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      基于水誘因的軟巖劣化效應(yīng)工程特征與控制技術(shù)

      2021-06-23 09:44:48呂玉廣呂文斌肖慶華王永寶夏宇君張永強
      煤礦安全 2021年6期
      關(guān)鍵詞:劣化軟巖泥巖

      呂玉廣,呂文斌,肖慶華,王永寶,夏宇君,張永強,吳 蘇

      (1.中國礦業(yè)大學(xué) 資源與地球科學(xué)學(xué)院,江蘇 徐州221116;2.內(nèi)蒙古上海廟礦業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯016299)

      軟巖巷道大變形一直是困擾我國煤礦生產(chǎn)建設(shè)的重大問題之一[1]。國內(nèi)外比較有影響的理論技術(shù)包括圍巖松動圈理論[2]、最佳支護時間理論[3]、關(guān)鍵部分偶合理論[4]、新奧法理論、高預(yù)應(yīng)力強力支護理論[5]、聯(lián)合支護理論[6]、鋼管混凝土強支護技術(shù)[7]等。劉泉聲等[8]認為巖體是否發(fā)生加速蠕變與加載的應(yīng)力水平有關(guān);許興亮等[9]認為巖石的弱膠結(jié)性和遇水泥化性質(zhì)是工程變形根本原因;劉曉明等[10]發(fā)現(xiàn)軟巖崩解過程是一個分形過程,體積擴容引起巷道變形;王永吉[11]發(fā)現(xiàn),西部軟巖具有強度低、膠結(jié)差、易水解、易風(fēng)化和高流變等特性;宋朝陽等[12-14]研究發(fā)現(xiàn),西部弱膠結(jié)砂巖具有二元結(jié)構(gòu),水的化學(xué)腐蝕和應(yīng)力腐蝕作用致使其細觀結(jié)構(gòu)強度弱化;魏曉剛等[15-17]采用流變損傷力學(xué)理論分析與試驗相結(jié)合的方法研究西部泥巖力學(xué)特性,在含水率相同的條件下,隨著圍壓的增加蠕變應(yīng)變應(yīng)力呈遞增的趨勢;周翠英等[18]認為特殊軟巖工程穩(wěn)定性問題不能單純從力學(xué)耦合角度去認識,必須重視水-巖相互作用的耦合場。

      內(nèi)蒙古上海廟能源化工基地是國家級能源化工基地,目前僅有2對開采侏羅紀煤層的礦井建成投產(chǎn),先后采用過格柵加強巷道底腳支護、鋼管混凝土支護、砼砌碹支護、錨網(wǎng)索噴+U形可縮支架聯(lián)合支護、桁架支護等特殊技術(shù)措施,但效果均不甚佳。多年來探索中發(fā)現(xiàn),單純依靠支護材料革新、支護構(gòu)件細觀創(chuàng)新和支護體系參數(shù)調(diào)整,難以從根本上解決軟巖劣化效應(yīng)問題。如果不從源頭上解決“水”的問題,劣化效應(yīng)難以得到根本性控制。為此,提出“治軟先治水”、“大水防控、小水管理”等治理理念和技術(shù)措施,收到了較好的工程效果。為此介紹近年來一些經(jīng)驗做法,對區(qū)內(nèi)待建礦井有切實的借鑒意義,對西北侏羅紀煤田開發(fā)同樣有借鑒意義。

      1 研究區(qū)概況

      1.1 能源化工基地概況

      上海廟能源化工基地規(guī)劃14對礦井,規(guī)劃總產(chǎn)能4 500萬t/a。其中5對礦井開采石炭二疊系煤層,9對礦井開采侏羅系延安組煤層。侏羅紀煤田已建成2對礦井,其中新上海一號煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力400萬t,榆樹井煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力300萬t/a。2個井田南北相連,開采煤層、地質(zhì)條件、采煤方法等相同。上海廟能源化工基地總體規(guī)劃如圖1。

