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      汽車大梁鋼(B510L)精煉過程鋼中全氧含量研究

      2021-03-23 00:50:36李立民劉軍威
      新疆鋼鐵 2021年4期
      關鍵詞:渣系鋼包大梁

      李立民,劉軍威

      (新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鋼廠)

      引言

      汽車大梁鋼通常被用于各種汽車車架的橫梁、縱梁以及其它結構件,材質厚度一般為3.0 mm~8.0 mm,主要起到承載作用,因此對大梁鋼材質的內在質量和性能指標要求很高。 汽車大梁鋼生產工藝過程通常經過LF精煉爐處理,LF精煉爐的功能是在還原氣氛下通過鋼包底吹氬達到調整鋼水溫度、調整鋼水成分和去除夾雜物。文章主要探討八鋼生產汽車大梁鋼(B510L)在LF精煉過程鋼液中全氧含量變化規(guī)律,通過工藝優(yōu)化,改善鋼液的潔凈度,提高八鋼生產汽車大梁鋼產品質量。

      1 LF精煉爐鋼中全氧控制工藝

      1.1 鋼液中氧的來源

      鋼中全氧指鋼液中游離氧和各類氧化物夾雜,主要來源:(1)鐵水轉變?yōu)殇撍^程中吹氧脫碳,產生的大量游離氧;(2)各類鋼生產過程,去除鋼中游離氧產生的大量氧化物(包括穩(wěn)定氧化物和不穩(wěn)定氧化物);(3)鋼液的二次氧化;(4)各類耐材侵蝕進入到鋼液中。

      1.2 鋼中酸溶鋁對鋼液中全氧的影響

      對于采用鋁脫氧鎮(zhèn)靜鋼來說,由于鋁的脫氧能力遠大于C、Si、Mn,目前精煉環(huán)節(jié)采用鋁質脫氧劑較多。冶煉低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼采用鋁脫氧,在1600℃時,鋼液中酸溶鋁[Al]s含量為0.02%~0.05%,熱力學平衡狀態(tài)下溶解氧≤5×10-6,因此鋼液中全氧含量的多少直接與氧化物夾雜物含量相關。

      圖1為單一用鋁脫氧,實測鋼中鋁含量與鋼水中游離氧趨勢圖。

      由圖1可知,鋼水中酸溶鋁含量在0.020%~0.030%時,鋼水中游離氧含量基本在4×10-6。

      圖1 鋼中鋁含量與游離氧含量趨勢圖

      1.3 鋼包頂渣對去除鋼液中氧化物的影響

      鋼包頂渣吸附鋼中夾雜物的主要途徑[1]:

      (1)鋼中原有的夾雜通過與渣滴或渣面的接觸、碰撞被渣吸收,隨渣滴上浮而去除。在精煉過程中乳化的渣與鋼液的強烈的攪拌,使渣滴與鋼中夾雜(特別是大顆粒夾雜)接觸機會急劇增加,渣和夾雜物界面張力遠小于鋼液于夾雜間的界面張力,所以鋼中夾雜很容易被與它接觸的渣滴所吸收。

      (2)采用CaO-A1203-SiO2-MgO-CaF2渣系均為氧化物熔體,而夾雜物大多數(shù)也是氧化物,所以被渣吸附的夾雜比較容易溶解于渣中,并使乳化渣表面可以作為二次脫氧反應新相形成晶核,從而加速脫氧反應進行,使脫氧產物比較容易被渣滴同化并隨渣滴一起上浮排除。

      良好的精煉渣粘度下,隨著精煉渣堿度的升高,鋼液中全氧含量隨之減少。對于冶煉鋁脫氧鎮(zhèn)靜鋼,鋼液全氧含量與精煉渣中A1203含量有一定關系。精煉渣系中隨著渣中CaO/A1203比值升高,精煉渣的粘度隨CaO/A1203比值升高由降低逐步變?yōu)樵黾樱珶捲紸1203夾雜的能力由增強轉變?yōu)闇p弱;故精煉渣中合適的A1203含量或者一定量的螢石含量,可減少精煉渣與A1203夾雜之間的界面張力,改善精煉渣吸收A1203夾雜的能力。

