許榮峰
(中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
中國(guó)石油寧夏石化公司60×104t/a 連續(xù)重整裝置以常壓蒸餾裝置來(lái)的直餾石腦油和柴油加氫精制裝置來(lái)的加氫石腦油為原料,采用UOP 超低壓連續(xù)重整工藝技術(shù),生產(chǎn)RONC(C5+烴)為100 的高辛烷值重整生成油,并經(jīng)苯抽提裝置抽提苯后作為全廠汽油調(diào)和組分,同時(shí)裝置副產(chǎn)的含氫氣體為加氫裝置提供氫源。該裝置于2011 年12 月首次開工投產(chǎn),2020 年7 月第三次大修,檢修前裝置使用的催化劑為UOP 公司的R254 催化劑,使用周期為三年,檢修前裝置運(yùn)行穩(wěn)定,重整生成油辛烷值RONC 為97.3 左右。
本次大修未更換催化劑,僅對(duì)系統(tǒng)催化劑進(jìn)行了物理分級(jí)處理,開工時(shí)補(bǔ)充了少量新劑。
本裝置于2020 年7 月1 日停工大修,停工前裝置加工負(fù)荷102%,反應(yīng)溫度515 ℃,反應(yīng)壓力0.34 MPa,氫油體積比300,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。
2020 年8 月17 日16:55 重整反應(yīng)進(jìn)油,溫度370 ℃,進(jìn)料量42 t/h,21:00 反應(yīng)溫度450 ℃恒溫;8月18 日08:30,溫度505 ℃,進(jìn)料量50 t/h,氫油體積比350,裝置開工正常(見(jiàn)表1)。
由表1 可以看出,裝置開工后,8 月20 日裝置生產(chǎn)油辛烷值正常,但從21 日開始,裝置辛烷值開始出現(xiàn)下降,反應(yīng)提溫后裝置生成油辛烷值未見(jiàn)好轉(zhuǎn),RONC 最低降至93.8。
表1 開停工前后操作參數(shù)及原料產(chǎn)品性質(zhì)
重整生成油辛烷值降低的原因可能有系統(tǒng)泄漏或原料互串,部分未反應(yīng)的原料油進(jìn)入重整反應(yīng)生成油中;另外,重整催化劑活性下降,重整反應(yīng)芳烴轉(zhuǎn)化率降低,也會(huì)導(dǎo)致重整生成油辛烷值降低。
重整原料通過(guò)泄漏進(jìn)入重整反應(yīng)生成油中只有一種可能性,即進(jìn)料換熱器E-201 泄漏,但大檢修中已將E-201 更換為新纏繞管換熱器,且開工過(guò)程中升溫、升壓嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行,未發(fā)生較大波動(dòng),因此換熱器泄漏的可能性較小。
原料互串從流程上看是有可能的,裝置設(shè)計(jì)的兩條線有互串可能:脫戊烷塔C-201 開工墊油線和重整反應(yīng)產(chǎn)物分離罐底泵P-201 開工試泵線。脫戊烷塔C-201 開工墊油線是從重整進(jìn)料線引至重整脫戊烷塔C-201 的進(jìn)料線上(見(jiàn)圖1),若閥門存在內(nèi)漏,重整原料是有可能進(jìn)入重整生成油中的;重整反應(yīng)產(chǎn)物分離罐底泵P-201 開工試泵線是從重整原料線直接到P-201 泵入口,若閥門存在內(nèi)漏,也會(huì)導(dǎo)致重整進(jìn)料串入重整生成油中,兩處內(nèi)漏均會(huì)導(dǎo)致重整生成油辛烷值下降。車間組織對(duì)流程進(jìn)行排查,未發(fā)現(xiàn)此兩處閥門內(nèi)漏,為確保安全對(duì)兩處閥門均進(jìn)行打盲板處理。
圖1 脫戊烷塔C-201 開工墊油線流程
