池慧勇,鄔 俊,白緒超,楊文池
(內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
2019年某發(fā)電廠針對原煤倉落煤管頻繁堵塞的問題,對其進行了改造,分別對兩臺機組10臺給煤機加裝了清堵裝置。改造后,多次發(fā)生清堵裝置插板門卡澀,造成控制柜內(nèi)總電源開關(guān)及上級鍋爐MCC饋線電源開關(guān)跳閘的現(xiàn)象,且清堵裝置運行不可靠,影響機組負荷,同時威脅到鍋爐MCC供電的穩(wěn)定性。
在原煤倉落煤管清堵裝置安裝完畢后,對電控柜進行調(diào)試運行,運行人員通過DCS遠方操作開啟插板門,插板門發(fā)生卡澀,停止在中間位置;之后,運行人員嘗試DCS遠方操作關(guān)閉插板門,插板門仍卡在中間位置不動作;隨后,運行人員將插板門控制回路切換至就地控制,就地操作插板門,此時,無論是進行開啟操作還是關(guān)閉操作,均出現(xiàn)插板門動力空開跳閘,柜內(nèi)總電源開關(guān)(型號規(guī)格為施耐德IC65N-D25A)跳閘,上級鍋爐MCC饋線開關(guān)(型號規(guī)格為施耐德NSX100H,配MA型脫扣器)跳閘。
檢修人員檢查電纜絕緣正常,對插板門卡澀進行處理,重新上電試運,DCS遠方和就地進行插板門操作,運行正常。運行一段時間后又發(fā)生跳閘事故,反復(fù)分析事故經(jīng)過,得出跳閘事故過程中有以下幾個特點。
(1) 插板門卡澀在中間位置。
(2) 遠方開指令發(fā)出后,再次發(fā)出關(guān)指令。
(3) 遠方操作卡澀后(遠方開、關(guān)操作無效后)切換至就地進行開關(guān)操作。
(4) 上級鍋爐MCC饋線開關(guān)跳閘。
清堵裝置電控柜回路設(shè)計電流20 A,斷路器脫扣電流定值250 A。插板門卡澀后,應(yīng)該通過熱繼電器動作斷開電源回路,不應(yīng)該直接跳開電源開關(guān)。因此判斷在運行人員進行操作時,動力電源回路存在短路故障。然而檢查動力電纜絕緣合格,對控制回路進行分析,發(fā)現(xiàn)插板門控制回路設(shè)計存在缺陷,引起插板門正反轉(zhuǎn)接觸器同時吸合,造成相間短路。
清堵裝置由上、下刮刀和插板門構(gòu)成,主接線如圖1所示。插板門是由兩個同時對向移動的A插板門、B插板門組成,插板門電機通過正反轉(zhuǎn)實現(xiàn)插板門的開、關(guān),插板門控制回路如圖2所示。
圖1 清堵裝置電控柜主接線
圖2 插板門控制回路
根據(jù)前述事故過程分析,運行人員操作過程可以分為三個階段。第一階段,運行人員DCS遠方操作開啟插板門;第二階段,因插板門未開啟到位,運行人員嘗試DCS遠方操作關(guān)閉插板門;第三階段,插板門DCS遠方操作無法進行開關(guān),運行人員進行就地檢查,將電控柜切至就地操作插板門。
(1) 第一階段。運行人員遠方DCS下發(fā)開啟插板門脈沖指令后,K18繼電器線圈通過K14繼電器常閉觸點帶電,并通過K18繼電器觸點實現(xiàn)自保持,接觸器KM2通過轉(zhuǎn)換開關(guān)SAC2,K18繼電器觸點、KM3接觸器觸點、K14繼電器觸點接通吸合,實現(xiàn)開插板門主回路的接通。第一階段控制回路分析如圖3所示。
圖3 第一階段控制回路分析
(2) 第二階段。當(dāng)插板門由于機械卡澀不能完全開啟到位時,插板門開到位信號XC1無法閉合,繼電器K14不能帶電,其串接在開啟插板門繼電器K18的觸點就不能打開,繼電器K18始終帶電。此時運行人員嘗試通過DCS下發(fā)關(guān)閉插板門指令,繼電器K19通過K15繼電器觸點帶電,并通過繼電器K19觸點實現(xiàn)自保持。由于插板門開接觸器KM2始終帶電,插板門關(guān)接觸器KM3回路中串接KM2常閉觸點,故關(guān)接觸器KM3無法得電,插板門不能動作。第二階段控制回路分析如圖4所示。
圖4 第二階段控制回路分析
(3) 第三階段。運行人員在遠方無法操作插板門的情況下,將遠方、就地轉(zhuǎn)換開關(guān)SAC2切換到“手動”位置,在此過程中,SAC2原本處于接通位置的“遠程”觸點斷開,接觸器KM2的線圈也隨之失電,此前造成接觸器KM3無法得電的KM2的常閉觸點也恢復(fù)閉合狀態(tài)。之后,運行人員若操作把手SAC3,無論將把手打到“開”或者“關(guān)”位,都會造成KM2,KM3接觸器線圈瞬間同時得電勵磁,插板門正反轉(zhuǎn)回路同時接通,導(dǎo)致相間短路故障,控制回路分析如圖5所示。
圖5 第三階段控制回路分析
在DCS啟動控制回路中增加插板門電機正反轉(zhuǎn)接觸器互鎖位置觸點,或者增加電機正反轉(zhuǎn)運行狀態(tài)中間繼電器,將中間繼電器觸點分別接入遠方、就地電機正反轉(zhuǎn)接觸器控制回路中構(gòu)成電氣連鎖,修改控制回路原理如圖6所示。
圖6 方案一控制回路原理
拆除K18,K19繼電器,取消遠方操作。
取消DCS啟動控制回路中繼電器K18,K19的自保持觸點,修改熱工控制邏輯,將開、關(guān)脈沖指令改為30 s長指令,并增設(shè)互鎖邏輯。修改后控制回路原理如圖7所示,修改后熱工控制邏輯如圖8所示。
圖7 方案三控制回路原理
圖8 方案三熱工控制邏輯
方案一電機正反轉(zhuǎn)回路改造設(shè)計合理,可靠性高。但是由于本控制回路中接觸器擴展觸點已經(jīng)全部使用,需要再增加中間繼電器才能實現(xiàn),回路改造較復(fù)雜,同時增加中間環(huán)節(jié)也意味著增加了控制回路的故障點。方案二簡單易行,無需改動熱工邏輯與設(shè)計圖紙,但是自動化水平低,運行人員只能進行就地操作,增加了勞動強度。方案三控制回路改動較少,通過熱工邏輯實現(xiàn)電氣閉鎖,可靠性高,為最優(yōu)方案。
對改造后的清堵裝置電控柜運行情況進行跟蹤調(diào)查,再未出現(xiàn)因相間短路故障引發(fā)開關(guān)跳閘現(xiàn)象。設(shè)備運行可靠,有效降低了原煤倉落煤管清堵裝置電氣控制回路故障發(fā)生的幾率。