薛淋鐘,王 未,徐 強(qiáng)
(重慶中法供水有限公司,重慶 401120)
重慶某水廠一、二期總規(guī)模日供水40 萬噸,采用沉砂、高密度澄清、砂濾池、活性炭濾池+臭氧結(jié)合深度的處理工藝,如圖1 所示。
圖1 某水廠生產(chǎn)工藝流程
目前,該水廠使用帶1450 型控制器的FX4000 加氯機(jī),采用前加氯和后加氯兩點(diǎn)投加方式。投加控制方式根據(jù)生產(chǎn)水量及出廠水余氯值,通過人工計算及個人經(jīng)驗(yàn)在加氯機(jī)上手動操作調(diào)流閥調(diào)節(jié)投加量,具有一定的滯后性及較大偏差,人為因素影響大,影響供水安全。
在水廠消毒處理工藝中,加氯是水廠水質(zhì)控制的重要環(huán)節(jié)。因此,優(yōu)化加氯控制方式尤為重要。針對現(xiàn)有加氯設(shè)備,合理運(yùn)用PLC、在線測量儀表,以及生產(chǎn)監(jiān)控電腦,實(shí)現(xiàn)液氯根據(jù)水量、水質(zhì)的自動投加,能夠使出廠水余氯值在一個較小的設(shè)定范圍內(nèi)波動,對保障供水安全具有重大意義。
1450 型控制器自動加氯有3 種投加模式。
(1)流量比例模式。流量比例加氯用于恒定氧化劑要求的流量變化水流,流量×投加量=閥門位置。
(2)余氯控制模式。余氯控制用于氧化劑需求量變化而水廠流量恒定的情況。余氯通過在時滯期結(jié)束時進(jìn)行糾正,提供積分控制。
(3)復(fù)合環(huán)路控制模式。復(fù)合環(huán)路控制模式用于水廠流量和氧化劑需求量均變化的情況,兼具流量比例和余氯控制的優(yōu)點(diǎn)。
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和自動控制特點(diǎn),該水廠加氯自動控制優(yōu)化方式如圖2 所示,前加氯采用流量比例控制模式投加,后加氯采用復(fù)合環(huán)路控制模式投加。
圖2 水廠加氯控制方式
3.1.1 真空度實(shí)驗(yàn)
通過手動調(diào)流閥調(diào)節(jié),觀察設(shè)備是否能夠達(dá)到最大投加能力,穩(wěn)定10 min 后若真空度下降到30 kPa 以下,此時需要檢查水射器、負(fù)壓管線、止回閥等,重新進(jìn)行初始真空度試驗(yàn)。
3.1.2 機(jī)械校準(zhǔn)
通過自動調(diào)節(jié)閥的電氣手動開關(guān)進(jìn)行閥門機(jī)械位置的調(diào)校。
(1)機(jī)械零位。調(diào)節(jié)閥門位置,觀察浮子流量計開始升高并離開最底部時,然后關(guān)閉閥門約閥桿的1/16~1/8 轉(zhuǎn),這是閥門的底部擋塊位置。
(2)滿刻度調(diào)節(jié)。觀察浮子流量計位置,調(diào)節(jié)閥門至要求的最大氣體流量,頂部擋塊以允許閥門在不足1/2 轉(zhuǎn)時超過最大的設(shè)置。保證擋塊不干擾閥門動作。這是閥門的滿刻度擋塊位置
(3)控制器流量信號和余氯信號。采用信號發(fā)生器產(chǎn)生4 mA、20 mA 電流信號,調(diào)整控制器依次對應(yīng)零點(diǎn)旋鈕和滿量程調(diào)節(jié)旋鈕。
(4)閥門信號和電流信號。閥門位置反饋零位調(diào)整,當(dāng)自動閥觸碰底部擋塊時,浮子流量計在玻管最底部,沒有跳動。加氯機(jī)控制器的Pos 參數(shù)位置為零,PLC 反饋投加量是0 kg/h,否則需要分別調(diào)整相應(yīng)零點(diǎn)。同理,閥門位置反饋滿量程調(diào)整。
(1)前加氯比例控制參數(shù)設(shè)置。投加比參數(shù)Dos:根據(jù)濾后水水質(zhì)、水溫和出廠水余氯參數(shù)等,通過化驗(yàn)中心試驗(yàn)綜合確定。
(2)后加氯復(fù)合控制參數(shù)設(shè)置:①投加比參數(shù)Dos:同前加氯比例控制參數(shù)設(shè)置;②余氯設(shè)定點(diǎn)Spt:滿足生產(chǎn)工藝要求的清水池余氯;③固定時滯(Fix)T:根據(jù)溶液和分析器取樣管線的長度調(diào)整;④積分Int:根據(jù)自動控制原理,積分一般先設(shè)置為25%,然后生成一次系統(tǒng)擾亂,觀察記錄器的控制活動,時間為最少3 個時滯期。調(diào)整積分,直至對應(yīng)余氯設(shè)定點(diǎn)出現(xiàn)2 個增量或一期過調(diào)量的響應(yīng)。在這個過程中,采取對應(yīng)的調(diào)整積分措施,達(dá)到“穩(wěn)定、準(zhǔn)確、快速”的控制要求。
(3)根據(jù)水廠實(shí)際情況,清水池余氯設(shè)定值Spt=1.0(±0.1)mg/L,控制器參數(shù)的設(shè)置,以及在不同積分Int 值設(shè)定值時,控制系統(tǒng)響應(yīng)情況如圖3 所示。
經(jīng)過對比不同的積分,發(fā)現(xiàn)積分值設(shè)置為23%Int 時,整個控制系統(tǒng)是可接受的響應(yīng)。余氯能夠穩(wěn)定、準(zhǔn)確、快速投加,能夠達(dá)到要求的余氯值,滿足生產(chǎn)工藝要求。
經(jīng)過2 個月的生產(chǎn)運(yùn)行效果觀察,在復(fù)合控制模式中,流量比例控制能夠快速使閥門位置響應(yīng)流量的變化,進(jìn)行加氯投加量的快速跟隨。余氯控制信號糾正流量比例控制信號,在每次時滯期結(jié)束時進(jìn)行糾正,從而消除偏差,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投加。流量信號調(diào)諧良好的情況下,初始投加量更加接近需要加氯投加量時,復(fù)合模式最有效果。
通過對加氯機(jī)設(shè)備進(jìn)行差壓調(diào)節(jié)器的清洗維護(hù),信號校準(zhǔn),閥門位置,投加能力的反饋校準(zhǔn),以及結(jié)合生產(chǎn)工藝要求和自動控制的基本原理進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置整定。目前,水廠加氯系統(tǒng)完全實(shí)現(xiàn)自動控制,在值班室的生產(chǎn)監(jiān)控電腦能夠監(jiān)視余氯值和投加量等參數(shù)。當(dāng)水廠流量變化時,不再需要去現(xiàn)場進(jìn)行手動操作,由加氯機(jī)自動調(diào)節(jié)加氯量,極大改善了生產(chǎn)運(yùn)行人員的工作強(qiáng)度,而且調(diào)整精準(zhǔn),不需要人為干預(yù),對保障水質(zhì)也有一定意義。
圖3 控制系統(tǒng)響應(yīng)情況