涂 聯(lián)
(1.中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232000 ; 2.中原油田油氣加工技術(shù)服務(wù)中心,河南 濮陽 457621)
酸性水汽提裝置是煉油廠的重要環(huán)保設(shè)施,它可以減少污染物排放,合理高效地利用水資源并回收化工資源。目前應(yīng)用較多的酸性水汽提裝置工藝流程主要有三種:?jiǎn)嗡蛪浩峁に?、雙塔加壓汽提工藝、單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝。本文對(duì)單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝進(jìn)行了節(jié)能優(yōu)化分析。
某煉油廠單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝流程圖見圖1。
圖1 酸性水熱進(jìn)料流程圖
裝置的原料來自常壓裝置、催化裝置和加氫裝置的酸性水,采用單塔加壓汽提、側(cè)線抽氨工藝,主要有酸性水預(yù)處理系統(tǒng)、酸性水汽提塔、三級(jí)分凝系統(tǒng)和軟化水吸收氨氣制氨水四部分組成,塔底用0.8 MPa的蒸汽加熱,合格的凈化水去常壓裝置、催化裝置和污水處理廠,塔頂酸性氣至火炬,氨氣一路用于制氨水,氨水至常壓裝置和催化裝置注氨。
物料原始數(shù)據(jù)如表1、表2所示。
表1 物料平衡表
表2 原料及產(chǎn)品性質(zhì) %
主要操作條件如下:塔頂溫度46 ℃,第40層溫度134 ℃,第35層溫度158 ℃,塔底溫度165 ℃,冷進(jìn)料溫度27 ℃,熱進(jìn)料溫度153 ℃,冷進(jìn)料流量2.5 t/h,熱進(jìn)料流量12.5 t/h,側(cè)線氣流量2 900 Nm3/h,塔頂壓力0.52 MPa,塔底壓力0.55 MPa。D605溫度138 ℃,D605壓力0.36 MPa;D606溫度90 ℃,D606壓力0.16 MPa;D607溫度35 ℃,D607壓力0.1 MPa。
①汽提塔塔底凈化水和酸性水二次換熱后的溫度95 ℃,直接進(jìn)入冷卻器,造成能量浪費(fèi)。②一級(jí)分凝器的塔頂氣溫度138 ℃,直接用循環(huán)水冷卻,這部分能量未回收,同時(shí)循環(huán)水冷卻帶來的換熱器結(jié)垢使換熱效果不理想。③一級(jí)分凝液(138 ℃,1.187 t/h)和二級(jí)分凝液(90 ℃,0.245 t/h)混合后用循環(huán)水冷卻,這部分能量未回收,同時(shí)循環(huán)水冷卻因換熱器結(jié)垢導(dǎo)致?lián)Q熱效果不理想。
①酸性水和凈化水一級(jí)換熱,換熱器的平均傳熱溫差達(dá)到68.7 ℃,火用損較大。②酸性水和側(cè)線氣換熱,換熱器的平均傳熱溫差55.7 ℃,火用損較大。③循環(huán)水和一級(jí)閃蒸氣換熱,換熱器的平均傳熱溫差達(dá)到82.8 ℃,火用損較大。
傳熱溫差大的換熱器匯總表見表3。
表3 傳熱溫差大的換熱器匯總表
3.1.1方案
冷進(jìn)料:一股酸性水(2.5 t/h,35 ℃)直接進(jìn)酸性水汽提塔C601,若酸性水溫度>35 ℃,則先經(jīng)冷進(jìn)料冷卻器E601和循環(huán)水換熱,酸性水換至35 ℃后,再進(jìn)酸性水汽提塔C601。
熱進(jìn)料:另一股酸性水(12.5 t/h,35 ℃)經(jīng)新增一、二級(jí)分凝液-酸性水換熱器E608B和一、二級(jí)分凝液(1.433 t/h,115.5 ℃)換熱,酸性水換后溫度42.1℃。酸性水(12.5 t/h,42.1 ℃)經(jīng)酸性水-凈化水一級(jí)換熱器E604和凈化水(13.456 t/h,95 ℃)換熱,酸性水換后溫度61.7 ℃。酸性水(12.5t/h,61.7 ℃)經(jīng)一級(jí)冷凝冷卻器E603和側(cè)線氣(1.5 t/h,158 ℃)換熱,酸性水換后溫度122 ℃。酸性水(12.5 t/h,122 ℃)經(jīng)酸性水-凈化水二級(jí)換熱器E602A~F和凈化水(13.456 t/h,162.1 ℃)換熱,酸性水換后溫度155 ℃。
酸性水熱進(jìn)料流程圖見圖2。
圖2 酸性水熱進(jìn)料流程圖
