石帥
(鎮(zhèn)江市交通工程建設(shè)管理處,江蘇 鎮(zhèn)江212000)
橡膠瀝青是減少?gòu)U舊輪胎“黑色”環(huán)境污染的有效辦法,將由廢舊輪胎制備的橡膠粉加入瀝青中,可以形成一種以橡膠粉為改性劑的改性瀝青,其具備良好的高溫彈性恢復(fù)能力及低溫抗開裂能力,降低路面溫度敏感性,在公路建設(shè)領(lǐng)域得到廣泛關(guān)注,較普通瀝青路面而言,具備優(yōu)異抗裂性能、耐久性能及降噪效果[1]。
橡膠瀝青路面的優(yōu)異性能取決于瀝青的質(zhì)量,橡膠粉與基質(zhì)瀝青高溫共混時(shí)相互作用十分復(fù)雜,本項(xiàng)目在生產(chǎn)前進(jìn)行一系列比對(duì)試驗(yàn),形成最優(yōu)配方和生產(chǎn)工藝并進(jìn)行試生產(chǎn),獲得優(yōu)質(zhì)橡膠瀝青,性能指標(biāo)如表1 所示。
1)進(jìn)4.5t 基質(zhì)瀝青至2 號(hào)反應(yīng)釜,溫度185℃,均勻加入135kg SBS 改性劑后,將瀝青通過膠體磨導(dǎo)入3 號(hào)反應(yīng)釜;
表1 橡膠瀝青性能
2)將瀝青通過換熱器加熱到210℃,補(bǔ)1t 至3 號(hào)反應(yīng)釜,開啟攪拌和自循環(huán)(過膠體磨),溫度控制在195~200℃,添加750kg 橡膠粉(30 目);
3)觀察溶解情況,補(bǔ)2t 熱瀝青(205~210℃)至反應(yīng)釜,加入750kg 橡膠粉,溫度控制在195~200℃;
4)觀察溶解情況,補(bǔ)足剩余瀝青1.5t,投入剩余橡膠粉750kg,溫度控制在195~200℃;
5)持續(xù)攪拌、自循環(huán)30min,緩慢添加穩(wěn)定劑27kg(比例0.3%),繼續(xù)攪拌時(shí)間不低于9h[2]。
本項(xiàng)目粗集料采用優(yōu)質(zhì)玄武巖,并嚴(yán)格控制細(xì)集料0.075mm 通過率不大于12.5%,各礦料篩分結(jié)果均符合技術(shù)要求。
依據(jù)本項(xiàng)目施工指導(dǎo)意見的設(shè)計(jì)要求,混合料級(jí)配范圍如表2 所示。
表2 SMA-13 混合料級(jí)配范圍
根據(jù)目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)原則,在混合料指標(biāo)滿足技術(shù)要求基礎(chǔ)上確定級(jí)配后,采用3 種油石比,進(jìn)行馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn),得出最優(yōu)目標(biāo)配合比為1#∶2#∶細(xì)集料∶礦粉=42%∶33%∶17%∶8%,油石比為6.4%,孔隙率為4.1%。
依據(jù)目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)及熱料倉(cāng)篩分結(jié)果,進(jìn)行生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì),礦料合成級(jí)配為4#倉(cāng)∶3#倉(cāng)∶2#倉(cāng)∶1#倉(cāng)∶礦粉=38.0%∶35.5%∶0.0%∶17.5%∶9.0%,并按目標(biāo)配合比確定的最佳油石比,進(jìn)行最佳油石比、最佳油石比±0.3%條件下馬歇爾試驗(yàn),得出油石比與孔隙率關(guān)系,如圖1 所示。
圖1 油石比-空隙率關(guān)系
設(shè)計(jì)空隙率應(yīng)控制在3%~4.5%,根據(jù)目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果,結(jié)合以往研究成果及施工經(jīng)驗(yàn),設(shè)目標(biāo)空隙率為3.75%,對(duì)應(yīng)油石比6.6%,選定最佳油石比為6.6%,各指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)要求,如表3 所示。
表3 最佳油石比馬歇爾試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果
為檢驗(yàn)瀝青混合料抗水損害性能,進(jìn)行浸水馬歇爾及凍融劈裂試驗(yàn),均滿足技術(shù)要求,如表4、表5 所示。
表4 浸水馬歇爾試驗(yàn)
表5 凍融劈裂試驗(yàn)
在(60±1)℃,(0.7±0.05)MPa 條件下進(jìn)行車轍試驗(yàn),檢驗(yàn)混合料高溫穩(wěn)定性,3 次平行試驗(yàn)結(jié)果分別為11 455 次/mm、9 545 次/mm 和11 667 次/mm,平均值10 545 次/mm,遠(yuǎn)大于3 000 次/mm 的技術(shù)要求。
在溫度為-10℃,速率為50mm/min 的條件下進(jìn)行低溫彎曲試驗(yàn),檢驗(yàn)混合料低溫性能,破壞應(yīng)變?yōu)? 685.2με,符合≥2 500με 技術(shù)要求。
為檢驗(yàn)橡膠瀝青路面的路用性能,分別在交工3 個(gè)月、交工6 個(gè)月、交工1 年、交工2 年時(shí),針對(duì)路面相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行跟蹤檢測(cè),結(jié)果如表6 所示,表明在通車2 年內(nèi),橡膠瀝青路面處于穩(wěn)定狀態(tài)。
表6 2 年路面性能跟蹤檢測(cè)
經(jīng)瀝青質(zhì)量控制及配合比優(yōu)化設(shè)計(jì),獲得性能優(yōu)異的橡膠瀝青混合料,并成功在鎮(zhèn)丹高速公路應(yīng)用,總結(jié)出以下結(jié)論:
1)橡膠瀝青生產(chǎn)嚴(yán)格控制高溫時(shí)間,防止高溫對(duì)瀝青的老化影響,使橡膠粉在瀝青中充分溶脹,保證瀝青質(zhì)量;
2)橡膠瀝青生產(chǎn)中摻加1.5%SBS 改性劑及0.3%穩(wěn)定劑,提高產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性;
3)選定目標(biāo)空隙率為3.75%,各項(xiàng)指標(biāo)均滿足要求,并獲得優(yōu)異抗水損害、抗車轍及抗裂性能,其中動(dòng)穩(wěn)定度達(dá)到10 545 次/mm;
4)橡膠瀝青中橡膠粉摻加比例為25%,消耗大量廢舊輪胎,可作為新型環(huán)保材料推廣使用。
5)橡膠瀝青通車路面2 年內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)均滿足要求,在起到環(huán)保作用的同時(shí),提高了路面使用質(zhì)量。