周 炎,徐 寧,董佳歡,周豪杰,葉林昌,朱巍巍
(1. 上海船用柴油機研究所,上海 201108;2. 中國極地研究中心,上海 200136)
“雪龍”號極地科考破冰船原為北極海域運輸補給船,1989年在烏克蘭赫爾松船廠開工建造,1991年下水運營,1993年由我國購入并運營,至今已累計執(zhí)行22次南極科考任務(wù)和9次北極科考任務(wù),在我國極地科考事業(yè)中發(fā)揮著重要作用。
2013年該船更換了主機和發(fā)電機組,此后在航行過程中發(fā)現(xiàn)其集控室的地板一直存在嚴(yán)重的振動問題,表現(xiàn)為:系泊狀態(tài)下,集控室地板存在局部結(jié)構(gòu)振動;高工況航行狀態(tài)下,振動尤為明顯。集控室長期過大振動不僅影響集控室內(nèi)電氣控制設(shè)備的安全可靠運行,而且對工作人員的身體健康有負(fù)面影響。
針對該問題,在該船回國修理和試航期間,對其開展了多次艙室振動和主推進系統(tǒng)振動測試分析,積累了大量測試數(shù)據(jù)。例如:2016年6月,上海船用柴油機研究所開展了全艙室振動測試[1],獲得了各種推進工況下主要艙室的振動頻譜和峰值;2017年12月,瓦錫蘭公司對柴油機推進系統(tǒng)進行了振動測試[2],認(rèn)為主機發(fā)火頻率造成的軸系跳動較大。由于振動原因比較復(fù)雜,主要原因未能定位清楚,始終無法采取具體可行的改進措施。
2019年3月,“雪龍”號完成第35次南極考察任務(wù),返回上海。經(jīng)過上船認(rèn)真勘驗,結(jié)合前期獲得的大量振動測試數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)2013年對其動力系統(tǒng)進行改造之后,其主機和發(fā)電機組的振動激勵頻率發(fā)生了變化,安裝邊界條件發(fā)生了變化,這是造成該船集控室振動過大的主要原因。
對此,為解決“雪龍”號集控室振動過大的問題,開展多種改進方案的設(shè)計和優(yōu)化,并進行振動仿真分析,制訂切實可行的綜合改進方案。同時,通過實船測試,驗證該改進方案的有效性。
“雪龍”號的主動力系統(tǒng)主要由單機推進系統(tǒng)和可調(diào)槳組成。
2013年改造后,該船的主機為瓦錫蘭6RT-flex60L-B型低速柴油機,額定功率為13200kW,轉(zhuǎn)速為111r/min,剛性安裝;3臺發(fā)電機組均為瓦錫蘭Auxpac 1140W6L20型六缸中速柴油機發(fā)電機組,額定功率為1200kW,轉(zhuǎn)速為1000r/min,單層彈性安裝。
“雪龍”號集控室(見圖1)面積較大,集控臺在艙室中央,艙壁布置有很多電氣控制屏。經(jīng)過前期和后期的振動測試發(fā)現(xiàn):
1) 在系泊狀態(tài)(主機不運轉(zhuǎn),發(fā)電機組運行)下,集控室地板的振動測試頻譜見圖2,地板垂向振動速度峰值在50Hz頻率處約為2mm/s。集控室內(nèi)人員工作的位置有較為明顯的振感。
圖1 “雪龍”號集控室
圖2 系泊狀態(tài)下集控室地板的振動測試頻譜
2) 在全速航行工況下,集控室地板的振動測試頻譜見圖3,地板垂向振動速度峰值在10Hz頻率處高達7.0mm/s,振動速度總值(對應(yīng)頻率為1~80Hz)達到8.0mm/s。
3) 在從極地碼頭航渡至江南造船集團(有限)責(zé)任公司時,主機轉(zhuǎn)速為101r/min,螺旋槳螺距70%,1#發(fā)電機組和3#發(fā)電機組運行,集控室地板的振動測試頻譜見圖4,地板垂向振動速度峰值在10Hz頻率處約為3mm/s,在50Hz頻率處約為2mm/s。
圖3 全速航行工況下集控室地板的振動測試頻譜
圖4 航渡時集控室地板的振動測試頻譜
此外,對集控室地板結(jié)構(gòu)進行頻率響應(yīng)測試分析,結(jié)果顯示,在11Hz頻率附近存在固有頻率。
根據(jù)集控室地板振動測試結(jié)果,結(jié)合實船勘驗,經(jīng)過細(xì)致分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致集控室振動過大的主要頻率分量約為10Hz和50Hz,產(chǎn)生的主要原因如下:
妻問我何故歸家這樣的遲,我說遇到了朋友,在沙利文吃了些小點,因為等雨停止,所以坐得久了。為了要證實我這謊話,夜飯吃的很少。
1) 50Hz頻率主要來源于發(fā)電機組柴油機排氣頻率,表現(xiàn)為排氣管直接焊接在集控室地板底部,而非連接在橫梁等加強筋處。該結(jié)構(gòu)形式的結(jié)構(gòu)剛度較小,對振動的抑制作用較小,易產(chǎn)生結(jié)構(gòu)二次振動。
2) 10Hz左右頻率主要來源于主機激勵頻率,該頻率與主機轉(zhuǎn)速密切相關(guān),在測試結(jié)果中也得到了驗證,其中在全速航行和快速航行工況下,主機主要激勵頻率為10.3Hz,轉(zhuǎn)速為103r/min。
3) 采用敲擊法對集控室地板進行模態(tài)測試,結(jié)構(gòu)頻率響應(yīng)曲線顯示,在11Hz頻率附近存在結(jié)構(gòu)固有頻率。在船舶高速航行工況下,當(dāng)主機轉(zhuǎn)速高于100r/min時,存在較強的耦合共振現(xiàn)象。
