孔祥峰,劉俊陽
(1.南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院,江蘇 南京 210031;2.中車長春軌道客車股份有限公司,吉林 長春 130062)
動車組列車制動是人為利用制動力使得列車減速、停車、阻止其運動或者加速的系統(tǒng),是列車安全運行的保障,也是動車組技術(shù)的關(guān)鍵組成部分。制動故障,占動車組發(fā)生故障總數(shù)的一半以上,應(yīng)引起足夠的重視。發(fā)生制動故障不但會造成動車組途中停車晚點,如果處理不得當還會導(dǎo)致動車組救援,嚴重影響運輸秩序,只有準確地對動車組的制動故障進行判斷,及時排除故障,才能減少動車組途中停車,避免對運輸秩序的干擾。
該動車組采用的壓力開關(guān)內(nèi)有3個觸點(如圖1所示),制動緩解狀態(tài)下,推桿在彈簧力作用下推動微動開關(guān)動作,常閉觸點2和1導(dǎo)通,向TCMS輸出低電平信號;制動施加狀態(tài)時,壓縮空氣推動隔膜及推桿,使微動開關(guān)動作,常開觸點3和1導(dǎo)通,此時向TCMS輸出高電平信號。
圖1 壓力開關(guān)參數(shù)及工作原理圖
2020年4月以來,某動車組運行過程中共發(fā)生6起壓力開關(guān)B20.08、B20.09故障,具體如表1所示。
表1 壓力開關(guān)B20.08、B20.09故障統(tǒng)計
上述6起壓力開關(guān)故障,故障現(xiàn)象均為動車組在制動狀態(tài)下,TD屏顯示某軸制動是未施加,而制動缸壓力顯示該軸制動為正常施加狀態(tài),故障現(xiàn)象在TD屏上的顯示如圖2所示。
圖2 TD屏狀態(tài)圖標顯示制動未施加而制動缸壓力顯示制動為正常施加狀態(tài)
動車組制動缸壓力檢測是由壓力開關(guān)B20.08、B20.09和壓力傳感器B20.06、B20.07采集的,位置如圖3所示。
圖3 氣路原理圖
其中壓力開關(guān)B20.08監(jiān)測1軸和4軸的制動缸壓力,B20.09監(jiān)測2軸和3軸的制動缸壓力,并將制動施加、緩解狀態(tài)發(fā)送給TCMS。
壓力傳感器B20.06和B20.07將采集的制動缸壓力傳輸給BCU,BCU處理后將制動缸壓力數(shù)值傳輸給TCMS并通過TD屏進行查看。
通過制動缸壓力和現(xiàn)車實際狀態(tài)可確認,上述6起故障的原因是壓力開關(guān)故障,導(dǎo)致發(fā)送給TCMS的電信號狀態(tài)錯誤,從而在TD屏上顯示的狀態(tài)與其他軸及制動缸實際壓力均不一致。根據(jù)上述的壓力開關(guān)工作原理,結(jié)合現(xiàn)象為施加狀態(tài)(制動缸壓力上升)時出現(xiàn)故障,可進一步推斷故障是在壓力開關(guān)觸點1和3接觸時出現(xiàn)的。
故障壓力開關(guān)在試驗臺上測試結(jié)果如下:
(1)當風壓下降至0.3bar左右時達到壓力開關(guān)的切換壓力,開關(guān)信號瞬間切換,試驗臺L2燈常亮(如圖4所示),測試功能正常;
圖4 壓力下降開關(guān)正常切換
(2)當風壓上升,至0.37bar時故障壓力開關(guān)信號切換,觸點1和3接通,試驗臺L4燈本應(yīng)常亮,但實際L4燈出現(xiàn)閃爍、虛亮等輸出信號不穩(wěn)定的現(xiàn)象(如圖5所示),證明1和3觸點之間存在虛接現(xiàn)象。
圖5 故障壓力開關(guān)燈虛亮、閃爍
對故障件進行拆解,發(fā)現(xiàn)壓力開關(guān)電氣轉(zhuǎn)換模塊內(nèi)的觸點3表面有“深色斑點”,如圖6所示。
圖6 故障壓力開關(guān)電氣觸點
試驗室對壓力開關(guān)金屬觸點接觸面上的“深色斑點”進行了檢驗。
檢驗方法:依據(jù)GB/T 17359-2012?電子探針和掃描電鏡X射線能譜定量分析通則?標準,對樣品進行SEM&EDS(掃描電子顯微鏡)分析。
檢驗結(jié)果:在金屬觸點上檢測出硅元素,如圖7所示。
圖7 第三方檢測結(jié)果顯示觸點上的“深色斑點”含硅元素
為調(diào)查硅氧化物的來源,對壓力開關(guān)工作環(huán)境及本身零部件中含有硅成分的材料進行篩查。軸制動壓力開關(guān)組成零部件按成分可分為四部分:金屬、塑料、橡膠、油脂,壓力開關(guān)組成零部件分解圖如圖8所示。通過各零部件成分篩查,僅橡膠隔膜中含硅,其他金屬部件、塑料外殼以及油脂均不含硅以及硅的氧化物。
圖8 T003F-K軸制動壓力開關(guān)分解圖
對橡膠隔膜進行SEM&EDS(掃描電子顯微鏡)分析,分析結(jié)果:隔膜中含硅元素,如圖9所示。
圖9 壓力開關(guān)隔膜含硅
(1)通過故障分析以及測試結(jié)果表明故障原因是壓力開關(guān)觸點3表面存在硅的氧化物,阻礙電流導(dǎo)通,導(dǎo)致電路虛接,造成TD屏誤顯示軸制動未施加的故障現(xiàn)象;
(2)壓力開關(guān)觸點3接通的是高電平電源,因此硅的氧化物形成可能與電流作用有關(guān);
(3)通過成分篩查,僅壓力開關(guān)中的隔膜中含硅;
(4)通過各平臺壓力開關(guān)產(chǎn)品對比,該動車組的T003F-K型壓力開關(guān)采用的是-50℃的耐低溫硅橡膠隔膜。
壓力開關(guān)工作介質(zhì)以及內(nèi)部零部件的成分中僅隔膜屬于耐低溫硅橡膠材質(zhì),隔膜中含有的硅成分在電流作用下,在3號觸點表面形成硅的氧化物,并阻礙電流導(dǎo)通,導(dǎo)致電路虛接,造成TD屏誤顯示軸制動未施加的故障現(xiàn)象。
為保障現(xiàn)場運營需要,首先使用周轉(zhuǎn)件對現(xiàn)場該型號動車組壓力開關(guān)B20.08、B20.09進行試驗臺檢測篩選,將出現(xiàn)信號延遲、虛接的壓力開關(guān)替換為合格產(chǎn)品。
為徹底消除此類故障的發(fā)生,對問題型壓力開關(guān)進行整改,研發(fā)新型不含硅的壓力開關(guān),取代故障產(chǎn)品,新型壓力的隔膜采用碳纖維材質(zhì),完全不含硅成分。目前新型壓力開關(guān)已完成產(chǎn)品驗證,計劃在6組該型動車組上試裝,并進行30萬公里運用考核。已在運行的6組車上完成新型壓力開關(guān)的試裝,效果良好。