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      新一代通流技術(shù)在自備電廠300MW汽輪機(jī)的改造應(yīng)用

      2021-04-22 02:11:44李洪波管洪軍張?jiān)吕?/span>尹婷婷
      科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 2021年10期
      關(guān)鍵詞:內(nèi)缸汽封通流

      李洪波,李 偉,管洪軍,張?jiān)吕?,尹婷?/p>

      (1.勝利石油管理局有限公司發(fā)展規(guī)劃部,山東 東營 257000;2.勝利石油管理局有限公司勝利發(fā)電廠,山東 東營 257087)

      1.機(jī)組概況

      勝利發(fā)電廠是勝利油田的自備電廠,二期為2臺300MW機(jī)組型號為C300/237-16.7/0.39/537/537,是亞臨界、中間再熱、兩缸兩排汽、采暖抽汽凝汽式汽輪機(jī),由于汽輪機(jī)設(shè)計(jì)較早,限于當(dāng)時的設(shè)計(jì)理念、設(shè)計(jì)技術(shù)以及制造加工能力等因素,機(jī)組通流部分效率較低,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差。

      2015年11月委托西安熱工研究院對4號汽輪機(jī)進(jìn)行性能試驗(yàn),結(jié)果顯示4號汽輪機(jī)在3VWO工況下,高壓缸效率81.58%,中壓缸效率為89.01%,試驗(yàn)低壓缸效率計(jì)算值為84.36%,經(jīng)過一、二類修正后的熱耗率為8201kJ/(kW.h)。

      經(jīng)過認(rèn)真分析影響2臺300MW汽輪機(jī)經(jīng)濟(jì)性的主要因素有:調(diào)節(jié)級噴嘴面積偏大,焓降較大,效率偏低;高、中壓缸通流級數(shù)偏少,級平均焓降較大,焓降分配不合理,影響了機(jī)組通流效率;葉片型線設(shè)計(jì)技術(shù)落后,損失大,級效率低;部分動、靜間隙偏大,漏汽損失較大;缸體變形嚴(yán)重,導(dǎo)致泄漏量增大;部分回?zé)嵯到y(tǒng)抽汽參數(shù)偏離設(shè)計(jì)值較大;末級葉片長度過短,排汽面積偏小,余速損失大;高、中壓缸通流級數(shù)偏少,一定程度上影響了機(jī)組通流效率;由于汽輪機(jī)缸體結(jié)構(gòu)上的問題,存在內(nèi)部漏汽現(xiàn)象。

      2.新一代通流技術(shù)在機(jī)組改造上的應(yīng)用

      根據(jù)改造前機(jī)組的實(shí)際情況,綜合考慮安全性和經(jīng)濟(jì)性,二期3、4號機(jī)改造方案為:更換高中壓內(nèi)缸+低壓內(nèi)缸+高壓噴嘴組+高中壓轉(zhuǎn)子+低壓轉(zhuǎn)子+高、中、低壓各級動葉+高、中、低壓各級隔板及靜葉+汽封、軸封等。

      2.1 配汽優(yōu)化技術(shù)

      為適應(yīng)自備電廠負(fù)荷要求,進(jìn)一步挖掘部分負(fù)荷經(jīng)濟(jì)性,采用基于調(diào)節(jié)級靜葉角度分組差異化的新型噴嘴配汽方式。

      圖 1 優(yōu)化前

      圖 2 優(yōu)化后

      2.2 高效調(diào)節(jié)級級段優(yōu)化技術(shù)

      由于制造工藝的改進(jìn)及機(jī)組轉(zhuǎn)自備后調(diào)峰要求的改變,調(diào)節(jié)級帶大負(fù)荷同時快速響應(yīng)的設(shè)計(jì)成為自備電廠節(jié)能提效的阻礙。此次改造采用東汽先進(jìn)的基礎(chǔ)葉型,對進(jìn)汽腔室、汽封齒、靜葉數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,形成高效、安全可靠的調(diào)節(jié)級葉片,以適應(yīng)變工況運(yùn)行情況。

      圖 3 調(diào)節(jié)級葉片

      2.3 高壓進(jìn)汽插管優(yōu)化

      改前一端插入外缸,另一端穿過內(nèi)缸插入噴嘴室。

      改后一端以法蘭結(jié)構(gòu)與內(nèi)缸把合,減少漏點(diǎn);另一端插入外缸以密封環(huán)密封,精確計(jì)算冷態(tài)安裝間隙,保證熱態(tài)密封性。

      圖 4

      圖 5

      2.4 汽缸優(yōu)化技術(shù)

      2.4.1 高壓內(nèi)缸優(yōu)化

      優(yōu)化高壓內(nèi)缸,設(shè)計(jì)為整體式內(nèi)缸,取消獨(dú)立噴嘴室,減少漏點(diǎn);優(yōu)化進(jìn)汽型線,減少效率損失;同時該結(jié)構(gòu)整體應(yīng)力較小,減小機(jī)組長期運(yùn)行后的汽缸變形。

      圖 6 高壓內(nèi)缸模型

      施工設(shè)計(jì)時在VWO(超壓5%)工況(蒸汽參數(shù)為537℃/17.5Mpa)下對高壓內(nèi)缸進(jìn)行了建模分析。

      汽缸三維模型如圖1所示;汽缸有限元模型如圖2所示,采用Ansys 4節(jié)點(diǎn)四面體及8節(jié)點(diǎn)六面體進(jìn)行網(wǎng)格劃分,總單元數(shù)約為120萬。

