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      鋼板筒倉風道篩板選型和安裝工藝改進

      2021-03-11 16:31:32董良太楊東方李瑞松李繼軍
      現(xiàn)代食品 2021年2期
      關鍵詞:壓條篩板筒倉

      ◎ 董良太,楊東方,胡 松,李瑞松,李繼軍,邢 萌

      (日照港裕廊股份有限公司,山東 日照 276826)

      1 鋼板倉風道使用現(xiàn)狀

      目前,筒倉正逐漸成為港口糧食倉儲和物流的主要倉型,其中鋼板筒倉(簡稱鋼板倉)因糧層深、倉容大、可擴容、可拆卸以及檢修和取樣方便等特點,已廣泛被作為暫存?zhèn)}、中轉倉和長期存儲糧食使用。日照港裕廊股份有限公司是全國最大的糧食進口分撥基地,是國內較早建設使用鋼板倉的港口企業(yè),目前已建成并投入使用36座萬噸級的鋼板筒倉群,港區(qū)倉儲能力超過150萬t,位居中國沿海港口前列。

      通風是保證鋼板筒倉儲糧安全的重要手段,鋼板筒倉常采用的機械通風方式是在鋼板筒倉底設置通風機,通過通風管道將外界干燥的空氣或冷卻的氣體導入倉內的通風地槽(或通風地籠、通風管等),擴散的氣體不斷與倉內糧堆間濕熱空氣進行熱交換,在倉頂設置的軸流風機(或倉頂自然透氣孔)協(xié)同作用下,能及時排出倉內糧面的濕熱空氣[1]。風道作為用于倉內糧食通風降溫的重要通道,其效果直接影響倉內物料板結程度,篩板覆蓋在風道上,承載風道上方物料,篩板上布滿篩孔,用來給篩板上方物料通風降溫,為提高其承載能力,篩板下放置圓鋼作為支撐,壓條固定在篩板兩端,其安裝方式如圖1所示。

      圖1 筒倉風道結構模型圖

      在多年使用過程中頻繁出現(xiàn)風道篩板和壓條因塑性變形翹起,卷入清倉機螺旋造成設備停機并由此引發(fā)的電氣設備過載而損壞,而鋼板倉內部屬于有限空間,金屬之間摩擦產生火花容易產生重大安全隱患。

      2 原因分析

      2.1 安裝方式分析

      由于進倉后物料和微生物的呼吸作用釋放熱量和水分,在倉內積累造成局部溫度和水分過高,從而造成局部板結。通風是保證鋼板倉安全儲糧最基本的條件,鋼板倉安裝通風系統(tǒng),可排除糧堆內的積熱,縮小內外溫差,防止糧堆中因濕熱擴散造成水分轉移,平衡糧食溫濕度,達到降溫降濕效果,提高糧食儲藏的穩(wěn)定性[2],篩板上的篩孔溝通風道,配合倉外鼓風機等設備達到通風降溫的效果。在對糧食進行清理與輸送的過程中,將產生大量的糧食伴生粉塵和雜質,部分粉塵和雜質通過篩孔(孔徑2 mm)進入風道,長時間積聚會堵塞風道,降低通風效果,如圖2所示。

      圖2 風道粉塵堆積圖

      因其安裝結構、壓條焊接在風道內側框架上,清理風道中的粉塵、更換損壞的篩板都必須拆卸壓條,在倉內實施維修動火作業(yè)危險性較高,存在粉塵爆炸風險,而且頻繁的檢修作業(yè)也破壞了其原有結構,造成篩板和壓條高低不平。所以篩板固定安裝方式存在缺陷,不利于日常檢修和風道清理。

      2.2 篩板結構分析

      我國目前建造的鋼板原料倉中,鋼板倉的高度達到38.4 m,螺旋倉單倉容可達6 500 t、裝配倉可達16 000 t。原有篩板厚度只有1.2 mm,長1 080 mm,寬108 mm,整體結構強度較低,除受到倉內物料的壓力外,還要承載清倉設備的動載荷,即使后期通過改造,在篩板下支撐,仍出現(xiàn)大量變形,如圖3所示。根據(jù)多年使用情況判斷,篩板結構強度不足是造成篩板變形的主要原因。

      圖3 篩板變形圖

      3 篩板選型和安裝方式改進

      通過咨詢筒倉安裝設計單位并借鑒其他倉儲企業(yè)篩板使用情況,決定采用新型框型篩板,其結構平面圖如圖4所示。新篩板長度不變,減小了寬度,厚度也增加到2.5 mm,新篩板采用框型結構,使篩板整體結構強度大大提高。同時為減少在使用過程中粉塵、雜質進入風道,將原先直通孔改為橋型孔。

      圖4 新篩板結構平面圖

      為解決篩板維修更換比較困難的問題,將原先壓條固定的方式改為活動安裝方式,即將10張篩板通過卡扣相連接,外側使用角鋼作為框架固定,如圖5所示。實施改造后,新篩板結構未發(fā)生形變,整體使用效果比改造前大幅提高,如圖6所示。

      圖5 新篩板組合圖

      圖6 清倉后的篩板圖

      4 結語

      通過分析鋼板倉篩板使用情況,從篩板安裝方式和篩板結構分析了變形原因,得出篩板結構強度不足是造成篩板變形的主要原因。通過選用新型篩板,實施篩板安裝新工藝,能夠有效降低風道內粉塵數(shù)量,增強篩板整體結構強度,保障倉內人員和設備安全,也為其他筒倉糧食機械改造了提供參考。

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