胡海平,郭洪濤,蔣敦藝
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
某石化公司儲運系統(tǒng)設立了高低壓氣柜,主要作用是回收全廠裝置排出的尾氣,并與高低壓脫硫塔及硫磺裝置回收來的貧胺液(甲基二乙醇胺溶液)逆向接觸,以脫除燃料氣中大部分的硫化氫,達標后將燃料氣送至全廠燃料氣管網(wǎng),作為各個裝置的各類加熱爐的燃料來源。一般情況下,燃料氣在脫硫后,硫化氫濃度均能控制在公司要求的范圍以內(≤40mg?m-3)。自 2019年8月19日開始,脫硫后的燃料氣中,硫化氫含量開始出現(xiàn)超標,超標數(shù)據(jù)如表1和表2所示。
經相關技術人員研判,硫化氫含量異常會給儲運系統(tǒng)造成運輸效率低下、生產任務無法完成等諸多不利影響,并可能產生跨區(qū)域的安全隱患。
參數(shù)異常的燃料氣中,含有硫化氫等多種濃度超出規(guī)定范圍的污染性氣體,在輸送至全廠燃料氣管網(wǎng)的過程中,會對途經的設備造成不必要的腐蝕。在輸送至用戶裝置后,加熱爐燃燒超標氣體所產生的SO2、SO3、SOX會對大氣造成污染,也會加大全廠的能源損耗,并進一步影響全廠的經濟效益。從長遠來看,指標持續(xù)異常不符合公司提出的“節(jié)能降耗”要求,也將影響儲運系統(tǒng)對公司所下達年度生產任務的完成度。因此必須查找超標的根本原因,并提出解決方案。
表1 硫化氫含量超標數(shù)據(jù)表Table 1 Hydrogen sulfide exceeding standard data table
表2 脫硫氣的硫化氫含量Table 2 Desulfurization gas sampling table
目前,應用最為廣泛的脫硫工藝是濕法脫硫,原理是甲基二乙醇胺分子中至少有一個烴基團和一個氨基團,能起到降低蒸汽壓和提高水溶性的作用,氨基團使得水溶液能達到必要的酸堿度,并促使其吸收硫化氫。硫化氫是弱酸性,甲基二乙醇胺是弱堿,兩者反應生成水溶性鹽類。由于反應是可逆的,甲基二乙醇胺也可以通過上述反應再生后循環(huán)使用,提高了化工廠的生產效率和經濟效益。
甲基二乙醇胺的堿性隨溫度升高而降低。低溫時,弱堿性的甲基二乙醇胺與硫化氫結合生成胺鹽,高溫下,胺鹽分解成硫化氫和甲基二乙醇胺,其吸收硫化氫和二氧化碳的主要反應如下:
甲基二乙醇胺與硫化氫和二氧化碳的主要反應為可逆反應。在吸收塔中,上述反應的平衡向右移動,原料氣中的酸性氣組分被脫除;在再生塔中,平衡向左移動,溶劑釋放出酸性氣組分。該反應在高壓和低溫環(huán)境下更有利于酸性氣組分的吸收,反之則有利于酸性氣組分的再生。但在實際生產中,為了防止溶劑分解造成不必要的損失,再生溫度通常低于127℃。
根據(jù)濕法脫硫的原理,可以初步確定影響脫硫效果的原因有以下幾種:放空氣中硫化氫的含量超過設計處理量;貧胺液的量不足;脫硫塔的塔壓過低;脫硫塔的溫度過高。
2.2.1 放空氣中的硫化氫含量
全廠的放空氣硫化氫含量每周分析1次,表3為某一硫化氫含量超標的時間段,放空氣中硫化氫含量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表3 硫化氫含量超標時間表Table 3 Hydrogen sulfide exceeding standard schedule
燃料氣回收設施的原料為低壓燃料氣和高壓燃料氣,組分見表4。查詢儲運系統(tǒng)脫硫系統(tǒng)文件并計算后可知,低壓脫硫系統(tǒng)設計的硫化氫含量為44928 mg?m-3,高壓脫硫系統(tǒng)設計的硫化氫含量為37946 mg?m-3,均高于放空氣的硫化氫含量,可以確定脫硫后的參數(shù)超標,并不是受到了放空氣硫化氫含量的影響。
表4 高、低壓燃料氣成分表Table 4 High and low pressure fuel gas composition schedule
2.2.2 貧胺液進料量
硫磺回收裝置輸出的胺液成分如表5所示。經查閱,生產四部溶劑再生裝置的貧胺液濃度的設計值為25%~40%,班組在高、低壓脫硫塔后采集的富胺液樣本化驗結果,甲基二乙醇胺濃度為31.38%和31.67%,均在允許范圍內。由此可知,進入高低壓脫硫塔的胺液量滿足生產需求,且可以嘗試適當降低。
2.2.3 脫硫塔塔壓
儲運系統(tǒng)燃料氣回收設施的設計操作壓力為1.0MPa,燃料氣經壓縮機出口進入脫硫塔的壓力控制在0.47MPa左右,壓力偏低,具有可調節(jié)性。但基于設備安全運行和長周期運行的考慮,壓力暫不進行調整。
表5 胺液成分表Table 5 Amine liqiud composition schedule
2.2.4 脫硫塔溫度
甲基二乙醇胺的堿性隨溫度升高而降低,在較低溫度下(20~40℃)下,反應向左進行(吸收)。當前工況下,高、低壓脫硫塔的運行溫度控制在44~46℃,溫度偏高,不利于胺液對硫化氫的吸收。為了提高硫化氫的吸收能力,可以逐步提高冷卻水用量,降低脫硫塔內的溫度。調整后的化驗參數(shù)如表6所示。
表6 調整后的化驗參數(shù)表Table 6 Test parameter table after adjustment
對相關數(shù)據(jù)進行分析后確定,脫硫塔溫度偏高是導致脫硫塔放空氣的硫化氫含量超標的主要原因。根據(jù)儲運系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),在硫化氫含量超標之前,循環(huán)水用量為206t?h-1,胺液用量在高壓狀態(tài)時為 26t?h-1,低壓狀態(tài)時為 25t?h-1,總計51t?h-1。根據(jù)研究結論采取相應的方案后,循環(huán)水用量為192t?h-1,胺液用量在高壓時為19t?h-1,低壓狀態(tài)時為 21t?h-1,總計 40t?h-1,即調整后節(jié)約循環(huán)水量14t?h-1,全年節(jié)約循環(huán)水122640t,節(jié)約胺液的量為11t?h-1。按照硫磺回收裝置每月補充貧氨液15t、外送420t?h-1的數(shù)量計算,氨液損耗約為0.005%。
經過此次調整,每年可節(jié)約貧氨液4.8t,節(jié)省費用約6.7萬元。溶劑再生裝置的胺液循環(huán)量下降后,也減少了蒸汽使用量,為公司蒸汽系統(tǒng)的優(yōu)化運行創(chuàng)造了更良好的條件。