李漢龍,李學(xué)軍,曾開華,崔 猛,劉海林
(1.南昌工程學(xué)院 土木與建筑工程學(xué)院,江西 南昌 330099;2.中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西 南昌 330031)
近年來,隨著地下工程的開發(fā)與利用步伐加快,越來越多深度深、規(guī)模大、條件苛刻的基坑工程呈現(xiàn)。針對地下水豐富,周邊建(構(gòu))筑物種類繁多、道路和地下管線縱橫交錯分布的城市內(nèi)進(jìn)行深基坑施工,如何保證基坑工程圍護(hù)、止水結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境安全和穩(wěn)定。德國寶峨公司2003年研發(fā)了深層攪拌技術(shù),畢元順[1]詳細(xì)論述了深層攪拌技術(shù)的基本原理、雙輪銑深攪工藝和施工流程,并將其運(yùn)用于基礎(chǔ)工程中;深攪技術(shù)引入中國后在基坑及地下工程得到廣泛應(yīng)用,霍鏡[2]等對雙輪銑深攪工藝進(jìn)行深入的探討和研究,結(jié)合國內(nèi)外實(shí)際工程和應(yīng)用情況,歸納總結(jié)了CSM工法的特點(diǎn)和優(yōu)勢;祝紫燕[3]等對CSM工法應(yīng)用于武漢地區(qū)設(shè)計方法、實(shí)施情況和止水效果進(jìn)行總結(jié)分析;易娟[4]對CSM工法在砂卵石特殊地層成墻效率低、成墻質(zhì)量差提出了改進(jìn)措施,有效的提高成墻質(zhì)量;李成魏[5]等介紹了在軟土地區(qū)深厚承壓水含水層地質(zhì)條件下,運(yùn)用CSM等厚度水泥土攪拌墻做止水帷幕,通過基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)驗證了CSM在軟土地區(qū)承壓含水層止水效果良好;吳國明,章兆熊[6]等通過非原位試成墻試驗,驗證TRD工法在超深砂質(zhì)地層施工止水帷幕是可行和可靠的;吳海艷,林森斌[7]通過實(shí)際工程結(jié)果計算分析,CSM工法墻內(nèi)插型鋼施工效率高,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝,值得推廣。目前針對CSM工法在工程應(yīng)用雖開展了一些研究,但CSM工法在深厚飽和砂土地基中運(yùn)用研究相對較少。
本文以江西南昌蘇寧廣場深基坑工程項目為背景,為解決深厚飽和砂土地基隔水問題,開展了CSM工法等厚度水泥土攪拌墻試成墻試驗研究,為后續(xù)工程止水墻施工提供依據(jù)。
根據(jù)地質(zhì)勘察資料[8],場區(qū)內(nèi)的地層分布:人工填土(Qml)、第四系上更新統(tǒng)湖積層(Q4l)、第四系上更新統(tǒng)沖積層(Q3al)、下部為第三系新余群(Exn)基巖。按其基巖及其工程特性,自上而下依次分為①雜填土(Qml)實(shí)測標(biāo)貫錘擊數(shù)為2~5擊;②淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土(Q4l);③粉質(zhì)粘土(Q3al)實(shí)測標(biāo)貫錘擊數(shù)為9~15擊;④中砂(Q3al)實(shí)測標(biāo)貫錘擊數(shù)為12~18擊;⑤礫砂(Q3al)實(shí)測標(biāo)貫錘擊數(shù)為25~32擊;⑥強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖(Exn)實(shí)測標(biāo)貫錘擊數(shù)為38~42擊;⑦中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖(Exn)單軸飽和抗壓強(qiáng)度5.19Mpa及⑦-1鈣質(zhì)泥巖單軸飽和抗壓強(qiáng)度2.14~4.94MPa。場地范圍內(nèi)地層呈現(xiàn)“上軟下硬”的特點(diǎn),淺層主要以雜填土和粉質(zhì)粘土為主,中部為較厚的砂層,下部則為強(qiáng)風(fēng)化及中風(fēng)化巖層,各土層物理力學(xué)參數(shù)見表1。表中γ為重度;C為粘聚力;φ內(nèi)摩擦角;H為地層深度;Kv為滲透系數(shù);Ps為極限摩阻力標(biāo)準(zhǔn)值。
表1 土層物理力學(xué)性質(zhì)參數(shù)指標(biāo)
