蓋永強(qiáng),包忠臣,楊元彬,田立峰
(中國石油遼河石化公司第二聯(lián)合運(yùn)行部,遼寧盤錦124022)
催化裂化裝置停工過程中會產(chǎn)生大量的污油、污水、廢氣、粉塵和噪音,不利于員工身體健康的同時,更無法滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,某公司80×104t/a重油催化裂化裝置已建成投產(chǎn)26 a,在建設(shè)過程中幾乎沒有考慮環(huán)保停工的需求,加大了環(huán)保停工的難度。如何實(shí)現(xiàn)密閉吹掃,減少污油、污水、廢氣、粉塵和噪音的產(chǎn)生,在裝置安全平穩(wěn)停工的同時,保證裝置吹掃效果,實(shí)現(xiàn)環(huán)保停工,成為研究的課題[1~3]。
反再系統(tǒng)的污染物主要是催化劑粉塵,分餾系統(tǒng)污染物有污油、污水、廢氣。貧吸收油與富吸收管線無法實(shí)現(xiàn)密閉吹掃。穩(wěn)定系統(tǒng)污油、污水、廢氣;穩(wěn)定系統(tǒng)現(xiàn)有流程無法滿足密閉吹掃需求。
停工前與生產(chǎn)運(yùn)行處、油品儲運(yùn)部、酸性水汽提裝置、污水處理裝置做好對接,出裝置管線減少吹掃氣量和吹掃時間。對于檢修期間無檢修項(xiàng)目的管線提前編制好臺賬,停工后及時加好盲板進(jìn)行隔離。與生產(chǎn)運(yùn)行處確定蒸汽用量,避免蒸汽使用量過大對公司低壓蒸汽管網(wǎng)壓力產(chǎn)生影響。
提前集中討論并編制好環(huán)保停工方案,明確每條流程的走向和給汽點(diǎn),細(xì)化吹掃次序,避免出現(xiàn)蒸汽搶量的情況。對于個別流程優(yōu)化無法解決的問題,提前制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。
2.1.1 分餾系統(tǒng)流程完善分餾系統(tǒng),貧吸收油與富吸收油管線與再吸收塔相連,吹掃過程中易出現(xiàn)互竄,所以要將再吸收塔完全切除,增設(shè)1條跨線,解決管線死區(qū)問題[4]。再吸收塔(T303)副線流程見圖1。
圖1 再吸收塔(T303)副線
圖2 再吸收塔頂至穩(wěn)定塔頂跨線
2.1.2 穩(wěn)定系統(tǒng)流程完善為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)密閉連續(xù)吹掃,增加2條跨線,1條由再吸收塔T303頂管線與穩(wěn)定塔頂冷卻器前管線增加1條跨線,如此穩(wěn)定系統(tǒng)就形成了2條密閉吹掃流程。第1條吹掃流程為:T302→E302→T301→T303→E308→V303。第2條吹掃流程為:T304→E308→V303。吹掃蒸汽最終進(jìn)入E308冷卻為凝結(jié)水進(jìn)入回流罐V303中。再吸收塔頂至穩(wěn)定塔頂跨線流程見圖2。
由穩(wěn)定塔頂回流罐酸性水出口管線與分餾酸性水入口管線間增設(shè)1條跨線,將穩(wěn)定塔頂回流罐V303內(nèi)的冷凝水通過酸性水泵(P209)送入酸性水汽提裝置進(jìn)行處理,解決了吹掃污水的處理問題。V303蒸汽凝結(jié)水至酸性水線跨線見圖3。
環(huán)保停工的關(guān)鍵在于吹掃以及排放后路的條件控制,需要優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)各外聯(lián)管線的處置[5],催化裂化裝置各外聯(lián)管線的處置方法見表1。
圖3 V303蒸汽凝結(jié)水至酸性水線跨線
表1 檢修系統(tǒng)或介質(zhì)處置方法
2.3.1 反再系統(tǒng)切斷進(jìn)料后,1段提升管原料線、2段提升管重油線、2段提升管輕油線,向提升管內(nèi)掃線,將管線內(nèi)存油掃入提升管。反再系統(tǒng)流化燒焦、卸劑。加裝大盲板后,反再系統(tǒng)反復(fù)開大關(guān)小各滑閥、主風(fēng)與增壓風(fēng)控制閥,將系統(tǒng)內(nèi)催化劑全部卸出。減少反再系統(tǒng)的催化劑粉塵污染。
2.3.2 分餾系統(tǒng)將采取密閉吹掃模式,頂循、中段、油漿循環(huán)、原料、回?zé)捰?、柴油各條管線,均可形成密閉循環(huán)流程,自抽出點(diǎn)給汽后,流程管線內(nèi)的存油進(jìn)入入分餾塔。分餾塔內(nèi)污油通過油漿外甩系統(tǒng)送往大力罐區(qū)。蒸汽進(jìn)入分餾塔后通過分餾塔頂冷卻器E201冷凝后進(jìn)入油氣分離罐V202中,通過酸性水泵送往酸性水汽提裝置處理。重油換熱器切除走副線,換熱器內(nèi)存油通過重污油線送往大力罐區(qū)。
2.3.3 穩(wěn)定系統(tǒng)同樣采取密閉連續(xù)吹掃工藝,2條流程的吹掃蒸汽最終都進(jìn)入E308冷卻為凝結(jié)水進(jìn)入穩(wěn)定塔頂回流罐V303中,再通過跨線經(jīng)酸性水泵(P209)送入酸性水汽提裝置進(jìn)行處理。
此次大檢修停工過程完全實(shí)現(xiàn)了密閉吹掃,而且蒸塔時間較以往大幅度縮短,減少了蒸汽使用量和凝結(jié)水外排量。從各塔、容器的氣體分析結(jié)果可以看出,停工吹掃較為徹底,達(dá)到了預(yù)期目的,符合環(huán)保停工要求,監(jiān)測結(jié)果見表2。
表2 檢修蒸塔監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計
(1)停工前與上下游裝置做好對接,可減少吹掃氣量和吹掃時間,還能避免蒸汽使用量過大對公司低壓蒸汽管網(wǎng)壓力產(chǎn)生影響。
(2)提前集中討論并編制好環(huán)保停工方案,是實(shí)現(xiàn)環(huán)保停工必不可少的步驟。
(3)通過對分餾、穩(wěn)定系統(tǒng)吹掃流程的優(yōu)化改造,使分餾穩(wěn)定系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)密閉連續(xù)吹掃。
此次大檢修停工,完全實(shí)現(xiàn)全密閉吹掃,停工不放火炬,污水、污油達(dá)標(biāo)分類排放?,F(xiàn)場不亂排,不亂放,無異味,真正達(dá)到了“油不落地、氣不上天”的環(huán)保停工要求。