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      某地浸采鈾礦山低流量鉆孔O2加注方式優(yōu)化

      2021-03-01 08:39:06趙生祥曹俊鵬阮志龍李喜龍
      鈾礦冶 2021年1期
      關(guān)鍵詞:注液液量靜態(tài)

      趙生祥,曹俊鵬,阮志龍,李喜龍,滕 飛

      (中核通遼鈾業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 通遼 028000)

      CO2+O2原地浸出采鈾工藝,是通過鉆孔將含O2和CO2的浸出劑注入含礦層,浸出劑與鈾礦物進(jìn)行反應(yīng),形成含鈾浸出液;然后將浸出液通過鉆孔提升至地表進(jìn)行處理。內(nèi)蒙古某CO2+O2原地浸出采鈾礦山,部分鉆孔所處區(qū)域的含礦含水層滲透性差、注液量小(<1 m3/h)。該部分鉆孔在生產(chǎn)運(yùn)行中,注孔管線經(jīng)常出現(xiàn)O2聚集、溶液斷流現(xiàn)象,使得該部分浸采單元浸出效果較差、浸采周期較長(zhǎng)、資源回收率較低、浸采成本較高。因此,有必要研究一種適合低流量鉆孔的O2加注方式,保障浸出劑連續(xù)穩(wěn)定地注入礦層,進(jìn)而提升低流量鉆孔的浸采效果。

      1 O2溶解機(jī)制

      O2屬于難溶于水的非極性氣體分子[1],其與極性水分子之間存在著誘導(dǎo)力及色散力作用,其中色散力占主導(dǎo)地位。色散力的大小主要由分子質(zhì)量決定,分子質(zhì)量越大,色散力也越大,分子之間的范德華力也越大。

      O2在水中的溶解方式分為2大類[2]:第一類是O2填充在水分子的間隙中,是一個(gè)物理過程,稱之為間隙填充;第二類是O2分子、水分子間發(fā)生水合作用,2種分子發(fā)生化學(xué)變化緊密結(jié)合并釋放熱量。

      O2在標(biāo)準(zhǔn)狀況(0 ℃和大氣壓強(qiáng)101.325 Pa)下的密度為1.429 g/L,能溶于水,但溶解度僅為8.25 mg/L[3]。不同溫度條件下,氧氣溶解量與溫度、壓力關(guān)系為[4]

      (1)

      式中:H—絕對(duì)水柱,m;T—溫度,℃。

      2 O2加注方式研究

      目前在國(guó)內(nèi)CO2+O2原地浸出采鈾礦山井場(chǎng)工藝中,O2加注方式主要有傳統(tǒng)的靜態(tài)混合加注方式和噴射混合加注方式。

      2.1 靜態(tài)混合加注方式

      靜態(tài)混合加注方式是通過注液主管線加注,將具有特殊結(jié)構(gòu)的混合單元按規(guī)律組合、固定在管線內(nèi)部,當(dāng)吸附尾液和O2通過該區(qū)域時(shí),混合單元對(duì)流體產(chǎn)生分散、改變流向、攪拌等作用,使管道內(nèi)的吸附尾液和O2充分混合[5]。O2靜態(tài)混合加注方式如圖1所示。當(dāng)吸附尾液及O2通過注液分配器時(shí),注液分配器內(nèi)部設(shè)置的混合單元會(huì)對(duì)吸附尾液產(chǎn)生分散、改變流向、攪拌等作用,使得O2與吸附尾液充分混合。

