤器出口煙道,引入點(diǎn)為爐膛最下層燃燒器下方。該方案在低負(fù)荷下可以提升再熱汽溫和脫硝入口煙溫,同樣有利于降低爐膛NOx生成量。但與上述方案相比,再循環(huán)煙氣溫度較高,在降低爐膛燃燒溫度水平和抑制NOx生成量方面效果略差;同時(shí)煙氣溫度高,對(duì)管道材質(zhì)要求提高,改造成本增加;需要添加煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī),增加輔機(jī)電耗;再循環(huán)煙氣中顆粒物濃度較高,對(duì)再循環(huán)煙氣管道、風(fēng)機(jī)及閥門(mén)磨損較大,提升維護(hù)與檢修成本;改造需要敷設(shè)管道距離縮短。

      對(duì)于再循環(huán)煙氣引入點(diǎn)為爐膛上部燃盡風(fēng)下方的兩種方案(抽取點(diǎn)分別為引風(fēng)機(jī)出口煙道、省煤器出口煙道),再循環(huán)煙氣不參與爐膛內(nèi)部燃燒過(guò)程,在降低爐膛內(nèi)部燃燒溫度水平和抑制爐膛NOx生成量方面起到積極作用,但由于煙氣量增加,煙氣熱容增加,仍對(duì)低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫提升有作用。

      綜上所述,煙氣再循環(huán)改造方案1選擇將煙氣抽取點(diǎn)取為引風(fēng)機(jī)出口煙道,引入點(diǎn)為爐膛最下層燃燒器下方。

      需要注意的是,煙氣再循環(huán)率不宜過(guò)大,應(yīng)當(dāng)配合燃燒調(diào)整手段(燃燒器擺角、鍋爐運(yùn)行氧量、磨煤機(jī)運(yùn)行組合方式等),綜合對(duì)再熱汽溫和脫硝入口煙溫進(jìn)行提升調(diào)節(jié)。

      3.2 水冷壁敷設(shè)隔熱涂料

      該方案通過(guò)將標(biāo)高為16.274 m的冷灰斗拐點(diǎn)處至最下層燃燒器之間的水冷壁敷設(shè)隔熱涂料,以減少爐內(nèi)吸熱量,提高爐膛出口煙溫,對(duì)流受熱面換熱量增加,再熱系統(tǒng)吸熱量增加,從而達(dá)到提升再熱汽溫的目的。

      3.3 增加受熱面面積

      該方案擬增加前屏再熱器受熱面面積,以達(dá)到提升低負(fù)荷下再熱汽溫的目的。

      3.4 改造方案對(duì)比分析

      依據(jù)《鍋爐機(jī)組熱力計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)方法》對(duì)鍋爐爐膛及各級(jí)受熱面進(jìn)行了熱力校核計(jì)算,結(jié)合采用各個(gè)方案下主蒸汽溫度、再熱汽溫、脫硝入口煙溫等參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,綜合評(píng)估各個(gè)改造方案的應(yīng)用效果及特點(diǎn)。

      方案1:通過(guò)調(diào)節(jié)煙氣再循環(huán)率,可提升機(jī)組低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫20 ℃左右,既達(dá)到了機(jī)組低負(fù)荷下提高再熱汽溫和脫硝入口煙溫的改造目的,同時(shí)又兼顧了爐內(nèi)NOx生成量過(guò)高的問(wèn)題。改造后可以通過(guò)調(diào)節(jié)煙氣再循環(huán)率,配合調(diào)整燃燒器擺角、改變磨煤機(jī)運(yùn)行組合方式、控制運(yùn)行氧量等手段對(duì)再熱汽溫進(jìn)行綜合調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)裕度大,手段靈活,效果更好。此外,利用引風(fēng)機(jī)出口與爐膛冷灰斗引入點(diǎn)的壓差,無(wú)需增加再循環(huán)風(fēng)機(jī),減少額外的設(shè)備投入。

      方案2:該方案對(duì)提高低負(fù)荷下再熱汽溫有較明顯效果,但在提升脫硝入口煙溫和NOx質(zhì)量濃度方面作用很小。改造后由于輻射換熱和對(duì)流換熱比例改變,需要注意爐膛內(nèi)部水冷壁結(jié)焦及屏式過(guò)熱器超溫等問(wèn)題。與方案1相比,對(duì)再熱汽溫和脫硝入口煙溫的提升作用偏低,且調(diào)節(jié)手段不夠靈活。

      方案3:該方案在一定程度上可提高低負(fù)荷下再熱汽溫,但提升作用有限;同時(shí)由于再熱器對(duì)流受熱面吸熱量增加,脫硝入口煙溫不但沒(méi)有升高,反而降低,并且無(wú)法降低脫硝入口NOx質(zhì)量濃度。不同改造方案對(duì)比分析見(jiàn)表2。

      表2 不同的改造方案對(duì)比分析

      綜合對(duì)比分析后,推薦采用方案1,煙氣再循環(huán)改造(抽取點(diǎn)為引風(fēng)機(jī)出口煙道,引入點(diǎn)為爐膛最下層燃燒器下方)。此方案既能有效解決機(jī)組低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫偏低的主要問(wèn)題,又兼顧了脫硝入口NOx質(zhì)量濃度偏高的問(wèn)題。

      4 結(jié)語(yǔ)

      目前機(jī)組鍋爐低負(fù)荷下再熱汽溫和脫硝入口煙溫偏低的問(wèn)題主要是受到燃用煤質(zhì)和燃燒器設(shè)備缺陷的影響。

      針對(duì)這一問(wèn)題,首先應(yīng)對(duì)燃燒器擺動(dòng)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、燃燒器噴口等部件進(jìn)行檢修或更換處理;其次在其基礎(chǔ)上推薦采用方案1對(duì)機(jī)組鍋爐進(jìn)行煙氣再循環(huán)改造;最后改造完成后對(duì)鍋爐進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn),通過(guò)調(diào)節(jié)磨煤機(jī)投運(yùn)組合方式、燃燒器擺動(dòng)角度、煙氣再循環(huán)率等手段進(jìn)行調(diào)整,以此達(dá)到對(duì)低負(fù)荷下鍋爐再熱汽溫和脫硝入口煙溫提升的目的。

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