許艷偉
(山西高河能源有限公司,山西 長(zhǎng)治 047100)
高河能源有限公司主采煤層平均厚度6.4 m,直接頂以泥巖為主,厚度為2.7 m,基本頂以粗砂巖為主,平均厚3.1 m,巷道的底板以泥巖為主,平均厚度為4.2 m,煤層中含有2 層夾矸。采用的綜采煤巷切眼寬9 m,高3.4 m,一般采用U 型鋼支撐、工字鋼三節(jié)棚支護(hù)結(jié)構(gòu)。由于圍巖穩(wěn)定性差、切眼跨度大,通過(guò)增加支護(hù)密度和支護(hù)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度來(lái)保證切眼支護(hù)的安全性。目前井下常用的錨桿長(zhǎng)度為3.0 m,各個(gè)錨桿間的間距采用了0.8 m,整體的支護(hù)密度大,巷道支護(hù)效率僅22 個(gè)循環(huán)/月,而且支護(hù)成本高達(dá)3260 元/m,嚴(yán)重影響了煤礦井下巷道支護(hù)效率和經(jīng)濟(jì)性,因此迫切需要對(duì)現(xiàn)有的支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化,在保證支護(hù)可靠性的情況下提升支護(hù)效率,降低支護(hù)成本。
針對(duì)傳統(tǒng)全面永久加強(qiáng)支護(hù)時(shí)所存在的支護(hù)效率低、穩(wěn)定性差的情況,提出“錨桿+錨網(wǎng)+錨索”綜合支護(hù)的方案[1-3],利用錨桿和錨索支撐操作便捷、轉(zhuǎn)運(yùn)方便等特點(diǎn),進(jìn)行重點(diǎn)加強(qiáng)支護(hù)。在支護(hù)時(shí)根據(jù)巷道頂板受力分析結(jié)果,應(yīng)該將支護(hù)的錨桿形成一個(gè)“組合拱”,縮小頂板的跨距,使支護(hù)結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的自穩(wěn)定能力和承載能力,充分發(fā)揮支護(hù)結(jié)構(gòu)整體的支護(hù)效能。
傳統(tǒng)支護(hù)方案中,對(duì)大斷面支護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)的選擇通常是依靠經(jīng)驗(yàn),沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),因此經(jīng)常導(dǎo)致支護(hù)結(jié)構(gòu)密度大,遠(yuǎn)超支護(hù)需求,雖然穩(wěn)定性較好,但是效率低,支護(hù)成本高。高河能源從不同支護(hù)參數(shù)對(duì)支護(hù)強(qiáng)度影響入手,通過(guò)實(shí)際支護(hù)驗(yàn)證,獲取了最直接的試驗(yàn)參數(shù),為支護(hù)參數(shù)的選擇提供了依據(jù),目前已經(jīng)在高河能源形成了一個(gè)完整的參數(shù)選擇標(biāo)準(zhǔn)。
(1)錨桿長(zhǎng)度對(duì)巷道圍巖變形情況的影響
錨桿長(zhǎng)度對(duì)巷道圍巖變形情況的影響如表1 所示。隨著錨桿長(zhǎng)度的增加,頂板位移量逐漸降低,但當(dāng)錨桿長(zhǎng)度超過(guò)2 m 后頂板變形量下降的幅度大幅降低。
(2)錨桿間距對(duì)巷道圍巖預(yù)應(yīng)力影響
錨桿支護(hù)形成后會(huì)在圍巖內(nèi)形成一定的預(yù)應(yīng)力,圍巖內(nèi)部預(yù)應(yīng)力越大,其抵抗礦壓波動(dòng)的能力越強(qiáng)。根據(jù)在高河能源井下的實(shí)際測(cè)量,采用長(zhǎng)度為2 m 的錨桿,不同間距下的巷道內(nèi)圍巖變化如圖1 所示。
表1 不同錨桿長(zhǎng)度對(duì)巷道頂板變形量影響
圖1 不同支護(hù)間距下圍巖應(yīng)力變化趨勢(shì)
由實(shí)際測(cè)量結(jié)果可知,隨著支護(hù)間距的增加,巷道圍巖內(nèi)的預(yù)應(yīng)力逐漸降低,其穩(wěn)定性越差。當(dāng)支護(hù)間距為0.9 mm 時(shí)能夠取得較好的平衡,兼顧支護(hù)穩(wěn)定性和支護(hù)效率。
