于熙坤
(晉能控股煤業(yè)集團晉城煤炭事業(yè)部長平煤業(yè)有限責任公司,山西 晉城 048411)
液壓錨桿鉆車是煤礦開采的關鍵設備,通過對巷道中施工錨桿結構來提高巷道的整體作業(yè)環(huán)境及安全性[1]。但在實際巷道錨桿施工中,由于存在不同硬度的地質(zhì)條件,加上經(jīng)常有較大的外部阻力作用,導致錨桿鉆車在實際施工過程中經(jīng)常出現(xiàn)結構變形、局部開裂、電機燒壞、錨桿施工效率低等問題,其中,支撐架則是錨桿鉆車中的關鍵部件,由于其主要為受力件結構,導致其經(jīng)常出現(xiàn)結構變形或局部斷裂問題[2]。為此,以CMM2-15型錨桿鉆車中支撐架為分析對象,采用有限元分析方法,開展了支撐架的結構性能研究,通過拓撲優(yōu)化方法,完成了支撐架的結構優(yōu)化改進和分析,這對實際作業(yè)時加強錨桿鉆車的結構保護和改進具有重要指導意義。
液壓錨桿鉆車是煤礦巷道施工中的關鍵設備,其結構主要包括了履帶行走裝置、變幅機構、動力鉆頭、支撐架、液壓缸及液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等部分[3],其中,支撐架主要承受著來自鉆進時的巖石反作用力、安裝平臺重力及其他部分的自身重力等,導致其在使用時經(jīng)常出現(xiàn)結構嚴重變形、局部開裂或斷裂等失效現(xiàn)象,因此要求所設計的支撐架需具有較高的結構強度[4]。以CMM2-15型錨桿鉆車為例,該鉆車的施工高度相對較高,能施工的巷道高度為3.5 m,人員可根據(jù)作業(yè)需求對安裝平臺進行左右、上下方位調(diào)整,以實現(xiàn)不同角度、不同方位的錨桿施工操作,具有施工效率高,支護作業(yè)時間短等特點[5],液壓錨桿鉆車的結構示意圖如圖1所示。
圖1 液壓錨桿鉆車結構圖
CMM2-15型錨桿鉆車的結構特點,為進一步分析支撐架的結構性能,按照1:1的模型比例,采用了Solidworks軟件對其進行了三維模型建立。在建模過程中,首先將支撐架中的圓角、倒角、非關鍵圓孔等特征進行了模型簡化,以提高后文對支撐架的分析精度及準確性;同時,在建模過程中,不考慮模型的結構焊接問題,將其考慮為焊接牢固。所建立的支撐架三維模型如圖2所示。
圖2 支撐架三維模型
將所建立的支撐架三維模型保存為x_t格式后導入至ANSYS軟件中,對其進行仿真模型建立。由于支撐架在實際使用過程中主要采用了Q235材料進行焊接加工,故在軟件中將其材料屬性設置為Q235材料,其密度為7 850 kg/m3,屈服強度235 MPa,彈性模量206 GPa,泊松比0.28[6]。同時,利用軟件中的網(wǎng)格劃分功能,將其設置為Solid實體單元類型,網(wǎng)格單元為四面體網(wǎng)格單元,網(wǎng)格大小為12 mm。對支撐架中頂板上施加50 kN的載荷力,底板設置為固定約束,尾端的液壓缸鉸接耳設置為contact接觸約束,由此,完成了支撐架的仿真模型建立。
通過所建立的支撐架仿真模型,得到了支撐架的應力變化結果。由圖3可知,支撐架整體結構出現(xiàn)了較為明顯的應力分布不均勻現(xiàn)象,局部區(qū)域出現(xiàn)了較大的應力集中,最大應力主要集中在支撐架尾端的左右縱梁上,應力值為277.35 MPa,超過了其材料的屈服強度235 MPa,尾端的液壓缸鉸接耳處也出現(xiàn)了應力集中現(xiàn)象;同時,沿著支撐架向前,縱梁及其他區(qū)域的應力呈逐漸減小的變化趨勢。而支撐架的上頂板應力值也相對較低。分析其原因為:支撐在舉升左右縱梁時,來巖石阻力及外部重力通過液壓缸傳遞至支撐架的左右縱梁上,導致其結構出現(xiàn)了較為明顯的應力集中現(xiàn)象。若支撐架在此狀態(tài)下長時間作業(yè),將極可能出現(xiàn)結構變形或局部斷裂的風險,需對其進行結構優(yōu)化改進。
