李春輝
摘 要:在產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生命的今天,產(chǎn)品質(zhì)量已成為一個企業(yè)在市場立足的根本和發(fā)展根本,產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣決定產(chǎn)品的生命,乃至企業(yè)的發(fā)展命運,沒有質(zhì)量就沒有市場,沒有質(zhì)量就沒有效益,沒有質(zhì)量就沒有發(fā)展,本文主要闡述通過選擇裝置關(guān)鍵控制參數(shù),并利用系統(tǒng)化的方法對裝置關(guān)鍵控制參數(shù)進行優(yōu)化,提高裝置的經(jīng)濟效益 ,同時相應(yīng)的提高了產(chǎn)品質(zhì)量您。
關(guān)鍵詞:質(zhì)量;聚合物;濃度;真空度;溫差;蒸發(fā)量;PH值
1 ?概述
1.1丙烯酰胺裝置生產(chǎn)工藝概述
裝置以丙烯腈、水為原料,在裝置自產(chǎn)銅催化劑作用下水合生產(chǎn)丙烯酰胺。裝置分水合、濃縮、丙烯腈氣提、精制、產(chǎn)品、催化劑、制冷等工序,采用DCS控制系統(tǒng),是一套技術(shù)、設(shè)備、控制都比較先進的化學(xué)法丙烯酰胺生產(chǎn)裝置。
在水合系統(tǒng):原料水和丙烯腈同時進入反應(yīng)器,在催化劑作用下直接發(fā)生反應(yīng),生成大約42%濃度的丙烯酰胺溶液。
在濃縮系統(tǒng):反應(yīng)液在濃縮工段閃蒸出大量水和未反應(yīng)的丙烯腈,提濃到大約50%;
在精制系統(tǒng):被提濃的液體在汽提工段汽提出的殘余丙烯腈,使溶液中丙烯腈含量小于50ppm同時丙烯酰胺溶液在此除去副產(chǎn)物及銅離子;最后產(chǎn)品檢測合格后以備外輸。
催化劑系統(tǒng)主要可分為兩個部分:催化劑制備系統(tǒng)和催化劑回收系統(tǒng)。
本系統(tǒng)生產(chǎn)主要成份為金屬銅的銅-鉻催化劑。催化劑是直接水合工藝生產(chǎn)丙烯酰胺的基礎(chǔ)。在催化劑制備罐中,次磷酸鈉(SHP:NaH2PO2)和硫酸銅(CuSO4),在硫酸的作用下,溫度大約50℃的條件下反應(yīng)生成一氫化銅(CuH),然后,一氫化銅(CuH)被氫氧化鈉分解生成催化劑-銅。為了再生廢催化劑,應(yīng)將廢催化劑轉(zhuǎn)化成催化劑產(chǎn)品中的主要化學(xué)品—硫酸銅(CuSO4)。在廢催化劑溶解罐(N-2305)中,與硫酸(H2SO4)和空氣進行反應(yīng),硫酸銅溶液再次用于催化劑制備中。
2 系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)整優(yōu)化
2.1反應(yīng)系統(tǒng)關(guān)鍵控制參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整
2.1.1調(diào)整反應(yīng)系統(tǒng)的催化劑的濃度、活性、反應(yīng)溫度,從而提高反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率。
丙該裝置的總丙烯腈設(shè)計值為35%,生產(chǎn)過程中通過及時調(diào)整丙烯腈和脫鹽水的進料比,將總丙烯腈保持在設(shè)計值,是獲得高轉(zhuǎn)化率的先決條件。
根據(jù)反應(yīng)速率方程式知,影響反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的主要因素是反應(yīng)液中丙烯腈濃度、丙烯酰胺濃度、催化劑濃度及反應(yīng)溫度。隨反應(yīng)溫度的升高,催化劑濃度的提高,丙烯腈的轉(zhuǎn)化率也隨之增大,但催化劑的消耗量隨溫度的升高而增大,反應(yīng)溫度每升高1℃,丙烯腈的轉(zhuǎn)化率會提高2%,但催化劑的消耗量也會增加75克,在100%生產(chǎn)負荷時,本裝置的設(shè)計反應(yīng)溫度94℃—97℃,催化劑設(shè)計濃度為20%。為獲得較高的轉(zhuǎn)化率,且平衡反應(yīng)溫度提高和催化劑消耗量增大的矛盾,我們利用系統(tǒng)化的方法和技術(shù)經(jīng)濟理論,將反應(yīng)溫度降低為92℃—94℃,將催化劑濃度提高至23%左右,從而取得了較好的效果。