      圖1 上海廟能源化工基地規(guī)劃圖Fig.1 M ap of Shanghaim iao energy chem ical base

      1.2 地質(zhì)條件

      地層自下而上簡述如下。

      1)三疊系延長組(T3y)。中粗粒砂巖為主,夾粉砂巖及泥巖,最大揭露厚度522.03 m,富水性弱,與上覆地層假整合接觸。

      2)侏羅系延安組(J2Y)。河流-湖泊-湖泊三角洲相碎屑巖沉積建造,厚度為159.75~345.94 m,平均為288.29 m。煤層頂?shù)装迳皫r呈透鏡體分布,單位涌水量為0.001 8~0.014 6 L/(s·m),滲透系數(shù)0.003~0.487 m/d。

      3)侏羅系直羅組(J2Z)。由河湖相沉積的砂巖、粉砂巖、砂質(zhì)泥巖組成,厚度0~280.31 m,平均119.07 m,底部中粗粒砂巖發(fā)育(俗稱“七里鎮(zhèn)砂巖”),單位涌水量0.008 4~0.117 L/(s·m),滲透系數(shù)0.023 3~0.681 2 m/d。

      4)白堊系志丹群(K1ZD)。上部以粉砂巖、泥巖、細~粗粒砂巖為主,下部以礫巖為主。厚度122.03~300.1 m,平均188.28 m。單位涌水量0.006 5~0.074 6 L/(s·m),滲透系數(shù)0.005 5~0.388 3 m/d。

      5)古近系(E)。以泥巖為主,次為細砂巖、粉砂巖、中粗砂巖及礫巖,半膠結(jié)。厚度9.20~75.45 m,平均31.75 m。

      6)第四系(Q)。風(fēng)積沙丘或沖積沙土,厚度1.00~29.40 m,平均6.86 m。地層綜合柱狀如圖2。

      圖2 地層綜合柱狀圖Fig.2 Composite histogram of strata

      1.3 劣化效應(yīng)工程表現(xiàn)

      將工程上表現(xiàn)出來的圍巖軟化、泥化、蠕變、膨脹、底鼓、下沉、收斂、噴漿層開裂、支護體系受損、支架陷底、水-砂混合流突涌等非穩(wěn)定工程現(xiàn)象,統(tǒng)稱為軟巖劣化效應(yīng)。

      1)開拓工程報廢。榆樹井主、副斜井施工過半時因持續(xù)蠕變最終報廢;回風(fēng)大巷(錨網(wǎng)索噴+U形支架支護)680.5 m巷道蠕動變形嚴重而報廢;一號井副立井開掘馬頭門時井壁開裂,伴有突水、潰砂現(xiàn)象,被迫將一水平大巷標高上提80 m,下部80 m井筒充填處理。報廢巷道如圖3。

      圖3 報廢的回風(fēng)大巷Fig.3 Abandoned return air main lane

      2)回采巷道報廢。13804工作面2條煤巷均已掘進1 700 m,因后部變形擴容性膨脹和蠕動變形而報廢;13802工作面2條煤巷均已掘進1 200 m,因底鼓、頂板下沉而報廢。

      3)返修工程量大。礦井的水平大巷均經(jīng)過多次返修,先采用錨網(wǎng)索噴聯(lián)合支護,成巷3個月后巷道變形失去使用功能;擴幫臥底后,采用錨網(wǎng)索噴+U形鋼棚支護,4個月后再次變形失去使用功能;最后采用錨網(wǎng)索+鋼筋砼砌碹支護,基本能滿足使用需要。