催化重整是以石腦油餾分為原料,在催化劑和臨氫條件下,使石腦油餾分或反應(yīng)過(guò)程中生成的產(chǎn)物分子結(jié)構(gòu)重排的過(guò)程。該過(guò)程發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)包括六元環(huán)烷烴脫氫反應(yīng)、五元環(huán)烷烴脫氫異構(gòu)化反應(yīng)、烷烴脫氫環(huán)化反應(yīng)、烷烴異構(gòu)化反應(yīng)、氫解反應(yīng)、加氫裂解反應(yīng)和積炭反應(yīng)等。這些反應(yīng)在動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)方面的表現(xiàn)相差較大,但卻同時(shí)進(jìn)行。重整反應(yīng)需要兩種不同的活性中心:金屬活性中心和酸性活性中心。這兩種活性中心分別提供金屬加氫、脫氫功能和酸性異構(gòu)化功能,這就是重整催化劑的雙功能特性。催化重整催化劑的雙功能特性可以簡(jiǎn)述如下:(1)金屬功能催化烴類的加氫和脫氫反應(yīng)。金屬功能主要由Pt 提供,它主要催化以下反應(yīng):環(huán)烷烴脫氫成芳烴、烷烴脫氫成烯烴、烯烴加氫。(2)酸性功能催化烴類的重排反應(yīng)。酸性功能由含氯氧化鋁提供,含氯氧化鋁提供的酸性功能通過(guò)正碳離子機(jī)理在異構(gòu)化、環(huán)化和加氫裂解中起到結(jié)合或斷開C-C 鍵的催化作用。兩種功能通過(guò)烯烴協(xié)同作用,烯烴是重整反應(yīng)過(guò)程中的關(guān)鍵中間物。這兩種活性中心對(duì)于重整反應(yīng)都是很重要的,任何一種活性中心的失活都會(huì)影響催化劑的性能[1]。
通常催化劑金屬鉑分散度下降,過(guò)程相對(duì)較緩慢,裝置停工前,裝置運(yùn)行參數(shù)平穩(wěn),重整生成油辛烷值為97.3 左右,裝置開始出現(xiàn)生成油下降的情況僅為開工第4 天,鉑分散度下降導(dǎo)致的活性下降可能性不大,判斷催化劑酸性功能下降的可能性較大。
2.2.1 酸性功能下降對(duì)催化劑活性的影響 重整催化劑上的氯在含水和高溫環(huán)境容易流失,并且隨著水含量和溫度的升高,流失速率加快。然而催化重整的反應(yīng)和燒焦過(guò)程均是在高溫和含水氣氛中進(jìn)行,因此催化劑上的氯含量會(huì)不斷降低,為了保證催化劑具有足夠的酸性,就必須不斷注氯,補(bǔ)充流失的氯,保持催化劑具有足夠的氯含量。因此,催化重整過(guò)程中水氯平衡的控制非常重要[2]。
通過(guò)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)再生催化劑氯含量由1.2%快速降至0.8%,同時(shí)重整反應(yīng)循環(huán)氫中的HCl 含量由4 mg/m3迅速降至0,說(shuō)明催化劑氯流失較嚴(yán)重,反應(yīng)系統(tǒng)水氯失衡,催化劑酸性功能大幅下降,導(dǎo)致催化劑活性下降,異構(gòu)化、芳構(gòu)化反應(yīng)減少,重整反應(yīng)產(chǎn)物中異構(gòu)烷烴、芳烴含量下降,生成油辛烷值降低,重整生成油組成(見(jiàn)表2)。
表2 重整生成油組成 單位:wt.%
由表2 可以看出,重整生成油中有2.77%的環(huán)烷烴未反應(yīng)完全,遠(yuǎn)高于停工前;烷烴中的異構(gòu)烷烴與正構(gòu)烷烴比例偏低,只有2.1%,遠(yuǎn)低于停工前的3.3%,且烷烴總量在生成油中的占比偏高,達(dá)到28.75%,較停工前上升約2%。生成油中的芳烴含量較停工前下降5%左右。說(shuō)明催化劑酸性功能減弱,直鏈烷烴轉(zhuǎn)化為異構(gòu)烷烴和芳烴的量減少。