基坑地下水類型可分為上層滯水、松散巖類孔隙水、基巖裂隙水3種類型,上層滯水水位埋深1.00~3.00 m,標(biāo)高18.55~20.23 m。松散巖類孔隙水初見水位埋深7.00~11.20 m,初見水位標(biāo)高12.98~14.45 m;穩(wěn)定水位埋深7.60~12.30 m,穩(wěn)定水位標(biāo)高13.30~13.46 m;本項目地下水位標(biāo)高在10.46~12.5 m間,地下水為潛水。地下水主要接受贛江的側(cè)向補(bǔ)給及降雨入滲補(bǔ)給,水位隨季節(jié)變化大,枯水及平水期地下水向贛江排泄,水位下降,豐水期接受贛江側(cè)向補(bǔ)給,地下水位上升?;娱_挖深度范圍內(nèi)分布有深厚砂層,與贛江直接連通、水量豐富、滲透性較強(qiáng),對基坑安全及環(huán)境安全有嚴(yán)重影響[9]。
南昌蘇寧廣場項目位于南昌市原省政府大院,北鄰省府北二路,東鄰省府西二路,南鄰北京西路,西鄰廣場北路,典型剖面圖如圖1。項目由地上6~7層商業(yè)與地下3層商業(yè)和車庫組成,總建筑面積230 147.29 m2,基坑開挖面積34 200 m2,開挖深度14.3~15.5 m,采用順作法施工,基坑安全等級屬一級。
本工程圍護(hù)體有灌注樁排樁結(jié)合CSM工法等厚度隔水帷幕和CSM工法等厚度型鋼水泥土攪拌墻兩種可行方案,通過經(jīng)濟(jì)對比分析,采用灌注樁排樁結(jié)合CSM工法等厚度隔水帷幕比CSM工法等厚度型鋼水泥土攪拌墻更適用本項目。因此,圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用灌注樁排樁結(jié)合CSM工法等厚度水泥土攪拌隔水墻。
圖1 典型剖面圖
2.2.1 重難點(diǎn)分析
(1)雙輪銑水泥土攪拌墻施工深度達(dá)25.5 m,如何保證成墻垂直度?
(2)厚度達(dá)16 m左右的細(xì)砂、圓礫、砂礫層,如何克服成墻后銑削頭上提阻力?
(3)深厚飽和砂層(粉砂、細(xì)砂、砂礫)空隙率較大,如何保證水泥土攪拌墻的密實(shí)度?
(4)砂礫層中含有少量粒徑大于100 mm的礫卵石以及嵌入中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖層,如何克服攪拌阻力?
2.2.2 擬采取對策
(1)針對第1條:①在雙輪銑銑頭安裝垂直度采集傳感器,在銑、削過程實(shí)時跟蹤糾偏,發(fā)現(xiàn)偏離及時調(diào)整;②嚴(yán)格控制銑頭下降速度;③利用全站儀正側(cè)兩方向?qū)崟r檢查校正。
(2)針對第2條:①下鉆過程摻入適量膨潤土泥漿護(hù)壁,保證攪拌過程墻壁不出現(xiàn)坍塌;②在砂層下鉆銑削攪拌時摻入膨潤土,并確保泥漿粘度≥40s,下鉆過程同時保持噴氣,并且下沉過程每下沉5m上下復(fù)攪1m,確保在土體均勻攪拌同時將易沉淀的顆粒夾帶在泥漿中,從而保證銑頭順利提升。
(3)針對第3條:①摻入膨潤土將粉砂、細(xì)砂、砂礫間的空隙填充;②利用膨潤土漿液將粉砂、細(xì)砂、礫砂等顆粒與水泥土漿液混合攪拌,確保攪拌墻的密實(shí)度。
(4)針對第4條:①配備330kW動力裝置,給銑削頭提供足夠的動力;②配備切削能力與中風(fēng)化巖層強(qiáng)度匹配的銑頭;③利用導(dǎo)桿和塔架給攪拌銑頭施加豎向壓力,克服銑頭向下攪拌掘進(jìn)的阻力。
2.3.1 試驗?zāi)康?/p>
現(xiàn)場試成墻試驗選在不影響正式隔水帷幕、圍護(hù)樁及工程樁等圍護(hù)結(jié)構(gòu)和主體結(jié)構(gòu)施工位置。以驗證國產(chǎn)SC50型CSM水泥攪拌樁機(jī)在深厚飽和砂土地層條件下的施工能力、施工工藝及施工參數(shù)。
2.3.2 試驗方案
本次試驗采用CSM等厚度水泥土攪拌墻作為止水帷幕,現(xiàn)場開展了3次試成墻試驗;第1次、第2次試驗墻厚度為800 mm;第3次試驗墻厚底為700 mm?,F(xiàn)場試成墻工藝流程如圖2所示。
等厚度水泥土攪拌墻采用CSM雙輪銑深層攪拌設(shè)備成墻,試成墻墻段采用3幅相互搭接,試成墻平面長度為7.60 m。本項目等厚度水泥土攪拌墻需穿越深厚飽和砂礫層,墻底需嵌入第⑦層中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖不少于1.2 m。試成墻相對標(biāo)高范圍約為-0.400~-25.000(±0.000=+21.400,黃海高程),深度約為24.6 m。
圖2 試成墻工藝流程
2.3.3 試驗設(shè)計