      靜態(tài)混合加注方式巧妙地使用了氧氣加注混合器,混合器外觀是一條管道,內(nèi)部設(shè)有混合單元。混合器一般通過法蘭連接,投資成本較低且維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單,能適用于連續(xù)化生產(chǎn)。但靜態(tài)混合加注方式存在以下缺點(diǎn):1)O2混合不均勻。因O2溶解度較小,在注液分配器內(nèi)氣液混合不充分,導(dǎo)致在注液分配器后端形成O2滯留區(qū),需進(jìn)行O2排放,造成原材料浪費(fèi);而且O2滯留區(qū)鉆孔的氧氣加注效果較差,影響浸出效果。2)單孔流量無法準(zhǔn)確計(jì)量。因氧氣溶解度較低,造成經(jīng)過與O2混合的浸出劑中含有大量氣泡,含氣泡的浸出劑采用電磁流量計(jì)計(jì)量時(shí)引起讀數(shù)大幅度波動(dòng),計(jì)量存在較大誤差;因此無法對(duì)各支管安裝電磁流量計(jì)進(jìn)行單孔水量監(jiān)控,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)單孔運(yùn)行異常。

      圖1 O2靜態(tài)混合加注示意圖

      2.2 噴射混合加注方式

      噴射混合加注方式是通過注液支管加注,將特制的噴射混合器與注液支管連接,當(dāng)流體經(jīng)過混合器噴射后,流體速度變小、壓力增大,氧氣的溶解度隨壓力增大呈直線上升[6]。噴射混合加注方式如圖2所示。

      圖2 噴射混合加注方式示意圖

      當(dāng)吸附尾液通過一級(jí)噴嘴進(jìn)入負(fù)壓室內(nèi)時(shí),會(huì)在負(fù)壓室內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,將O2吸入負(fù)壓室內(nèi)。由于吸附尾液和O2的流速差異較大,在負(fù)壓室內(nèi)產(chǎn)生激烈的混合。當(dāng)混合吸附尾液經(jīng)過二級(jí)噴嘴噴出后,流體速度變小、壓力增大,極大提高了O2溶解效果,使氧氣與吸附尾液充分混合。

      噴射混合加注方式的優(yōu)點(diǎn)在于吸附尾液在經(jīng)過流量計(jì)計(jì)量后,再進(jìn)入噴射裝置。這種加注方式可根據(jù)鉆孔內(nèi)注入的吸附尾液量加注O2,實(shí)現(xiàn)不同鉆孔不同加注標(biāo)準(zhǔn),在溶解氧較低區(qū)域增加氧氣加注量,在溶解氧較高區(qū)域減少氧氣加注量。對(duì)于注液量低于1 m3/h的鉆孔,在加注O2時(shí),因鉆孔注液量較低,吸附尾液在噴射裝置中的射流速度相對(duì)低,導(dǎo)致O2與吸附尾液混合不充分,造成氣體聚集堵塞,產(chǎn)生滯流、斷流現(xiàn)象,致使該部分浸采單元浸出效果較差、浸采周期較長(zhǎng)、資源回收率較低、浸采成本升高。

      3 低流量鉆孔注氧方式優(yōu)化

      內(nèi)蒙古某鈾礦床27#采區(qū)于2017年9月投入生產(chǎn)運(yùn)行,累計(jì)投入抽液鉆孔41個(gè),注液鉆孔89個(gè),采區(qū)注液壓力為1.7 MPa,注氧壓力為1.9 MPa,氧氣加注質(zhì)量濃度為500 mg/L。采區(qū)瞬時(shí)抽液量為187.5 m3/h,采區(qū)瞬時(shí)注液量為186.9 m3/h。單孔平均瞬時(shí)抽液量為4.6 m3/h;單孔平均瞬時(shí)注液量為2.1 m3/h,其中有17個(gè)注液鉆孔的瞬時(shí)注液量低于1 m3/h。該部分鉆孔因流量過低,無法進(jìn)行高效均勻的O2加注,進(jìn)而導(dǎo)致鉆孔周邊浸采單元的浸出液濃度較低。

