伊象武
(華電福建電力工程有限公司,福建 福州 350001)
不論機(jī)組大小、煤質(zhì)好壞,傳統(tǒng)的氣力輸灰包括雙套管、柱塞式、栓柱式、稀相等都容易發(fā)生堵管。傳統(tǒng)濃相輸灰系統(tǒng)一旦堵管,造成除塵器灰斗滿溢引起電除塵極板短路,電除塵無(wú)法正常投運(yùn),排放超標(biāo)、嚴(yán)重時(shí)造成環(huán)保違法行為,甚至機(jī)組被迫降負(fù)荷、停機(jī),造成重大損失;灰斗大量積灰還可能導(dǎo)致除塵器坍塌;輸送系統(tǒng)流速高,造成彎頭磨損,嚴(yán)重污染周邊環(huán)境。
某電廠雙套管濃相氣力輸灰系統(tǒng)在運(yùn)行中存在輸灰系統(tǒng)磨損嚴(yán)重、內(nèi)套管脫落等問(wèn)題[1]。某電廠660 MW機(jī)組采取調(diào)整輸灰邏輯、進(jìn)料時(shí)間、輸灰間隔和調(diào)整氣化風(fēng)溫度等手段,解決省煤器和除塵器輸灰系統(tǒng)堵灰問(wèn)題[2]。某電廠對(duì)300 MW機(jī)組進(jìn)行先導(dǎo)栓塞式輸灰系統(tǒng)技術(shù)改造,解決了常規(guī)輸灰系統(tǒng)存在的耗氣量大、管道磨損嚴(yán)重、檢修點(diǎn)多等技術(shù)問(wèn)題[3]。
某燃煤發(fā)電公司對(duì)鍋爐傳統(tǒng)濃相輸灰系統(tǒng)進(jìn)行了先導(dǎo)式輸灰技術(shù)改造,將電除塵一電場(chǎng)及省煤器下灰斗輸灰系統(tǒng)的輸灰管道改造成先導(dǎo)式輸灰管道,安裝了伴氣管道和先導(dǎo)閥,并對(duì)輸灰控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),全面提升輸灰能力,解決堵管問(wèn)題,并且改造后單位輸灰耗氣量比改造前降低50%以上。
相比來(lái)說(shuō),先導(dǎo)式輸灰技術(shù)具有降低輸送氣源壓力、能耗低,輸送流速低、降低輸送管道磨損,適應(yīng)物料顆粒度能力強(qiáng),輸送可靠性高、效率高等優(yōu)點(diǎn)。
某電廠2×600MW超臨界燃煤機(jī)組,鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HG-1913/25.4-YM3型超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,電除塵器為福建龍凈環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)的2BE459/2-4/38+3×34/400+3×450/15/3×4+6×4-G型雙列雙室四電場(chǎng)電除塵器。電除塵及省煤器下灰斗輸灰系統(tǒng)的輸灰壓縮空氣系統(tǒng)配置4臺(tái)60.2m3/min、0.75MPa的英格索蘭公司生產(chǎn)的螺桿空壓機(jī)及4臺(tái)80m3/min的杭州東平氣源凈化設(shè)備有限公司生產(chǎn)的冷凍式干燥機(jī)。
氣力輸灰系統(tǒng)由電除塵輸灰系統(tǒng)+省煤器下灰斗輸灰系統(tǒng)組成,采用正壓濃相輸送方式。
電除塵輸灰系統(tǒng)共有32個(gè)灰斗,每個(gè)電場(chǎng)8個(gè)灰斗。一電場(chǎng)灰斗下共安裝8臺(tái)45/8/6型 MD泵,分AB(4+4)兩列,分別通過(guò)一條DN150的輸灰管道輸送到灰?guī)欤⑼ㄟ^(guò)灰?guī)鞄?kù)頂切換閥將灰切入1號(hào)粗灰?guī)旎?號(hào)粗灰?guī)臁?/p>
省煤器下灰斗系統(tǒng)每臺(tái)爐出力不小于5t/h,配置6臺(tái)倉(cāng)泵,分AB(3+3)兩列用DN100輸灰管。其中,1號(hào)爐輸灰系統(tǒng)采用山東冠中電力除灰設(shè)備制造有限公司生產(chǎn)的設(shè)備,AB列通過(guò)管路切換閥切換共用一條輸灰管路直接送至1號(hào)、2號(hào)粗灰?guī)?,倉(cāng)泵總?cè)莘e0.5m3,系統(tǒng)運(yùn)行所需輸灰壓縮空氣平均耗氣量為8.3Nm3/min;2號(hào)爐輸灰系統(tǒng)采用克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司生產(chǎn)的設(shè)備,AB列輸灰管路分別并入電除塵一電場(chǎng)AB側(cè)輸灰管路出口,與一電場(chǎng)的灰進(jìn)行混合,同時(shí)輸送到1號(hào)粗灰?guī)旎?號(hào)粗灰?guī)?,倉(cāng)泵型號(hào)為6.0E/8/4型AV泵,系統(tǒng)運(yùn)行所需輸灰壓縮空氣平均耗氣量為10Nm3/min。