      4)巷道閉合。11803工作面上巷沿空掘進(區(qū)段煤柱26 m),工作面回采約300 m時頂?shù)装逋耆]合,下巷高度不足1.2 m。閉合巷道如圖4。

      圖4 頂?shù)装彘]合巷道Fig.4 Closed roadway w ith roof and floor

      5)頂板淋水。煤層頂板砂巖層位和厚度不穩(wěn)定,錨桿、錨索孔水量可達5 m3/h,水中含砂,大量的生產(chǎn)實踐表明“有砂巖就有水,出水必出砂”。錨索孔出水(含砂)如圖5。

      圖5 錨索孔出水(含砂)Fig.5 O utlet of a nchor c able h ole(containing sand)

      6)底板泥化。巷道底板遇水泥化嚴重,綜掘機行走困難,來回移動會越陷越深,曾經(jīng)出現(xiàn)過綜掘機整體沒入巷道底板現(xiàn)象。人員行走困難,掘進效率低下,反底拱砼噴漿質(zhì)量受到影響。

      7)采煤面底板軟化、泥化。頂板淋水使底板軟化、泥化,綜采支架陷底、刮板輸送機上翹,設(shè)備無法推移,經(jīng)常需要放炮降底。由于頂板淋水量大,采煤面甚至需要吊掛雨棚擋水以改善作業(yè)環(huán)境;老采空區(qū)涌水加劇工作面端頭底鼓變形,1個采煤隊作業(yè)通常需要2支掘進隊配合降底。

      8)基巖突水潰砂。關(guān)于淺埋煤層開采誘發(fā)上部松散砂層突水潰沙的研究較多,對巨厚基巖下采煤引起的突水潰砂地質(zhì)災(zāi)害研究較少。2014年7月28日一號井111084工作面基巖突水潰砂,200 m長的工作面及回風(fēng)巷500 m、運輸巷1 500 m巷道均被泥砂淤塞,損失巨大?;鶐r水砂混合突涌已成為侏羅系煤田典型的地質(zhì)災(zāi)害[19]。

      2 巖石特征測試

      2.1 力學(xué)強度與含水率

      2.1.1 抗壓試驗

      采用WES-1000B型數(shù)字萬能試驗機,按DZ/T 0276.18—2015中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)標準,以0.5~1.0 MPa/s的加載速度加荷??箟簭姸扰c含水率測試數(shù)據(jù)見表1,其中抗壓強度試驗樣86個,平均抗壓強度試驗樣86個,含水率試驗樣76個。

      表1 抗壓強度與含水率測試數(shù)據(jù)Table 1 Test data of compressive strength and moisture content

      飽水狀態(tài)下單軸抗壓強度是天然狀態(tài)下的49%,是干燥狀態(tài)下的29.6%。軟巖指標化定義[20]:單軸抗壓強度σc<25 MPa的巖石為膨脹性軟巖。本區(qū)為典型的膨脹性軟巖。兩者擬合關(guān)系式為:

      式中:y1為抗壓強度,MPa;x1為含水率,%。

      2.1.2 抗拉試驗

      以0.3~0.5 MPa/s的加載速度加荷,直至試樣破壞。抗拉強度與含水率測試數(shù)據(jù)見表2,其中抗拉強度試驗樣72個,平均抗拉強度試驗樣72個,含水率試驗樣72個。

      表2 抗拉強度與含水率測試數(shù)據(jù)Table2 Test data of tensile strength and moisture content

      飽水狀態(tài)下巖石抗拉強度是天然狀態(tài)下的77.2%,是干燥狀態(tài)下的8.2%。兩者擬合關(guān)系式為:

      式中:y2為抗拉強度,MPa;x2為含水率,%。

      2.1.3 抗折試驗

      以小于0.2 MPa/s的加載速度對試樣均勻加荷,直至試樣破壞,記錄破壞荷載。抗折強度與含水率測試數(shù)據(jù)見表3,其中抗折強度試驗樣81個,平均抗折強度試驗樣81個,含水率試驗樣73個。

      表3 抗折強度與含水率測試數(shù)據(jù)Table3 Test data of flexural strength and moisture content