      針對(duì)上述問題,結(jié)合靜態(tài)混合加注和噴射混合加注方式的優(yōu)缺點(diǎn),提出了一種適用于低流量鉆孔的O2加注方式,即先使經(jīng)過計(jì)量的O2與吸附尾液進(jìn)行噴射混合,然后再進(jìn)行靜態(tài)混合。低流量鉆孔O2加注裝置由噴射混合裝置與靜態(tài)混合裝置組成,如圖3所示。

      圖3 低流量鉆孔O2加注裝置示意圖

      將噴射混合器與靜態(tài)混合器相結(jié)合,當(dāng)吸附尾液通過一級(jí)噴嘴進(jìn)入負(fù)壓室內(nèi)時(shí),與吸入負(fù)壓室內(nèi)的O2激烈混合;接著經(jīng)過二級(jí)噴嘴噴出,吸附尾液壓力增大,O2與流體實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步混合;然后再通過注液分配器內(nèi)設(shè)置的混合單元,對(duì)吸附尾液產(chǎn)生分散、攪拌、改變流體方向等作用,使得O2與吸附尾液充分混合。通過該注氧方式,提高了單孔流量計(jì)量的準(zhǔn)確性,增強(qiáng)了O2和吸附尾液的混合效果,解決低流量鉆孔氣體堵塞問題。

      4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

      選取27#采區(qū)流量低于1 m3/h的注液孔,開展低流量鉆孔O2加注方式優(yōu)化試驗(yàn)。該部分注液鉆孔在注氧方式改變前已投入運(yùn)行10個(gè)月,周邊浸采單元的溶解氧質(zhì)量濃度為3.0 mg/L,浸出液鈾質(zhì)量濃度為9.75 mg/L。根據(jù)集控室內(nèi)低流量鉆孔分布情況,制定了低流量鉆孔O2加注改造方案,開展低流量鉆孔O2加注現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。對(duì)改造前后的鉆孔流量、溶解氧、U濃度等參數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如圖4~6所示。

      從圖4可看出,該部分鉆孔在O2加注方式優(yōu)化前的鉆孔瞬時(shí)注液量為22.55 m3/h,采用低流量鉆孔O2加注方式后,瞬時(shí)注液量有小幅上升,未出現(xiàn)流量下降現(xiàn)象。這表明采用低流量鉆孔O2加注方式后單孔未出現(xiàn)氣體聚集堵塞,未產(chǎn)生滯留、斷流現(xiàn)象,鉆孔運(yùn)行正常。

      圖4 注氧方式改造前后注液量變化曲線

      圖5 注氧方式改造前后溶解氧變化曲線

      圖6 注氧方式改造前后鈾質(zhì)量濃度變化曲線

      從圖5可看出,低流量鉆孔O2加注方式優(yōu)化前,該部分浸采單元的溶解氧質(zhì)量濃度由2.0 mg/L(3月份)上升至3.0 mg/L(7月份);采用低流量鉆孔O2加注方式后,該部分浸采單元的溶解氧質(zhì)量濃度由3.0 mg/L(7月份)上升至11.8 mg/L(10月份)。采用低流量鉆孔O2加注方式,大幅提高了該部分浸采單元的溶解氧濃度。

      從圖6可看出,采用低流量鉆孔O2加注方式前,該部分浸采單元的鈾質(zhì)量濃度由9.3 mg/L(3月份)上升至9.7 mg/L(7月份),鈾質(zhì)量濃度上升了0.4 mg/L;注氧方式優(yōu)化后,該部分浸采單元的鈾質(zhì)量濃度由9.7 mg/L(7月份)上升至13.0 mg/L(10月份),鈾質(zhì)量濃度上升了3.3mg/L。通過對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)采用低流量鉆孔O2加注方式提高了浸采單元的浸出液鈾濃度。

      5 結(jié)論

      低流量鉆孔O2加注方式將靜態(tài)混合方式與噴射混合方式相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了低流量鉆孔O2加注。低流量鉆孔O2加注方式提高了鉆孔利用率,提高了低流量浸采單元的浸出效果,縮短了浸采周期,提高了資源回收率。

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