需說明的是,在2013年對該船的動力系統(tǒng)進行改造前,集控室振動能被船上人員接受,其原因有:高速運轉(zhuǎn)的發(fā)電機組的排氣激勵頻率為75Hz,安裝方式也有所不同;在全速至微速的5種前進工況下,8L60型主機的振動激勵頻率分別為13.7Hz、13.7Hz、12.1Hz、10.3Hz和6Hz,轉(zhuǎn)速分別為103r/min、103r/min、91r/min、77r/min和45r/min,正好與集控室地板結(jié)構(gòu)的固有頻率11Hz錯開,且在船舶低速航行時,主機的干擾力大為下降。
針對船舶主機和機組振動激勵引起的集控室振動問題,可從振源和傳遞路徑的角度進行控制,可采取的措施如下。
針對1臺主機和3臺輔機的排氣管,采用彈性安裝;同時,對吊架的支撐形式和剛度進行優(yōu)化,阻止振動傳遞和避免引起二次振動。特別是排氣管支架與集控室地板直接相連處,需進行修改加強。
計算評估集控室地板的結(jié)構(gòu)振動情況,通過設(shè)置支撐結(jié)構(gòu)等方式優(yōu)化結(jié)構(gòu)形式,增大結(jié)構(gòu)剛度,提高結(jié)構(gòu)的固有頻率,避免引起共振。
阻尼材料在低頻段有很好的消峰作用,在主機的結(jié)構(gòu)噪聲傳遞路徑上敷設(shè)阻尼材料能起到減振作用。因此,在集控室底部支撐結(jié)構(gòu)上敷設(shè)阻尼材料,包括橫艙壁和舷側(cè)艙壁等,以防止振動傳遞至集控室地板上。
實船測試結(jié)果顯示,集控室地板存在共振風(fēng)險。下面通過有限元計算評估結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施的有效性。
建立集控室結(jié)構(gòu)有限元模型,研究對象為集控室地板。采用shell單元和beam單元建模,材料的彈性模量為210MPa,泊松比為0.3,密度為7850kg/m3。建模和邊界條件選取的原則如下:
1)模型包含集控室地板區(qū)域,縱向、橫向和垂向等3個方向上有必要的結(jié)構(gòu)延伸;
2)模型邊界條件根據(jù)實際情況,采用實際結(jié)構(gòu)約束集控室地板邊界;
3)模型考慮地板敷料和集控室設(shè)備重量的影響。
結(jié)構(gòu)有限元計算模型見圖5。經(jīng)過計算,集控室地板第1階模態(tài)頻率為10.9Hz,模態(tài)振型為一階彎曲;第2階模態(tài)頻率為16.3Hz,模態(tài)振型為兩階彎曲(見圖6)。
圖5 結(jié)構(gòu)有限元計算模型
圖6 集控室地板前2階模態(tài)頻率及振型
有限元計算結(jié)果表明:2013年對該船進行改造之后,集控室原結(jié)構(gòu)在船舶高速航行工況下存在較強的耦合共振現(xiàn)象,第1階模態(tài)頻率(10.9Hz)與主機高轉(zhuǎn)速運行時的激勵頻率非常接近。
在集控室地板底部強橫梁位置增加2處尺寸為φ273mm×12mm的立柱(見圖7),增大結(jié)構(gòu)剛度,以提高結(jié)構(gòu)的固有頻率。設(shè)置立柱前后集控室地板結(jié)構(gòu)固有頻率對比見表1。
圖7 設(shè)置立柱的結(jié)構(gòu)形式
表1 設(shè)置立柱前后集控室地板結(jié)構(gòu)固有頻率對比 單位:Hz
采取改進排氣管支撐形式、增加集控室地板支撐結(jié)構(gòu)并進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化和實施阻尼處理等優(yōu)化改進措施之后,開展船舶航行試驗,對比改造前后集控室的振動變化。集控室振動測點布置見圖8,改進前后集控室地板振動測試結(jié)果對比見表2。
圖8 集控室振動測點布置
表2 改進前后集控室地板振動測試結(jié)果對比
改進后集控室振動測試結(jié)果表明:
1) 發(fā)電機組排氣管引起的地板結(jié)構(gòu)振動速度總值由改造前的2.00mm/s減小至0.20mm/s,幾乎察覺不到;
2) 全速航行時,主機振動激勵頻率引起的地板結(jié)構(gòu)振動峰值由改造前的7.00mm/s減小至2.64mm/s(減少約62%),振動速度總值由改造前的8.0mm/s減小至3.11mm/s(減少約61%),情況大為改善,達到了設(shè)計預(yù)期目標(biāo)值(不大于4mm/s);
3) 航行試驗中,集控室的空氣噪聲為65~67dB(A),小于70dB(A)。
因此,改進后集控室的振動和噪聲滿足中國船級社《鋼制海船船舶入級規(guī)范》對船員處所和機艙控制室一級舒適度的要求(即振動不大于4mm/s,噪聲不大于70dB(A))。
通過大量的振動測試和認(rèn)真的現(xiàn)場勘察,經(jīng)過相關(guān)模態(tài)分析,找到了“雪龍”號極地科考船集控室振動較大的主要原因是發(fā)電機排氣管振動和主機振動的激勵作用。
經(jīng)過結(jié)構(gòu)模態(tài)分析,提出了可行的解決方案。改進后,經(jīng)過實船航行測試驗證,集控室振動較大的問題得到了解決,其振動噪聲幅值滿足中國船級社對集控室振動和噪聲一級舒適度(最高舒適度)的要求。