      對其進(jìn)行受力分析,根據(jù)ASME準(zhǔn)則,缸壁一次應(yīng)力滿足要求;進(jìn)汽室結(jié)構(gòu)及壁厚可滿足強(qiáng)度要求;長時間穩(wěn)態(tài)運(yùn)行的中分面汽密性滿足要求。

      圖 7 汽缸三維模型

      圖 8 汽缸有限元模型

      2.4.2 低壓內(nèi)缸優(yōu)化

      改造前低壓進(jìn)汽室與內(nèi)缸分離結(jié)構(gòu),中分面整體法蘭,懸臂結(jié)構(gòu)。

      改造后為整體式內(nèi)缸,無進(jìn)汽室蒸汽泄漏;中分面分散式法蘭,減小熱應(yīng)力及變形;密封板由懸臂結(jié)構(gòu)改為簡支結(jié)構(gòu),減小變形,保證正常運(yùn)行時隔板動靜間隙,該結(jié)構(gòu)具有自密封性,在蒸汽壓力下,其受力特點(diǎn)可使中分面被壓的更緊,輔助中分面密封。

      2.5 進(jìn)、排汽缸優(yōu)化技術(shù)

      通過對高壓排氣缸進(jìn)行優(yōu)化,總壓損失由0.9%下降到0.55%。

      通過對高壓排氣缸進(jìn)行優(yōu)化,總壓損失由1.2%下降到0.75%。

      2.6 汽封優(yōu)化技術(shù)

      改前為老式汽封圈。

      改后高、中壓隔板汽封圈采用布萊登汽封圈(其中第高壓第2級隔板汽封帶防旋齒);高、中壓軸封及過橋汽封采用錯齒汽封圈(其中過橋汽封第1列帶防旋齒),有效齒大幅增加;低壓軸封采用4列接觸式汽封+DAS汽封,第二、第五列為接觸式汽封(中間帶豁口,里面放復(fù)合密封材料),一、三、四列為DAS汽封。低壓隔板汽封采用DAS汽封,間隙更小,密封性更好。達(dá)到良好的汽封效果。具體汽封配置如表所示。

      表 1 汽封配置優(yōu)化

      2.7 隔板結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      高壓第2~12級及中壓1~8級隔板全部為高效拂配式導(dǎo)葉,高中壓隔板全部采用窄間隙焊接隔板,不易變形;低壓第1~2級隔板為高效拂配式導(dǎo)葉、窄間隙焊接;第3~4級為彎扭靜葉片、直焊式結(jié)構(gòu);第5級靜葉片為后置前掠、直焊式結(jié)構(gòu);隔板內(nèi)外環(huán)全部帶密封鍵,增加隔板剛性,減少中分面漏汽;內(nèi)、外環(huán)出汽側(cè)增加導(dǎo)流錐結(jié)構(gòu),外環(huán)汽封處形成渦流,減少漏汽;內(nèi)環(huán)處有助于穩(wěn)流,減少汽流損失。

      3.汽輪機(jī)通流改造效果分析

      2020年4月,勝利發(fā)電廠委托西安熱工研究院有限公司對汽輪機(jī)進(jìn)行通流改造后性能考核試驗(yàn)。

      3.1 高中壓缸效率明顯提升

      100%THA工況(三閥全開)下,高壓缸效率為86.67%,相比改造前高壓缸效率81.5%,提高了5.1%;中壓缸效率92.66%,相比改造前中壓缸效率89.01%,提高了3.65%;證明了汽輪機(jī)的改造效果非常明顯。75%THA工況下,高壓缸效率為82.94%;中壓缸效率92.77%。50%THA工況下,高壓缸效率為82.76%;中壓缸效率92.77%。

      3.2 汽輪機(jī)熱耗率大幅度降低

      100%THA熱耗率降至7885.1 kJ/(kW.h),與汽輪機(jī)改造前的熱耗率 8201 kJ/(kW.h)相比,下降約 315.9 kJ/(kW.h)。

      3.3 高、中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的份額為3.55%,優(yōu)于設(shè)計(jì)值(3.86%)。

      4.結(jié)語

      綜上所述,勝利發(fā)電廠300MW汽輪機(jī)節(jié)能改造后,機(jī)組各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)良,尤其是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)于設(shè)計(jì)值,汽輪機(jī)熱耗率降低至7885.1kJ/kWh,與汽輪機(jī)改造前的熱耗率8201 kJ/kWh相比,下降315.9 kJ/kWh,每年單臺機(jī)組可降低標(biāo)煤消耗1.57萬噸。以每噸標(biāo)煤703元計(jì)算,年可降低煤炭成本約1104萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀;同時滿足了自備電廠工業(yè)用汽和冬季采暖的需求,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力。當(dāng)前國家節(jié)能減排要求日益嚴(yán)峻的形勢下,燃煤電廠節(jié)能提效的改造需求越來越迫切,越來越多的電廠也認(rèn)識到汽輪機(jī)節(jié)能提效應(yīng)用技術(shù)研究的必要性,該項(xiàng)目改造成功經(jīng)驗(yàn)可在全國其它燃煤電廠的同類型機(jī)組推廣應(yīng)用。

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