第1次試驗采用傳統(tǒng)單液注漿模式,即下鉆和提升過程都注入水泥漿液。施工參數(shù)參照類似項目參數(shù)進(jìn)行[10]。第1次試驗施工后進(jìn)行水泥土墻身鉆芯檢測,共對10個點(diǎn)鉆芯取樣,根據(jù)取芯試驗報告反映,芯樣在12~18m出現(xiàn)不同程度芯樣破碎,個別芯樣出現(xiàn)不完整、不成形現(xiàn)象。排除其他客觀因素,參照第1次試驗參數(shù)。第2次試驗針對施工工藝流程和施工參數(shù)進(jìn)行分析,將單液注漿模式調(diào)整為雙液注漿,即下鉆全過程噴入膨潤土挖掘液,復(fù)攪和提升過程噴入水泥漿液;將水泥摻量由22%調(diào)整為25%,水灰比由1∶0.8調(diào)整為1∶1,砂層下鉆速度由60 cm/min調(diào)整為50 cm/min,卵礫層下鉆速度由40 cm/min調(diào)整為30 cm/min。
根據(jù)第2次試驗取芯試驗報告反映,芯樣在標(biāo)高-12.00~-22.00乃出現(xiàn)少部分芯樣破碎,芯樣砂石無水泥膠結(jié),芯樣不完整、不成形的現(xiàn)象。排除其他客觀因素,參照前兩次試驗參數(shù),對造成不良芯樣原因進(jìn)行分析,第3次試驗將泵送挖掘液流量由87.5 L/min調(diào)整為40 L/min,第1次提升速度由20 cm/min調(diào)整為25 cm/min,復(fù)攪提升速度由20 cm/min調(diào)整為25 cm/min,復(fù)攪提升高度由10 m調(diào)整為12 m。
根據(jù)第3次試驗漿液試塊試驗和取芯試驗報告反映,芯樣連續(xù)完整,水泥膠結(jié)成形質(zhì)量良好,且試塊和芯樣無側(cè)限抗壓強(qiáng)度均大于1.0 MPa,滿足基坑加固隔水要求。
水泥土攪拌墻的墻身強(qiáng)度應(yīng)采用試塊試驗結(jié)合14 d,28 d齡期后鉆孔取芯來綜合判定。
每次現(xiàn)場試驗時在低于現(xiàn)場試成墻有效墻頂1 m以下位置取水泥土攪拌漿液制作3組9塊70.7mm×70.7mm×70.7mm立方體試樣,置于標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下養(yǎng)護(hù)28 d,室內(nèi)試驗測定其無側(cè)限抗壓強(qiáng)度,結(jié)果見表2。結(jié)果顯示試驗強(qiáng)度均大于1.2 MPa,超過設(shè)計抗壓強(qiáng)度50%,滿足設(shè)計抗壓強(qiáng)度要求。
表2 28 d試塊抗壓試驗結(jié)果
試驗墻身25.5 m,大于10 m,墻身抗壓強(qiáng)度芯樣試件每孔不少于9個,墻身三等分各取3個。在14 d和28 d齡期后分別取芯,現(xiàn)場取芯試樣如圖3所示。芯樣14 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度如圖4所示,芯樣28 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度如圖5所示。
從圖4可以看出,現(xiàn)場試驗等厚度水泥土攪拌墻14 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度隨深度增加而逐漸減??;第1次試驗強(qiáng)度最小1.28 MPa,第2次試驗強(qiáng)度最小1.29 MPa,第3次試驗最小強(qiáng)度1.30 MPa;最小試驗抗壓強(qiáng)度超設(shè)計抗壓強(qiáng)度60%,滿足設(shè)計抗壓強(qiáng)度要求。
從圖5可以看出,現(xiàn)場試驗等厚度水泥土攪拌墻28 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度變化趨勢和14 d大體一致;強(qiáng)度有所提高,第1次試驗最小強(qiáng)度1.40 MPa,第2次試驗最小強(qiáng)度1.44 MPa,第3次試驗最小試驗強(qiáng)度1.43 MPa;最小試驗抗壓強(qiáng)度超設(shè)計抗壓強(qiáng)度75%,滿足設(shè)計抗壓強(qiáng)度要求。
圖3 現(xiàn)場取芯樣品 圖4 14 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度 圖5 28 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度
