王立柱,楊 文
(1.江西銅業(yè)集團(tuán)貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424;2.長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,湖南 長沙 410019)
在銅電解精煉過程中,電解液中銅離子的增加量約為陽極溶解量的1.2%~2.0%,同時有害雜質(zhì)也在不斷積累,酸濃度在下降[1]。為了維持生產(chǎn)系統(tǒng)中銅、酸及雜質(zhì)元素濃度的平衡,確保陰極銅質(zhì)量的穩(wěn)定,必須對電解液進(jìn)行凈化處理,電解液凈化工藝過程與工廠原料、市場經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境保護(hù)等有關(guān)[2]。
江西銅業(yè)集團(tuán)貴溪冶煉廠現(xiàn)階段采用的電解液凈化工藝分為三個工序:
1.蒸發(fā)濃縮結(jié)晶法:使廢電解液中的硫酸銅濃度達(dá)到飽和狀態(tài),再通過冷卻結(jié)晶,使大部分的銅以硫酸銅結(jié)晶形態(tài)產(chǎn)出。
2.不溶陽極電積法:將硫酸銅結(jié)晶母液中的銅基本脫除,同時脫去溶液中大部分砷、銻、鉍。
3.冷凍結(jié)晶法:從電積脫銅后液中產(chǎn)出粗硫酸鎳。
電積脫銅工藝陽極主要反應(yīng)為析氧反應(yīng),陰極為銅離子得電子產(chǎn)生單質(zhì)銅,伴隨副反應(yīng)的發(fā)生,兩極的反應(yīng)式為:
陰極:
陽極:
電積脫銅工序分為一段脫銅和二段循環(huán)法脫銅脫雜,一段以脫銅為主,二段以脫雜質(zhì)為主。一段脫銅與二段循環(huán)法脫銅脫雜的給液方式均為單進(jìn)單出,上進(jìn)下出,脫銅給液的銅、酸濃度及流量見表1。
表1 脫銅給液的銅、酸濃度及流量
一段脫銅的銅離子濃度控制在17~20 g/L,二段循環(huán)法脫銅脫雜工序銅離子濃度維持4.5~5.5 g/L,電積槽出口電積液銅離子濃度在1 g/L左右,電積液不斷循環(huán),通過補(bǔ)充硫酸銅結(jié)晶母液(Cu2+17~20 g/L)來維持給液的銅離子濃度,盡量將砷、銻、鉍等雜質(zhì)脫除干凈,部分脫除液泵回電解高位槽來維持凈化系統(tǒng)的體積平衡。兩段電積溫度一般控制在42~46℃,陰陽極裝槽后一步提升至目標(biāo)電流(11 000 A)。
將硫酸銅結(jié)晶母液泵送入高位槽,經(jīng)自流至電積槽中,以銅始極片做陰極,不溶性鉛銀合金或鉛銻合金為陽極,通入適當(dāng)電流進(jìn)行電積,脫除母液中的銅離子,在穩(wěn)定控制銅離子濃度的同時,脫除溶液中大部分砷、銻、鉍等有害雜質(zhì)元素。
一段電積脫銅的陰極始極片表面結(jié)晶疏松不致密,粘結(jié)不牢,表面粗糙,帶顆粒狀,有明顯裂紋,少部分脫落。二段循環(huán)電積脫銅陰極始極片表面黑銅泥疏松,在陰極出槽作業(yè)過程中,黑銅泥易下滑掉落槽底,堵塞槽底堵口,每周期平均清槽數(shù)為3槽,人工清槽作業(yè)較為頻繁,工人勞動強(qiáng)度大,黑銅泥含銅偏高,影響黑銅泥后續(xù)處理。
電積溫度一般控制在42~46℃,溫度較低,不利于銅離子及硫酸根離子的擴(kuò)散,陰極附近銅離子濃度易貧化,銅離子在陰極表面析出較慢。
陰陽板裝槽作業(yè)完畢后一步提升至目標(biāo)電流(11 000 A),電流密度的提高會加快電積反應(yīng),陰極附近的銅離子會迅速析出;但陰陽極間銅離子的濃度梯度會迅速增大,濃化極差增大,局部陰極表面銅離子出現(xiàn)貧化,使陰極表面易長粒子,銅沉積疏松、長瘤,不利于陰極表面初始狀態(tài)下銅的沉積和基底粘結(jié)牢固。
將電積溫度提高至52~55℃,裝槽后分兩步提升電流,初期電流設(shè)置6 000 A,2 h后提升至電流11 000 A。
通過四個生產(chǎn)周期的生產(chǎn)比對,一段脫銅陰極表面的銅結(jié)晶仍然不夠致密,但銅脫落現(xiàn)象很少出現(xiàn);二段循環(huán)法脫銅脫雜的陰極表面黑銅泥掉槽現(xiàn)象有所減少,但效果仍不明顯。說明適當(dāng)提高電積液溫度和分步提升電流對消除陰極的銅離子貧化是有利的。
借鑒銅電解過程中添加少量的添加劑(骨膠、明膠和硫脲),能增大陰極極化值而使電析平滑,另外還起潤滑作用,防止陰極銅表面長氣孔,得到表面平整光滑的陰極銅。硫脲能在陰極上生成硫化亞銅微粒,作為補(bǔ)充結(jié)晶的中心,有利于陰極結(jié)晶的變細(xì),板面的致密。在電積脫銅過程嘗試添加少量的骨膠、明膠和硫脲,觀察電積脫銅陰極表面的沉積狀況及黑銅泥中銅含量。
維持電積液溫度為52~55℃,裝槽后分兩步提升電流,初期電流6 000 A,2 h后提升至11 000 A條件下,24 h均勻加入膠和硫脲至脫銅循環(huán)罐,考察添加劑對電積脫銅的影響。以四個電積脫銅生產(chǎn)周期為試驗(yàn)周期,不同周期添加劑加入量見表2。
表2 不同周期添加劑加入量 g/t
第三周期與第四周期骨膠與硫脲配合比未變動,從第三周期開始,陰極表面銅沉積雖然粗糙,但板面致密程度及粘結(jié)強(qiáng)度有較大提高,出槽及吊運(yùn)過程中表面不會出現(xiàn)脫落。出裝槽作業(yè)過程中清槽次數(shù)明顯降低,每周期平均清槽數(shù)降為1.2槽,極大地降低了作業(yè)勞動強(qiáng)度。
本次試驗(yàn)從2019年6月初開始到12月中旬累計7個月,每個月采集黑銅泥樣本數(shù)據(jù)14個,共計98個,黑銅泥含銅量(月平均)與2018年同期對比如圖1所示。
圖1 2018年與2019年黑銅泥含銅數(shù)據(jù)對比
2018年6~12月黑銅泥含銅基本在60%以上(除6、9月份),而2019年同期黑銅泥含銅在50%左右,黑銅泥含銅量月平均值由原來的61.23%降至現(xiàn)在51.87%,降低約10%。
1.借鑒銅電解精煉工藝中添加適量的膠和硫脲、優(yōu)化電積脫銅過程的電流及溫度等參數(shù),對電積法脫銅陰極表面質(zhì)量改善效果明顯,黑銅泥含銅降低約10%。
2.進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整添加劑配合比,找出更經(jīng)濟(jì)、效果更好的搭配組合,同時繼續(xù)優(yōu)化電流、溫度等工藝參數(shù)及改善操作方法,降低黑銅泥含銅。密切關(guān)注添加劑對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)出液管道的結(jié)垢情況。