      1.4 鈣處理對去除鋼液中氧化物的影響

      鋼水鈣處理主要是將鋼水中的較小的夾雜物(固態(tài))變性成液態(tài)夾雜物,有利于夾雜物聚合長大被氣泡捕捉上浮。通常12CaO·7A1203和3CaO·A1203在鋼液溫度下是液態(tài)。影響鈣處理效果主要因素有鋼水中氧含量的多少、鋼中硫含量及鋼水中夾雜物的多少。查閱相關文獻資料,普遍認為鋼中[Ca]/[Al]≥0.08較合適。

      1.5 攪拌對去除鋼液中氧化物的影響

      鋼水夾雜物去除的方式有兩種[2]:

      (1)大顆粒夾雜物通過自身上浮;

      (2)較小尺寸夾雜物借助氣泡捕捉上浮。

      兩種方式最終通過鋼包頂渣吸附去除。精煉前期由于加入大量的合金及脫氧劑,鋼液中會產生大量的夾雜物,較強的攪拌強度有利于夾雜物快速上浮;精煉中、后期,鋼液中較多的是較小的夾雜物,較弱的攪拌強度有利于夾雜物聚合和快速上浮。

      2 LF精煉過程全氧控制措施

      2.1 鋼中全鋁控制

      精煉前期將鋼水中的鋁含量控制在0.035%~0.045%,鋼包頂渣脫氧使用低鋁渣球(鋁含量≥20%),前期渣料完全熔化后,采用大氬氣量攪拌方式快速脫氧。

      圖2為生產大梁鋼時,鋼中鋁含量控制情況。由圖2可知鋼中鋁含量在0.019%~0.040%,一定的鋁含量確保鋼水中游離氧較低。

      圖2 鋼中鋁含量

      2.2 鋼包頂渣的控制

      鋼包頂渣采用CaO-A1203-SiO2-MgO-CaF2五元渣系(見表1)。渣系中不同的組分對鋼水中夾雜物的去除效果也有差異。

      表1 鋼包頂渣組分 %

      由圖3可知:隨著精煉頂渣堿度的升高和精煉頂渣中CaO/A1203比值降低,鋼液中全氧含量從精煉初期到精煉結束的脫氧率從7%升至40%;精煉頂渣堿度為11,精煉頂渣中CaO/A1203約為1.5時,鋼液中全氧含量脫氧率達到40%。

      圖3 堿度、CaO/A1203比值與脫氧率趨勢圖

      2.3 軟吹的效果

      結合生產節(jié)奏,通過鋼水 LF精煉喂絲后,軟吹8min和11min后鋼水中全氧含量進行比較(見圖4),軟吹11min鋼水中全氧含量≤25×10-6。如果鋼水軟吹時,鋼包頂渣吹氬位置鋼液有輕微裸露現(xiàn)象,鋼水中全氧含量會有所升高。

      圖4 軟吹時間與全氧含量趨勢圖

      2.4 鈣處理效果

      從鋼中[Ca]/[Al]比值與鋼中全氧含量趨勢圖對比看(見圖5):鋼中[Ca]/[Al]≥0.1時,鋼中全氧含量有下降趨勢。

      圖5 [Ca]/[Al]與全氧含量趨勢圖

      3 結論

      通過工藝優(yōu)化,汽車大梁鋼(B510L)精煉過程的生產實踐表明:

      (1)LF精煉結束鋼中全氧含量≤25×10-6;

      (2)精煉頂渣渣系中[CaO]/[Al2O3]比值為1.5~2.0吸附夾雜物能力較強;

      (3) 軟吹時間延長對夾雜物去除有利,但保證鋼水不裸露,結合生產實踐軟吹時間控制在14~20min為宜;

      (4)鋼中[Ca]/[Al]比值≥0.1對去除夾雜物效果較好。

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