為了保證故障檢修期間累積的飛灰能夠可靠輸出,輸灰系統(tǒng)的出力按設(shè)計(jì)煤種總排灰量的225%(校核煤種的120%)進(jìn)行設(shè)計(jì)[4]。電除塵為雙室四電場(chǎng)電氣除塵器,每臺(tái)爐32個(gè)灰斗,除塵效率≥99.7%。現(xiàn)役氣力除灰系統(tǒng)最遠(yuǎn)輸送距離約400m,輸送末速控制在18m/s以下,灰氣比大于30kg/kg。
表1 鍋爐灰渣量設(shè)計(jì)參數(shù)
AB列3+3臺(tái)倉(cāng)泵由并聯(lián)運(yùn)行改為串聯(lián)運(yùn)行,拆除原AB列輸灰系統(tǒng)至電除塵一電場(chǎng)AB輸灰系統(tǒng)的管道設(shè)備,新增一條至灰?guī)斓腄N150的輸灰管道及其附屬管閥,作為一個(gè)獨(dú)立的控制單元。新增至灰?guī)斓妮敾夜苈愤M(jìn)入1號(hào)粗灰?guī)臁;規(guī)旖涌谕两ú糠直仨毑捎梅浪幚?。保留第一臺(tái)倉(cāng)泵的輸灰主進(jìn)氣,其他進(jìn)氣取消拆除,倉(cāng)泵及輸灰管路的輸灰用氣采用先導(dǎo)栓塞式高效節(jié)氣配氣方案。輸灰用氣從雜用氣母管改到2號(hào)鍋爐電除塵輸灰用氣母管。
一電場(chǎng)AB列4臺(tái)倉(cāng)泵保持原串聯(lián)運(yùn)行方式,各倉(cāng)泵之間的輸灰管道更換成無(wú)流化內(nèi)管的新管道(按DN 200mm規(guī)格設(shè)計(jì)),每列作為獨(dú)立的一個(gè)控制單元。只保留第一臺(tái)倉(cāng)泵的輸灰主進(jìn)氣,其他進(jìn)氣取消拆除,倉(cāng)泵及輸灰管路的輸灰用氣采用先導(dǎo)栓塞式高效節(jié)氣配氣方案。
先導(dǎo)閥輸灰技術(shù)原則上要明顯有別于傳統(tǒng)輸灰技術(shù),先導(dǎo)式自動(dòng)成栓閥須為智能型全機(jī)械結(jié)構(gòu),能自動(dòng)感知灰量滿管,不得有電磁控制元件,動(dòng)作準(zhǔn)確,使用壽命長(zhǎng)8年,無(wú)易損件,可以智能感知輸灰管道內(nèi)的壓力,當(dāng)達(dá)到設(shè)定開(kāi)啟壓力后,可以智能開(kāi)啟對(duì)輸灰管道進(jìn)行補(bǔ)氣,低于設(shè)定值后自動(dòng)關(guān)閉停止補(bǔ)氣,無(wú)須程序控制,每個(gè)自動(dòng)成栓閥都可以自主獨(dú)立工作。
每個(gè)控制單元中沿輸灰管線布置伴氣管道,單元間伴氣管道獨(dú)立控制。在伴氣管道和輸灰管道之間,依據(jù)先導(dǎo)系統(tǒng)布置原則,間隔1.5~4.5m加裝一套先導(dǎo)閥系統(tǒng)。每條先導(dǎo)式自動(dòng)成栓閥伴氣管道都安裝有入口手動(dòng)隔離閥,入口氣動(dòng)隔離閥,末端手動(dòng)排污閥,詳見(jiàn)圖1。
圖1 先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
表2 先導(dǎo)閥體技術(shù)參數(shù)
S一電場(chǎng)=V×A%×85%×80%
式中,S一電場(chǎng)為一電場(chǎng)灰量,單位為t/h;V為入爐混摻煤量,單位為t/h;A為入爐摻混煤灰分,單位為%。
飛灰占灰渣比例按85%,一電場(chǎng)收塵比例按80%。
S省煤器=V×A%×85%×5%
式中,S省煤器為省煤器灰量,單位為t/h;省煤器收塵比例按5%。
Q=M/S
式中,M為電場(chǎng)或省煤器平均小時(shí)耗氣量;S為電場(chǎng)或省煤器灰量。