裝置檢修后開工,系統(tǒng)內(nèi)水含量較大,催化劑氯流失較快。由于催化劑再生未開工,裝置反應(yīng)進(jìn)油后,應(yīng)及時(shí)投用重整反應(yīng)注氯,以補(bǔ)充催化劑上流失的氯,但因?yàn)橹卣磻?yīng)注氯泵長(zhǎng)期未使用,維護(hù)不到位,初期注氯泵運(yùn)行不正常,后經(jīng)處理投用重整反應(yīng)注氯,但泵進(jìn)出口單向閥被雜物卡塞,上量不佳,延緩了催化劑上氯的補(bǔ)充,造成催化劑酸性功能的下降。
2.2.2 其他因素對(duì)催化劑活性的影響 由于本次檢修再生部分改造較多,閉鎖料斗、再生催化劑提升系統(tǒng)及CRCS 控制系統(tǒng)均進(jìn)行改造,在再生催化劑提升初期出現(xiàn)了催化劑提升不暢的現(xiàn)象(設(shè)計(jì)的一次提升氣FIC-3054 和二次提升氣FIC-3057 流量不足),后通過(guò)給一次提升氣控制閥FV-3054 增加副線、更換二次提升氣控制閥FV-3057 等措施,并調(diào)整閉鎖料斗緩沖區(qū)與二次提升氣壓差(PDIC-3060),催化劑提升不暢問(wèn)題得以解決,通過(guò)調(diào)試再生循環(huán)控制系統(tǒng)穩(wěn)定性,8 月19日再生部分建立催化劑循環(huán)黑燒。
開工初期,重整反應(yīng)溫度偏低,氫油體積比較大,催化劑積碳量?jī)H為2.5%左右,催化劑由黑燒轉(zhuǎn)白燒滯后。由于待生催化劑碳含量偏低,造成燒焦空氣流量只有50~60 m3/h,后經(jīng)過(guò)重整反應(yīng)提量、提溫后,催化劑積碳量有所提高,燒焦空氣流量上升至80 m3/h,催化劑再生部分于8 月22 日轉(zhuǎn)白燒。長(zhǎng)時(shí)間的黑燒,催化劑沒(méi)有經(jīng)過(guò)氯化更新,不能補(bǔ)充氯、金屬鉑不能分散,造成催化劑缺氯、氫鉑比下降,催化劑活性降低。
(1)維修重整反應(yīng)注氯泵,催化劑轉(zhuǎn)白燒前,維持重整反應(yīng)注氯,保持重整進(jìn)料中氯含量達(dá)到0.000 5%。
(2)催化劑轉(zhuǎn)白燒后,再生催化劑循環(huán)速率提高至90%,投用再生注氯,注氯量約為催化劑循環(huán)量的0.15%,對(duì)催化劑進(jìn)行快速補(bǔ)氯。
(1)開工前做好各注劑泵的維護(hù)保養(yǎng)工作,在重整反應(yīng)進(jìn)油8 h 內(nèi),投用重整注氯,及時(shí)檢測(cè)循環(huán)氫中的HCl 含量和微水含量,并根據(jù)具體情況調(diào)整注氯量。
(2)舊催化劑開工時(shí),催化劑再生要與重整反應(yīng)系統(tǒng)同步開工、升溫,在重整反應(yīng)進(jìn)油8 h 后,即啟動(dòng)催化劑循環(huán),待催化劑碳含量達(dá)到3%后盡快啟動(dòng)黑燒(可以在黑燒階段提前啟動(dòng)再生注氯泵,將約60 m 長(zhǎng)的注氯線充滿四氯乙烯,同時(shí)檢驗(yàn)再生注氯泵的運(yùn)行狀況)。
重整生成油辛烷值下降的主要原因是催化劑氯流失導(dǎo)致催化劑酸性功能下降,進(jìn)而導(dǎo)致催化劑的活性下降,異構(gòu)化、芳構(gòu)化反應(yīng)減少。通過(guò)及時(shí)采取補(bǔ)氯措施,加快催化劑循環(huán)速率,提高催化劑氯含量,改善催化劑酸性功能,催化劑活性在較短時(shí)間內(nèi)得到改善,生成油辛烷值RONC 達(dá)到了97.5,裝置恢復(fù)正常運(yùn)行水平。