圖3 支架架應力變化圖
通過分析研究,得到了支撐架的位移變化圖,如圖4所示。由圖可知,支撐架整體結構位移也呈現(xiàn)出分布不均勻現(xiàn)象,局部區(qū)域產(chǎn)生了較大的結構變形,最大變形位移發(fā)生在支撐架的前端左右縱梁及腹板上,位移值為9.810 4 mm,整體變形量相對較大。沿著支撐架尾端方向,其結構的變形量呈現(xiàn)逐漸變小趨勢;支撐架的頂板變形位移也相對較大,集中在4mm左右。分析其原因為:支撐架在作業(yè)時,由于前端的距離相對較長,且受到較大的外界載荷作用,根據(jù)杠桿原理,前端的結構變形量則相對更大。若支撐架長時間處于此狀態(tài),將極可能率先在前端發(fā)生結構發(fā)生較大幅度的變形,嚴重影響著錨桿鉆車的作業(yè)效率。
圖4 支撐架位移變化圖
根據(jù)支撐架的結構受力及變形情況,有必要對其進行優(yōu)化改進。在優(yōu)化過程中,主要增加左右縱梁結構尺寸,高度增加10 mm,寬度增加5 mm,厚度增加2 mm;同時,將縱梁中間的腹板進行刪除,以減輕支撐架的結構質(zhì)量。另外,將液壓缸連接的鉸接耳鋼板厚度增加了2 mm,寬度增加了4 mm。支撐架的材料屬性也設置為了Q345材料。優(yōu)化后的支撐架結構如圖5所示。
圖5 優(yōu)化后支撐架模型圖
按照前文對支撐架的分析方式,對新型支撐架進行了仿真模型建立,其中,將新型支撐架的材料屬性設置為Q345材料,其材料的屈服強度為345 MPa,由此,開展了優(yōu)化后的支撐架結構性能研究。
通過仿真分析,得到了新型支撐架的應力變化結果。由下頁圖6可知,支撐架整體應力分布較為均勻,支撐架前端及頂板等區(qū)域的應力均相對較??;支撐架的后端縱梁及腹板出現(xiàn)了較大的應力集中現(xiàn)象,最大應力為172.21 MPa,遠遠小于其材料的屈服強度345 MPa。另外,優(yōu)化后的支撐架重量也由最初的455 kg降低至385 kg左右,減輕了70 kg,支撐架的整體重量明顯降低。降低了錨桿鉆車的燃料消耗。由此可說明,優(yōu)化后的支撐架具有更高的結構強度,更能滿足其在巷道中的錨桿施工作業(yè)需求,具有更好的實際應用效果。
圖6 優(yōu)化后支撐架應力變化圖
1)支撐架的尾端左右縱梁出現(xiàn)了較大的應力集中現(xiàn)象,超過了其材料的屈服強度,前端縱梁及腹板出現(xiàn)了較大結構位移變形,在實際使用中,極可能率先在此區(qū)域出現(xiàn)結構變形、局部開裂或斷裂失效現(xiàn)象,嚴重影響支撐架的作業(yè)性能;
2)通過增加縱梁的結構尺寸、刪除支撐架中間腹板、將其材料改為Q345材料,完成了支撐架的結構優(yōu)化改進,改進后的支撐架重量減輕了70 kg;
3)采用相同的分析方法,對改進后的新型支撐架結構進行了仿真分析研究,得出改進后支撐架具有更高的結構強度,更能滿足巷道施工需求,改進效果明顯;
4)此研究對提高支撐架的結構性能、提高錨桿鉆車的作業(yè)效率及使用壽命、保障井下作業(yè)安全具有重要意義。