3.1.2改造內(nèi)容
①新增1臺(tái)一、二級(jí)分凝液冷卻器E608B。②新增酸性水至冷卻器E608B管線及閥門。
3.1.3改造效果及效益
年開工時(shí)間按8 400 h。①進(jìn)料溫度提高2 ℃,降低塔底重沸器蒸汽用量0.05 t/h,年經(jīng)濟(jì)效益7.05萬元。②降低E608循環(huán)水用量15 t/h,年經(jīng)濟(jì)效益6.3萬元。
3.2.1方案
凈化水(13.456 t/h,162.1 ℃)經(jīng)酸性水-凈化水二級(jí)換熱器E602A~F和酸性水(12.5 t/h,122 ℃)換熱,凈化水換后溫度為131.4 ℃。凈化水(13.456 t/h,131.4 ℃)經(jīng)新增的凈化水-熱媒水換熱器E604B(原凈化水冷卻器E609A)和熱媒水(17 t/h,60 ℃)換熱,凈化水換后溫度95 ℃,熱媒水換后溫度90 ℃(輸出低溫?zé)?。凈化水凈化水(13.456 t/h,95 ℃)經(jīng)酸性水-凈化水一級(jí)換熱器E604和酸性水(12.5 t/h,42.1℃)換熱,凈化水換后溫度77 ℃,換后凈化水直接去常壓裝置。將凈化水去常壓裝置管線改至凈化水冷卻器E609B前凈化水管線上,剩余的凈化水通過凈化水冷卻器E609B冷卻后去催化裝置,酸性水熱進(jìn)料流程圖如圖3所示。
圖3 酸性水熱進(jìn)料流程圖
3.2.2改造內(nèi)容
①將E609A/B拆分成E609A和E609B兩臺(tái)單獨(dú)換熱器,E609A更名為E604B,作為凈化水-熱媒水換熱器,E609B放在原位置。②新增低溫?zé)峁芫€及閥門至凈化水-熱媒水換熱器E604B處。③將凈化水去常壓裝置管線改至凈化水冷卻器E609B前凈化水管線上。
3.2.3改造效果及效益
年開工時(shí)間按8 400 h。①根據(jù)華賁教授的“經(jīng)濟(jì)學(xué)”理論,以0.3 MPa蒸汽的火用價(jià)為基準(zhǔn)來計(jì)算90 ℃熱水價(jià)格,90 ℃熱水價(jià)格為3.5元/t。輸出低溫?zé)?17 t/h,90 ℃),年經(jīng)濟(jì)效益49.98萬元。②凈化水熱出料,節(jié)約凈化水冷卻器E609B循環(huán)水用量80 t/h,年經(jīng)濟(jì)效益33.6萬元。
3.3.1方案
一級(jí)分凝器D605塔頂氣溫度138 ℃,直接用循環(huán)水冷卻,這部分能量未回收,同時(shí)循環(huán)水冷卻帶來的換熱器結(jié)垢使換熱效果不理想。用低溫?zé)崴?5 t/h,60 ℃)替代循環(huán)水(20 t/h,28 ℃),作為一級(jí)分凝器D605塔頂氣(0.313 t/h,138 ℃)冷凝介質(zhì),降低二級(jí)冷凝冷卻器的平均傳熱溫差,減少火用損,同時(shí)解決換熱器結(jié)垢使換熱效果不理想的問題。
3.3.2改造內(nèi)容
新增低溫?zé)峁芫€及閥門至二級(jí)冷凝冷卻器E605處。
3.3.3改造效果及效益
年開工時(shí)間按8 400 h。根據(jù)華賁教授的“經(jīng)濟(jì)學(xué)”理論,以0.3 MPa蒸汽的火用價(jià)為基準(zhǔn)來計(jì)算90 ℃熱水價(jià)格,90 ℃熱水價(jià)格為3.5元/t。輸出低溫?zé)?5 t/h,90 ℃),年經(jīng)濟(jì)效益14.7萬元。
①換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,提高進(jìn)料溫度,塔底重沸器節(jié)省0.05 t/h的0.8 MPa蒸汽,降低裝置能耗9.81 MJ/t。②新增1臺(tái)一、二級(jí)分凝液-酸性水換熱器E608B,可節(jié)約循環(huán)水15 t/h,降低裝置能耗3.87 MJ/t。③部分凈化水熱出料,可節(jié)約循環(huán)水80 t/h,降低裝置能耗20.65 MJ/t。④低溫?zé)崴娲鶨605循環(huán)水,可節(jié)約循環(huán)水20 t/h,降低裝置能耗5.225 MJ/t。輸出低溫?zé)?5 t/h,90 ℃),降低裝置能耗19.35 MJ/t。⑤塔底輸出低溫?zé)?17 t/h,90 ℃),降低裝置能耗65.79 MJ/t。共降低裝置能耗124.695 MJ/t。