為評(píng)價(jià)輸灰系統(tǒng)改造節(jié)能效果,本文開(kāi)展鍋爐除塵器一電場(chǎng)、省煤器輸灰系統(tǒng)改造前后對(duì)比試驗(yàn)。省煤器壓縮空氣入口、一電場(chǎng)壓縮空氣入口輸灰母管處都裝有相同的智能熱質(zhì)式流量計(jì),流量計(jì)出廠前已經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)并調(diào)零,流量計(jì)示值準(zhǔn)確。經(jīng)試驗(yàn)各方認(rèn)可后,作為試驗(yàn)數(shù)據(jù)的來(lái)源。
對(duì)比試驗(yàn)前后結(jié)果發(fā)現(xiàn),機(jī)組負(fù)荷和運(yùn)行煤種和摻配比例基本一致,記錄熱質(zhì)式流量計(jì)的空氣耗量累積值,合計(jì)各自的耗氣量并對(duì)比其單位耗氣量節(jié)氣率。根據(jù)試驗(yàn)時(shí)間段內(nèi)流量連續(xù)計(jì)的耗氣量累積值的差值進(jìn)行計(jì)算單位平均耗氣量。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3、表4和圖2。
表3 鍋爐-電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表4 鍋爐省煤器輸灰系統(tǒng)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
從表3、表4可以看出,先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸送能力強(qiáng),循環(huán)周期時(shí)間比傳統(tǒng)濃相式輸灰系統(tǒng)能提高5~6倍,盡管單次輸送用氣量有增加,但總體上改造后節(jié)氣率能夠達(dá)到60%以上,特別是灰量少的省煤器輸灰系統(tǒng)節(jié)能效果更明顯。
改造前,傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)循環(huán)周期短,啟停頻次高,改造后輸灰頻次明顯減少,詳見(jiàn)圖3~圖6。
(a)一電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造前后單位耗氣量對(duì)比 (b)省煤器輸灰系統(tǒng)改造前后單位耗氣量對(duì)比
圖5 省煤器輸灰系統(tǒng)改造前性能試驗(yàn)主要參數(shù)過(guò)程曲線
圖6 省煤器輸灰系統(tǒng)改造后性能驗(yàn)收試驗(yàn)主要參數(shù)過(guò)程曲線
鍋爐一電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造后輸灰能力特性試驗(yàn)期間,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定、燃煤量基本平穩(wěn)如圖7所示。一電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)停運(yùn)2h恢復(fù)后,在前3個(gè)輸灰周期內(nèi)輸灰壓力峰值有一定上升,持續(xù)時(shí)間1h左右,之后趨于正常,接近停運(yùn)輸灰系統(tǒng)之前狀況。運(yùn)行期間平均入爐煤量241.1t/h,平均灰分7.91%,停運(yùn)期間和恢復(fù)輸送正常一共3h,積累灰量為38.90t。
圖7 鍋爐輸灰系統(tǒng)改造后輸灰能力特性試驗(yàn)主要參數(shù)過(guò)程曲線
鍋爐一電場(chǎng)、省煤器輸灰系統(tǒng)改造后,單位耗氣量分別降低63.97%、71.23%,節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益明顯。輸灰頻次降低也提高了氣動(dòng)閥門等設(shè)備的壽命,減少維修工作量。改造后的先導(dǎo)式輸灰技術(shù)具有降低輸送氣源壓力、能耗低,輸送流速低、降低輸送管道磨損,適應(yīng)物料顆粒度能力強(qiáng)、輸送可靠性高、效率高等優(yōu)點(diǎn),全面提升了輸灰能力,解決輸灰管道堵管問(wèn)題。