      飽水狀態(tài)下抗折強度是天然狀態(tài)下的89.4%,是干燥狀態(tài)下的53.1%。兩者擬合關(guān)系式為:

      式中:y3為抗折強度,MPa;x3為含水率,%。

      2.2 礦物成分測試

      采用X射線熒光光譜分析泥巖中各種礦物的含量。共測試49個泥巖樣,水敏性礦物含量高,泥巖礦物成分測試結(jié)果見表4。

      表4 泥巖礦物成分測試成果Table 4 Test results ofmudstonem ineral composition

      2.3 崩解試驗

      采集煤層頂板砂巖做崩解性試驗如圖6。

      圖6 砂巖浸水崩解試驗Fig.6 Immersion and disintegration test of sandstone

      崩解試驗結(jié)果顯示:

      1)5煤頂板砂巖。3個浸水3 min全崩解,6個浸水6 h后全崩解,2個浸水12 h后抗壓強度4.3 MPa。

      2)8煤頂板砂巖。7個浸水3 min全崩解,5個浸水3 h后全崩解,1個浸水12 h后崩解。

      3)15煤頂板砂巖。6個浸水3 min全崩解,4個樣3 h后全崩解,3個浸水12 h后抗壓強度3 MPa。

      試驗表明,砂巖遇水易崩解,在水動力作用下具有流沙屬性,可以形成水砂混合流體,解釋了基巖突水潰砂的泥砂來源問題。

      2.4 泥化試驗

      泥巖泥化試驗過程如圖7。新采集煤層底板深灰色泥質(zhì)巖石樣如圖7(a),將巖樣浸入清水中5 min后碎裂如圖7(b),10 min后稍作攪動成泥漿如圖7(c)。試驗結(jié)果表明泥巖遇水極易泥化水解。

      圖7 泥巖泥化試驗過程Fig.7 Mudstone argillation test process

      2.5 巖石特征測試結(jié)論

      通過巖石力學(xué)強度與含水率測試、礦物成分測試、巖石崩解試驗、巖石泥化試驗可得,巖石力學(xué)強度較低,砂巖膠結(jié)性差且遇水崩解,泥巖中水敏性礦物組分高且遇水泥化,是軟巖劣化效應(yīng)的物理力學(xué)內(nèi)因;軟化系數(shù)小,吸水后力學(xué)強度損失大,水對劣化效應(yīng)影響顯著。

      3 劣化效應(yīng)控制技術(shù)

      “大水防控”就是通過采取一系列的工程技術(shù)措施,防止突水潰砂事故發(fā)生;“小水管理”屬于生產(chǎn)管理范疇,管理好頂板淋水、底板滲水、生產(chǎn)用水等,努力減少水與圍巖接觸機會。“大水防控、小水管理”相關(guān)工程措施統(tǒng)稱為劣化效應(yīng)控制技術(shù)。

      3.1 預(yù)先疏干

      預(yù)先疏放水強以改變含水層富水性,從源頭上消除潰砂的水動力源;實現(xiàn)無水狀態(tài)下采煤,避免綜采支架陷底、刮板機上翹等問題;采空區(qū)無涌水,工作面可以下拉,有利于發(fā)揮刮板輸送機功效,可以放大面,提高工作面單產(chǎn);提高錨桿、錨索的錨固質(zhì)量和反底拱砼噴漿質(zhì)量;改善作業(yè)環(huán)境、提高巷道掘進效率。

      1)掘進工作面預(yù)疏放。采用履帶式全液壓坑道千米定向鉆機施工放水孔,每組3個鉆孔,鉆孔軌跡控制在煤層頂板上5 m左右的層位上,中孔位于巷道中軸線上,側(cè)幫孔與中孔間距6 m。鉆孔深度600~800 m(視巖性和鉆機性能而定),保持超前距20 m,掘進到位后停頭,進行下一輪放水孔施工。