2.2濃縮系統(tǒng)調(diào)整
濃縮系統(tǒng)通過減壓蒸發(fā)將反應(yīng)液的濃度濃縮到47—51%,同時回收未反應(yīng)的丙烯腈。丙烯酰胺溶液隨著濃度、溫度的升高,聚合的趨勢將增大,生成的聚合物將增多,為減少聚合物的生成,通過各項參數(shù)的調(diào)整優(yōu)化,提高產(chǎn)品甲醇的溶解性,減少聚合物的生成,從而達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量的目的。
2.2.2 濃縮系統(tǒng)真空度的調(diào)整
濃縮系統(tǒng)T-2322內(nèi)部絕對壓力PICA2321在6~9Kpa, T-2322壓力由噴射泵J-2321保持在6~9KPa(低于大氣壓),通過 PICA2321壓力控制閥由泄放氮氣來控制。
通過將濃縮系統(tǒng)的真空度提高1KPa、把閃蒸罐的出入口溫差控制在1.6—2.0℃的范圍內(nèi)以及將閃蒸罐的入口溫度由原來的43℃左右降低為41℃左右,
2.2.3熱水輔助系統(tǒng)溫度的調(diào)整
由于反應(yīng)溫度的降低,可使用于反應(yīng)器冷卻和濃縮系統(tǒng)加熱的熱水系統(tǒng)的溫度適當(dāng)降低,將熱水的溫度由原來的48—50℃調(diào)整為46—48℃,從而為調(diào)整濃縮系統(tǒng)閃蒸罐的出入口溫差提供了良好的條件。
2.2.4循環(huán)水量的調(diào)整
由于反應(yīng)系統(tǒng)溫度 濃縮系統(tǒng)溫度的調(diào)整后,濃縮系統(tǒng)的溫度相應(yīng)的降低,使系統(tǒng)的負荷降低,減少循環(huán)水的用量,從而降低了裝置的綜合能耗。
2.2.5調(diào)整產(chǎn)品的濃度
將產(chǎn)品的濃度控制指標(biāo)由原來的49%左右調(diào)整為47%左右,在滿足產(chǎn)品濃度的前提下,適當(dāng)?shù)慕档彤a(chǎn)品的濃度可減少聚合物生成。
2.2.6 精制塔PH控制
精制塔出口溶液PH在樹脂一個運行周期(7天)的初期和末期,發(fā)生PH偏低的情況:在樹脂在氯化鈉再生完畢后,采用脫鹽水洗滌,洗滌結(jié)束時洗滌水呈酸性,且采集再生后的樹脂樣品,使用氯化鈉溶液浸泡后,浸泡液也呈酸性,說明樹脂進行氯化鈉再生后水洗不充分,針對此情況,適當(dāng)調(diào)節(jié)鹽酸再生量由原來的1.5噸,調(diào)整為1.0噸,鹽酸排出時脫鹽水流率由6.5m3/h提高至8.5m3/h;增加了再生后精制塔的水洗時間氯化鈉再生時間由100min增加至200min,進料完畢后氯化鈉浸泡時間由6小時增加至72小時,通過水洗后精制塔在運行的初期和末期,PH值運行穩(wěn)定,后期不需要進液堿進行PH的調(diào)節(jié)控制,從而確保產(chǎn)品質(zhì)量。
3.經(jīng)濟效益分析
1)減少循環(huán)水用量: E-2322循環(huán)冷卻水消耗50 m3/h,循環(huán)冷卻水單價為0.45元/m3,按360天計算,則此成果產(chǎn)生經(jīng)濟效益
50m3/h ×24h×360天×0.45元/m3=194400元
2)清洗過濾器聚合物,每次減少產(chǎn)品損失50kg
每投用期(3個月)減少100次拆洗次數(shù),丙烯酰胺單價10000元/噸計算:100*0.05*10000=100000元/年。
沖洗過濾器耗脫鹽水量:100次/年*0.8立/次*16.52 元/立=1321元/年。減少廢水100次/年*0.8立/次*30元/立=2400元/年。
3)減少精制塔再生鹽酸用量25噸/年*3500元/噸=8.75萬元。
通過采取以上措施年可增加經(jīng)濟效益39萬元。
結(jié)論:
利用技術(shù)經(jīng)濟理論和系統(tǒng)化的方法對裝置的關(guān)鍵控制參數(shù)進行調(diào)整優(yōu)化,不僅保證了裝置的平穩(wěn)高效運行,提高了裝置的產(chǎn)品質(zhì)量,而且降低綜合能耗,取得了良好的經(jīng)濟效益,使裝置的技術(shù)經(jīng)濟水平得到了顯著提高。
參考文獻:
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[2]化工原理2009-06-01 第1版