郭 吉,劉 凱
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山市753202)
采用種子乳液法生產(chǎn)P440、P450 型糊狀樹酯,由于粘度大,在生產(chǎn)中容易產(chǎn)生自聚,聚合釜運行一段時間后冷卻器列管就會出現(xiàn)不同程度的堵塞。 為了保障糊狀樹脂產(chǎn)量和質量, 需要定期對自聚物進行清洗,常規(guī)清洗多采用高壓水射流清洗技術。
寧夏英力特化工股份有限公司糊狀樹脂裝置共有8 臺聚合釜,每臺聚合釜冷卻器列管(Φ32)624 根,每月需對聚合釜冷卻器進行一輪清洗。 前期清洗列管效率低,每天僅可清洗208 根列管,清洗1 臺冷卻器需要3 天時間,8 臺全部清洗完畢需要24 天以上。 設備一直處于連續(xù)運行狀態(tài),人員疲憊、設備故障率高,而且維修成本高。
為了提高清洗效率,通過查閱相關資料,并與其他高壓清洗單位的設備進行比較,通過計算,發(fā)現(xiàn)影響清洗效率的主要因素是噴嘴選型、噴孔角度、噴孔數(shù)量。
面對清洗效率低,材料損耗大的問題,該公司通過與某工業(yè)清洗公司進行技術交流, 并對高壓清洗設備主要技術參數(shù)進行了對比(詳見表1)。 通過對比后發(fā)現(xiàn), 致使清洗效率低的主要原因是噴嘴的選型不合理。
表1 高壓清洗設備主要技術參數(shù)對比表
表2 高壓清洗設備噴孔角度使用對比表
經(jīng)過和高壓清洗設備供貨單位交流, 分別訂購了噴孔角度15°、30°、45°、60°的噴嘴,現(xiàn)場進行對比試驗,使用情況見表2。
對比發(fā)現(xiàn)噴孔角度在30°~45°時使用效果最好,隨后又訂制了35°和40°的噴嘴,經(jīng)過反復測試最后選定噴孔角度為42°的噴嘴。
冷凝器列管清洗簡圖見圖1, 根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場實際尺寸,當噴孔角度為42°時,根據(jù)三角函數(shù)公式可得。
所得最佳清洗距離為19~30 mm。
圖1 冷凝器列管清洗簡圖
根據(jù)針形噴嘴射流關系式:
式中:L—最佳清洗距離,mm;
p—射流壓力,MPa;
d—噴孔直徑,mm。
將(1)、(2)式分別代入(3)可得噴孔直徑d 為0.33~0.52 mm,根據(jù)現(xiàn)場測試實際距離為25 mm,最終確定選擇噴孔直徑0.5 mm。
通過對比、使用某清洗公司清洗設備時發(fā)現(xiàn),操作時產(chǎn)生的后作力使清洗槍處于懸浮狀態(tài), 不僅提高了清洗效率,還能很大程度的節(jié)省操作人員體力?,F(xiàn)以某工業(yè)清洗公司噴嘴水流量為標準對噴孔數(shù)量進行了計算。
在忽略噴孔內壁阻力的情況下。
式中:Q—流量,L/min;
g—重力加速度,9.8 m/s2;
h—水柱高度,m;
A—噴孔面積,m2;
μ—流量系數(shù),取值在0.60~0.68。
通過計算可得某工業(yè)清洗公司清洗設備噴嘴水流量約為35 L/min。
式中:Q—流量,L/min;
p—壓力,kgf/cm2;
n—噴孔數(shù)量;
d—噴孔直徑,mm。
由公式(5)計算得出n≈4。
通過上述計算、技術對比,最后確定了適應設備和現(xiàn)場條件的噴嘴。選用圓柱形4 孔噴嘴,噴孔直徑0.5 mm,噴孔角度42°。
通過不斷的提升清洗技能、改進設備元件,將糊狀聚合釜冷卻器清洗1 臺釜需要3~5 天減少到只需12~15 h。
在高效率完成糊狀聚合釜清洗工作的同時,還承接了其他化工設備及管道的清洗, 替代部分外協(xié)單位清洗工作, 并將原來一些需要化學清洗的設備改用高壓水射流清洗。