      2)疏干開采。工作面回風(fēng)巷、運輸巷內(nèi)每隔100 m施工1組鉆孔,每組鉆孔約24個,上層孔和下層孔均為12個;上層孔與下層孔仰角差15°左右;鉆孔平面夾角30°左右,終孔于導(dǎo)水?dāng)嗔褞ы斀绺浇?,孔深由工作面寬度和?dǎo)水?dāng)嗔褞Ц叨裙餐嬎愦_定。盡量保證平面上、空間上全覆蓋,確保疏放水無盲區(qū)。采取疏干措施采面上不再有淋水現(xiàn)象,基本實現(xiàn)無水開采狀態(tài)(涌水量小于3 m3/h)。采取疏放水措施前后采面作業(yè)環(huán)境對比如圖8。可以看出疏放后采場作業(yè)環(huán)境得到極大改善,有效提高生產(chǎn)效率。2016年以來,施工放水孔9千余個,總進尺約86萬m,總放水408.8萬m3,合噸煤放水0.146 m3。

      圖8 采場作業(yè)環(huán)境對比Fig.8 Comparison of working environment in coal face

      3.2 底拱隔水

      巷道底板設(shè)計成倒拱形,拱高約40 mm。巷道開挖后,先噴射厚度約100 mm砂漿砼;按間排距800 mm×800 mm打注底板錨桿;然后鋪設(shè)1層金屬網(wǎng),壓上鋼筋梯,堅固鏍栓;最后噴1層厚約150 mm砂漿砼。

      錨桿、金屬網(wǎng)、砼噴漿層共同構(gòu)成支護體系,強化巷道底板承載能力,同時起到水巖隔絕作用。

      3.3 漏斗接水

      井下零星的淋水點必須以漏斗狀容器接水,漏斗下方連接軟質(zhì)膠管,水通過膠管導(dǎo)入下一級較粗的軟管內(nèi),禁止水落地。漏斗接水如圖9。

      圖9 漏斗接水Fig.9 Funnel receiving water

      3.4 廣布雨棚

      巷道頂板大面積淋水情況下,必須搭設(shè)雨棚。以金屬網(wǎng)做成槽狀骨架,敷上廢舊風(fēng)筒布做成雨棚。吊掛時雨棚一端略傾斜,泄水口以漏斗狀容器接水,以軟管導(dǎo)入下一級導(dǎo)水軟管內(nèi),施工現(xiàn)場如圖10。

      圖10 廣布雨棚Fig.10 Hanging canopy

      3.5軟管導(dǎo)流

      凡是能安裝軟管的均應(yīng)安裝軟管導(dǎo)水,多根軟管并聯(lián)接到下一級直徑較大的導(dǎo)水管內(nèi),通過由細至粗的導(dǎo)水管逐級將水導(dǎo)入水倉內(nèi),巷道內(nèi)不設(shè)排水溝。

      3.6 水窩泄壓

      現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),底板有滲水時底鼓量較輕,無滲水時底鼓反而更加明顯。巷道底板賦存不穩(wěn)定的砂巖含水層,水量不大但靜水壓可達4 MPa。當(dāng)巷道底板為砂巖時,通過滲流釋放水壓;當(dāng)巷道底板有隔水層時,水壓持續(xù)作用隔水層上,靜水壓力促進底鼓。

      在巷道一側(cè)挖掘1個深約2.5、1 m見方的水窩釋放靜水壓力,有利于底鼓變形控制。

      3.7 集中排放

      水通過漏斗、軟管、風(fēng)動泵等匯集到間距約100 m的水窩內(nèi),水窩內(nèi)安裝小功率的潛水電泵排入巷道入口處集水倉內(nèi),然后通過功率較大的潛水電泵排入采區(qū)水倉,實現(xiàn)到逐級排水,不設(shè)水溝。