取兩組芯樣分別進(jìn)行7 d和14 d室內(nèi)滲透試驗,試驗結(jié)果與勘察報告中原土層滲透速度對比見表3,結(jié)果表明在淺層雜填土和粉質(zhì)粘土層中滲透系數(shù)變化不大在;在深部的砂土層滲透速度中砂層由0.131 cm/s降低到4.7×10-6cm/s,礫砂層由0.133 cm/s降低到4.3×10-6cm/s;可見CSM工法等厚度水泥土攪拌墻對深厚飽和砂土層抗?jié)B性能提高較為顯著。通過芯樣室內(nèi)滲透性試驗結(jié)果,CSM工法等厚度水泥土攪拌墻成墻后沿深度方向的滲透系數(shù)分布較為均勻,滿足設(shè)計隔水要求。
表3 滲透系數(shù)對比 cm·s-1
試成墻試驗過程中在成墻影響范圍內(nèi)布設(shè)地面沉降觀測點(diǎn)和側(cè)向位移監(jiān)測點(diǎn),監(jiān)測現(xiàn)場試成墻施工對周邊環(huán)境影響,監(jiān)測點(diǎn)布置如圖6所示。在距成墻2.0 m,7.0 m,12 m測點(diǎn)位置布置沉降監(jiān)測點(diǎn),分別就成墻試驗結(jié)束和成墻試驗養(yǎng)護(hù)7 d進(jìn)行沉降位移監(jiān)測,結(jié)果如圖7所示;在距試驗墻2.0 m,7.0 m測點(diǎn)位置沿豎向方向布置測斜管進(jìn)行側(cè)向位移監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果如圖8所示。
圖6 現(xiàn)場試驗監(jiān)測平面布置點(diǎn) 圖7 地表沉降位移
從圖7可以看出,在成墻試驗結(jié)束時,距試驗墻1 m范圍內(nèi)地表沉降位移約為8.22 mm,隨著距試驗墻距離加大,地表沉降量逐漸減小,在距試驗墻12 m左右沉降量就不再明顯;在試驗墻養(yǎng)護(hù)7 d后,在1~5 m范圍地表沉降量有所增大,最大沉降位移為11.3 mm,大于5 m范圍養(yǎng)護(hù)7 d后地表沉降位移無顯著變化。
從圖8(a)可以看出,在距試驗墻水平向2.0 m監(jiān)測點(diǎn)位置,最大側(cè)向位移為24 mm,側(cè)向位移在埋深2 m范圍成線性遞減;側(cè)向位移隨著豎向埋深增大保持12 mm左右。從圖8(b)可以看出,在距試驗墻水平向7.0 m監(jiān)測點(diǎn)位置,最大側(cè)向位移為11 mm,側(cè)向位移隨豎向埋深增大逐漸減小,在22 m埋深附近側(cè)向位移趨近于0。
圖8 側(cè)向位移
根據(jù)等厚度水泥土攪拌墻3次現(xiàn)場試成墻試驗后墻身抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B性能和對周邊環(huán)境影響分析,通過對3次試成墻工藝和施工參數(shù)調(diào)整,確定本項目采用雙液注漿模式,參數(shù)確定為:水泥摻量25%,膨潤土摻量按水泥摻量的3%~5%;泵送壓力和送風(fēng)壓力分別按0.5~3.0 MPa、0.7~1.0 MPa;黏土層、砂層、卵礫層、中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖下鉆速度分別按80 cm/min、50 cm/min、30 cm/min、5 cm/min;泵送挖掘液流量按40 L/min;第1次提升速度按25 cm/min,高度5 m,復(fù)攪提升速度按25 cm/min,高度12 m,提升至頂速度按40 cm/min;墻底嵌入第⑦層中風(fēng)化泥質(zhì)砂巖不少于1.2 m。
本文通過現(xiàn)場試成墻試驗,調(diào)整工藝和參數(shù),確定了在深厚飽和砂土地質(zhì)條件下應(yīng)用CSM工法施工參數(shù),在經(jīng)過現(xiàn)場試塊和取芯抗壓試驗、抗?jié)B性能和對周邊環(huán)境影響分析,得出以下結(jié)論:
(1)以南昌蘇寧廣場基坑工程為背景,在深厚飽和砂土地層條件下,開展現(xiàn)場試成墻試驗,試驗結(jié)果表明在深厚飽和砂土層采用CSM工法施工等厚度水泥土止水墻,能有效的阻斷基坑內(nèi)外水力聯(lián)系。
(2)現(xiàn)場試驗表明采用調(diào)整后工藝和參數(shù)的CSM工法施工止水墻,墻體28 d齡期抗壓強(qiáng)度為1.4 MPa,試驗抗壓強(qiáng)度超過設(shè)計抗壓強(qiáng)度75%;在深厚中砂和礫砂層滲透速度由0.133 cm/s降低到4.3×10-6cm/s,提高了5個數(shù)量級,滿足防滲要求。
(3)現(xiàn)場試驗表明CSM工法施工對周邊環(huán)境影響很小,地表最大沉降位移11.3 mm;最大側(cè)向位移為24 mm。
(4)通過現(xiàn)場試驗確定了該工程止水墻施工參數(shù),為以后類似項目提供參考依據(jù)。