根據(jù)切眼結(jié)構(gòu),大斷面切眼頂板支護(hù)時(shí)以錨桿支護(hù)為核心,錨桿間距設(shè)定為0.9 m;以錨索支護(hù)為輔助,各組錨索在布置時(shí)采用3+4+3 的均勻分布式結(jié)構(gòu),錨索間距設(shè)定為2 m,排距為1.8 m。幫部錨桿支護(hù),間距為1.2 m,每排3 根錨桿。錨桿直徑18 mm,長(zhǎng)2 m,錨索直徑17.8 mm,長(zhǎng)為8.3 m。
錨桿索支護(hù)完成后,在擴(kuò)刷幫處約0.75 m 處設(shè)置一組液壓支架,各個(gè)支架間的距離設(shè)置為1 m。在進(jìn)行切眼支護(hù)時(shí)采用了分層支護(hù)方案,首先對(duì)切眼寬度的2/3 進(jìn)行支護(hù),支護(hù)完成并形成一個(gè)穩(wěn)定的支護(hù)體后,再在兩側(cè)進(jìn)行切眼擴(kuò)充。對(duì)擴(kuò)充區(qū)的支護(hù)采用單排錨桿,每排3 根,錨索布置時(shí)同樣采用單排布置結(jié)構(gòu)。在煤壁側(cè)進(jìn)行支護(hù)時(shí),采用直徑為20 mm、長(zhǎng)度為2000 mm 的錨桿[4]。為了防止在支護(hù)和使用過(guò)程中出現(xiàn)落石,在切眼易出現(xiàn)碎裂的位置設(shè)置孔徑為30 mm 的雙層錨網(wǎng)防護(hù),有效防止落石傷人現(xiàn)象。新的支護(hù)結(jié)構(gòu)如圖2。
該切眼支護(hù)方案充分利用了巷道頂板簡(jiǎn)易梁模型分析結(jié)果,以降低切眼斷面跨距為主要目的,結(jié)合大斷面切眼的情況,以錨桿和錨索綜合支護(hù)為核心,分層支護(hù),有效降低了支護(hù)工作量和支護(hù)成本。根據(jù)實(shí)際驗(yàn)證,相同情況下,巷道支護(hù)效率由最初的22 個(gè)循環(huán)/月,提高到了25 個(gè)循環(huán)/月,支護(hù)效率比傳統(tǒng)支護(hù)模式提升了14.2%以上。支護(hù)過(guò)程中的支護(hù)成本由3260 元/m,降低到了目前的2 692.76 元/m,綜合支護(hù)成本降低了17.4%。
圖2 大斷面切眼支護(hù)結(jié)構(gòu)
煤礦井下大斷面切眼跨距為9 m,屬于典型的大跨距切眼,在切眼附近設(shè)置5 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),1 號(hào)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位于切眼中間,5 號(hào)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位于切眼邊緣,每個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)處設(shè)置一個(gè)位移傳感器,對(duì)切眼使用期間的巷道圍巖變化情況進(jìn)行監(jiān)控。各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的圍巖變化情況如圖3。
圖3 不同位置圍巖位移變化情況
由圖3 可知,隨著監(jiān)測(cè)時(shí)間的增加,各個(gè)測(cè)點(diǎn)的圍巖位移均逐漸增大,約50 d 后位移變化情況趨于穩(wěn)定,最大圍巖變化量約為130 mm,位于頂板的中間位置,比優(yōu)化前的370 mm 降低了約64.9%,顯著降低了圍巖的變形量。
(1)井下切眼頂板受力情況下的撓度變形量和切眼跨距成正比,因此為了確保井下巷道的穩(wěn)定性,需要對(duì)頂板進(jìn)行加強(qiáng)支撐,降低頂板的切眼跨距。
(2)采用“錨桿+錨網(wǎng)+錨索”綜合支護(hù)的方案,利用錨桿和錨索組合支護(hù)初撐力大、支護(hù)操作便捷、轉(zhuǎn)運(yùn)方便的特點(diǎn),進(jìn)行重點(diǎn)支護(hù),利用錨網(wǎng)對(duì)重點(diǎn)落石區(qū)域進(jìn)行保護(hù),防止出現(xiàn)安全事故。
(3)新型支護(hù)方案有效降低了支護(hù)工作量和支護(hù)成本,根據(jù)實(shí)際驗(yàn)證,相同情況下的支護(hù)效率比傳統(tǒng)支護(hù)模式提升了14.2%以上,綜合支護(hù)成本降低了17.4%。
(4)優(yōu)化后最大圍巖變化量約為130 mm,位于頂板的中間位置,比優(yōu)化前降低了約64.9%,顯著降低了圍巖的變形量,提升了切眼的穩(wěn)定性。