      3.8 噴漿封閉

      井下空氣濕度經(jīng)常處于過飽和狀態(tài),煤巖體從空氣中吸收水分后擴容壓力巨大,尤其是裸露的泥巖吸水后體積膨脹更為顯著。

      煤層較薄、破頂板或底板巖石掘進的巷道,應(yīng)及時噴漿封閉,減少巖石在空氣中暴露時間。

      4 工程效果

      4.1 巷道變形控制

      采用十字線觀測法觀測巷道變形量,觀測點設(shè)置如圖11。

      圖11 十字線觀測點Fig.11 Crosshair observation points

      巷道斷面收斂率按下式計算:

      式中:γi為巷道斷面收斂率,無量綱;a、b、c、d分別為十字線中心點到巷道頂板、底板、左幫、右?guī)偷木嚯x,mm;a0、b0、c0、d0為初始觀測數(shù)據(jù),mm;ai、bi、ci、di為第i天觀測的數(shù)據(jù),mm。

      11504回風(fēng)巷、11504運輸巷、11505回風(fēng)巷、115205運輸巷等回采巷道于2014年以前放工,11507回風(fēng)巷、11507運輸巷、11508回風(fēng)巷等回采巷道于2018年以后施工,支護方式、支護參數(shù)相同。2014年以前施工的巷道,斷面收斂率達到40.752%,2018以后施工的巷道斷面收斂率最大10.673%,控制程度達到73.8%。根據(jù)巷道變形觀測數(shù)據(jù),繪制的斷面收斂率與成巷時間相關(guān)性曲線如圖12。

      圖12 收斂率與成巷時間相關(guān)性曲線Fig.12 Correlation curves between convergence rate and time of roadway formation

      4.2 采煤效率

      采煤工作面平均月產(chǎn)量歷年變化曲線如圖13。

      圖13 歷年平均單面月產(chǎn)量曲線Fig.13 Calendar year averagemonthly output curve on one side

      2014年以前2對礦井共回采了13個工作面,平均單面月產(chǎn)原煤8.1萬t;2014年以后已回采7個工作面,生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升,2019年單面月產(chǎn)原煤達到46.3萬t。

      4.3 掘進效率

      歷年平均月進尺曲線如圖14。

      圖14 歷年平均月進尺曲線Fig.14 Calendar year averagemonthly footage curve

      2014年以前煤巷道平均月進尺190.6 m,2015年以后在機械化程度沒有顯著提高的情況下,增加了反底拱工序后掘進效率仍穩(wěn)步提升,2020年114157運輸巷月成巷進尺達到620.3 m。

      5 結(jié) 語

      1)軟巖劣化效應(yīng)不限于井巷工程失穩(wěn)問題,也包括作業(yè)環(huán)境惡化、水砂混合突涌地質(zhì)災(zāi)害等。巖石自身的物理性質(zhì)、力學(xué)性質(zhì)、水理性質(zhì)是劣化效應(yīng)的物理內(nèi)因,水則是外部誘因,且是關(guān)鍵性影響因素。支護是控制劣化效應(yīng)的基本手段,但單純依靠支護材料革新、支護構(gòu)件細觀創(chuàng)新以及支護體系參數(shù)調(diào)整,難以根本性解決問題。

      2)“大水防控、小水管理”工程措施的實施,巷道變形控制程度提高了73.8%;原煤生產(chǎn)效率提高了471%;掘進效率提高了173%?!按笏揽?、小水管理”是控制軟巖劣化效應(yīng)最直接、最經(jīng)濟、最有效的輔助手段。

      3)膨脹性軟巖劣化效應(yīng)是受多因素復(fù)合影響的系統(tǒng)性問題,從地質(zhì)條件分析和實驗入手,通過巷道收斂率、原煤生產(chǎn)效率和掘進效率的前后對比,試圖透過現(xiàn)象說明相關(guān)工程措施的可行性,較少涉及災(zāi)變機理,這是今后進一步研究的方向。

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